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轉(zhuǎn)爐煉鋼造渣材料結(jié)構(gòu)優(yōu)化

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2017-05-18  作者:楚士進(jìn),楊凱峰,閆棟,孫輝  瀏覽次數(shù):406
 
核心提示:摘要:為降低生產(chǎn)成本,石橫特鋼進(jìn)行了生白云石代替鎂球、輕燒白云石,石灰石部分代替石灰,轉(zhuǎn)爐磁選渣和粉渣球代替螢石、鐵礬土、礦石造渣的工業(yè)試驗(yàn),結(jié)果證明生白云石完全能滿足生產(chǎn)需要,石灰石可以部分代替活性石灰,目前鎂球和輕燒白云石完全由生白云石代替,石灰石加入量達(dá)到12.09 kg/t,石灰消耗減少7.25 kg/t,噸鋼造渣材料消耗成本降低4.75元。 關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐煉鋼;造渣材料;生白云石;石灰石;磁選渣 1 前言 石橫特鋼轉(zhuǎn)爐煉鋼工序成本中,噸鋼造渣材料消耗成本約為15 元/t,主要結(jié)構(gòu)
 轉(zhuǎn)爐煉鋼造渣材料結(jié)構(gòu)優(yōu)化

楚士進(jìn),楊凱峰,閆棟,孫輝

(山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司煉鋼廠,山東 肥城 271612)

摘要:為降低生產(chǎn)成本,石橫特鋼進(jìn)行了生白云石代替鎂球、輕燒白云石,石灰石部分代替石灰,轉(zhuǎn)爐磁選渣和粉渣球代替螢石、鐵礬土、礦石造渣的工業(yè)試驗(yàn),結(jié)果證明生白云石完全能滿足生產(chǎn)需要,石灰石可以部分代替活性石灰,目前鎂球和輕燒白云石完全由生白云石代替,石灰石加入量達(dá)到12.09 kg/t,石灰消耗減少7.25 kg/t,噸鋼造渣材料消耗成本降低4.75元。

關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐煉鋼;造渣材料;生白云石;石灰石;磁選渣

1 前言

石橫特鋼轉(zhuǎn)爐煉鋼工序成本中,噸鋼造渣材料消耗成本約為15 元/t,主要結(jié)構(gòu)為提供CaO 的活性石灰、石灰石,提供MgO 的生白云石、輕燒白云石和鎂球等鎂質(zhì)材料以及螢石、礦石等。鐵水的成分和帶渣量,尤其是Si、P、S 的含量對(duì)轉(zhuǎn)爐造渣材料的消耗影響很大,同時(shí)也與所冶煉鋼中的P、S 含量要求關(guān)系密切。如果鐵水本身的Si、P、S 含量較高,而所冶煉鋼種要求P、S 的含量又較低,勢(shì)必造成造渣材料尤其是石灰消耗升高,爐體維護(hù)任務(wù)增加,導(dǎo)致鎂球等材料消耗增加。

因此,執(zhí)行精料方針,提高鐵水質(zhì)量,降低造渣材料消耗是國(guó)內(nèi)外高爐—轉(zhuǎn)爐冶煉工藝一直努力的方向,也是提高鋼水質(zhì)量和降低生產(chǎn)成本的必由之路。本研究旨在優(yōu)化造渣材料結(jié)構(gòu),以降低鐵損,降低造渣材料成本1-2

2 造渣材料優(yōu)化實(shí)踐

通過(guò)與先進(jìn)企業(yè)對(duì)標(biāo)交流學(xué)習(xí),根據(jù)煉鋼廠內(nèi)部副產(chǎn)品消耗的實(shí)際情況,確定了造渣材料結(jié)構(gòu)優(yōu)化內(nèi)容:一是生白云石代替鎂球、輕燒白云石;二是石灰石部分代替石灰;三是轉(zhuǎn)爐磁選渣和粉渣球代替螢石、鐵礬土、礦石。

2.1 生白云石代替鎂球、輕燒白云石

1)試驗(yàn)方案。生白云石是碳酸鈣和碳酸鎂的復(fù)鹽,分子式為CaCO3·MgCO3。輕燒白云石是由生白云石經(jīng)過(guò)煅燒后形成的,主要成分為CaO·MgO。鎂球則是由電熔鎂砂與粘結(jié)劑經(jīng)過(guò)研磨、混合、擠壓形成,主要成分是MgO。這3 種材料都可以直接或間接為轉(zhuǎn)爐提供(MgO),而保證渣中(MgO)的飽和含量是保證濺渣護(hù)爐效果的關(guān)鍵。為保證生產(chǎn)順行,制定了循序漸進(jìn)的試驗(yàn)方案。

方案1:輕燒白云石與生白云石搭配使用,完全取代鎂球。原則:根據(jù)爐況、渣量,首先確定正常生產(chǎn)情況下輕燒白云石的加入量,逐步減少并最終完全取代鎂球,研究輕燒白云石與生白云石的加入方法。鐵水硅含量低時(shí),在轉(zhuǎn)爐開吹后,首先加入部分輕燒白云石,隨后在第1 批石灰加完后,陸續(xù)補(bǔ)充生白云石,代替剩余輕燒白云石的同時(shí),取消鎂球消耗。在鐵水硅含量高時(shí),在開吹后加入輕燒白云石的同時(shí),加入部分生白云石抑制溢渣。

鐵水Si 含量≤0.50%時(shí),在轉(zhuǎn)爐開吹后,首先加入輕燒白云石200 kg,然后加入第1 批石灰,隨后陸續(xù)補(bǔ)充生白云石。

鐵水Si 含量>0.50%時(shí),在轉(zhuǎn)爐開吹后,首先加入輕燒白云石200 kg、生白云石100~200 kg,然后加入第1 批石灰,隨后陸續(xù)補(bǔ)充生白云石。

方案2:全部采用生白云石,完全取代輕燒白云石和鎂球。原則:在轉(zhuǎn)爐開吹后,首先加入生白云石400 kg,然后加入第1 批石灰,隨后陸續(xù)補(bǔ)充生白云石;具體加入量視爐況、濺渣效果而定。

2)試驗(yàn)情況。石橫特鋼三煉鋼自5 月10 日早班589 爐開始在60 t 轉(zhuǎn)爐上試驗(yàn)生白云石代替輕燒白云石,至5 月21 日1 204 爐結(jié)束,期間因散裝料倒地倉(cāng),使用輕燒白云石68 爐,輕燒與生白云石搭配使用6 爐。本次共使用生白云石303.52 t,使用541爐,平均560 kg/爐。

3)爐況。使用生白云石前后,爐襯濺渣層質(zhì)量良好,爐底、爐殼溫度波動(dòng)基本正常,除東耳軸前溫度略有升高外,其余各部位均降低,見表1。爐底深度波動(dòng)情況見圖1。

圖片1 

圖片2 

4)渣中(MgO)含量及爐渣堿度變化。使用生白云石前后,爐渣堿度與使用輕燒白云石時(shí)基本相當(dāng),渣中氧化鎂較輕燒白云石升高0.75%,雖然渣中MgO、堿度數(shù)據(jù)較煉鋼理論偏低,但隨著目前轉(zhuǎn)爐出鋼溫度的不斷優(yōu)化,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度大幅度降低情況下,爐渣黏度相應(yīng)得到提高,完全可滿足濺渣護(hù)爐工藝需求,見表2。

圖片3 

從本次試驗(yàn)期間爐殼溫度數(shù)據(jù)看,生白云石對(duì)爐體維護(hù)基本沒有產(chǎn)生負(fù)面影響,爐體的大部分部位溫度得到改善。低鐵比條件下,熱量基本可保證磁選渣的消耗,此時(shí)使用生白云石會(huì)造成含鐵原料使用量降低,影響鋼鐵料成本升高;鐵水比例高,爐內(nèi)熱量充足且無(wú)磁選渣,使用生白云石不會(huì)造成鋼鐵料耗升高。但根據(jù)目前的鐵水條件,采用生白云石一定會(huì)造成渣量增加。因此,采用生白云石造渣完全能滿足生產(chǎn)需要,對(duì)降低生產(chǎn)成本明顯。

2.2 石灰石代替部分石灰

石灰石的主要成分為CaCO3,分解溫度在900 ℃左右。,由于轉(zhuǎn)爐內(nèi)溫度高達(dá)1 300 ℃,急劇升溫后,石灰石表層中的碳酸鈣分解趨勢(shì)非常大。因此石灰石塊整體煅燒成為石灰的速度也會(huì)加快。分解后產(chǎn)物含有CaO,可替代石灰,同時(shí)分解產(chǎn)物中有CO2氣體,可增加攪拌,促進(jìn)化渣3

轉(zhuǎn)爐內(nèi)煅燒的另一個(gè)不同點(diǎn)是,石灰石直接與爐渣接觸,可以認(rèn)為在其表面層中CO2逸出的同時(shí),就發(fā)生了石灰的化渣反應(yīng),因此參與反應(yīng)的石灰都具有高氣孔率、高活性4,從動(dòng)力學(xué)角度看,石灰石在轉(zhuǎn)爐內(nèi)的煅燒造渣過(guò)程,實(shí)際上是煅燒化渣同時(shí)進(jìn)行的過(guò)程5。這是石灰石代替部分石灰煉鋼的理論基礎(chǔ)。

1)試驗(yàn)方案。根據(jù)石灰石煅燒石灰情況,約1.6~1.7 t 石灰石可生產(chǎn)1 t 石灰,為保證生產(chǎn)順行,按200 kg 石灰石可代替100 kg 石灰計(jì)。

加入原則:石灰加入量按25~30 kg/t(鐵水硅高的情況可提高石灰加入量),磁選渣、污泥球單爐加入量在3.5 t 以上,富裕熱量還充足的情況下,余熱采用石灰石降溫并代替部分石灰造渣;建議石灰石用量不超過(guò)1 t/爐。

加入時(shí)機(jī):一批料加入石灰總加入量的50%(或更少),根據(jù)鐵水溫度、比例、成分,建議一批料石灰石加入量為其總加入量的1/3 至1/2。二批料石灰及石灰石可交替加入,建議優(yōu)先加入石灰石,石灰石加完后再補(bǔ)加二批料的石灰(可預(yù)留部分用于后期壓噴等),主要原因是,石灰石熔化較慢,加入太晚影響前期脫磷效果。石灰石成分、冷卻效果與石灰對(duì)比見表3。

圖片4 

2)試驗(yàn)結(jié)果。采用石灰石代替部分石灰煉鋼進(jìn)行了多次試驗(yàn),冶煉均能順利進(jìn)行,轉(zhuǎn)爐正常煉結(jié)束時(shí),各成分均能達(dá)到鋼種要求的出鋼標(biāo)準(zhǔn),脫磷率略微升高,主要是前期加入石灰石后控制了溫度上升,利于脫磷反應(yīng)進(jìn)行。

2.3 磁選渣及粉渣球代替螢石、鐵礬土、礦石

轉(zhuǎn)爐爐渣的回用自2006 年已開始,當(dāng)時(shí)只是對(duì)轉(zhuǎn)爐前期的溢出渣,通過(guò)簡(jiǎn)單篩選后進(jìn)行回用,隨著成本壓力增大以及對(duì)爐渣的再利用逐步提高了認(rèn)識(shí),對(duì)轉(zhuǎn)爐渣磁選、精細(xì)管理及回用的可行性進(jìn)行了詳細(xì)研究。自2012 年煉鋼廠在各車間逐步對(duì)轉(zhuǎn)爐產(chǎn)生的所有爐渣進(jìn)行處理,建設(shè)、改造了燜渣池、爐渣磁選設(shè)備。推廣應(yīng)用了爐渣燜渣后進(jìn)行磁選,使得磁選渣的品位逐步提高,并對(duì)磁選渣進(jìn)行篩分,減輕因磁選渣粉末率高,轉(zhuǎn)爐加入時(shí)造成煙塵較大的情況,使得磁選渣的利用率逐步提高,最終完全取代了礦石。

磁選渣篩分后,粒度<3 mm 的磁選渣粉末無(wú)法進(jìn)一步利用,為此煉鋼廠投資興建了粉渣壓球設(shè)備,將煉鋼廠各煉鋼車間產(chǎn)生的磁選粉渣、污泥、除塵灰混合后造球,進(jìn)一步提高了煉鋼產(chǎn)生的含鐵廢料的利用率。

轉(zhuǎn)爐用化渣材料在以往的螢石、鐵礬土、礦石的基礎(chǔ)上逐漸增加了磁選渣及粉渣球。通過(guò)優(yōu)化轉(zhuǎn)爐造渣制度及供氧制度,搭配磁選渣及粉渣球的使用,轉(zhuǎn)爐化渣用材料得以優(yōu)化與減少。尤其是粉渣球使用后,因其含有大量氧化鐵,降溫效果穩(wěn)定,且入爐后能快速化渣,對(duì)處理“返干”有明顯效果。目前,粉渣球的使用量已穩(wěn)定在10 kg/t 左右,轉(zhuǎn)爐工序已取消了螢石、鐵礬土、礦石的使用。表4 為造渣材料的消耗情況。

圖片5 

3 結(jié)語(yǔ)

為了降低造渣材料消耗成本,采用生白云石代替鎂球和輕燒白云石、石灰石代替部分石灰煉鋼進(jìn)行了工業(yè)試驗(yàn),結(jié)果證明生白云石完全能滿足生產(chǎn)需要,石灰石可以部分代替活性石灰,對(duì)降低生產(chǎn)成本效果明顯,同時(shí)采用白云石煉鋼還使脫磷率略微升高。

目前鎂球和輕燒白云石已經(jīng)完全由生白云石代替,石灰石加入量達(dá)到12.09 kg/t,石灰消耗減少7.25 kg/t,噸鋼造渣材料消耗成本降低4.75 元。另外,對(duì)轉(zhuǎn)爐渣進(jìn)行磁選,采用磁選渣完全代替螢石、鐵礬土、礦石化渣造渣,進(jìn)一步降低了生產(chǎn)成本。

 
 
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