1 前言
氧氣頂吹轉爐留渣操作在20世紀80年代初期就已經提出,由于沒有掌握留渣后操作安全規律,在兌鐵時時常出現大噴,因此,留渣操作一直沒有得到推廣應用,但氧氣頂吹轉爐留渣操作可以大大降低鋼鐵料消耗、節約石灰,在轉爐吹煉初期可以快速成渣,而且是高堿度氧化渣,有利于提高生產率,我們知道,鋼鐵料消耗占轉爐生產成本80%左右的水平,因此,留渣操作具有顯著的經濟效益,特別是對于我們某廠公司,鐵水資源不足的鋼廠效益更是立竿見影,所以,只要從理論上找出留渣后兌鐵發生大噴的根本原因,從操作上找出切實可行的規避措施,留渣操作從可持續發展和循環經濟的層面上是大有可為的。
2轉爐留渣操作的可行性
某廠二煉鋼鐵水成分如下:
鐵水平均溫度1250~1300℃冶煉終渣成分為:CaO:52%、MgO:8%、 SiO2:10%、FeO:18%。
兌鐵時發生噴濺的主要原因是在兌鐵瞬間,鐵水中的碳和鋼渣中的FeO發生激烈的C-O反應,生成的CO氣體急劇膨脹,把鐵水和鋼渣帶出爐口,因此,只有解決兌鐵時的C-O激烈反應,才能避免大的噴濺。
3留渣操作的特點
由于煉鋼生產節奏快,一爐鋼在冶煉過程中,其吹煉時間只有十幾分鐘,也就是說要在十幾分鐘的吹氧時間內形成具有一定堿度、良好流動性、合適且TFe和MgO含量正常泡沫化的爐渣,以保證冶煉成分和溫度同時雙命中的鋼水,并減少對爐襯的侵蝕,留渣操作貫穿于煉鋼整個冶煉周期,主要是靠所留爐渣的物理熱和爐渣化學性能,使其具有迅速參與反應、并促進前期爐渣的快速形成、提高去除P、S的效率、節省石灰用量。
3.1有利于去磷
在氧氣頂吹轉爐中,磷的氧化是在爐渣-金屬界面中進行的,其反應式為:
生成的磷酸鐵在高溫下極其不穩定,它可以重新分解生成P2O5,而P2O5是不穩定的化合物,因此,僅靠生成P2O5。不能去除磷,但P2O5是酸性化合物,若用堿性化合物與其結合生成穩定的化合物可以去除。研究認為,在堿性渣中P2O5與CaO形成穩定的(CaO)x P2O5型的化合物,其中x為3或4,因此,操作中需加入石灰,使其生成穩定的化合物3CaO· P2O5。或4CaO·P2O5存在于渣中,才能有效去磷,其反應為:
從式中可以看出脫磷的條件,(1)提高CaO含量即提高爐渣堿度,(2)提高爐渣氧化性,即FeO含量,(3)降低熔池溫度。
以上分析可以說明,留渣操作對脫磷是有利的,因為(1)冶煉初期熔池溫度比較低,堿度一般在1.8~2.2之間,且渣中含有一定的FeO,滿足脫磷的熱力學條件,(2)留渣操作可以使初期成渣速度更快、流動性好,滿足脫磷的動力學條件。
3.2提高鋼水收得率
一般轉爐終渣FeO含量在15%左右,渣中游離的鐵渣按8%計算,每爐留渣1000公斤,則每爐可以回收120公斤鐵左右,按二煉鋼目前的產能,每年可節約一千五百萬元。
3.3冶煉前期反應
由于所留爐渣本身的特點,從兌鐵開始到吹煉之前,爐渣就和鐵水之間發生物理化學反應,其主要反應有:
這些反應的存在可以從留渣操作的純供氧時間比不留渣的純供氧時間短的實踐得到印證,因此留渣操作爐次的吹煉時間比正常單渣法操作供氧時間有所縮短,一般縮短大約在2%左右。
4 留渣操作需要注意的幾個問題
1)安全問題:兌鐵時噴濺,因此所留的爐渣應予以確認,一是溫度不能太高,一般在1500℃可以保證其安全性,二是濺渣時間必須保證,因為目前留渣操作一般與濺渣護爐并用,必要時可以加入一定量的改質劑稠渣。
2)初期渣化的早、來的快,尤其是前期低溫時易發生噴濺,隨之而來產生返干現象,導致沾槍沾罩操作困難。
3)開吹時打火困難,可以采用前后搖爐或者先點吹30~40s再加入廢鋼的辦法。
4)初期渣化得早,前期渣來得快,低溫爐渣容易從爐口涌出,特別是吹煉到6分鐘左右,壓料后易“返干”,Si數低時尤甚,鐵水硅含量高時,過程渣不易控制易發生噴濺,當鐵水硅數超過0.5%時噴濺率呈直線上升。
5)拉碳時火焰判斷不準,易拉高碳,點吹時降碳量和升溫速度都比單渣法低,由于留渣造成熱平衡不好計算且留渣操作火焰比單渣法火焰亮,溫度不好控制。
5 結語
1)留渣操作方向性是可行的,關鍵是合適的留渣量及濺渣效果的保證。
2)留渣操作對P、S的去除有利,同時可以大大降低鋼鐵料的消耗,是值得我們重點研究的課題。