江騰飛1, 朱良2, 劉風(fēng)剛2, 趙曉東2, 羅衍昭2
(1. 首鋼集團(tuán)技術(shù)研究院,北京100041; 2. 首鋼股份公司遷安鋼鐵公司煉鋼作業(yè)部,河北遷安064404)
摘要:鐵水預(yù)處理過程中所產(chǎn)生的脫硫渣鐵中鐵和硫較高,具有較高的再利用價(jià)值,目前國內(nèi)各大鋼鐵企業(yè)都致力于脫硫渣鐵回收再利用的研究。介紹了遷鋼公司二煉鋼轉(zhuǎn)爐回收利用脫硫渣鐵工藝,并對生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了總結(jié),加入8 t脫硫渣后平均增硫?yàn)?.013 6%,轉(zhuǎn)爐出鋼硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)高,LF精煉需要深脫硫處理,精煉工藝造渣料電耗都有所增加,生產(chǎn)周期延長。從整體分析,轉(zhuǎn)爐回收利用脫硫渣鐵能夠提高金屬鐵收得率,降低煉鋼成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:脫硫渣鐵;LF精煉;鐵水預(yù)處理;成本
煉鋼脫硫渣是指鐵水在進(jìn)入轉(zhuǎn)爐前進(jìn)行預(yù)脫硫處理過程中產(chǎn)生的廢渣。在預(yù)脫硫處理反應(yīng)結(jié)束以后所生成的干稠狀渣上浮到鐵水表面上,和鐵水包內(nèi)存在的少量高爐渣混合在一起,將這些渣扒掉即達(dá)到脫硫的目的。扒出的脫硫渣進(jìn)入渣罐,成為脫硫渣的主體部分,此外,在扒渣過程中或多或少的鐵液或鐵珠會隨扒渣過程落入渣罐,并沉積在罐底,成為脫硫渣的另一組成部分[1-2]。脫硫渣硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高,鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)比渣鋼大,且硬度大,不易破碎,直接外賣經(jīng)濟(jì)上又不合算,因此各大鋼企一直致力于脫硫渣資源回收再利用的研究[3-4]。
有研究報(bào)道[5-6],脫硫渣中的主要礦物相為硅酸二鈣、鐵酸鎂、金屬鐵、硅酸三鈣和磁鐵礦,半定量分析表明,尾渣中含有大量硅酸二鈣和硅酸三鈣,兩者的總質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到80%以上,可推定鐵水脫硫渣具有一定的水膠硬性,因此,磁選后的無磁性尾渣可以外賣給水泥廠用做水泥原料或者筑路填補(bǔ)材料使用;由于脫硫渣磷、硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)高,磁選后的材料無法大批量返回轉(zhuǎn)爐煉鋼使用,但電爐煉鋼對硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)要求較低,因此,國內(nèi)某鋼廠將脫硫渣經(jīng)過磁選工藝選出脫硫渣鋼和脫硫磁選粉[7],脫硫磁選粉成球后變成高密度球體和脫硫渣鋼直接用于電爐煉鋼,用以調(diào)節(jié)冶煉溫度,充分利用脫硫渣中的廢鋼資源,降低了煉鋼成本,使脫硫渣得到了有效利用;對破碎的脫硫渣進(jìn)行磁選、篩分分類,孔徑小于150 mm的可進(jìn)入球磨機(jī)進(jìn)行球磨,脫硫渣的渣鐵可以得到很好的分離,最終產(chǎn)品為粒鐵、鐵精粉和尾礦[8-9];由于脫硫渣中的FeO、S、P、Al2O3、MgO等質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高[10],燒結(jié)氧化放熱過程對其固-液反應(yīng)影響顯著,小于9 mm的鐵粉和鐵精粉可以用于燒結(jié)原料,國內(nèi)某鋼鐵公司曾用脫硫渣代替部分印度粉礦使用[11];有研究表明,對脫硫渣進(jìn)行反復(fù)磨礦和磁選,原脫硫渣的品位可由20%~40%提高到85%以上,w(S) 基本保持在0.6%~0.7%[12]。此成分的脫硫渣配加一定量的脫硫劑(w(CaO)=85%,w(CaF)=15%),在實(shí)驗(yàn)室條件下,可以把w(S) 降到0.03%以下,可以用做冶煉灰鑄鐵和球磨鑄鐵的原料。
1 脫硫渣轉(zhuǎn)爐回吃工藝
為了進(jìn)一步降低煉鋼成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,遷鋼二煉鋼廠在脫硫渣鐵轉(zhuǎn)爐回收利用方面進(jìn)行了大量的工業(yè)試驗(yàn),現(xiàn)以SPA-H鋼種為例,對189爐冶煉數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。SPA-H鋼種部分成分判定見表1。
二煉鋼脫硫渣w(Fe) 在90%以上,w(S) 為1.6%~1.7%,w(S) 較高。SPA-H 鋼種w(S) 判定為0.01%,轉(zhuǎn)爐出鋼使用LF 造渣工藝,考慮脫硫渣增硫、轉(zhuǎn)爐熱平衡以及操作穩(wěn)定性等情況,每爐加入脫硫渣鐵量為(8±1)t,脫硫渣使用天車吸盤吸入廢鋼斗內(nèi),與廢鋼一同入爐,入爐廢鋼組成為:普通廢鋼25 t,入爐鐵水206 t,廢鋼配比見表2。
1. 1 鐵水脫硫,轉(zhuǎn)爐不配加脫硫渣(正常冶煉工藝)
為了與配加脫硫渣鐵爐次對比,對68爐正常冶煉爐次(鐵水脫硫轉(zhuǎn)爐不配加脫硫渣鐵)進(jìn)行了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。入爐鐵水中w(S) 平均值為0.004 2%,轉(zhuǎn)爐出鋼TSC樣(轉(zhuǎn)爐在吹煉80%時(shí)取樣)w(S) 為0.003 0%~0.049 5%,平均值為0.019 8%,TSO 樣(轉(zhuǎn)爐吹煉結(jié)束時(shí)取樣)w(S) 為0.002 3%~0.040 9%,w(S) 平均值為0.018 1%,如圖1所示。
對68 爐LF 精煉數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),到站w(S) 為0.001 4%~0.046 3%,平均值為0.016 2%,結(jié)束w(S)為0.000 9%~0.010 0%,平均值為0.004 4%。由于轉(zhuǎn)爐鐵水進(jìn)行了脫硫工藝,LF 到站w(S) 控制較低,精煉過程造渣料加入量以及處理周期、電耗控制在正常水平。精煉各消耗具體分布如圖2~圖4所示。
此種工藝條件下,LF 精煉脫硫負(fù)擔(dān)很輕,有些爐次甚至不需要脫硫處理,相對而言,LF 精煉成本最低。而煉鋼工序未配加脫硫渣鐵,且鐵水脫硫處理,煉鋼工序成本最高。由于精煉周期較短,此種工藝生產(chǎn)節(jié)奏較快,組織上易控制。
1. 2 鐵水脫硫后轉(zhuǎn)爐配加脫硫渣
對經(jīng)KR脫硫后的79 爐數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),轉(zhuǎn)爐加入8 t 脫硫渣后增硫嚴(yán)重,入爐鐵水中w(S) 平均為0.003 5%,TSC樣w(S) 為0.027 9%~0.078 2%,平均w(S) 為0.045 7%,TSO樣w(S) 為0.007 6%~0.055 2%,平均w(S) 為0.031 7%,具體分布如圖5所示。
對79 爐精煉硫成分進(jìn)行統(tǒng)計(jì),到站w(S) 為0.004 7%~0.048 0%,平均w(S) 為0.028 3%,平均到站w(S) 較正常爐次高0.012 1%,造渣后w(S) 為0.001 9%~0.026 7%,平均w(S) 為0.005 8%,強(qiáng)攪后w(S) 為0.001 6%~0.012 4%,平均w(S) 為0.004 7%,精煉結(jié)束w(S) 為0.001 6%~0.010 0%,平均w(S) 為0.004 7%;由于轉(zhuǎn)爐出鋼硫高,精煉需要造渣深脫硫處理,對79 爐精煉造渣原料加入情況及電耗、處理周期進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),白灰平均每爐加入量較正常爐次高396 kg,鋁礬土平均每爐加入量較正常爐次高157 kg,平均每爐電耗較正常爐次高2 590 kW·h,平均每爐處理周期較正常爐次延長8 min。
此種工藝條件下,鐵水經(jīng)過脫硫處理,入爐鐵水硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)已經(jīng)達(dá)到很低的水平,轉(zhuǎn)爐冶煉過程增硫量主要來源于脫硫渣鐵帶入,相對而言,LF 精煉脫硫負(fù)擔(dān)較輕,可以滿足生產(chǎn)節(jié)奏的要求。此工藝條件下,LF精煉環(huán)節(jié)成本有所增加。
1. 3 鐵水不脫硫,轉(zhuǎn)爐配加脫硫渣
鐵水經(jīng)倒罐站出鐵后,不經(jīng)KR脫硫工藝,轉(zhuǎn)爐直裝,對42 爐直裝工藝轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)樣成分進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),TSC 樣w(S) 為0.031%~0.067%,平均w(S) 為0.046%,TSO 樣w(S) 為0.027%~0.061%,平均w(S)為0.043%,具體分布如圖6所示。
對42 爐直裝工藝LF 精煉各階段w(S) 進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),到站w(S) 為0.023%~0.053%,平均到站w(S)為0.038%,較正常爐次高0.021 8%,結(jié)束w(S) 為0.000 5%~0.008 3%,平均結(jié)束w(S) 為0.003 7%;對42 爐直裝工藝LF 精煉造渣料加入量、電耗及處理周期進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),白灰平均每爐加入量較正常爐次高688 kg,較脫硫爐次高292 kg(鐵水脫硫+轉(zhuǎn)爐配加脫硫渣的爐次簡稱脫硫爐次),鋁礬土平均每爐加入量較正常爐次高224 kg,較脫硫爐次高67 kg,平均每爐電耗量較正常爐次高2 491 kW·h,較脫硫爐次低99 kW·h,平均每爐處理周期較正常爐次延長7 min,與脫硫爐次相當(dāng)。
此種工藝條件下,煉鋼環(huán)節(jié)省去了脫硫過程,在一定程度上降低了生產(chǎn)成本。轉(zhuǎn)爐冶煉過程增硫量主要來源于鐵水中的硫、部分高爐渣中的硫,以及加入的脫硫渣鐵帶入。轉(zhuǎn)爐出鋼硫過高,LF精煉脫硫負(fù)擔(dān)較重,其生產(chǎn)成本增加。
2 工藝分析與討論
對以上3 種工藝各階段硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)及LF 精煉消耗平均值進(jìn)行匯總。指定工藝1 為鐵水脫硫轉(zhuǎn)爐配加脫硫渣工藝,工藝2 為鐵水不脫硫轉(zhuǎn)爐配加脫硫渣工藝,工藝3 為鐵水脫硫轉(zhuǎn)爐不配加脫硫渣工藝,分析數(shù)據(jù)可以看出:
(1)工藝2 轉(zhuǎn)爐出鋼w(S) 最高,平均值為0.043%。
(2)工藝1 與工藝3 入爐鐵水均經(jīng)脫硫處理,且采用KR 脫硫工藝,脫硫后w(S) 在0.015%以下,平均w(S) 為0.004%左右。工藝3 未配脫硫渣,兩者比較可得,加8 t 脫硫渣后增w(S) 為0.013 6%,轉(zhuǎn)爐出鋼硫較高,一部分還來自于廢鋼、輔原料帶入硫。
(3)工藝1 與工藝2 比較可得,采用鐵水直裝工藝(不脫硫)增w(S) 為0.011%,采用鐵水直裝工藝要考慮倒罐站出鐵硫質(zhì)量分?jǐn)?shù),平均w(S) 在0.025%以下時(shí),直裝工藝增w(S) 為0.011%,若出鐵硫偏高(w(S) ≥0.03%),直裝后會增加轉(zhuǎn)爐以及LF脫硫負(fù)擔(dān)。
(4)LF 精煉結(jié)束平均w(S) 在0.005%以下,比較精煉工藝數(shù)據(jù)可得,加入脫硫渣的爐次,白灰鋁礬土等造渣料消耗、電耗都有所增加,精煉周期延長。LF 各項(xiàng)消耗取決于鋼水到站硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)。以工藝3 為基準(zhǔn),工藝1 平均消耗白灰增加396 kg/爐,鋁礬土增加157 kg/爐,電耗增加2 590 kW·h/爐,精煉周期延長8 min ,工藝2 平均消耗白灰增加688 kg/ 爐,鋁礬土增加224 kg/ 爐,電耗增加2 491 kW·h /爐,精煉周期延長7 min。
(5)由于轉(zhuǎn)爐配脫硫渣鐵后爐內(nèi)渣量較大,為保穩(wěn)定生產(chǎn)需采用雙渣操作,轉(zhuǎn)爐周期延長4~6 min。因此整個(gè)冶煉周期需要延長15 min 左右,對煉鋼廠生產(chǎn)效率會造成一定的影響。
(6)對工藝1 與工藝3 進(jìn)行成本效益對比分析。由于脫硫渣鐵中對于鐵元素的吸收率還存在較大的不穩(wěn)定,但從實(shí)際生產(chǎn)情況來看,加8 t 脫硫渣后冶煉成鋼金屬收得率保守量在4 t 左右。轉(zhuǎn)爐環(huán)節(jié)雙渣操作會引起少量成本增加,暫可忽略,主要成本增加體現(xiàn)在LF造渣脫硫,LF脫硫造渣劑的消耗雖有所增加,但都保持在500 kg以內(nèi),只有電耗增加明顯。4 t 鋼水按每噸3 000 元考慮,同時(shí)節(jié)約5 t入爐廢鋼(統(tǒng)料廢鋼1 690元/t),可創(chuàng)造效益20 450元,電耗增加2 590 kW·h/爐,增加電費(fèi)為3 367 元,造渣料成本增加按1 000 元考慮,從煉鋼到精煉整體分析,配加8 t 脫硫渣鐵可增加效益16 083 元/爐。若采用鐵水直裝工藝,在控制好入爐鐵水硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)的條件下則會進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。
3 結(jié)論
(1)國內(nèi)目前脫硫渣鐵主要有外賣水泥廠、筑路、電爐調(diào)溫劑、燒結(jié)加、轉(zhuǎn)爐配加等途徑,各大鋼廠都有應(yīng)用,但對于脫硫渣鐵的回收再利用仍存在不足。
(2)遷鋼二煉鋼廠轉(zhuǎn)爐配加脫硫渣,每爐按8 t控制,鐵的回收保持在4 t以上,轉(zhuǎn)爐增硫量0.013 6%,可增加效益16 083 元/爐。倒罐出鐵w(S) 在0.03%以下時(shí)采用直裝工藝,轉(zhuǎn)爐出鋼以及精煉到站硫在可控制范圍之內(nèi),能進(jìn)一步降低成本。
(3)配加脫硫渣鐵后LF精煉脫硫負(fù)擔(dān)重,造渣用白灰鋁礬土消耗增加,電耗增加明顯,均增加電耗在2 500 kW·h/爐左右,精煉周期延長7 min以上。
(4)從整個(gè)冶煉周期來看,轉(zhuǎn)爐雙渣延長周期,總周期需延長15 min 左右,對生產(chǎn)效率有一定的影響。
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