今年以來,沙鋼永興公司不斷增強全體干部職工算賬意識、創新意識,緊盯每一個創新創效點,以推進極致能效和群眾性創新為抓手,實現降本增效。近期,煉鐵廠在公司設備能源環保處指導下,對2#燒結機機尾、配料、料場、供料除塵進行技術改造,通過引入變頻調速技術,效能大幅提升,可實現年效益400余萬元。
據了解,改造之前,2#燒結機尾、配料、料場、供料除塵器風機啟動為直啟裝置,風量大小由風門控制,造成風量、電量的浪費,并對風門造成沖擊,設備損耗加劇。隨著極致能效降本增效工作的深入推進,煉鐵廠在向內挖潛的過程中研究發現,如果除塵風機能夠根據實際生產需求動態調整功率,勢必有利于減少能源浪費和設備過度磨損。煉鐵廠燒結車間主任曹春芳和條線負責人李成濤帶領電儀條線員工,在設備能源環保處技術人員的指導下,并與公司供應部門充分溝通,通過詳細規劃和技術評估,最終確定對四臺除塵進行變頻改造。
從最初的調研、方案設計到具體的實施步驟,每一個環節都經過了反復的斟酌和論證,計劃涵蓋了設備升級、線路優化、控制系統改進等多個方面。為了不影響正常改造進度,煉鐵廠電儀條線員工加班加點,放棄了休息時間,全身心投入到改造工作中。鋪設電纜、橋架、組裝PLC柜、編寫程序及畫面....一項項工作有條不紊的進行。
改造完成后,除塵風機能夠依據實時生產情況自動調節其運轉頻率,大幅削減了不必要的電力消耗。據統計,應用變頻技術后,料場東、配料、機尾和供料四除塵運行電流較原來分別降低了10.5A、7A、21A和11A,按年產計算可實現年效益400余萬元。此外,由于采用了軟啟動及調速運行方式,除塵風機的機械沖擊力減少,磨損程度降低,從而延長了設備的使用壽命,減少了維修費用;同時,作業區域內的噪音也有所下降,職工的工作環境得到明顯改善。
此次技術改造的成功實施,不僅實現節能降耗,也提升了除塵設備的自動化和智能化水平。下一步,沙鋼永興公司將以推進極致能效工作為抓手,大力開展節能改造項目實施,助力企業降本增效實現高質量發展。