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5.5 m 搗固焦爐長結焦時間冬季生產中遇到的問題及解決措施

放大字體  縮小字體 發布日期:2019-04-13  作者:楊召壘  瀏覽次數:1282
 
核心提示:摘要:就酒鋼焦化廠5#、6#搗固焦爐在結焦時間60 h,且在冬季極端最低溫度近零下20 ℃的生產環境下,對搗固過程中煤餅大面積垮塌、裝煤過程中集氣管壓力持續偏高等問題進行了分析,并針對嚴重影響焦爐生產的具體問題,結合酒鋼焦化廠生產和技術改造實踐提出了可行的解決措施,防止了事故的發生,穩定了生產秩序。 關鍵詞:搗固焦爐;冬季;長結焦時間
 5.5 m 搗固焦爐長結焦時間冬季生產中遇到的問題及解決措施

楊召壘

( 酒鋼【集團】有限責任公司,甘肅嘉峪關735100)

摘要就酒鋼焦化廠5#、6#搗固焦爐在結焦時間60 h,且在冬季極端最低溫度近零下20 ℃的生產環境下,對搗固過程中煤餅大面積垮塌、裝煤過程中集氣管壓力持續偏高等問題進行了分析,并針對嚴重影響焦爐生產的具體問題,結合酒鋼焦化廠生產和技術改造實踐提出了可行的解決措施,防止了事故的發生,穩定了生產秩序。

關鍵詞搗固焦爐;冬季;長結焦時間

1 引言

北方寒冷漫長的冬季,尤其在受到客觀因素影響、需要長結焦時間超低負荷生產的情況下,對搗固焦爐的平穩運行是一個嚴峻考驗。現將2018 年年初酒鋼焦化廠5#、6#TJL5550D 型2×55 孔側裝煤搗固焦爐在結焦時間接近60 h、氣溫-20 ℃左右的條件下運行過程中,出現的重大難點及采取的措施總結如下。

2  煤餅搗固的管理特點

我廠搗固焦爐裝煤車煤箱壁設計有電加熱保溫,以防止煤箱凍箱,但在環境溫度-20 ℃及以下,配合煤溫度-4 ℃以下,配合煤所含水分以固態形式存在,煤粒失去粘結性,就必然會出現凍箱現象,全部煤餅兩側開始出現大面積剝皮,嚴重打亂生產秩序; 在配合煤溫度達到-10 ℃以下時,煤餅縱向中部開始出現貫通式裂紋,煤餅無法送出。

解決措施: 首先總體提升煤塔內部溫度,保證給料機口配合煤溫度達到約-2 ℃,最好保持0 ℃及以上。針對此問題,我廠增設了空氣炮室、給料機室、搗固站平臺下方蒸汽保溫,在搗固站內加裝了熱風機,窗戶內側增加了保溫簾。其次調整搗固方法,在煤餅搗固過程中加入稻草,并適當增加每層煤餅搗固錘數5~7 錘。再次進行托煤底板預熱,長時間檢修后,因環境溫度過低,煤箱側壁內側溫度會低于0 ℃,可采取出爐前將托煤底板深入炭化室烘烤的方法,快速提升托煤底板溫度、提升煤箱側壁溫度,防止出爐后的前幾爐出現煤餅嚴重剝皮情況。

3   荒煤氣導出系統的工藝管理

2018 年年初,受到客觀因素影響,我廠5#、6#搗固焦爐結焦時間延長至近60 h,又遇到天氣突變,環境溫度降至-20 ℃以下; 在夜間生產過程中出現集氣管壓力持續居高不下,到達300 Pa 以上,究其原因是環境溫度過低及煤氣發生量過小,又沒有及時調節低壓氨水噴灑量,導致負壓管溫度下降至40 ~50 ℃,集氣管壓力自動調節翻板結料、粘結焦油,自動調節嚴重滯后。

解決措施: 首先拆除相應π 型管上部低壓氨水噴灑,通入蒸汽及高壓氨水,且對π 型管做外保溫處理,保證集氣管壓力自動調節翻板能夠自由調節;通入蒸汽對負壓管進行清掃,保證π 型管及負壓管外壁溫度均能達到65 ℃以上。其次降低低壓氨水壓力至0.15 MPa 以下,關小低壓氨水閥門,在極端情況下甚至可采取關閉部分低壓氨水噴灑的方法,提升集氣管溫度至90~100 ℃并保持穩定。再次調整集氣管手動翻板及負壓管道閥門,調整原則以保證自動調節翻板開度在50% ~ 60%為宜; 并適當調高集氣管壓力設定值為130~150 Pa,裝煤期間集氣管壓力控制值為120 Pa 左右。

4   其他

⑴強化設備管理。冬季來臨前提前對機車軌道接頭間隙進行調整,防機車在軌道接頭處起步困難做好機車油缸、走行電機保溫,保證機車正常走行、機構動作靈敏。

⑵出爐計劃的調整。結焦時間延長,為穩定生產期間煤氣發生量,焦爐檢修段應作出相應調整,調整為多段檢修,將每段檢修時間盡量控制均勻。

⑶加強清理工作。一是每次出爐前對導煙孔、上升管直管、彎管進行清理,避免造成結石墨過厚;二是加強負壓管清理,避免因局部溫度低造成管道內積料,影響正常荒煤氣導出。

5   結語

以上是我廠搗固焦爐長結焦時間冬季生產出現的重點問題闡述,并根據實際情況采取了可行的控制措施,實現了搗固焦爐特殊生產時期的順利過渡。

參考文獻:

[1] 朱良鈞.搗固煉焦技術[M].北京: 冶金工業出版社,1992.

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[4] 徐園園,崔艷芳.6.25 m 搗固焦爐冬季生產中遇到的問題及解決措施[J].河北冶金,2014( 06) : 72-73∥67.

[5] 張超.長結焦時間下焦爐管理的探討[J].甘肅冶金,2013( 05) : 100-101∥105.

 
 
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