重鋼料場車間E204皮帶機振動篩因設計局限與長年高負荷運行,存在功耗高、密封性差、溢塵點多等問題,不符合超低排放要求,作為料場車間超低排放改造的重點工程,料場車間黨支部牽頭對這條高爐供料的“功勛生命線”進行了重點攻關改造。
3月,在不影響高爐供料的情況下,項目攻關組協調指導施工方利用寶貴的停機時間拆除E204老振動篩。然而,當新設備安裝時,團隊發現原來的基座位置與新設備的尺寸不符。項目組聯合設計單位進行“會診”,在確保篩分樓結構穩定性不變的前提下,對起重吊裝孔與地坪基礎進行改造,當新型振動篩組件安全調運至20米高空現場時,項目成功已近在咫尺。
設備合裝階段,攻關組輪班值守,從地腳螺栓緊固到PLC系統接入,全流程精準把控。盡管團隊成員連續奮戰身心疲憊,但他們眼中難掩對成功的期待。
中控室綠燈閃爍,料線電閘閉合,礦料從梭槽漏斗進入振動篩,在新型電機強悍的驅動震顫作用下,粒度小于等于150mm的料粉通過復頻篩篩下溜槽,均勻落到了E205膠帶機上,完成后續生產,大于150mm的料塊或異物則通過復頻振動篩篩選出來,避免割傷膠帶,通過篩前溜槽送到大塊堆料斗集中收集,料斗堆滿時時由封閉轉運處理。
“新型E204振動篩的設計處理能力為1200t/h,比過去老裝備提升篩分效率35%,完全滿足正常生產需求。”料場車間超低排項目組組長熊曉勇說。