趙洪倫,李生根
(山東鋼鐵集團淄博張鋼鋼鐵有限公司,山東淄博256400)
摘 要:為滿足簾線鋼低P、低Ti 要求,冶煉過程中采用雙渣留渣工藝,一次造渣堿度控制為1.5~2.0,FeO 控制在15%~20%,保證了爐渣良好的流動性;二次造渣時加入石英砂,促進化渣,提高爐渣流動性,提高脫磷能力;對留渣爐次采取爐渣固化操作,實行每爐確認制度,防止兌鐵發生噴濺。冶煉過程平穩,終點C 0.12%、P 0.003 9%、Ti 4.5×10-6,脫磷率達到了95%以上,脫鈦率達到了98%以上。
關鍵詞:簾線鋼;轉爐冶煉;雙渣+留渣;脫磷;脫鈦
1 前言
山東鋼鐵集團淄博張鋼鋼鐵有限公司(簡稱張鋼)為應對嚴峻的鋼鐵市場形勢,2015 年開始轉型升級,對產品結構進行調整,簾線鋼成為重點開發的鋼種。鋼簾線主要用于輪胎子午線增強用骨架,具有強度高、韌性好的特點,也是線材制品中要求高、生產難度大的產品之一。由于簾線鋼盤條要被拉拔成Φ0.15~Φ0.38 mm 的簾線,線材長度增加了1 400 倍,截面積縮小至原來的0.08%,接近拉拔工藝的極限,還要經過高速雙捻機合股成繩,整個過程要求100 km 斷絲率<1 次。因此,對于原料線材組織及成分的均勻性、潔凈度以及綜合質量有著極為嚴格的要求,鋼中不允許出現TiN 夾雜,同時盡量避免產生磷偏析,對終點P 和Ti 的含量要求極低[1],傳統的單渣法煉鋼無法滿足產品質量要求。為此,探討了在轉爐生產環節采用“雙渣+留渣”操作工藝,并針對生產中遇到的問題進行改進,取得了較好的脫磷脫鈦效果,滿足了簾線鋼生產的要求。
2 簾線鋼生產工藝開發
2.1 設備原料
張鋼煉鋼廠共有2 座120 t 頂底復吹轉爐,爐底有6 塊透氣磚,底吹氮/氬氣,供氣量100~180 m3/h;采用4 孔拉瓦爾型氧槍。冶煉原料包括:鐵水(成分見表1)、廢鋼,造渣材料有石灰、壓球、燒結礦、輕燒白云石。張鋼煉鐵廠根據簾線鋼的生產計劃提前變料,使鐵水條件滿足表1 要求,大大緩解了轉爐脫磷脫鈦壓力。
2.2 開發工藝參數
通過對脫磷熱力學和動力學條件進行分析,轉爐冶煉過程脫磷、脫鈦反應基本是在鋼渣界面上進行,脫磷、脫鈦速率主要受渣鋼兩側的傳質速率控制,因此充分的攪拌能促進脫磷反應的動力學條件。頂吹氧氣流對熔池升溫影響最大,采用頂吹模式,雖然有利于金屬熔池中的氧化去除,也有利于改善渣—金屬界面傳質條件,但由于受渣—金屬界面溫度快速提升的影響,也可能會激活熔池中碳氧化的整體反應提前發生,不僅與Si、P 爭搶與氧氣的反應機會,抑制P 的氧化脫除過程,還可能進一步引發熔池溫度的整體快速提升,影響脫磷效果。因此應綜合考慮,結合“雙渣+留渣”工藝特點及相關鋼廠生產經驗[2],造渣工藝關鍵參數控制如下:
1)一次造渣。鋼水中Si 微量,鋼水溫度1 350~1 400 ℃,爐渣堿度1.5~2.0,渣中FeO 含量控制在15%~20%,渣中MgO 含量6%~6.5%。
2)二次造渣。終渣堿度3.5~4.0,MgO 8%~10%,(FeO)14%~18%,(CaO)(/ FeO)2.5~3.0,出鋼溫度1 600~1 620 ℃,C 0.10%~0.25%。
2.3 “雙渣+留渣”工藝路線
上一爐出鋼全留爐渣→濺渣固化爐渣→加廢鋼確認固化效果→兌鐵水→脫磷→倒出部分脫磷渣→脫碳→出鋼→留渣→濺渣固化爐渣→加廢鋼確認固化效果→兌鐵水進行下一爐冶煉。
3 生產中存在的問題及優化
3.1 兌鐵水預噴控制
轉爐終渣中含有一定數量的FeO,這種終渣留到下一爐,在兌入鐵水時,就會同時發生以下反應:
(FeO)+[C]=[Fe]+CO; (1)
2(FeO)+[C]=2[Fe]+CO2。(2)
根據生產經驗,當終渣中(FeO)高于20%,式(1)、(2)反應十分劇烈,瞬間產生大量的氣體附帶著大量的爐渣、鐵水沖出,造成爆發性噴濺事故。
要防止噴濺產生,最直接有效的辦法是控制爐中氣體,杜絕或減緩式(1)、(2)反應的進行。要實現這一目的,要減少式(1)、(2)中反應物含量。
減少兌鐵水時爐渣中(FeO)含量方法:
1)通過工藝操作降低終渣(FeO)含量。根據供氧時間、爐口火焰等情況,延長壓槍時間,把握好拉碳時機,提高終點碳含量,減少后吹次數等,降低爐渣氧化性。同時,優化底吹工藝,降低終渣(FeO)含量。
2)在濺渣護爐結束后,加入1 000~1 500 kg 石灰或白云石,稀釋(FeO)濃度,稠化爐渣;同時,降低爐渣溫度。當爐渣溫度低于1 508 ℃時,從熱力學角度來說可以有效預防噴濺的發生[3]。
3)采取每爐確認制度,濺渣完畢,對爐渣進行確認,對于過氧化程度嚴重、爐渣稀薄的爐次,加入適當調渣劑調渣。若濺渣完畢爐渣仍稀薄,可加入適當固化劑稠渣,確認爐渣不稀薄后再兌鐵。
4)兌鐵時采用先加廢鋼再兌鐵水的方式,開始時緩慢。如果火焰較大,立即停止兌鐵,待火焰穩定后再緩慢兌鐵,防止爐內反應過快發生噴濺。
3.2 一次造渣工藝優化
初期冶煉過程中存在成渣速度慢、脫磷效率低、一次造渣結束時鋼—渣不容易分離、倒渣時容易夾帶鋼水等問題。結合張鋼自身條件及王新華[4]在“雙渣+留渣”法操作中提出的方法進行了改進。
1)含鐵造渣料只采用燒結返礦。充分利用其熔化快、乳化性好、成渣速度快等特點。
2)根據石灰質量與鐵水溫度,用石灰石替代部分石灰。石灰石在高溫下分解為石灰和CO2,分解過程吸熱既能降低爐內溫度,產生的CO2又能起到化渣和增加攪拌作用,達到提高脫磷效率和促進鋼—渣分離的效果。
3)采用低槍位、高供氧強度吹煉方式。通過加強頂吹氧氣對熔池攪拌,促進[P]向渣/鐵界面傳輸,氧槍較常規操作前期槍位降低100~200 mm,供氧強度保持在3.0 Nm3(/ min·t)以上。
4)增加底吹強度進行強攪拌。
5)增加堿性燒結礦的加入量和加入批次。在開吹后加入石灰的過程中同時加入2.5~3.5 t 堿性燒結礦,在加強攪拌的同時使渣中含有足夠量的FeO。為保證爐渣的流動性,前期渣中FeO 量控制在15%~20%。
3.3 二次造渣工藝優化
二次造渣過程中存在如下問題:
1)二次造渣過程易出現粘槍、返干等不利過程操作的現象。
2)部分爐次吹煉中后期脫磷困難,終點P 含量偏高(0.03%~0.04%)且處理困難。優化措施:
1)補加適量含SiO2的造渣料,經過機理與實踐分析,最終選取添加適量石英砂,確保渣中適宜的SiO2含量以利于成渣與渣量的控制。
2)掌握造渣料加入時機,多批次小批量加入,以確保渣料熔化;加入制度根據過程化渣情況靈活掌控。主要依據爐口火焰、噴出物形態、爐內化渣聲響等,合理調配造渣料加入時機與數量。
3)生產中為確保化渣的熱力學與動力學條件,根據過程化渣情況,采取高、低槍位靈活交替操作的模式,以便兼顧熔池液面和內部攪拌的作用,消除爐渣面上出現的“死角”,消除渣料結坨,加快成渣。在確保合理的化渣動力學前提下,根據過程化渣情況,合理調控渣中FeO 含量與熔池過程溫度控制,確保過程化渣的動力學條件。
4 生產效果分析
部分爐次一次造渣爐渣成分、堿度及終點鋼水成分見表2。
由表2 可知:1)一次倒渣渣堿度大部分在1.5~2.0 之間,只有1 爐爐渣堿度高于2.0,基本滿足目標要求。2)一次倒渣渣中FeO 在15%~18%。實踐證明,爐渣具有良好的流動性,一次倒渣幾乎可以全部倒凈,起到了很好的脫磷脫鈦效果,一次脫磷率達到了60%以上,一次脫鈦率達到90%以上。終點C 含量平均0.12%,P 平均0.003 9%,Ti 為4.5×10-6,脫磷率達到了95%以上,脫鈦率達到了98%以上,滿足了簾線鋼對終點P<0.008%、終點Ti<10×10-6的要求,為精煉環節控制夾雜物的含量尤其是TiN 含量創造了良好的條件。
5 結論
5.1 冶煉采用雙渣留渣工藝,終點P<0.008%,終點Ti<10×10-6,滿足了簾線鋼對P 和Ti 的要求。
5.2 一次造渣堿度控制在1.5~2.0,FeO 控制在15%~20%,爐渣具有好的流動性,便于一次倒渣。
5.3 二次造渣時加入適當的石英砂,能夠很好地促進化渣,提高爐渣流動性,提高脫磷能力。
5.4 對留渣爐次采取爐渣固化操作,實行每爐確認制度,可防止兌鐵發生噴濺。
參考文獻:
[1] 王勇,王全禮,李永東,等. 簾線鋼Lx72A 夾雜物控制技術[C]//爐外處理·煉鋼·連鑄,2005 年中國鋼鐵年會論文集:453-456.
[2] 王杰,曾加慶,楊利彬. 復吹轉爐雙渣法脫磷冶煉工藝一次倒爐溫度最優化選擇[J]. 煉鋼,2015,31(4):34-37.
[3] 劉效森,王念欣,賈崇雪,等. 濟鋼120 t 轉爐留渣操作工藝的實踐[J].河北冶金,2010(4):25-26.
[4] 王新華. 氧氣轉爐“留渣+雙渣”煉鋼工藝技術[C]//2014 年低成本煉鋼共性技術研討會論文集,南京:2014.