日前,中國寶武八鋼傳出消息稱,8月份,八鋼冶金塵泥綜合利用項目入窯處理量達到13208噸,產出窯渣8657噸,次氧化鋅品位平均鋅含量達到41.44%(折合氧化鋅品位51.38%),超額完成生產任務并優于質量指標,實現產量、產品質量指標的“雙突破”。
八鋼冶金塵泥綜合利用項目采用回轉窯工藝,對煉鐵廠的含鋅塵泥、高爐布袋灰等加以回收再利用,通過分離和高效回收固廢中的鐵元素和鋅元素,實現塵泥資源再利用和零出廠。投產后,該項目在生產中不斷遇到難題,制約了產能釋放,產品質量也受到很大影響。為了盡快解決生產工藝中出現的問題,八鋼轉變思路,成立產線攻關團隊,圍繞23項“卡脖子”問題展開技術攻關;設置冶金塵泥產線專項勞動競賽項目,定目標、列措施、促改善;集思廣益,群策群力,全員參與,鼓勵崗位員工積極獻計獻策,對有效的合理化建議給予嘉獎。該公司還積極尋求專業技術支撐,通過“走出去”和“請進來”的方式,改進工藝操作,加強對現場操作人員的技術培訓。通過5個多月的摸索調試和實踐積累,目前,該項目設備作業率有效提升,日產量最高達到577.5噸,次氧化鋅品質得到有效保障。
據悉,八鋼冶金塵泥綜合利用項目每年可處理19萬噸冶金塵泥,在實現固廢資源循環利用、消除環境污染、鋼鐵生產固廢零排放的同時,每年可為企業帶來較好的經濟效益。該項目負責人表示,后續將進一步增加冶金塵泥的消耗量,提高次氧化鋅、窯渣產品的產量、質量,依靠科技進步和技術創新,實現產線的高效化、規模化,將冶金塵泥項目部打造成新疆資源循環綜合利用示范基地,成為八鋼資源循環利用中心。