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柳鋼 5 # 高爐加廢鋼降成本分析與實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-08-31  作者:李宏玉1 ,莫朝興 1 ,唐志宏 1 ,王子宏 2,潘晶2  瀏覽次數(shù):1180
 
核心提示:摘 要:根據(jù)理論物料平衡和區(qū)域熱平衡計(jì)算高爐爐料結(jié)構(gòu)中配加廢鋼對生鐵成本的影響結(jié)果,在柳鋼 5 # 高爐進(jìn)行配加廢鋼生產(chǎn)實(shí)踐,用生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析了配加廢鐵后的降燃料比效果。 結(jié)果表明:加廢鋼后在冶煉強(qiáng)度變化不大的情況下,產(chǎn)量隨廢鋼加入量的增加而增大;且廢鋼比每增加 30 kg/t Fe 入爐時(shí),燃料比下降 3 kg/t Fe 左右;試驗(yàn)期間對高爐爐況及冶煉過程參數(shù)的影響不明顯。 關(guān)鍵詞:物料平衡;熱平衡;生鐵成本;燃料比
 柳鋼 5 # 高爐加廢鋼降成本分析與實(shí)踐

李宏玉1 ,莫朝興 1 ,唐志宏 1 ,王子宏 2,潘晶2

( 1. 柳州鋼鐵股份有限公司 煉鐵廠,廣西 柳州 545002 ;

2. 柳州鋼鐵有限責(zé)任公司 技術(shù)中心,廣西 柳州 545002 )

摘 要:根據(jù)理論物料平衡和區(qū)域熱平衡計(jì)算高爐爐料結(jié)構(gòu)中配加廢鋼對生鐵成本的影響結(jié)果,在柳鋼 5 # 高爐進(jìn)行配加廢鋼生產(chǎn)實(shí)踐,用生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析了配加廢鐵后的降燃料比效果。 結(jié)果表明:加廢鋼后在冶煉強(qiáng)度變化不大的情況下,產(chǎn)量隨廢鋼加入量的增加而增大;且廢鋼比每增加 30 kg/t Fe 入爐時(shí),燃料比下降 3 kg/t Fe 左右;試驗(yàn)期間對高爐爐況及冶煉過程參數(shù)的影響不明顯。

關(guān)鍵詞:物料平衡;熱平衡;生鐵成本;燃料比

2017 年上半年廢鋼價(jià)格下行較大,煉鋼轉(zhuǎn)爐廢鋼比已到控制極限; 遂在高爐煉鐵工序從爐頂加入廢鋼加工品鐵粒子作為原料加入爐內(nèi), 以期獲得更低的生鐵成本和較高的產(chǎn)量。有研究 [1] 采用物料平衡和熱平衡對使用金屬化爐料對提高鐵產(chǎn)量和降低焦比進(jìn)行了分析; I G Tovarovskiy 等人 [2] 甚至考慮從爐頂布料、煤氣流分布、軟熔帶等高爐冶煉過程參數(shù)的變化中,找出爐料不同金屬化率對焦比的影響。本文通過物料平衡和熱平衡進(jìn)行理論分析的基礎(chǔ)上,在 5 # 高爐使用不同廢鋼加入量,進(jìn)而對實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析, 研究高爐爐頂加廢鋼對噸鐵成本影響。

1 理論計(jì)算基礎(chǔ)

理論計(jì)算以高爐物料平衡和熱平衡為基礎(chǔ),以5 # 高爐 2017 年 5 月 1 日 ~2017 年 5 月 11 日生產(chǎn)數(shù)據(jù)的加權(quán)平均值為初始輸入數(shù)據(jù), 計(jì)算初始直接還原度 r 0 ; 通過對生產(chǎn)數(shù)據(jù)的校核檢驗(yàn)使 C 、 H 、 O 、 N 、Fe 等化學(xué)元素的入爐量和產(chǎn)出量保持平衡;由于冷風(fēng)流量的測量精度通常較低, 需要通過反復(fù)迭代調(diào)用全高爐熱平衡計(jì)算模塊, 達(dá)到檢驗(yàn)與修正冷風(fēng)流量的目的。 在這個(gè)過程中,風(fēng)量起著“橋梁”的作用。

熱損失在熱量總支出中所占的比例, 對于給定的直接還原度,可以通過熱平衡計(jì)算對風(fēng)量進(jìn)行校正,按照 “物料平衡” → “計(jì)算直接還原度” → “熱平衡” →“計(jì)算風(fēng)量” → “物料平衡”的方式,進(jìn)行迭代運(yùn)算(程序框架圖如圖 1 所示)。 迭代的收斂標(biāo)準(zhǔn)是,最后確定的風(fēng)量同時(shí)滿足兩個(gè)要求:熱量收支平衡(收斂條件為外部散熱占熱量收入的 10% );前后兩次計(jì)算得到的直接還原度的差值小于 0.01 。 計(jì)算過程從 0 t/d廢鋼加入量為初值, 步長為 120 t/d 廢鋼加入量疊加,一直疊加到熱平衡不能達(dá)到計(jì)算平衡為止,分別得出高爐燃料消耗、直接還原度和產(chǎn)量數(shù)據(jù),綜合計(jì)算結(jié)果數(shù)據(jù)再得出噸鐵成本降低量。

圖片1 

2 計(jì)算結(jié)果分析

程序計(jì)算達(dá)不到熱平衡點(diǎn)時(shí)的廢鋼加入量 3 120t/d , 共得到 26 組不同廢鋼加入量時(shí)平衡計(jì)算得到的燃料比、 直接還原度和產(chǎn)量數(shù)據(jù)如表 1 所示。其中節(jié)省煉鐵成本是基于廢鋼加入量為 0 時(shí)的比較值。

圖片2 

加入廢鋼后噸鐵成本降低量 = 噸鐵燃料消耗費(fèi)

用降低量 + 噸鐵礦石消耗費(fèi)用的降低量 - 噸鐵廢鋼費(fèi)用增加量, 以廢鋼比 56.08 kg/t Fe 為例計(jì)算噸鐵成本降低值。當(dāng)前噸鐵礦耗成本為 1 240 元;礦耗為1 650 kg/t Fe ;廢鋼價(jià)格為 1 400 元 /t ;燃料消耗費(fèi)用為 1 451 元; 生產(chǎn) 1 t 鐵, 56.08 kg 廢鋼替代礦石的量為 98.04 kg ;加入 56.08 kg/t Fe 廢鋼后:

噸鐵成本降低量 = ( 521-514.9 ) ×1 451+98.04×1 240/1 650-56.08×1 400/1 000=4.02 元。

計(jì)算結(jié)果顯示,隨廢鋼加入量的增加,燃料消耗和噸鐵成本均呈降低趨勢(如圖 2 所示)。 計(jì)算過程中由于有熱平衡中設(shè)置的外部散熱收斂條件制約范圍的差異,有幾個(gè)結(jié)果偏差較大,可以剔除掉來判斷總趨勢。

圖片3 

3 不同廢鋼加入量的冶煉效果

3.1 生產(chǎn)數(shù)據(jù)的校正與對比

為對比不同廢鋼加入量對高爐冶煉效果的影響, 選取 2017 年 5~6 月間各操作制度相對穩(wěn)定、生產(chǎn)正常連續(xù)的三個(gè)時(shí)間段: 2017 年 5 月 1 日 ~5 月11 日無廢鋼入爐時(shí)期為基準(zhǔn)期; 2017 年 5 月 19 日 ~5 月 30 日廢鋼比 21.33 kg/t Fe 入爐時(shí)期為試驗(yàn)期;2017 年 6 月 12 日 ~6 月 21 日廢鋼比 43.8 kg/t Fe 入爐時(shí)期為相對試驗(yàn)期。 利用這三個(gè)時(shí)間段生產(chǎn)數(shù)據(jù)來做對比, 廢鋼的加入量與增產(chǎn)效果分析如圖 3 所示,在冶煉強(qiáng)度變化不大的情況下,產(chǎn)量隨廢鋼加入量的增加而增大。

圖片4 

結(jié)合原燃料質(zhì)量、 冶煉參數(shù)的變化及其對燃料比的影響 [3] 進(jìn)行了燃料比校正,得到表 2~ 表 4 校正結(jié)果, 試驗(yàn)期和相對試驗(yàn)期校正到基準(zhǔn)期的生產(chǎn)條件時(shí):試驗(yàn)期燃料比為( 518.83+0.13 ) kg/t ;相對試驗(yàn)期為( 514.9+0.48 ) kg/t 。 試驗(yàn)期和相對試驗(yàn)期與基準(zhǔn)期燃料比 528.18 kg/t 對比, 分別降低 9.22 kg/t 和12.8 kg/t 。 試驗(yàn)期和相對試驗(yàn)期的煤比分別為 152kg/t Fe 和 148 kg/t Fe , 與基準(zhǔn)期 150 kg/t Fe 的水平相當(dāng),而燃料比(折算到基準(zhǔn)期生產(chǎn)條件)稍有下降;相對試驗(yàn)期與試驗(yàn)期的燃料比對比時(shí)的下降幅度為3.58 kg/t Fe ,與理論計(jì)算值相差不大。

圖片5 

3.2 對冶煉過程的影響

入爐廢鋼是由金材公司回收易拉罐、 廢鐵雜散料等資源經(jīng)過壓縮變形等加工處理后送往高爐備用。由于廢鐵來源雜亂、尺寸參差不齊,品位、磁性等屬性亦與入爐礦石相差甚遠(yuǎn), 上料過程需要加強(qiáng)管理: ① 定倉管理,目的是清楚定好每批料的廢鐵配加量,均勻配加,利于焦炭負(fù)荷的調(diào)節(jié)和理論鐵量的計(jì)算; ② 篩分管理,由于廢鐵大小形狀不一,長條狀、鉤狀、短塊狀摻雜,如果篩分不到位,尺寸過大的鋒利廢鐵逃過稱量斗格篩網(wǎng)落到皮帶, 極易造成劃破皮帶、卡死受料斗或料罐等事故,因此上廢鐵前將對應(yīng)的稱量斗格篩網(wǎng)尺寸縮小,強(qiáng)化篩分,另外上廢鐵后必須每班定時(shí)檢查清理篩網(wǎng); ③ 磁性管理,由于廢鐵有磁性,而原來上料皮帶通道設(shè)有除鐵器,因此上廢鐵后停用除鐵器。

在布料制度上,因廢鐵品位高渣量少,根據(jù)初渣性能對高爐透氣性的影響 [4] ,推測廢鐵所布之處透氣性更好,布在邊沿則利于疏松邊沿,布在中心則利于活躍中心; 試驗(yàn)期和相對試驗(yàn)期間, 5 # 高爐的廢鋼布在邊沿環(huán)狀帶上。 由于配用量(最大配用量 57 kg/t Fe )較小,對爐況及冶煉過程參數(shù)的影響不明顯。

4 結(jié)論

( 1 )基于高爐物料平衡和熱平衡的理論計(jì)算,可以模擬一個(gè)跟基準(zhǔn)期相同操作條件的環(huán)境, 單純考慮廢鋼加入量的增加對噸鐵成本的影響。

( 2 )計(jì)算得到 26 組不同廢鋼加入量時(shí)的燃料比、 直接還原度和產(chǎn)量數(shù)據(jù), 隨著廢鋼加入量的增加, 燃料比呈下降趨勢, 并結(jié)合當(dāng)前礦石和燃料價(jià)格,綜合計(jì)算噸鐵成本亦呈下降趨勢。廢鋼加入量每增加 30 kg/t Fe 左右時(shí),燃料比降低 2.3 kg/t Fe , t 鐵成本降低 2.72 元。

( 3 )結(jié)合廢鋼加入量的降燃料消耗效果,廢鋼的效益與當(dāng)前礦石價(jià)格、燃料價(jià)格和廢鋼價(jià)格相關(guān)。在礦石價(jià)格不變廢鋼價(jià)格漲到一定價(jià)格或廢鋼價(jià)格不變噸鐵礦石價(jià)格降到一定價(jià)格時(shí), 廢鋼加入不能降低噸鐵成本,只有增產(chǎn)作用。

( 4 )基于柳鋼 5 # 高爐生產(chǎn)數(shù)據(jù)的校正與對比,燃料比折算到基準(zhǔn)期生產(chǎn)條件下時(shí)均有下降, 相對試驗(yàn)期與試驗(yàn)期的燃料比對比時(shí)的下降幅度為 3.58kg/t Fe ;生產(chǎn)配用量(最大配用量 57 kg/t Fe )較小,對爐況及冶煉過程參數(shù)的影響不明顯。

參考文獻(xiàn):

[1] 郝志強(qiáng),李香彩,汪琦 . 爐料金屬化率對富氧噴煤高爐冶煉過程的影響 [J]. 鋼鐵研究學(xué)報(bào), 2000 , 12 ( b9 ): 81-84.

[2] TOVAROVSKIY I G, GORDON Y M, MERKULOV A E, 等 . 爐料金屬化率對高爐工藝和操作參數(shù)的影響 [J]. 世界鋼鐵, 2013 , 13 ( 5 ):5-11.

[3] 周傳典 . 高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊 [M]. 北京:冶金工業(yè)出版社, 2002.

[4] 傅連春,畢學(xué)工,馮智慧,等 . 高爐初渣形成過程及其性能優(yōu)化研究 [J]. 武漢科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2008 , 31 ( 2 ): 113-117.

 
 
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