王善增,陳國忠,匡洪鋒
(寶鋼集團廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司,廣東 韶關(guān)512123)
摘 要:韶鋼7號高爐在爐溫控制、優(yōu)化休風(fēng)復(fù)風(fēng)操作、最大限度杜絕漏水入爐、改善爐前操作等方面取得較大進步,改變了風(fēng)口小套大量燒損和爐缸側(cè)壁溫度頻繁升高的被動局面,高爐生產(chǎn)進入良性循環(huán)。
關(guān) 鍵 詞:高爐;高爐操作;技術(shù)進步
寶鋼集團廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司(以下簡稱“韶鋼”)7號高爐有效爐容2500m3,設(shè)有3個出鐵口,采用工業(yè)循環(huán)水冷卻,2005年8月18日建成投產(chǎn)。近年來由于多種原因,爐溫波動大,風(fēng)口燒損頻繁,尤其每次休風(fēng)后復(fù)風(fēng)基本上都有風(fēng)口小套燒損,2013年平均每月燒損風(fēng)口小套11.5個,其中前端燒壞的比例占71%,爐缸側(cè)壁溫度頻繁異常升高,嚴(yán)重制約高爐生產(chǎn)。2014年通過強化爐溫控制,優(yōu)化休風(fēng)復(fù)風(fēng)操作,控制入爐Zn負(fù)荷及采用硅石調(diào)爐渣技術(shù),扭轉(zhuǎn)高爐被動局面,爐溫穩(wěn)定性和可控性大幅提高,4月至12月燒壞風(fēng)口小套lO個,2015年l-9月燒壞2個,特別是2015年2月停爐年修了1個月復(fù)產(chǎn)及8月8日在沒加休風(fēng)料情況下,故障休風(fēng)34.5h,都沒有風(fēng)口小套燒損,風(fēng)口小套燒損問題得以解決。2015年6月在2號鐵口區(qū)域停溝后,泥包侵蝕,爐缸側(cè)壁溫度升高,但溫升速度較緩,鐵口投入,修復(fù)泥包后溫度即下降。
1 爐溫控制進步
1.1 選擇合理的爐渣堿度
爐溫合適和穩(wěn)定是高爐操作的核心。7號高爐的爐溫長期以來波動較大,鐵水含Si量與鐵水物理熱匹配程度差,對爐內(nèi)外造成了較大影響.分析認(rèn)為主要是爐渣堿度控制較低,爐渣性能不穩(wěn)定,在實際操作中過分關(guān)注鐵水含S,總認(rèn)為提高爐渣堿度降低鐵水[S]會嚴(yán)重影響渣鐵流動性和爐缸活躍,因而忽視降[Si],其實高[Si]才是主要影響。2014年4月將爐渣堿度由1.12倍提高至1.18倍(如圖1),2015年更是提高到1.2~1.23倍后,[Si]下降明顯,鐵水物理熱更足更穩(wěn),渣鐵流動性更好。
1.2 爐溫調(diào)控精細(xì)化
以往操作中加輕料的隨意性較大,同時煤粉調(diào)節(jié)幅度很大,造成爐溫調(diào)控更加困難。2014年值班工長操作實行精細(xì)化管理,一是基本杜絕加輕料提高爐溫。二是及時小幅度調(diào)整煤量,以維持穩(wěn)定的燃料比,一般煤量變動都在0.5t/h以內(nèi);三是操作時重點關(guān)注鐵水溫度,2014年1~6月份鐵水平均溫度由1486℃升高至1495℃,2015年達到1498℃,鐵水穩(wěn)定率大幅好轉(zhuǎn)。
1.3 優(yōu)化休風(fēng)料結(jié)構(gòu)
以往的休風(fēng)后復(fù)風(fēng),爐溫都低,為了提高復(fù)風(fēng)后的爐溫,在爐腹的這一段休風(fēng)料退礦率高達45%~50%,爐腰段退礦率在38%左右,造成下休風(fēng)料的過程中煤氣利用率下降幅度大,鐵水溫度無法保證,復(fù)風(fēng)后都是[Si]高,物理熱低,爐前出渣鐵工作被動,風(fēng)口套很快燒損。2014年6月25日計劃休風(fēng)定修17 h,優(yōu)化每段休風(fēng)料的退礦率,爐腹、爐腰段的退礦率都是28%,空焦數(shù)量減少且較為分散,與2013年4月15日同樣17h相比(圖2),下休風(fēng)料過程中煤氣利用率下降幅度明顯減小(如圖3),復(fù)風(fēng)后爐溫快速提升,[Si]高時間短(見表1),休風(fēng)用焦量下降幅度大(如圖4)。
1.4 優(yōu)化復(fù)風(fēng)操作
復(fù)風(fēng)后恢復(fù)風(fēng)量采用前快后慢的原則。在送風(fēng)比1.0前要快速加風(fēng),同時通過加濕措施控制爐缸理論燃燒溫度在2200℃以內(nèi),最大濕度可以用到25~30g/m3,送風(fēng)比1.0后開始噴煤,減少加濕以穩(wěn)定爐缸理論燃燒溫度,風(fēng)量加至4300 m3/min時加風(fēng)要慎重,必須在爐溫足夠時才能繼續(xù)加風(fēng)。
1.5 杜絕冷卻設(shè)備漏水入爐
大量漏水入爐不僅影響爐溫控制,還會造成爐墻結(jié)厚,氣流分布失常,漏水進入爐缸炭磚部位后會產(chǎn)生汽化,阻礙熱量導(dǎo)出,爐缸側(cè)壁溫度就會異常升高,形成惡性循環(huán),高爐生產(chǎn)難以為繼。7號高爐已投產(chǎn)十多年,冷卻設(shè)備損壞漏水不可避免,為此每周要進行1—2次冷卻設(shè)備查漏工作,發(fā)現(xiàn)漏水的及時控水,利用休風(fēng)機會拆分管頭,能穿管的進行穿管修復(fù),無法修復(fù)的掐死進水灌漿封堵.風(fēng)口小套漏水達到2個要馬上休風(fēng)更換。在休風(fēng)減風(fēng)過程中,根據(jù)風(fēng)量風(fēng)壓情況,及時調(diào)節(jié)漏水設(shè)備的進水量,最大限度減少漏水入爐。
2 采用硅石調(diào)爐渣技術(shù)
燒結(jié)礦產(chǎn)能不足,燒結(jié)礦堿度一般在1.85倍左右且波動較大,為了調(diào)到合適的爐渣堿度,經(jīng)常會配加含SiO2在17%左右的磁鐵礦,尤其在休風(fēng)料時在某些料段配加量達到9%,該礦品位較低,含Al2O3較高,還原性較差,開始軟化溫度相對低,基本沒有軟化區(qū)間,熔融區(qū)間區(qū)別不大,容易造成高爐內(nèi)軟熔帶上移,影響高爐透氣、透液性,直接影響高爐的順行,對爐溫及爐渣性能也有較大影響.2014年4月起采用含SiO2在97%以上的硅石調(diào)爐渣后,由于硅石用量少且干凈,爐料結(jié)構(gòu)簡單,爐況順行良好。
3 控制入爐料Zn含量
對每次更換下的風(fēng)口小套進行觀察,發(fā)現(xiàn)前端均粘結(jié)大量的Zn,且在該部位有侵蝕孔洞現(xiàn)象,主要是Zn在爐內(nèi)富集循環(huán),容易導(dǎo)致爐墻渣皮不穩(wěn)定,同時破壞焦炭強度,引發(fā)煤氣流分布紊亂,爐況不順,爐缸不活躍等。2013年1月至2014年3月Zn負(fù)荷最高1.59kg/t—P,平均0.7kg/t—P,2014年4—12月下降明顯,平均0.52kg/t—P。2015年1—9月平均0.36 kg/t—P。
4 爐缸側(cè)壁溫度控制的技術(shù)進步
近幾年爐缸側(cè)壁溫度異常升高嚴(yán)重制約高爐生產(chǎn),為此常采用停富氧、減風(fēng)甚至休風(fēng)鎮(zhèn)靜等措施,容易造成爐況失常。引入炭磚殘厚計算后,能夠及時了解到炭磚剩余厚度,分析溫度異常升高的原因。在日常操作上重視大風(fēng)量,充足的爐溫,以活躍爐缸,減少渣鐵環(huán)流對爐缸側(cè)壁的沖刷。爐缸側(cè)壁溫度明顯升高時,適當(dāng)減少富氧量,維持風(fēng)量穩(wěn)定。鐵口區(qū)是薄弱環(huán)節(jié),應(yīng)加強鐵口操作,確保鐵口深度3200—3400mm,及時修復(fù)破損泥包。2014年7號爐側(cè)壁溫度異常升高的次數(shù)大幅減少,2015年1~9月沒有出現(xiàn)爐缸側(cè)壁溫度異常升高的現(xiàn)象,生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)得到優(yōu)化。
5 改善爐前操作
7號高爐曾采用3個鐵口輪流出鐵,對爐缸均勻有幫助,但鐵口出鐵間隔都在4h左右,炮泥燒結(jié)時間過長,容易出現(xiàn)鐵口難開,反過來影響爐況,增加爐前工作量。采用2個鐵口輪流出鐵后,鐵口工作穩(wěn)定率明顯改善,同時嚴(yán)抓零間隔出鐵,確保爐內(nèi)渣鐵能及時排出。重視炮泥質(zhì)量改善,質(zhì)量好的炮泥可以確保鐵口泥包工作穩(wěn)定,穩(wěn)定鐵口深度在3200—3400mm,減少鐵口燒氧,保護鐵口區(qū)域的爐墻不被快速侵蝕,延長高爐壽命。
6 小結(jié)
1)合適穩(wěn)定的爐溫是維持高爐長期順行穩(wěn)定及減少風(fēng)口套燒損的根本,而爐溫控制需要精細(xì)化的操作調(diào)控,同時杜絕冷卻設(shè)備漏水入爐。
2)Zn在高爐中會不斷的循環(huán)富集,對爐墻渣皮穩(wěn)定及爐況順行有極大破壞力,還會導(dǎo)致爐墻結(jié)厚、爐體長高等危害,需減少入爐料的含Zn量。
3)大風(fēng)量操作及改善炮泥質(zhì)量,控制合理的鐵口深度,對減緩爐缸側(cè)壁溫度升高具有重要作用。
4)7號高爐在鐵水溫度控制方面取得了很大進步,但鐵水含Si仍在0.5%以上,在同類型高爐中屬較高水平,需進一步優(yōu)化操作控制,使鐵水[Si]控制在0.4%—0.45%。