重慶鋼鐵煉鋼廠超低排放改造再傳捷報——用時32天高效完成切割系統(tǒng)全流程改造,切割工序煙塵濃度降至5mg/m³以下,基本實現(xiàn)零碳排放。
此次改造,新增2臺新型氫氧發(fā)生裝置取代老式天然氣切割系統(tǒng)。運行數(shù)據(jù)顯示,新系統(tǒng)熱效率同比提升20%,能源成本直降六成,金屬損耗率優(yōu)化0.1個百分點。同步構(gòu)建三級安全聯(lián)鎖防護體系,配備可燃氣體濃度實時監(jiān)測、智能排風系統(tǒng)聯(lián)動自動切斷功能,安全響應速度達毫秒級,為安全生產(chǎn)提供強有力的保障。
在產(chǎn)線技改與穩(wěn)產(chǎn)保供的雙重挑戰(zhàn)下,項目團隊采用"動態(tài)施工法"。技術(shù)團隊通過三大舉措應對:首先是精密推演施工時序,將改造工程拆解為22項施工單元,通過錯峰施工施工實現(xiàn)生產(chǎn)與改造雙線并行;其次創(chuàng)新搭建三方指揮中樞,建立設(shè)備、施工、生產(chǎn)聯(lián)動作戰(zhàn)機制,關(guān)鍵節(jié)點實行24小時倒排機制,保證項目進度可控;最具突破性的是創(chuàng)造性地采用"冷調(diào)試預演法",將常規(guī)7天的調(diào)試周期壓縮至54小時。
項目負責人表示,“在這場綠色攻堅戰(zhàn)中,團隊將戰(zhàn)旗插在產(chǎn)線,發(fā)揚敢打硬仗的工作作風,日夜鏖戰(zhàn),最終成功完成了項目改造。”接下來,我們將秉承“鋼軍”文化,在超低排放改造和效率提升雙線作戰(zhàn)中,實干為先,攻堅克難,全力以赴助力公司“扭虧為盈、確保創(chuàng)A”目標完成。