面對初始設(shè)計沒有兩個斷面的冷卻程序,為了不增加成本費用,煉鋼廠專業(yè)人員通過多年積累的經(jīng)驗,將原來的小方坯連鑄機150mm*150mm生產(chǎn)斷面,改造為165mm*280mm及165mm*225mm生產(chǎn)斷面,此項工程主要改造內(nèi)容包括結(jié)晶器快速安裝、緊固技術(shù)、結(jié)晶器罩子快速更換技術(shù)、引錠頭快速更換技術(shù)、二冷配水裝置快速更換技術(shù)(主要包括一段水條、二段水條、三段水條距坯子的距離和噴嘴型號的安裝,二冷配水噴嘴設(shè)計,實現(xiàn)快速更換噴淋水條,調(diào)整噴淋鑄坯的距離實現(xiàn)鑄坯高質(zhì)量二冷冷卻)、鑄坯定位的快速在線校技術(shù)和切割模型的快速更換、電器設(shè)備、供水設(shè)備改造等多個項目。
連鑄技術(shù)人員反復(fù)驗證每道吊裝工序的安全可靠性,經(jīng)過5個小時作戰(zhàn),高效完成結(jié)晶器本體,一段水條、二段水條、三段水條等配套更換任務(wù)。面對交叉作業(yè)及施工難度高等特點,煉鋼廠安全科現(xiàn)場對項目技改提出了嚴(yán)格要求,認真落實各項安全措施,切實強化現(xiàn)場安全管控,對生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場“人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)”進行查找、治理,將安全隱患消除在萌芽狀態(tài),杜絕出現(xiàn)違章違紀(jì)行為。
通過兩次165mm*280mm及165mm*225mm生產(chǎn)斷面互換后,均開澆一次性成功,益漏率為0%,外觀質(zhì)量及設(shè)備運行穩(wěn)定性達到了較好的控制水平,滿足正常生產(chǎn)需求。
此次技改凝聚著煉鋼廠所有參建人員的心血、智慧和汗水,面對“難啃的骨頭”,煉鋼人始終保持著堅持必勝的信念,以至誠至善的態(tài)度,展現(xiàn)著“吃苦耐勞、百折不撓、開拓創(chuàng)新”的煉鋼精神,這也是技改中最亮麗的風(fēng)景。