王志
(鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠,遼寧鞍山114021)
摘要: 介紹了鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠熱風(fēng)爐送風(fēng)管道的破損情況,分析了破損原因,通過采取改變熱風(fēng)管道波紋補(bǔ)償器的安裝位置、調(diào)整組合磚的膨脹縫設(shè)計(jì)、調(diào)整輕質(zhì)磚的結(jié)構(gòu)等措施,解決了熱風(fēng)爐送風(fēng)管道破損的問題。
關(guān)鍵詞: 高爐;熱風(fēng)爐;熱風(fēng)里短管;拱頂聯(lián)絡(luò)管;破損
隨著國(guó)內(nèi)高爐冶煉技術(shù)的進(jìn)步,鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠(以下簡(jiǎn)稱煉鐵總廠)經(jīng)過技術(shù)改造、升級(jí), 高爐已全部實(shí)現(xiàn)大型化(3 座3200 m3, 5 座2580 m3)。高爐大型化對(duì)熱風(fēng)爐的長(zhǎng)壽命和高風(fēng)溫提出了更高的要求(熱風(fēng)爐設(shè)計(jì)壽命要求大于25 年,年平均送風(fēng)風(fēng)溫要求在1 200 ℃以上)。煉鐵總廠目前共有熱風(fēng)爐30 座,包括內(nèi)燃式、外燃式、頂燃式等。熱風(fēng)爐送風(fēng)管道壽命低(內(nèi)燃及外燃式熱風(fēng)爐熱風(fēng)里短管使用壽命低、外燃式熱風(fēng)爐拱頂聯(lián)絡(luò)管使用壽命低等) 的問題成了制約熱風(fēng)爐長(zhǎng)壽的瓶頸問題。有的熱風(fēng)里短管、拱頂聯(lián)絡(luò)管在高爐開爐送風(fēng)初就出現(xiàn)管殼溫度高于200 ℃的情況,運(yùn)行3~4 年即被迫停爐檢修。針對(duì)煉鐵總廠熱風(fēng)爐送風(fēng)管道破損情況,通過分析破損原因,提出了解決措施,且實(shí)施效果良好,解決了制約熱風(fēng)爐長(zhǎng)壽和高風(fēng)溫的問題。
1 熱風(fēng)爐送風(fēng)管道破損情況
1.1 外燃式熱風(fēng)爐
(1) 煉鐵總廠7# 高爐(2580 m3)配套建設(shè)4 座新日鐵外燃式熱風(fēng)爐。7# 高爐2004 年9 月11 日投入使用后,當(dāng)高爐熱風(fēng)溫度達(dá)到1 180 ℃、熱風(fēng)壓力330 kPa、冷風(fēng)流量4 600 m3/min 時(shí),熱風(fēng)里短管波紋補(bǔ)償器表面溫度急劇升高,2# 熱風(fēng)爐熱風(fēng)里短管波紋補(bǔ)償器表面溫度最高達(dá)到350 ℃,4# 熱風(fēng)爐熱風(fēng)里短管波紋補(bǔ)償器表面溫度最低為285 ℃。為避免發(fā)生燒穿事故,采用生產(chǎn)壓縮空氣在波紋補(bǔ)償器表面進(jìn)行強(qiáng)制冷卻降溫, 以保證正常送風(fēng)生產(chǎn)。打風(fēng)后經(jīng)紅外檢測(cè),波紋補(bǔ)償器表面溫度降至200 ℃左右,可以維持生產(chǎn),但造成能源的巨大浪費(fèi)。壓縮空氣成本為0.085 元/m3,打風(fēng)時(shí)流量為500 m3/h, 每年浪費(fèi)的能源總消耗費(fèi)用達(dá)37 萬(wàn)元。
(2) 煉鐵總廠新3# 高爐(3200 m3)配套建設(shè)4 座新日鐵外燃式熱風(fēng)爐。新3# 高爐2005 年12月投入使用,當(dāng)高爐熱風(fēng)溫度為1 200 ℃、熱風(fēng)壓力380 kPa、冷風(fēng)流量5 500 m3/min 時(shí),4 座熱風(fēng)爐的拱頂聯(lián)絡(luò)管波紋補(bǔ)償器管皮溫度升高, 局部達(dá)到300 ℃。為保證安全,熱風(fēng)爐聯(lián)絡(luò)管采用管皮打風(fēng)降溫方式維持生產(chǎn)。
1.2 內(nèi)燃式熱風(fēng)爐
煉鐵總廠11# 高爐(2580 m3)配套建設(shè)4 座內(nèi)燃式熱風(fēng)爐。11# 高爐2001 年投入使用,2005 年11 月開始發(fā)生熱風(fēng)里短管波紋補(bǔ)償器表面溫度高、管皮開裂情況。為保證安全,在管殼外包補(bǔ)新的管殼, 同時(shí)在新的管殼內(nèi)部澆注自流澆注料維持生產(chǎn)。
鑒于以上實(shí)例,煉鐵總廠熱風(fēng)爐無論外燃式、內(nèi)燃式,其送風(fēng)管道破損存在相同的情況,即高爐送風(fēng)一段時(shí)間后, 熱風(fēng)管道波紋補(bǔ)償器表面溫度高(一般高于300 ℃),長(zhǎng)期使用條件下,波紋補(bǔ)償器在應(yīng)力作用下開裂而破損。
2 熱風(fēng)爐送風(fēng)管道破損原因分析
2.1 7# 高爐和11# 高爐熱風(fēng)里短管破損原因
2.1.1 波紋補(bǔ)償器安裝位置不合理
煉鐵總廠7# 和11# 高爐破損的熱風(fēng)里短管在設(shè)計(jì)時(shí),由于場(chǎng)地條件限制,熱風(fēng)爐波紋補(bǔ)償器均安裝在熱風(fēng)里短管上, 主要作用是在熱風(fēng)爐燒爐和送風(fēng)的不同條件下,吸收爐殼上漲產(chǎn)生的應(yīng)力。熱風(fēng)爐在燒爐期,由于大墻磚及爐殼吸收熱量,產(chǎn)生膨脹, 對(duì)熱風(fēng)里短管上波紋補(bǔ)償器產(chǎn)生向上的剪切力;熱風(fēng)爐送風(fēng)期,熱風(fēng)壓力會(huì)對(duì)熱風(fēng)里短管上波紋補(bǔ)償器產(chǎn)生軸線方向力, 長(zhǎng)期反復(fù)的應(yīng)力作用導(dǎo)致波紋補(bǔ)償器變形開焊、破損漏風(fēng)。
2.1.2 熱風(fēng)里短管組合磚設(shè)計(jì)問題
煉鐵總廠7# 和11# 高爐破損的熱風(fēng)里短管組合磚膨脹設(shè)計(jì)不合理。圖1 為熱風(fēng)里短管組合磚膨脹縫示意圖。7# 高爐熱風(fēng)里短管長(zhǎng)度3 631 mm,11# 高爐熱風(fēng)里短管長(zhǎng)度為3 860 mm , 管道長(zhǎng)度很短,其組合磚膨脹縫均設(shè)計(jì)為2 道,尺寸為25 mm/道。由于膨脹縫過于集中且單個(gè)膨脹縫尺寸過大,在應(yīng)力作用下,膨脹縫被拉大造成熱風(fēng)竄入,導(dǎo)致波紋補(bǔ)償器表面溫度過高,長(zhǎng)期使用產(chǎn)生破損。
熱風(fēng)里短管高鋁組合磚膨脹縫大小的設(shè)計(jì)依據(jù)來自于熱風(fēng)里短管管殼在溫度變化條件下的變形量,在正常工作狀態(tài),熱風(fēng)里短管的變形量[1]:
ΔL=λ×L×Δt
式中,ΔL 為熱風(fēng)里短管管殼的變形量,mm;λ 為線變化系數(shù), 查得λ=12×10-6 m/m·℃;L 為熱風(fēng)里短管管殼的長(zhǎng)度,mm;Δt 為熱風(fēng)里短管最高工作溫度與環(huán)境溫度之差,℃。以7# 高爐熱風(fēng)里短管為例,L=3 631 mm,Δt=180 -25 =155 ℃, 其變形量為ΔL=12×10-6 ×3 631×155≈6.8 mm。該變形量需要在組合磚上預(yù)留縫隙吸收, 防止管殼變化時(shí)組合磚受壓變形造成組合磚破損、脫落等。由于該變形量遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)的預(yù)留膨脹量(25 mm),且熱風(fēng)里短管的受力不僅是在管道軸線方向的壓縮或拉伸,同時(shí)在軸線垂直方向產(chǎn)生剪切力, 所以組合磚的變形是不均勻的。高爐送風(fēng)時(shí)的熱風(fēng)壓力達(dá)到330 kPa 時(shí),1 200 ℃高溫的熱風(fēng)進(jìn)入膨脹縫、透過輕質(zhì)保溫磚, 會(huì)導(dǎo)致波紋補(bǔ)償器管殼的溫度急劇升高,而燒爐期其溫度會(huì)降低一些,長(zhǎng)期的溫度變化及應(yīng)力作用導(dǎo)致波紋補(bǔ)償器漏風(fēng)或崩開。
2016 年8 月,7# 高爐2# 熱風(fēng)爐停爐檢修,在熱風(fēng)里短管組合磚拆除時(shí), 對(duì)破損的波紋補(bǔ)償器及組合磚膨脹縫進(jìn)行數(shù)據(jù)檢測(cè), 發(fā)現(xiàn)組合磚膨脹縫上半圓最大縫隙為42 mm, 明顯大于設(shè)計(jì)膨脹量(25 mm),下半圓最小縫隙為12 mm,小于設(shè)計(jì)膨脹量, 膨脹縫發(fā)生明顯變化。通過該數(shù)據(jù)的檢測(cè), 進(jìn)一步驗(yàn)證了熱風(fēng)里短管波紋補(bǔ)償器的破損原因。圖2 為7# 高爐熱風(fēng)爐里短管組合磚膨脹縫破損圖。
2.1.3 輕質(zhì)保溫磚的厚度設(shè)計(jì)不合理
7# 和11# 高爐熱風(fēng)里短管的輕質(zhì)保溫磚厚度設(shè)計(jì)不合理。輕質(zhì)保溫磚較薄總厚度為194 mm,組合磚的厚度為200 mm, 輕質(zhì)磚與組合磚厚度比為0.97。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),煉鐵總廠近幾年引進(jìn)的國(guó)外技術(shù)改造后的熱風(fēng)里短管輕質(zhì)磚厚度明顯增大,其輕質(zhì)磚與組合磚厚度比一般大于1.5,同時(shí)取消了輕質(zhì)磚上的膨脹縫設(shè)計(jì), 因?yàn)橐罁?jù)輕質(zhì)保溫材料理化性能檢測(cè)結(jié)果,其高溫線性變化率為負(fù)值,若再預(yù)留膨脹縫,必然形成熱風(fēng)通道,影響其使用壽命。
2.2 新3# 高爐拱頂聯(lián)絡(luò)管破損原因
2.2.1 硅磚膨脹縫設(shè)計(jì)不合理
新3# 高爐熱風(fēng)爐拱頂聯(lián)絡(luò)管硅磚的膨脹縫設(shè)計(jì)為4 道:與硅質(zhì)券口磚連接處膨脹縫2 道,尺寸為50 mm/道; 聯(lián)絡(luò)管波紋張力處膨脹縫2 道,尺寸為15mm/道。而拱頂聯(lián)絡(luò)管硅質(zhì)組合磚的砌筑長(zhǎng)度為3 050 mm,按照硅磚的晶相變化, 1 000 ℃的最大線性體積變化為1.5%,則其膨脹量最大為3 050×1.5%=45.75 mm。新3# 高爐拱頂硅質(zhì)組合磚的預(yù)留膨脹量為50+50+15+15=130 mm。該膨脹縫預(yù)留過大,且過于集中,造成使用過程中該部位形成熱風(fēng)通道, 當(dāng)熱風(fēng)接觸管皮后, 造成管皮紅熱。新3# 高爐熱風(fēng)爐拱頂聯(lián)絡(luò)管硅磚膨脹縫如圖3 所示。停爐檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)50 mm 的膨脹縫根本無變化,進(jìn)一步說明了硅磚膨脹縫預(yù)留過大。
2.2.2 輕質(zhì)保溫磚的厚度設(shè)計(jì)不合理
新3# 高爐拱頂熱風(fēng)聯(lián)絡(luò)管輕質(zhì)磚設(shè)計(jì)為兩層, 厚度分別為224 mm、154 mm, 總厚度為378 mm,組合磚的厚度為345 mm, 輕質(zhì)磚與組合磚厚度比為1.09。由于輕質(zhì)磚的厚度不夠,且在輕質(zhì)磚上留設(shè)了膨脹縫, 熱風(fēng)會(huì)由硅質(zhì)組合磚的膨脹縫進(jìn)入輕質(zhì)磚, 再通過輕質(zhì)磚的膨脹縫竄入爐皮表面,造成管皮紅熱。在燒爐和送風(fēng)的轉(zhuǎn)換條件下,由于溫度變化,爐皮焊接部位產(chǎn)生疲勞應(yīng)力,最終導(dǎo)致開裂、破損。
2.2.3 波紋補(bǔ)償器設(shè)計(jì)不合理
新3# 高爐熱風(fēng)爐的管皮膨脹縫由兩組波紋補(bǔ)償器組成,中間管皮預(yù)留100 mm 的斷縫,此斷縫為整環(huán)的通縫, 在熱風(fēng)爐的實(shí)際膨脹量未達(dá)到預(yù)期時(shí),在管皮上等于留設(shè)了熱風(fēng)通道。由于硅質(zhì)組合磚、輕質(zhì)磚上已經(jīng)形成了熱風(fēng)通道,高溫、高壓的熱風(fēng)會(huì)通過該部位進(jìn)入波紋補(bǔ)償器, 造成其紅熱變形,最終導(dǎo)致漏風(fēng)或崩開。
3 熱風(fēng)爐送風(fēng)管道破損的解決措施
3.1 改變熱風(fēng)爐波紋補(bǔ)償器的安裝位置
根據(jù)7# 和11# 高爐熱風(fēng)里短管的破損情況,應(yīng)改變熱風(fēng)爐波紋補(bǔ)償器的安裝位置, 將熱風(fēng)里短管上的波紋補(bǔ)償器拆除,安裝在外短管上。由于外短管與熱風(fēng)爐的送風(fēng)管道壓力相同并長(zhǎng)期穩(wěn)定, 其內(nèi)襯高鋁組合磚長(zhǎng)期處于穩(wěn)定的溫度及壓力下,不會(huì)產(chǎn)生體積膨脹或收縮變化。同時(shí)合理設(shè)計(jì)高鋁組合磚的膨脹縫大小和數(shù)量(原則上膨脹縫小于10 mm/道,數(shù)量根據(jù)管道長(zhǎng)度確定),使熱風(fēng)不能竄入組合磚膨脹縫, 進(jìn)而保證波紋補(bǔ)償器處于正常使用溫度,延長(zhǎng)波紋補(bǔ)償器的使用壽命。
3.2 調(diào)整組合磚的膨脹縫設(shè)計(jì)
(1) 高爐熱風(fēng)里短管組合磚一般使用低蠕變高鋁磚砌筑, 根據(jù)管道的長(zhǎng)度合理留設(shè)組合磚膨脹縫。根據(jù)理論計(jì)算結(jié)果,高鋁材質(zhì)的組合磚膨脹縫設(shè)計(jì)原則為每3 m 左右留設(shè)一道, 單道膨脹縫不大于10 mm 即為合理。在膨脹縫設(shè)計(jì)時(shí),組合磚采用迷宮式砌筑方式, 保證在氣流通道方向熱風(fēng)不進(jìn)入膨脹縫隙, 從而保證組合磚能夠長(zhǎng)期有效工作。
(2) 硅磚在高溫下(1 000 ℃)的最大線性體積變化為1.5%,則其膨脹量最大為拱頂聯(lián)絡(luò)管砌筑長(zhǎng)度的1.5%。同時(shí)采取在膨脹縫的里面砌筑一層鎖氣磚的方式,既滿足了硅磚的膨脹特性要求,又保證了高溫氣流不進(jìn)入膨脹通道, 從而解決膨脹縫竄風(fēng)的問題。
3.3 調(diào)整輕質(zhì)磚的結(jié)構(gòu)
根據(jù)輕質(zhì)磚高溫線變化為負(fù)值的特性, 首先取消輕質(zhì)磚的膨脹縫設(shè)計(jì), 另外參照國(guó)外輕質(zhì)磚和組合磚的厚度比例, 設(shè)計(jì)要求輕質(zhì)磚與組合磚厚度比大于1.5。同時(shí),熱風(fēng)里短管保溫層宜選用高檔的輕質(zhì)低鐵高鋁磚, 管道輕質(zhì)磚應(yīng)采用0.8 kg/cm3 的保溫磚,提高其保溫能力,降低波紋補(bǔ)償器的表面溫度,提高其使用壽命,保證熱風(fēng)管道的長(zhǎng)壽命。
4 實(shí)施效果
(1) 新1# 高爐(3200 m3)的3 座熱風(fēng)爐依據(jù)輕質(zhì)磚和組合磚厚度比大于1.5 的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),于2003年4 月投入使用,目前熱風(fēng)里短管使用良好。
(2) 新4# 高爐(2580 m3)熱風(fēng)爐熱風(fēng)里短管采用迷宮式砌筑方式, 合理留設(shè)組合磚膨脹縫,于2006 年投入使用,目前壽命超過12 年,波紋補(bǔ)償器表面檢測(cè)溫度小于100 ℃,效果良好。
(3) 2013 年3~11 月,新3# 高爐(3200 m3)4 座熱風(fēng)爐拱頂聯(lián)絡(luò)管通過重新砌筑硅質(zhì)組合磚及輕質(zhì)磚,并在膨脹縫里砌筑一層鎖氣磚,完全解決了拱頂聯(lián)絡(luò)管溫度高的問題。目前波紋補(bǔ)償器表面檢測(cè)溫度均小于100 ℃,效果良好。
(4) 2014 年12 月,11# 高爐(2580 m3)熱風(fēng)里、外短管檢修, 改變了熱風(fēng)爐波紋補(bǔ)償器的安裝位置。目前高爐已在線生產(chǎn)4 年,熱風(fēng)平均溫度達(dá)到1 175 ℃, 波紋補(bǔ)償器表面檢測(cè)溫度最高108 ℃,效果良好。
5 結(jié)語(yǔ)
鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠針對(duì)熱風(fēng)爐送風(fēng)管道破損情況, 提出了解決措施, 通過改變熱風(fēng)管道波紋補(bǔ)償器的安裝位置、調(diào)整組合磚的膨脹縫設(shè)計(jì)、調(diào)整輕質(zhì)磚的結(jié)構(gòu),同時(shí)選取優(yōu)質(zhì)的耐火材料內(nèi)襯,保證管道和耐火材料的施工質(zhì)量,降低了波紋補(bǔ)償器的表面溫度, 解決了熱風(fēng)爐送風(fēng)管道破損問題,提高了熱風(fēng)爐送風(fēng)管道的壽命。
參考文獻(xiàn)
[1] 王志,李恒旭,于成忠. 熱風(fēng)爐里短管破損分析及其解決方案[J]. 鞍鋼技術(shù),2008(4):37-40.