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轉(zhuǎn)爐爐底快補(bǔ)的實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2017-06-08  作者:羅源奎1,呂凱輝2  瀏覽次數(shù):958
 
核心提示:摘要: 福建三安鋼鐵有限公司煉鋼廠鋼水中w( O) 較高,導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐爐底侵蝕嚴(yán)重,爐底維護(hù)次數(shù)多、時(shí)間長、耐材費(fèi)用高、轉(zhuǎn)爐作業(yè)率低。針對(duì)這個(gè)問題,在爐底維護(hù)時(shí)采用快補(bǔ)操作,每次爐底維護(hù)時(shí)間從原來的120 min縮短至目前的7 min,有效提高了轉(zhuǎn)爐作業(yè)率。在相同冶煉條件下,爐底的耐材消耗得到大幅度降低,噸鋼耐材消耗從0. 51 kg降到0. 24 kg。 關(guān)鍵詞: 爐底侵蝕; 爐底快補(bǔ); 氧含量; 耐材消耗
 轉(zhuǎn)爐爐底快補(bǔ)的實(shí)踐

羅源奎1,呂凱輝2

( 1. 三安鋼鐵有限公司煉鋼廠,福建泉州362411;

2. 三安鋼鐵有限公司生產(chǎn)能源管理部,福建泉州362411)

摘要: 福建三安鋼鐵有限公司煉鋼廠鋼水中w( O) 較高,導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐爐底侵蝕嚴(yán)重,爐底維護(hù)次數(shù)多、時(shí)間長、耐材費(fèi)用高、轉(zhuǎn)爐作業(yè)率低。針對(duì)這個(gè)問題,在爐底維護(hù)時(shí)采用快補(bǔ)操作,每次爐底維護(hù)時(shí)間從原來的120 min縮短至目前的7 min,有效提高了轉(zhuǎn)爐作業(yè)率。在相同冶煉條件下,爐底的耐材消耗得到大幅度降低,噸鋼耐材消耗從0. 51 kg降到0. 24 kg。

關(guān)鍵詞: 爐底侵蝕; 爐底快補(bǔ); 氧含量; 耐材消耗

轉(zhuǎn)爐爐底是轉(zhuǎn)爐爐體主要組成部分,它在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中始終處于高溫、負(fù)重狀態(tài)。福建三安煉鋼廠使用氧氣頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,是可拆卸爐底的轉(zhuǎn)爐。三安煉鋼廠年產(chǎn)粗鋼260 萬t,有3 座50 t轉(zhuǎn)爐。由于三安煉鋼廠所煉的鋼水74 %都屬于低碳、低磷、氧化性強(qiáng)的鋼種,要求終點(diǎn)w( C) ≤0. 06 %,w( P) ≤ 0. 03 %,出鋼溫度1 640 ~1 660 ℃,造成鋼水中w( O) 較高,達(dá)到( 600 ~950) × 10 - 6,導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐爐底侵蝕情況嚴(yán)重。2015年5 月份,煉鋼滿負(fù)荷生產(chǎn)轉(zhuǎn)爐爐底維護(hù)時(shí)間高達(dá)3 467 min,爐底維護(hù)噸鋼消耗耐材0. 51 kg,生產(chǎn)組織不理想,轉(zhuǎn)爐作業(yè)率為90. 17 %。

1 存在的問題

鐵水產(chǎn)量受高爐爐料質(zhì)量、爐內(nèi)順行、產(chǎn)量計(jì)劃及市場情況影響波動(dòng)較大( 見表1) 。當(dāng)高爐鐵水量偏高時(shí),煉鋼廠只有提高生產(chǎn)節(jié)奏、減少護(hù)爐時(shí)間,才能達(dá)到鐵水進(jìn)出平衡,確保生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行。

 

2 影響轉(zhuǎn)爐爐底的因素分析

2. 1 終渣氧化性

終渣氧化性與鋼水氧含量呈線型關(guān)系,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳越低,爐渣氧化性( FeO + MnO) 越強(qiáng),鋼水氧含量增加,特別是當(dāng)w( C) ≤0. 05 % 后,碳氧關(guān)系如圖1 所示( 溶解氧) 。

 

煉鋼廠由于鋼種原因使終點(diǎn)氧含量過高,其中w( C) ≤0. 045 % 的冶煉爐數(shù)占總冶煉爐數(shù)比例的78 %以上,造成轉(zhuǎn)爐爐底侵蝕情況嚴(yán)重。

2. 2 槍位不理想

2. 2. 1 吹煉槍位

槍位過高,氧射流沖擊面積大,沖擊深度減小,熔池?cái)嚢铚p弱,反應(yīng)速度減慢,熔池升溫速度也緩慢,渣中w( TFe) 增加,吹煉時(shí)間延長[1],影響生產(chǎn)節(jié)奏。如: 石灰生燒、過燒率較大或轉(zhuǎn)爐吹煉超標(biāo)鐵水時(shí),一般采取“吊槍”化渣冶煉,槍位控制不當(dāng)會(huì)造成渣中w( TFe) 增加,冶煉噴濺嚴(yán)重。槍位過低,沖擊面積小,沖擊深度加大,渣中TFe 含量減少,不利化渣,易損壞爐底[2]。如: 轉(zhuǎn)爐冶煉合格鐵水或需加快生產(chǎn)節(jié)奏時(shí),采用壓槍操作。此方法易造成氧槍、汽化煙罩結(jié)冷鋼嚴(yán)重。

2. 2. 2 濺渣槍位

當(dāng)槍位較低時(shí),氮?dú)鈱?duì)渣的沖擊面積小沖擊深度大,爐渣滴能量大可濺到爐口。相反當(dāng)槍位較高時(shí),氮?dú)鈱?duì)渣的沖擊面積大沖擊深度小,爐渣濺到爐膛位置較低,易造成爐底上漲[3]。濺渣護(hù)爐氣體壓力高于規(guī)定值或?yàn)R渣時(shí)氧槍槍位過低。造成氣體壓力高,爐底在濺渣后往往下降嚴(yán)重。

3 防止?fàn)t底侵蝕的措施

3. 1 控制好終渣成分和溫度

3. 1. 1 終渣成分

煉鋼廠鋼種原因使終點(diǎn)氧含量過高,其中w( C) ≤0. 045 % 的冶煉爐數(shù)占總冶煉爐數(shù)比例

的68 %左右。煉鋼廠要求爐渣堿度控制在2. 5 ~3. 0,w( MgO) 控制在9 %以上,以便濺渣護(hù)爐。

3. 1. 2 降低出鋼溫度

1) 提高鋼包在線使用溫度。加強(qiáng)鋼包周轉(zhuǎn)及保溫效果,出臺(tái)相關(guān)規(guī)定制度,執(zhí)行3 機(jī)7 包周轉(zhuǎn),確保在線周轉(zhuǎn)鋼包溫度達(dá)到1 050 ℃以上。

2) 保護(hù)澆鑄。做好鋼包、鋼水、中包的全程保溫工作,加蓋大包蓋、加覆蓋劑、套長水口、低溫應(yīng)急處理等操作規(guī)范,確保生產(chǎn)穩(wěn)定。

3) 優(yōu)化生產(chǎn)組織。優(yōu)化轉(zhuǎn)爐工藝操作,保證每爐鋼水成分都在內(nèi)控范圍,減少堵流等事故; 加強(qiáng)鋼水銜接,提高爐機(jī)匹配工作,落實(shí)高拉速工作、提高放鋼正點(diǎn)率、合理控制待澆時(shí)間、合理控制中包過熱度; 強(qiáng)化生產(chǎn)組織,減少各生產(chǎn)區(qū)域的堵流、重接、回爐事故。

4) 降低設(shè)備故障。推進(jìn)精細(xì)化管理和標(biāo)準(zhǔn)化操作,加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的巡、點(diǎn)、檢、加油潤滑工作,大力推行計(jì)劃檢修和預(yù)防性維修,提高設(shè)備保障能力,確保設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行,減少生產(chǎn)異常,為均衡高效生產(chǎn)提供有力支撐。

3. 2 采用合理的冶煉與濺渣槍位

3. 2. 1 冶煉槍位

保證爐底不被損壞的條件下,要有一定的沖擊深度。經(jīng)過摸索改進(jìn),采取了前期低氧壓、低槍位操作,中后期根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整氧壓和槍位。因此,提高操作水平,控制合適的槍位、氧壓、脫C 速度、過程溫度及爐渣w( FeO) 對(duì)抑制噴濺有著重要的作用[4]: 1) 槍位調(diào)節(jié)和控制要堅(jiān)持早化渣、化透渣、不返干、不噴濺、均勻升溫、準(zhǔn)確控制終點(diǎn)的基本原則[5-7]; 2) 動(dòng)槍操作要少、準(zhǔn)、穩(wěn); 3) 脫硅脫磷期,氧槍槍位由高到低控制在2. 1 ~ 1. 7 m,脫碳升溫期,槍位遵循高-低-低原則控制在2. 0 ~1. 5 m。

合理調(diào)整槍位,可以調(diào)節(jié)熔池液面和內(nèi)部的攪拌作用。如果短時(shí)間內(nèi)高、低槍位交替操作,還有利于消除液面上可能出現(xiàn)的“死角”,消除渣料成坨,加快成渣。

3. 2. 2 濺渣槍位

應(yīng)用濺渣護(hù)爐技術(shù),濺渣時(shí)間控制在3 min左右( 確保爐渣濺干) ,采取前低后高的濺渣槍位控制。落實(shí)濺渣后爐渣不具備流動(dòng)性的原理,執(zhí)行部分留渣操作使?fàn)t底上漲或不被侵蝕。

3. 3 爐底超出規(guī)定范圍的維護(hù)方式。

3. 3. 1 加爐底灰操作

渣濺后的爐渣倒完加爐底灰( 石灰) ,使石灰沾在爐底上,可減少爐底侵蝕。

3. 3. 2 傳統(tǒng)補(bǔ)爐底

大面料2 包補(bǔ)爐底要60 min( 效果不理想,侵蝕快) ,大面料2 包料加1 t 補(bǔ)爐磚補(bǔ)爐底需要120 min,正常可以滿足生產(chǎn)要求( 見表2) 。

 

3. 3. 3 使用爐底快補(bǔ)

煉鋼廠通過技術(shù)創(chuàng)新,利用生鐵塊渣補(bǔ)技術(shù)緩解了渣面護(hù)爐與生產(chǎn)之間的矛盾。生鐵塊渣補(bǔ)法: 利用生鐵塊與爐渣的粘合性,通過加入1. 8 t生鐵塊使?fàn)t渣冷凝粘護(hù)爐技術(shù)的應(yīng)用,使墊補(bǔ)的部位在搖爐過程中多次掛渣,并利用生鐵塊抵擋加料過程中生鐵廢鋼及鐵水的沖擊,從而達(dá)到護(hù)爐的目的,使煉鋼噸鋼耐材消耗下降0. 35 kg,從而解決了護(hù)爐與生產(chǎn)之間的矛盾。2016 年為穩(wěn)定爐前生產(chǎn)節(jié)奏,在原有的基礎(chǔ)上繼續(xù)研究,摸索出適合轉(zhuǎn)爐爐底快補(bǔ)的新技術(shù)。

4 爐底快補(bǔ)技術(shù)

4. 1 爐底快補(bǔ)原理

爐底快補(bǔ)是利用高溫爐渣與貼補(bǔ)磚快速燒結(jié),粘結(jié)在爐襯上,達(dá)到修補(bǔ)爐底的目的。出完鋼后的爐渣具有高溫、高堿度、高氧化性等特點(diǎn),而貼補(bǔ)磚抗氧化性強(qiáng),導(dǎo)熱性好,成分見表3。

 

其在高溫作用下,瀝青由炭化到石墨化會(huì)形成一定的碳結(jié)合骨架和碳網(wǎng)絡(luò),將氧化鎂顆粒緊密牢固地連接在一起,加快貼補(bǔ)磚的軟化和燒結(jié),提高燒結(jié)強(qiáng)度[8]

出完鋼后的爐渣具有較好的流動(dòng)性,與貼補(bǔ)磚混合后,能夠?qū)①N補(bǔ)磚之間的縫隙填滿,不容易在鋪設(shè)貼補(bǔ)磚時(shí)形成空腔,能夠起到提高修補(bǔ)部位耐侵蝕的作用。

4. 2 高溫快補(bǔ)的試驗(yàn)跟蹤分析

煉鋼廠根據(jù)爐渣的堿度、FeO、MgO 等含量關(guān)系,通過大量的試驗(yàn)( 見表4) ,摸索出適合轉(zhuǎn)爐爐底快補(bǔ)的新技術(shù)。

 

多次試驗(yàn)表明,堿度過高,爐渣流動(dòng)性下降,快補(bǔ)( 傳統(tǒng)) 效果都會(huì)受到影響。試驗(yàn)研究得出:在確保去磷、硫效果,堿度基本控制在2. 5 ~ 3. 0較理想。此時(shí),爐渣相組合MgO,C2 S,C3 S,均是高熔點(diǎn)化合物,其共晶熔化溫度為1 790 ℃。三安煉鋼廠正常出鋼溫度在1 640 ~ 1 660 ℃,可以滿足快速補(bǔ)爐的要求。w( FeO) 低,爐渣流動(dòng)性差,不利于濺渣護(hù)爐; w( FeO) 高,爐渣熔點(diǎn)較低,快補(bǔ)后耐侵蝕性能差,控制終渣中w( FeO) 顯得尤為重要[9-10]

當(dāng)MgO 含量較高時(shí),MgO 與FeO 可形成連續(xù)的固熔體; MgO 含量低時(shí),氧化鐵就會(huì)與氧化鈣生成低熔點(diǎn)鐵酸鈣。實(shí)踐證明,要使濺渣層有足夠的耐火度,w( FeO) 和w( MgO) 對(duì)應(yīng)見表5。

 

為保證快補(bǔ)的抗耐侵蝕能力,在一定 和w( FeO) 的條件下,當(dāng)w( MgO) > 8. 0 %時(shí),增加了終渣中w( MgO) ,可以提高終渣的熔點(diǎn),但w( MgO) 過高會(huì)使?fàn)t渣熔點(diǎn)提高,影響轉(zhuǎn)爐化渣和脫磷效率。煉鋼廠終渣w( FeO) 平均為18 %,所以對(duì)應(yīng)的w( MgO) 應(yīng)該在9 % ~ 10 %。針對(duì)三安煉鋼廠平均w( MgO) 只有8. 5 %的情況,快速補(bǔ)爐的爐次增加鎂球的使用量,保證爐渣的耐火度。

4. 3 操作步驟

1) 爐底快補(bǔ)爐次提前通知操作工,要適當(dāng)控制好堿度和渣中w( MgO) ,以提高補(bǔ)爐效果,要求爐渣堿度控制在2. 5 ~ 3. 0,w( MgO) 控制在9 %以上。2) 補(bǔ)爐磚要求干燥、干凈、塊度適當(dāng),避免外來雜物影響補(bǔ)爐效果。3) 快補(bǔ)爐次要保證鋼水出完,爐渣要避免流動(dòng)性差和高氧化性,確保補(bǔ)爐效果。4) 快補(bǔ)磚用量控制在1 t左右,塊度為50 ~100 mm,可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際使用的補(bǔ)爐磚現(xiàn)有規(guī)格磚破碎成均勻小塊代替加入。5) 加完補(bǔ)爐磚后應(yīng)將爐子搖正( 垂直0°角) 等待7 min左右,下槍濺渣,進(jìn)行正常操作。6) 快補(bǔ)后的前3 爐要操作正常,避免爐渣過氧化現(xiàn)象,出鋼后做好濺渣護(hù)爐工作。7) 爐底快補(bǔ)爐次,安全防范上與傳統(tǒng)補(bǔ)爐底制度一致。

5 結(jié)語

生產(chǎn)實(shí)踐證明,采用補(bǔ)爐磚在高溫下進(jìn)行快補(bǔ),每次爐底維護(hù)時(shí)間可從原來的120 min降到目前的7 min。煉鋼滿負(fù)荷生產(chǎn)下使用爐底快補(bǔ)技術(shù),轉(zhuǎn)爐作業(yè)效率可提高到93. 00 %,同比增加2. 83 %。在相同技術(shù)冶煉條件下,爐底的噸鋼耐材消耗得到大幅度降低,從0. 51 kg降到0. 24 kg。此方法也適用于爐底與渣面( 鋼面) 的接縫處,滿足轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)及護(hù)爐要求,可提高設(shè)備檢修維護(hù)率,有效提高了企業(yè)的產(chǎn)能釋放。

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