張少勇,王月,劉海嘯,李勝利,張倍愷
(遼寧科技大學材料與冶金學院,遼寧鞍山114051)
摘要:為了使鐵水快速脫氧、脫硫,快速提高合金收得率,改善頂吹工藝的熱力學和動力學條件,本文以鋼廠150 t 鐵水包為原型,通過建立尺寸比例為1:4 的幾何模型,采用正交實驗法研究頂吹吹氣位置、吹氣量和吹氣高度對鐵水包內鐵水混勻的影響規律。實驗得出,影響鐵水混勻時間的主次因素順序為:頂吹吹氣孔與鐵水包中心距離>頂吹吹氣孔距離鐵水面高度>吹氣量;當頂吹吹氣孔距離鐵水面高度為200 mm、頂吹吹氣孔距離鐵水包中心0.7r 、吹氣量600 L/min(標準狀況)時鐵水的混勻時間最短。
關鍵詞:鐵水包;頂吹氣;鐵水混勻;水模
噴射冶金是鐵水預處理重要手段之一[1],具有快速脫氧、脫硫,提高合金元素的收得率,微合金化的功能[2-5]。頂吹還可以改善精煉熱力學和動力學條件。在實際鐵水預處理過程中,通過改善預處理頂吹工藝條件,強化鐵水物理化學反應動力學條件,能夠實現提高脫硫效率,縮短預處理時間,加快生產節奏,降低生產成本。本實驗在相似原理的基礎上[6-7],建立了鐵水包頂吹模型物理實驗,通過實驗分析得出,控制頂槍吹氣位置、吹氣量、吹氣高度對鐵水包內鐵水充分混合均勻的時間影響,為鐵水預處理中改進合理的頂吹工藝提供依據。
1 實驗方法
1.1 實驗模型尺寸
原鐵水包與實驗模型尺寸按照4:1 的比例縮小,保證實驗模型與原包型幾何相似,詳細尺寸見表1。
模型與原型的修正Fr 準數相等即可滿足動力學相似。由此得出實驗模型中噴出氣體流量與鐵水包原型的關系為Qm =0.011 2 Qp 。式中:Qm 為實驗氣體流量,Qp 為鐵水包氣體流量。
1.2 實驗裝置
鐵水包實驗模型由有機玻璃制成。實驗中,用水模擬鐵水,用空氣模擬氬氣。圖1 是物理模型試驗裝置圖,實驗中通過對頂吹槍高度、位置和吹氣量進行調節,實現不同水平的模擬效果。
1.3 實驗混勻時間的測量方法
在實驗過程中采用刺激—響應技術:通過向鐵水包模型遠離頂吹槍位置瞬時加入示蹤劑(飽和NaCl溶液),然后連續測定不同測量點的電導率變化,直至電導率變化不超過穩定值(C∞)的±5%,即選取|Ct -C∞| ≤0.05 C∞ 為標準,所需的累積時間t0.95 即為實驗混勻時間。
為了更好地消除實驗誤差,每個測量點重復測量3 次,數據測量時間為3 min,測量數據時間間隔為0.05 s,取平均值。
1.4 實驗方案
本次實驗采用正交設計方案,變量包括頂吹槍的高度、位置和吹氣量三個因素,每個因素選擇五個水平,具體實驗參數如表2所示。
2 實驗結果及分析
2.1 正交實驗結果
為了研究吹氣位置、吹氣高度、吹氣量對混勻時間的影響,根據正交實驗設計,進行了25 組實驗,實驗結果如表3所示。
2.2 結果分析
采用極差分析法分析正交實驗數據,分析得出頂吹吹氣高度、頂吹吹氣位置、吹氣量對鐵水混勻時間的影響。計算各水平實驗結果總和、平均值和極差,見表4。
由極差的大小可以得出,影響鐵水混勻時間的各因素中,主次順序為:頂吹吹氣位置>頂吹吹氣高度>吹氣量。
混勻時間與頂吹吹氣高度、頂吹吹氣位置、吹氣量關系如圖2所示。
隨著頂吹吹氣位置逐漸偏離中心,混勻時間先小幅增加,之后大幅度減少至最低值后又急劇增加。當吹氣位置在水平4(0.7 r)時,混勻時間最短。
混勻時間隨著頂吹吹氣高度的增加先增后減。當吹氣高度為水平4 時,混勻時間最長,吹氣高度為水平1 時混勻時間最短。吹氣高度為200mm時最有利于鐵水的混勻。
隨著吹氣量的不斷增加,混勻時間出現波動,在水平3 時達到最長,在水平4 時達到最短。當吹氣量為600 L/min(標準狀況)時混勻時間短。
3 結論
(1)在本實驗中,鐵水包頂吹位置、吹氣高度、吹氣量都會對鐵水包的混勻時間產生影響,影響混勻時間的主次因素順序為:頂吹吹氣孔與鐵水包中心距離>頂吹吹氣孔距離鐵水面高度>吹氣量。
(2)本實驗條件下,當頂吹吹氣孔距離鐵水面高度為200 mm、吹氣孔距離鐵水包中心0.7 r 、吹氣量600 L/min(標準狀況)時混勻時間最短,鐵水的混勻效果最佳。
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