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新鋼 10 號(hào)高爐干濕焦轉(zhuǎn)換生產(chǎn)實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-12-07  來(lái)源:江西冶金  作者:盧 勤  瀏覽次數(shù):586
 
核心提示:摘要:對(duì)新鋼 10 號(hào)高爐自 2014 年取消中心加焦技術(shù)以來(lái),首次進(jìn)行6 m干濕焦轉(zhuǎn)換生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步進(jìn)行總結(jié)。通過(guò)采取“開(kāi)中心、兼顧邊緣”的煤氣流分布控制,實(shí)行活躍爐缸,進(jìn)行上、下部調(diào)劑,提高原燃料篩分效率,加強(qiáng)爐前操作管理等一系列措施,高爐爐況實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)順過(guò)渡,取得了良好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。
 新鋼 10 號(hào)高爐干濕焦轉(zhuǎn)換生產(chǎn)實(shí)踐

盧 勤

( 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司,江西 新余 338001)

摘要:對(duì)新鋼 10 號(hào)高爐自 2014 年取消中心加焦技術(shù)以來(lái),首次進(jìn)行6 m干濕焦轉(zhuǎn)換生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步進(jìn)行總結(jié)。通過(guò)采取“開(kāi)中心、兼顧邊緣”的煤氣流分布控制,實(shí)行活躍爐缸,進(jìn)行上、下部調(diào)劑,提高原燃料篩分效率,加強(qiáng)爐前操作管理等一系列措施,高爐爐況實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)順過(guò)渡,取得了良好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。

關(guān)鍵詞:水熄焦; 焦炭強(qiáng)度; 爐況

 

0 前言

新鋼第一煉鐵廠有9 號(hào)、10 號(hào)高爐( 2 500 m3 ) 2 座。10 號(hào)高爐于2009 年11 月8 日開(kāi)爐投產(chǎn),采用串罐無(wú)料鐘爐頂和陶瓷杯爐底爐缸結(jié)構(gòu),爐體采用聯(lián)合軟水密閉循環(huán)冷卻及薄壁爐襯,配備明特法 +備用干渣坑渣處理工藝。2014 年5 月,在入爐品位不斷下降的情況下,通過(guò)加強(qiáng)原燃料質(zhì)量管理,不斷優(yōu)化操作制度,逐步取消了中心加焦冶煉,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)明顯改善,部分關(guān)鍵指標(biāo)邁入了同行先進(jìn)水平。2015 年 10 號(hào)高爐入爐品位為56.15%,燃料比取得了496 kg/t 的好成績(jī)。

新鋼焦化廠 3 號(hào)干熄塔用于處理 5 號(hào)、6 號(hào) 6 m焦?fàn)t生產(chǎn)的焦炭,每年必須進(jìn)行為期約 28 天的檢修,檢修期間由于將干熄焦工藝改為濕熄焦工藝,焦炭質(zhì)量會(huì)出現(xiàn)劣化,導(dǎo)致高爐操作和指標(biāo)受到影響( 見(jiàn)表1) 。2016 年6 月,焦化廠干熄塔進(jìn)行為期1 個(gè)月的計(jì)劃?rùn)z修,這是自2014 年取消中心加焦技術(shù)以來(lái),首次進(jìn)行6 m 焦?fàn)t干濕焦轉(zhuǎn)換生產(chǎn),第一煉鐵廠格外重視,召開(kāi)專題論證會(huì)后,在煤氣流分布控制上采取了“開(kāi)中心、兼顧邊緣”的措施,使?fàn)t缸工作活躍,同時(shí)積極進(jìn)行上、下部調(diào)劑,提高原燃料篩分效率,加強(qiáng)爐前操作管理,使高爐爐況在這一個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)順過(guò)渡,并取得了良好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。

 

1 焦炭質(zhì)量劣化情況

新鋼 2 500 m 3 高爐正常生產(chǎn)情況下,用焦結(jié)構(gòu)為 6 m 焦?fàn)t生產(chǎn)的干焦 60% +4. 3 m 焦?fàn)t生產(chǎn)的干焦 30% + 外購(gòu)一級(jí)冶金焦 10%。這種用料結(jié)構(gòu)在焦炭品質(zhì)穩(wěn)定的前提下能夠滿足高爐生產(chǎn)需要,但是在焦化廠干熄塔檢修期間,由于 6 m 焦?fàn)t干焦生產(chǎn)全部轉(zhuǎn)換為濕熄工藝,導(dǎo)致焦炭質(zhì)量大幅下滑,對(duì)高爐爐況的穩(wěn)定順行及降耗產(chǎn)生了不利影響。

1. 1 冷熱強(qiáng)度變差

焦炭冷熱強(qiáng)度指標(biāo)影響高爐料柱的透氣性和透液性以及煤氣流的分布。濕法熄焦時(shí),噴水后紅焦急劇冷卻,內(nèi)部產(chǎn)生很大的熱應(yīng)力,造成焦炭產(chǎn)生網(wǎng)狀裂紋多且易碎成小塊。干法熄焦時(shí),紅焦經(jīng)緩慢冷卻而降低了其內(nèi)部的熱應(yīng)力,網(wǎng)狀裂紋少,氣孔率低; 在干法熄焦過(guò)程中,焦炭從上往下流動(dòng),增加了焦炭之間的相互磨擦和碰撞次數(shù),使焦炭的機(jī)械穩(wěn)定性改善,塊度的均勻性提高; 在干熄爐預(yù)存段內(nèi),保溫作用會(huì)促使生焦殘留揮發(fā)分析出,促進(jìn)焦炭成熟度進(jìn)一步提高。

新鋼濕熄焦與干熄焦的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表 2。

 

1. 2 水分波動(dòng)大

焦炭水分過(guò)高會(huì)造成爐頂溫度下降,水分大幅波動(dòng)會(huì)造成實(shí)際入爐焦炭負(fù)荷變化,從而引起高爐熱制度波動(dòng),繼而影響爐況穩(wěn)定,使高爐焦比升高。2016 年6 月,由于干熄焦系統(tǒng)檢修,焦炭含水量平均值由0.90%上升到7.28%,加大了高爐爐溫調(diào)劑的難度; 同時(shí),入爐焦炭粉末較多,不利于篩除,會(huì)影響高爐料柱透氣性。

 

2 濕熄焦對(duì)高爐生產(chǎn)的影響

2. 1 對(duì)熱制度的影響

濕法熄焦時(shí),打水時(shí)間一般為 105 ~110 s,焦炭負(fù)荷由正常時(shí)的 4. 72 t/t 下降到 4. 06 t/t。由于焦炭水分大幅度波動(dòng),因此很難找到基準(zhǔn)焦炭負(fù)荷,導(dǎo)致高爐爐溫波動(dòng)較大,鐵水中硅的質(zhì)量分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn)偏差由 0. 053 上 升 至 0. 064,平均硅質(zhì)量分?jǐn)?shù)由0. 39%上升至 0. 44%,且高爐溫現(xiàn)象較多。使用濕焦期間24 h內(nèi)高爐焦炭負(fù)荷及爐溫變化見(jiàn)圖 1。

 

2. 2 對(duì)爐況的影響

1) 濕焦水分較高,含粉率較高,入爐粉末增加后,高爐爐內(nèi)上部透氣性會(huì)惡化。

2) 濕熄焦熱強(qiáng)度下降 3% ~4%,下部料柱骨架作用減弱,導(dǎo)致風(fēng)壓上升 5 ~10 kPa 且波動(dòng)較大,風(fēng)量萎縮100 m3 /min,中心氣流減弱,邊緣局部氣流不穩(wěn),伴隨管道行程。

3) 爐頂溫度下降 50 ~60 ℃,煤氣處理系統(tǒng) TRT入口溫度不超過(guò)70 ℃,迫使 TRT 停止余壓發(fā)電而轉(zhuǎn)高壓閥組。為避免動(dòng)力能源長(zhǎng)期浪費(fèi),采取頻繁調(diào)節(jié)富氧量、控制冶強(qiáng)和減緩料速的措施來(lái)提高爐頂溫度,但是這樣擾亂了生產(chǎn)節(jié)奏,更不利于氣流穩(wěn)定。2016 年 5—6 月使用濕熄焦前后高爐部分參數(shù)變化趨勢(shì)見(jiàn)圖 2。

 

2. 3 對(duì)爐前工作的影響

10 號(hào)高爐在使用 6 m 焦?fàn)t生產(chǎn)的濕焦初期,爐缸粉焦增加,中心氣流明顯減弱,爐溫偏高,壓差明顯上升,鐵水黏稠且流動(dòng)性變差,爐前出鐵卡焦頻繁,鐵口來(lái)風(fēng)早,出鐵不暢,爐內(nèi)下料受阻,導(dǎo)致?tīng)t溫升高且形成惡性循環(huán)。

 

3 措施

3. 1 上料系統(tǒng)的管理

3. 1. 1 優(yōu)化供料順序

焦炭在從焦化廠向第一煉鐵廠輸送的過(guò)程中,首先由焦1 ~焦4 皮帶輸送,然后落入溜篩,再經(jīng)過(guò)“∧”形梯滑入篩焦樓 6 個(gè)倉(cāng)。這種輸送方式造成大顆粒的好焦炭易分布在篩焦樓兩邊的 1 號(hào)倉(cāng)和 6 號(hào)倉(cāng),而小顆粒焦炭或焦粉易落入篩焦樓“∧”形梯下方的 3號(hào)倉(cāng)和4 號(hào)倉(cāng)。為此,在輸送焦炭時(shí),將篩焦樓的 1號(hào)倉(cāng)或6 號(hào)倉(cāng)的大顆粒焦炭送往高爐槽下的 2 號(hào)倉(cāng),使之位于皮帶的尾部并布于高爐中心,達(dá)到以粒度來(lái)彌補(bǔ)焦炭劣化的目的。同時(shí),做好焦炭的供、用平衡,實(shí)現(xiàn)“半倉(cāng)化”管理,減少焦炭二次摔打。

3. 1. 2 優(yōu)化槽下篩焦程序

10 號(hào)高爐槽下共有 6 個(gè)焦炭倉(cāng),稱量斗放空后立即啟動(dòng)振動(dòng)篩,這會(huì)造成短時(shí)間內(nèi)有 3 個(gè)倉(cāng)先后啟動(dòng)振動(dòng)篩。由于焦丁篩單位時(shí)間內(nèi)處理量大,焦層厚,因此篩分效果很差。為此,將篩焦程序改為只允許 2 個(gè)倉(cāng)先后延時(shí)啟動(dòng)振動(dòng)篩,這樣就降低了焦丁篩的處理量,提高了過(guò)篩效果。

根據(jù)焦丁平均用量來(lái)調(diào)整焦丁稱料斗扇形閘門開(kāi)度及開(kāi)啟時(shí)間,使焦丁均勻地灑在塊礦和球團(tuán)礦里并分布在中間環(huán)帶,以改善高爐軟融帶的透氣性并減少高爐下部參加間接還原的焦炭量,從而改善料柱透氣性。

3. 1. 3 提高焦炭篩分效率

在保證上料能力的前提下,通過(guò)調(diào)整礦倉(cāng)、焦倉(cāng)閘門開(kāi)度及給料機(jī)偏心塊位置來(lái)減小槽下燒結(jié)礦和焦炭的給料量,使燒結(jié)礦篩分量由 150 ~ 180 t/h 調(diào)整為 107 t/h,焦炭篩分量由 120 ~150 t/h 調(diào)整為81t/h; 同時(shí),將 22 號(hào)倉(cāng)焦炭棒條篩的間隙由 20 mm 更換為 25 mm,以提高中心焦粒級(jí)。采取以上措施后,入爐粉末明顯減少,有利于疏導(dǎo)中心氣流。

3. 1. 4 加強(qiáng)清篩工作管理

要求每班清篩不少于 4 次,確保焦炭、焦丁篩干凈無(wú)堵。

3. 2 操作參數(shù)選擇

3. 2. 1 送風(fēng)制度的選擇

干濕焦生產(chǎn)轉(zhuǎn)換初期,未對(duì)富氧量( 13 000 m3 /h) 和鼓風(fēng)量( 4 850 m3 /min) 作調(diào)整,焦炭質(zhì)量變差后爐缸粉焦增加,冶煉強(qiáng)度與原燃料品質(zhì)不匹配,而相對(duì)過(guò)大的風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能易形成順時(shí)針的渦流,導(dǎo)致高爐下部壓差上升,中心氣流反而下降,煤氣利用率由49. 9%下降到 47. 5%。后來(lái),逐步將富氧量減至11 000 m3 /h,風(fēng)量調(diào)整為 4 800 m3 /min,維持鼓風(fēng)動(dòng)能13 500 ~140 00 kg·m/s。送風(fēng)制度調(diào)整后爐頂溫度維持了相對(duì)穩(wěn)定,煤氣利用率回升到49. 5%。

3. 2. 2 爐頂壓力的選擇

實(shí)際生產(chǎn)中,為保證爐缸一定的活性,防止死料柱過(guò)于肥大,必須要保證一定的風(fēng)口回旋區(qū)長(zhǎng)度。一定爐缸直徑的高爐,決定了其所需的一定范圍的回旋區(qū)深度,也就是說(shuō)一定回旋區(qū)長(zhǎng)度,是促進(jìn)氣流均勻分布和傳質(zhì)傳熱的需要,是確保高爐爐況穩(wěn)定順行的需要。提高頂壓,有利于促進(jìn)煤氣流合理分布,減少爐況波動(dòng);降低頂壓,有利于延長(zhǎng)回旋區(qū)長(zhǎng)度,發(fā)展中心主導(dǎo)氣流。

干熄焦檢修期間,10 號(hào)高爐頂壓由235 kPa降低至230 kPa,邊緣氣流仍然不穩(wěn)定,渣皮脫落頻繁,后來(lái)將頂壓逐步降至218 kPa,中心氣流明顯改善,火炬如柱且呈“杯狀”,煤氣利用率逐步升高。

3. 2. 3 裝料制度的選擇

焦炭質(zhì)量劣化后,高溫區(qū)焦炭粒度小且含粉多,中心死焦堆滲透性變差,料柱透氣性變差。在裝料制度上,10 號(hào)高爐始終堅(jiān)持“開(kāi)中心、兼顧邊緣”的煤氣流分布控制理念,保持“煤氣流兩條通路”的操作思路。在使用濕熄焦期間,保持 10 號(hào)高爐的布料矩陣

 

不變,通過(guò)調(diào)整爐頂下料閘開(kāi)啟速度、適當(dāng)延長(zhǎng)布焦時(shí)間、增加中心及邊緣焦炭量來(lái)調(diào)整各檔位,達(dá)到了均衡兩股煤氣流目的。

3. 3 加強(qiáng)日常操作管理

3. 3. 1 煤比的選擇

長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐表明,新鋼 10 號(hào)高爐在使用 6 m焦?fàn)t生產(chǎn)的干焦時(shí),煤比控制在 145 ~ 150 kg/t,理論燃燒溫度為2 250 ~2 280 ℃,爐內(nèi)透氣性良好,壓差在 135 ~ 140 kPa,渣鐵物理熱充沛,流動(dòng)行良好。如果煤比超過(guò) 150 kg/t,透氣性指數(shù)會(huì)變差,壓差將上升,兩股氣流就會(huì)失衡。為此,在 10 號(hào)高爐使用6 m焦?fàn)t生產(chǎn)的濕焦初期,果斷采取了降低煤比的措施,將煤比控制在 130 ~ 140 kg/t,不僅有效改善了爐內(nèi)透氣性,減少了未燃煤粉,維持了爐況的穩(wěn)定,還調(diào)寬了煤比的調(diào)劑范圍。

3. 3. 2 爐溫、堿度的控制

爐缸活躍是高爐操作的重要控制內(nèi)容,是高爐生產(chǎn)穩(wěn)定、高效、低耗、長(zhǎng)壽的基礎(chǔ)。使用濕熄焦后,爐缸死焦柱的空隙變小、透氣性變差,而渣鐵物理熱低、渣鐵黏稠將使?fàn)t芯溫度降低,這樣極易形成爐缸中心堆積。為此,10 號(hào)高爐在大量使用6 m焦?fàn)t生產(chǎn)的濕焦期間,將鐵水物理熱比正常生產(chǎn)時(shí)提高 10 ~ 20 ℃,控制鐵水溫度在1 500 ~ 1 520 ℃,鐵水中硅的質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在0. 40% ~0. 50%,爐渣堿度控制在 1. 18 ~1. 22,從而確保了爐渣的物理熱,使?fàn)t渣保持了良好的流動(dòng)性,維持了足夠的爐缸中心溫度,活化了爐缸工作。

3. 3. 3 爐內(nèi)、爐外操作要求

1) 爐內(nèi)操作。穩(wěn)定爐溫是重中之重,正常爐況下用煤量來(lái)調(diào)劑爐溫,調(diào)節(jié)幅度為 1 ~3 t/h,以盡量避免爐溫波動(dòng)給爐況帶來(lái)影響。

2) 爐前操作。爐前加強(qiáng)開(kāi)口、堵口操作,即幾乎要做到不間斷甚至重疊出鐵,本爐次堵口后立即開(kāi)另一鐵口,或開(kāi)口超過(guò)30 min未來(lái)渣立即組織開(kāi)另一鐵口; 統(tǒng)一四班打泥量,保證適宜的鐵口深度,根據(jù)爐溫狀況、爐前出鐵卡焦現(xiàn)象,調(diào)整合適的鉆頭,維持合理的鐵口深度,保證出鐵速度大于生成速度,出鐵時(shí)間控制在 100 ~120 min較為宜。

 

4 效果

10 號(hào)高爐于2014 年成功實(shí)現(xiàn)取消中心加焦后,煤氣利用率提高,消耗明顯降低,但對(duì)原燃料條件提出了更高的要求,而10 號(hào)高爐使用濕焦生產(chǎn)后,焦炭質(zhì)量明顯劣化,通過(guò)精細(xì)化管理槽下篩分系統(tǒng),減少了入爐粉末,爐內(nèi)結(jié)合上下部調(diào)劑,均衡兩股氣流,維持了爐缸工作活躍,取得了良好的效果。10 號(hào)高爐取消中心加焦前后使用濕焦時(shí)的高爐主要指標(biāo)見(jiàn)表5。

 

5 結(jié)語(yǔ)

1) 在原燃料品質(zhì)變差時(shí),應(yīng)立足崗位,眼睛向內(nèi),功夫下在自身上,做足細(xì)節(jié)管理,提高原燃料的過(guò)篩效果,改善料柱的透氣性。

2) 上下部調(diào)劑的原則: 下部吹透中心,確保初始煤氣流分布合理; 上部適當(dāng)疏松邊緣氣流,確保下料順暢,維持合理壓差,“壓”和“疏”都有度,達(dá)到適宜參數(shù)值為佳,做到“開(kāi)中心、兼顧邊緣”的煤氣分布控制。

3) 穩(wěn)定熱制度,控制適宜爐渣堿度,提高鐵水物理熱操作,改善渣鐵流動(dòng)性,以活躍爐缸為根本是應(yīng)對(duì)焦炭質(zhì)量劣化的重要操作切入點(diǎn)。

 
 
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