吉林鑫達鋼鐵有限公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀,為推動降本增效,盡快實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定健康發(fā)展,依據(jù)2022年指標完成情況,立足于實現(xiàn)年度降本目標,按照6/3/1模式對主要生產(chǎn)經(jīng)濟技術(shù)指標進行攻關(guān),5-6月份降本額達到3000余萬元,自主改善降本千萬元。
①軋鋼總廠線材成材率及型鋼成材率大幅提高,線材成材率及型鋼成材率分別達到了98.34%、96.31%的歷史最好水平;
②原燃物料質(zhì)量的穩(wěn)定對高爐順產(chǎn)起著決定性作用,通過狠抓現(xiàn)場工藝操作,嚴控鐵前原料指標,不斷優(yōu)化配料成本,原料廠5-6月份降本額達637.61萬元;
③以高爐爐況穩(wěn)定順行為核心,通過優(yōu)化燃料結(jié)構(gòu),提煤比降焦比,實現(xiàn)噸鐵降本34.58元,降本額814.21萬元;
④煉鋼廠細化工藝操作,在保證過程溫度合適的前提下,最大限度提高廢鋼比,降低鐵耗及鋼鐵料消耗,實現(xiàn)噸鋼降本26.12元,降本額706.52萬元;
⑤能源消耗指標作為降本環(huán)節(jié)的可控點,煉鋼廠通過優(yōu)化能源管控參數(shù),煤氣回收平均值完成127.45m³/噸,較去年大幅提升。
打贏降本增效攻堅戰(zhàn),必須發(fā)動全員、創(chuàng)新創(chuàng)效,凝聚群體智慧。吉林鑫達鋼鐵有限公司不斷提高職工自主管理意識與自主創(chuàng)新能力,積極推進自主改善工作,為公司全面降本增效工作奠定了基石。以下為階段自主改善項目降本成效一覽:
原料廠節(jié)約石灰石458噸/月
原料廠自2023年3月開始,決定將白灰窯作業(yè)區(qū)生石灰噸灰消耗石灰石降至1.69噸。為達到這一降本目標,原料廠嚴把進廠原料質(zhì)量,加大篩分治理,提高篩分效果,使石灰石品位受控。通過比較,篩分出的石灰石原料較之前更加干凈,確保了精料入爐,提高了產(chǎn)品質(zhì)量和原料利用率。通過對近4個月的生產(chǎn)情況總結(jié)計算,每月節(jié)省石灰石458噸,按目前購入價格99.5元/噸計算,年創(chuàng)效益54.69萬元。
煉鐵廠降低燃料比3kg/噸
高爐熱風(fēng)爐是整個煉鐵系統(tǒng)中的重要組成部分,是熱量的主要來源,關(guān)系著節(jié)能降耗的重要工藝。煉鋼廠因高爐技改導(dǎo)致熱風(fēng)爐被帶走的熱量增加,煙道溫度降低,助燃風(fēng)機能力明顯不足。在開啟開一臺助燃風(fēng)機的情況下,已無法滿足熱風(fēng)爐的風(fēng)量需求,后續(xù)又開啟另一臺風(fēng)機(助燃風(fēng)機一備一用)來滿足生產(chǎn)需求,目前助燃風(fēng)機無備用設(shè)施。針對此情況,煉鐵廠對助燃風(fēng)管道進行技改,將一高爐助燃風(fēng)補給另一高爐使用,當(dāng)前兩高爐風(fēng)溫達到1180℃,較改善前提高風(fēng)溫15-20度,可有效降低燃料比約3kg/噸,年創(chuàng)效約1800萬元。
煉鋼廠節(jié)約合金360噸/年
現(xiàn)煉鋼廠轉(zhuǎn)爐出鋼口角度為0°角,出鋼時不到1/4就需要加合金,出鋼不到1/2時就要加完,否則容易出現(xiàn)合金加不進去的情況,且每月因合金結(jié)坨補料,質(zhì)檢成分偏高,導(dǎo)致合金消耗增加,不符合煉鋼工藝,并造成資源浪費。為保證鋼水質(zhì)量和生產(chǎn)順行,煉鋼廠攻關(guān)小組將出鋼口處鋼板割掉,由現(xiàn)在的0°角改為10°角,進行焊接牢固。改善后,鋼流沖擊不到合金落點,解決了合金容易結(jié)坨的弊端,降低了合金料的消耗,大大減少廢品出現(xiàn)的幾率,改善了出鋼過程中操作者及爐長不易觀察鋼流情況的現(xiàn)象。改善后,每月節(jié)省合金30噸,年可節(jié)省合金360噸,按現(xiàn)價6583元/噸合金計算,年創(chuàng)效約236.98萬元。
能源動力廠降電耗600萬度/年
制氧機最大的運行成本就是電耗,如何降低電耗,使設(shè)備運行更為經(jīng)濟高效是能源動力廠制氧區(qū)持續(xù)探索的重點。為節(jié)約電耗,制氧區(qū)攻關(guān)小組從每一處細節(jié)入手,開展技術(shù)改造,經(jīng)過與部分單位論證后制定出了一套可行性方案。通過對現(xiàn)有兩套機組的活塞式氧壓機進行改造,壓送低壓氧,計算出一臺活塞式氧壓機可供應(yīng)煉鐵低壓氧使用量,運行部分氧壓機可滿足煉鐵低壓富氧供應(yīng)。如果出現(xiàn)供應(yīng)不足部分則通過高壓氧進行補償,經(jīng)對三套機組氧壓機壓力變換預(yù)算結(jié)果得出,多臺氧壓機可節(jié)約電耗約600萬度/年,年可節(jié)約資金約204萬元。
焦化廠自主維修150處
焦化廠響應(yīng)公司號召,檢修工作盡量靠內(nèi)部處理,減少外委維修次數(shù),有效地降低了維修成本。焦?fàn)t區(qū)域部分方箱箱體脫落,需要對箱體以及集氣管進行修復(fù)作業(yè)。方箱外委維修成本較高,為達成降本增效目的,焦化廠多名維修人員自學(xué)方箱維修技術(shù),克服種種難題,在掌握了設(shè)備的裝配、修理技能后,焦化廠領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部協(xié)調(diào)各車間人員進行維修,在沒有外部援助的情況下獨立完成了方箱修復(fù)134處,集氣管修復(fù)16處,共計用料67.745噸,人工班次1303人次。按照外委維修費用標準計算,本次檢修共計節(jié)省維修費用328.28萬元。
軋鋼總廠節(jié)省生產(chǎn)時間60小時
軋鋼總廠線材分廠原有一臺四號天車為老化設(shè)備,聯(lián)動臺觸頭控制電阻電機,經(jīng)常出現(xiàn)故障影響生產(chǎn)節(jié)奏。經(jīng)攻關(guān)小組討論,決定對此天車進行改造,更換主令式聯(lián)動臺,控制無觸點控制器。改造使用主令式聯(lián)動臺一套約1.6萬元,控制柜兩臺約1萬元,電纜30米600元,共計花費2.66萬元。現(xiàn)改造完后每年節(jié)省生產(chǎn)時間60小時,結(jié)合過鋼量與平均作業(yè)率計算,創(chuàng)造年經(jīng)濟效益約85.98萬元。
降本增效是鑫達實現(xiàn)“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進”的基石,更是保持長久競爭力的根本。希望全體干部職工清醒認識嚴峻形勢,打破思維慣性,迅速調(diào)整應(yīng)對,適應(yīng)形勢變化,直面危機,堅定信心,承壓而進,逆勢而上,把降本增效工作作為渡過市場寒冬的重要抓手,創(chuàng)新落實好降本提質(zhì)增效同步、挖潛降耗減損并舉、開源節(jié)流創(chuàng)收并重的各項措施,做到難點在哪里,我們的尖刀就插在哪里,我們的腳步就丈量到哪里,做更大膽的突破與創(chuàng)新!
全面強化協(xié)同降本,公司內(nèi)部不僅要“算著干”,還要摒棄自己的“小算盤”,學(xué)會站在全局角度“算總賬”,切實化經(jīng)營壓力為增效動力,轉(zhuǎn)外在要求為內(nèi)在需求,努力在全集團降本比學(xué)趕超中勇立潮頭、走在前列,全力以赴應(yīng)對挑戰(zhàn),堅決打贏生存發(fā)展保衛(wèi)戰(zhàn),奮力開創(chuàng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新局面!