在元旦節即將到來之際,廣青科技煉鋼廠傳來喜訊,二期板坯連鑄機23B0295澆次歷時19天,熱換23個中間包,連續澆鑄808爐鋼水,總用時433小時48分鐘,實現總澆鑄長度達30293米,創下歷史新高。這是繼今年6月煉鋼連續澆鑄達24000米之后的又一突破,再次刷新了廣青科技長連澆新紀錄。
長連澆的突破,不僅需要過硬的連鑄設備整備質量以及合理的工藝制度,高效緊湊的生產組織也十分重要。今年下半年以來,煉鋼廠積極發揮勞模和工匠人才創新工作室的示范引領作用,團結動員廣大員工投入到創新創效活動中來,積極開展“連鑄機拉速提升”“鑄坯中心疏松缺陷改善”“二次冷卻基礎設備改造”等重點課題攻關,組織廠內技術骨干探討上下道工序間的配合,積極對標同行先進企業,重點查找存在的差距,突破制約生產的瓶頸障礙。通過與裝備部聯動成立提高連鑄輥壽命精益項目,落實設備管理標準,細化設備分級檢查,實施“操檢合一”,明確設備責任人,建立責任倒查追究制度,有效提升線下設備整備質量,確保設備始終保持良好的運行狀態。同時積極協調研究院和技術質量部,根據生產條件不斷嘗試冶煉新工藝、新技術,通過強化AOD、LF、連鑄生產過程各鋼種工藝參數控制,鐵水、鋼水產量與品質有效提升,持續調整連鑄拉矯、配水工藝,與連鑄拉速形成緊密結合,生產節奏不斷提高,為確保鋼坯質量和連澆爐數的提升打下了堅實的基礎。
煉鋼長連澆紀錄的刷新,是公司全面推行精益化管理的具體成效體現。下一步,公司將持續深化精益化管理,圍繞降本增效主線,進一步打通生產、研發、供應、銷售全業務精益管理流程,全方位挖潛增效,不斷提升精益生產績效,以精益生產管理模式推動公司實現高質量發展。