曾宇,李建軍,劉德輝,謝明輝,李曉春,高德庫(kù),佟敏英
(鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠 ,遼寧 鞍山 114021)
摘要: 針對(duì)鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠高爐群平均利用系數(shù)低的問(wèn)題,從原料條件、操作爐型和操作管理三個(gè)方面進(jìn)行了原因分析, 通過(guò)采取原燃料指標(biāo)量化管理、 高爐爐型診斷管理、操作參數(shù)科學(xué)管理等措施,克服了原燃料結(jié)構(gòu)變化等不利因素,提高了高爐群平均利用系數(shù),實(shí)現(xiàn)了高爐長(zhǎng)周期穩(wěn)定順行。
關(guān)鍵詞: 高爐;利用系數(shù);指標(biāo)量化管理;爐型診斷;操作管理
鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠 (以下簡(jiǎn)稱煉鐵總廠) 現(xiàn)有大型高爐 8 座, 其中 3200 m3高爐 4座,2580 m3高爐 4 座。 由于有 4 座高爐的爐缸存在不同程度的隱患,為保證安全生產(chǎn),高爐降低冶煉 強(qiáng) 度, 高爐群平均利用系數(shù)降低, 很 難 達(dá) 到2.1 t/(m3·d)的水平。 相比國(guó)內(nèi)如武鋼、沙鋼等企業(yè)高爐利用系數(shù)長(zhǎng)期在 2.1 t/(m3·d)以上的水平,生產(chǎn)效率存在差距。2017 年下半年,煉鐵總廠對(duì)高爐平均利用系數(shù)低的原因進(jìn)行了分析, 通過(guò)采取原燃料指標(biāo)量化管理、高爐爐型診斷管理、高爐操作科學(xué)管理等措施,在同等原燃料條件下,優(yōu)化了內(nèi)部操作體系,提高了高爐群平均利用系數(shù)。
1 高爐利用系數(shù)低的原因分析
1.1 原料條件
煉鐵總廠高爐的用料結(jié)構(gòu)主要為燒結(jié)礦+球團(tuán)礦+外購(gòu)塊礦, 其中外購(gòu)塊礦比例不超過(guò) 10%。共有燒結(jié)機(jī) 7 臺(tái),360 m2燒結(jié)機(jī) 3 臺(tái),265 m2燒結(jié)機(jī) 2 臺(tái),328 m2燒結(jié)機(jī) 2 臺(tái),其中 6 臺(tái)燒結(jié)機(jī)的配料使用混勻料場(chǎng)。 4 座 3200 m3高爐采用單一燒結(jié)礦入爐。 4 座 2580 m3高爐中,7#高爐、11#高爐原料條件較好,使用單一料種燒結(jié)礦;5#高爐作為平衡燒結(jié)礦的調(diào)劑爐,經(jīng)常變更燒結(jié)礦的品種,甚至長(zhǎng)時(shí)間同時(shí)使用兩種燒結(jié)礦;4#高爐使用東鞍山燒結(jié)礦, 由于沒(méi)有綜合料場(chǎng), 來(lái)料指標(biāo)穩(wěn)定性較差,堿度、FeO 等關(guān)鍵指標(biāo)穩(wěn)定性不好,對(duì)爐況的長(zhǎng)周期穩(wěn)定順行帶來(lái)了一定的負(fù)面影響。
煉鐵總廠燒結(jié)產(chǎn)能水平與高爐消耗水平基本一致,當(dāng)燒結(jié)機(jī)進(jìn)行較長(zhǎng)時(shí)間的檢修時(shí),為應(yīng)對(duì)燒結(jié)礦產(chǎn)量降低造成的原料缺口, 高爐將大比例使用料場(chǎng)存儲(chǔ)的落地料。 落地原料受空間限制及篩分能力不足等因素的影響, 會(huì)造成入爐原料的堿度、FeO、準(zhǔn)粉末(粒度<5 mm)等指標(biāo)變差,高爐入爐風(fēng)量減少,利用系數(shù)降低。
1.2 操作爐型
煉鐵總廠高爐受原料穩(wěn)定性差的影響, 有 4座高爐存在爐身或爐缸的隱患,因此,煤氣流的控制方面更側(cè)重于中心氣流,中心加焦量多,中心區(qū)域的布焦炭量達(dá)到焦炭總量的 25%~30%,多時(shí)甚至達(dá)到 35%。 噴吹煤粉過(guò)程中,未燃煤粉很容易集中到死料堆內(nèi)形成低透液區(qū)域, 以及集中到死料堆表面附近氣流不活躍的固定料層中, 引起粉末在死料堆的積蓄, 使死料堆的透氣性、 透液性變差,進(jìn)而造成死料堆溫度降低,導(dǎo)致?tīng)t渣黏度增加和死料堆透液性進(jìn)一步降低, 最終鐵水和爐渣無(wú)法透過(guò)死料堆,集中地沿著死料堆的表面滴落、下降,使得進(jìn)入爐缸邊緣的渣鐵流量增加,加劇料柱惡化的同時(shí),增加了渣鐵在爐缸邊緣的環(huán)流,使?fàn)t缸活躍性下降[1],中心氣流受阻,邊中氣流分布比例失衡,順行狀態(tài)變差,導(dǎo)致高爐利用系數(shù)降低。
1.3 操作管理
煉鐵總廠高爐的操作管理實(shí)行爐長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,高爐中夜班的操作參數(shù)由爐長(zhǎng)制定、 倒班作業(yè)長(zhǎng)執(zhí)行。 由于人員能力與經(jīng)驗(yàn)的限制,爐況操作存在判斷失誤、操作不當(dāng)、調(diào)整滯后,煤氣流變化后參數(shù)控制不合理等問(wèn)題。 人為因素造成爐況波動(dòng),高爐利用系數(shù)降低。
2 改進(jìn)措施
2.1 原燃料指標(biāo)量化管理
(1) 中間指標(biāo)管理。 密切跟蹤燒結(jié)機(jī)、堆取料機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),跟蹤生產(chǎn)過(guò)程中的中間指標(biāo)(如熔劑粒度、燃料粒度、返礦粒度等),一旦中間指標(biāo)出現(xiàn)異常,及時(shí)對(duì)異常參數(shù)的形成原因進(jìn)行分析,形成整改方案并實(shí)施,最終完成整改,做到 “早動(dòng)、少動(dòng)”,減小燒結(jié)礦質(zhì)量的波動(dòng)幅度,提高燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)定性,為高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行創(chuàng)造條件。
(2) 篩分管理。 加強(qiáng)對(duì)槽下?tīng)t料的篩分管理,調(diào)小漏嘴,篩子振動(dòng)幅度 3.5~4 mm,減小料流速度, 在滿足高爐上料的前提下, 盡量延長(zhǎng)篩分時(shí)間,提高篩分效果,嚴(yán)格控制小于 5 mm 粉末的入爐量,提高料柱的透氣性。
(3) 分級(jí)入爐。 燒結(jié)礦粒度差距大將會(huì)導(dǎo)致?tīng)t料的孔隙度降低,劣化料柱的透氣性,影響高爐的順行狀態(tài)[1]。 對(duì)入爐燒結(jié)礦實(shí)施分級(jí)管理,有助于改善高爐料柱透氣性。 通過(guò)增加篩子,對(duì)成品燒結(jié)礦按粒度區(qū)間進(jìn)行區(qū)分,將大約占總量的 20%~ 25%、 粒度范圍在 5~12 mm 的燒結(jié)礦進(jìn)行分槽管理,獨(dú)立上料。 在一個(gè)布料周期內(nèi),按一定的大小粒比例、使用兩種不同粒度的燒結(jié)礦,縮小同一批爐料的粒度差,改善整個(gè)料柱的透氣性。
(4) 料場(chǎng)管理。 按質(zhì)量對(duì)落地料進(jìn)行分區(qū)管理,開(kāi)停機(jī)料與不合格品作為雜料存放,其它物料按種類分堆存放。 高爐有計(jì)劃地使用開(kāi)停機(jī)料與不合格品料,減小用量,降低影響。 當(dāng)高爐大量補(bǔ)充 落 地 料 時(shí), 嚴(yán)格禁止使用開(kāi)停機(jī)料與不合格品料。
2.2 高爐爐型診斷管理
通過(guò)對(duì)高爐開(kāi)展?fàn)t型診斷管理, 查找操作爐型的不合理因素,分析其形成原因,從源頭進(jìn)行治理,保證操作爐型合理。 高爐爐型診斷管理主要分爐缸管理、 爐身管理和礦石平臺(tái)寬度管理三個(gè)部分。
(1) 爐缸管理。 爐缸管理的核心工作內(nèi)容是保持爐缸的活躍性, 確保爐芯區(qū)域不會(huì)發(fā)生中心堆積現(xiàn)象。 爐缸管理是高爐實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期穩(wěn)定順行的前提,活躍的爐缸是高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)。
為了保證爐缸長(zhǎng)期的工作狀態(tài), 主要開(kāi)展三方面的工作:一是強(qiáng)化鐵水溫度管理,在 2580 m3高爐爐況無(wú)大波動(dòng) 的 情 況 下, 鐵水溫度不允許低于1490 ℃,通過(guò)保持渣鐵足夠的過(guò)熱度,確保其流動(dòng)性;二是通過(guò)縮小風(fēng)口面積,提高風(fēng)速,增加回旋區(qū)長(zhǎng)度,縮小爐缸中心的焦堆區(qū)域,改善爐缸中心區(qū)域的透氣性和透液性; 三是在中心氣流可以滿足高爐順行要求的前提下, 降低中心加焦的比例,減小中心焦堆的大小,避免中心焦堆過(guò)大而導(dǎo)致?tīng)t缸活躍性下降。
(2) 爐身管理。 爐身管理的核心工作內(nèi)容是實(shí)現(xiàn)圓周溫度場(chǎng)的科學(xué)分布, 確保爐墻邊緣位置不會(huì)發(fā)生結(jié)厚現(xiàn)象。 爐身管理是高爐實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ), 邊緣溫度場(chǎng)的穩(wěn)定是高爐取得較好經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的基礎(chǔ)。 邊緣溫度場(chǎng)的穩(wěn)定主要取決于邊緣爐料的落點(diǎn)和邊部礦焦比。 煉鐵總廠有多座高爐的熱負(fù)荷穩(wěn)定性不好, 存在異常波動(dòng)現(xiàn)象,其主要原因在于邊緣的起始布料角度不準(zhǔn)確,落點(diǎn)距爐墻位置未達(dá)到理想狀態(tài)。 布料角度小,落點(diǎn)距爐墻位置遠(yuǎn),爐料向外側(cè)滾動(dòng),邊緣爐料結(jié)構(gòu)不受控;布料角度大,爐料落點(diǎn)打爐墻后反彈,距爐墻邊緣位置形成堆尖, 爐料無(wú)法布到指定的理想位置。 兩種布料的情況都無(wú)法獲得穩(wěn)定的邊緣氣流通道。 煉鐵總廠通過(guò)對(duì)各高爐落料點(diǎn)位置進(jìn)行計(jì)算,對(duì)其布料的起始角度進(jìn)行了調(diào)整,布料落點(diǎn)位置與爐墻的距離控制在 100 mm 以內(nèi)。 各高爐布料起始角度調(diào)整前后的數(shù)據(jù)見(jiàn)表 1。調(diào)整后爐身熱負(fù)荷的穩(wěn)定性明顯得到提升。
(3) 礦石平臺(tái)寬度管理。 礦石平臺(tái)寬度管理的核心工作內(nèi)容是保持合適的平臺(tái)寬度,通過(guò)合適的平臺(tái)寬度選擇,確定合適的無(wú)礦區(qū)面積,確保中心氣流順暢,在生產(chǎn)順行的情況下,實(shí)現(xiàn)取得較好經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的目標(biāo)。 礦石平臺(tái)的寬度決定了礦石軟熔帶徑向的寬度以及無(wú)礦區(qū)的大小, 是高爐初始煤氣流二次分布是否合理的決定性因素。 平臺(tái)過(guò)寬,無(wú)礦區(qū)小,風(fēng)口前端阻力增加,風(fēng)口回旋區(qū)與礦石布料平臺(tái)的寬度不匹配, 中心氣流受到抑制,不利于高爐順行;反之,平臺(tái)寬度過(guò)窄,則會(huì)出現(xiàn)中心過(guò)吹現(xiàn)象,消耗大幅度升高。 只有平臺(tái)寬度合適,高爐才會(huì)取得較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 通過(guò)對(duì)3200 m3高爐熱負(fù)荷與礦石平臺(tái)寬度的離散關(guān)系進(jìn)行分析,得出礦石平臺(tái)寬度為 1.3 m 時(shí),熱負(fù)荷彌散區(qū)間最小,最有利于邊緣氣流的穩(wěn)定。 3200 m3高爐熱負(fù)荷與礦石平臺(tái)寬度的關(guān)系見(jiàn)圖 1。
2.3 高爐操作科學(xué)管理
煉鐵總廠各高爐操作按照“一爐一策”的方針進(jìn)行管理。 根據(jù)各高爐不同的用料結(jié)構(gòu)、爐缸炭磚侵蝕程度、設(shè)備狀態(tài)、操作爐型等條件,綜合判斷,制定高爐操作方針。 針對(duì)炭磚侵蝕較為嚴(yán)重的高爐,通過(guò)合理組織出鐵、控制適宜的冶煉強(qiáng)度、不出鐵鐵口定期養(yǎng)護(hù)等方式, 保證高爐在一個(gè)穩(wěn)定的利用系數(shù)水平長(zhǎng)期運(yùn)行,減少爐況波動(dòng)。 高爐參數(shù)控制方面,日常操作參數(shù)由爐長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定,制定好后, 由廠調(diào)度室值班長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)高爐煤氣流變化參數(shù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤, 實(shí)現(xiàn)了高爐操作參數(shù)控制的合理性, 大幅度提高操作的準(zhǔn)確性。 人員管理方面,實(shí)行高爐中夜班操作指導(dǎo)上墻管理,定期組織主要操作崗位人員進(jìn)行事故預(yù)案學(xué)習(xí),通過(guò)學(xué)習(xí),不斷提高操作技能,完善預(yù)案,提高生產(chǎn)環(huán)節(jié)對(duì)事 故的控制能力,將事故處理在萌芽狀態(tài),避免擴(kuò)大。
3 生產(chǎn)效果
煉鐵總廠自 2017 年下半年采取改進(jìn)措施后,鐵前工作實(shí)現(xiàn)了全面提升。 原料系統(tǒng)嚴(yán)抓過(guò)程管理,跟蹤中間指標(biāo),改善了高爐入爐原料水平。 上料系統(tǒng)更加注重篩分的效率, 大幅降低了入爐準(zhǔn)粉末的含量,提高了入爐爐料結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,為高爐系統(tǒng)持續(xù)、穩(wěn)定生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。 通過(guò)開(kāi)展高爐爐型診斷管理, 量化高爐邊緣溫度場(chǎng)的控制區(qū)間以及圓周工作的均勻度, 有針對(duì)性地匹配系統(tǒng)參數(shù),對(duì)爐況進(jìn)行調(diào)整,實(shí)現(xiàn)了高爐群長(zhǎng)時(shí)間的穩(wěn)定順行,產(chǎn)能穩(wěn)步提升。 2015.01~2018.05 高爐平均利用系數(shù)如圖 2 所示。
由圖 2 可以看出,2015.01~2017.05 高爐平均利用系數(shù)穩(wěn)定性不好,波動(dòng)區(qū)間大,低的時(shí)候不到1.9 t/(m3·d),高的時(shí)候甚至超過(guò)2.2 t/(m3·d),整體水平在 2.1 t/(m3·d)以下。 2017.06~2018.05 高爐采取改進(jìn)措施后,利用系數(shù)穩(wěn)定運(yùn)行在 2.1 t/(m3·d)以上的水平,取得了良好的效果。
4 結(jié)語(yǔ)
鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠從原料條件、操作爐型和操作管理三個(gè)方面分析了高爐群平均利用系數(shù)低的原 因,采取了原燃料指標(biāo)量化管理、高爐爐型診斷 管 理、高爐操作科學(xué)管理等措施,在原燃料條件不變的情況下,明顯提高了高爐群平均利用系數(shù),由不足 2.1 t/(m3·d)穩(wěn)定地提升至2.1 t/(m3·d)以上的水平,改進(jìn)效果良好,實(shí)現(xiàn)了高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行。 由此可見(jiàn),在高爐生產(chǎn)中,當(dāng)原燃料結(jié)構(gòu)發(fā)生微小變化時(shí), 可以通過(guò)合理組織生產(chǎn)、科學(xué)管理,實(shí)現(xiàn)高爐長(zhǎng)周期、高效、穩(wěn)定運(yùn)行。
參考文獻(xiàn)
[1] 王再義, 王尤清, 邢本策, 等. 燒結(jié)礦分級(jí)入爐技術(shù)實(shí)驗(yàn)研究[J]. 鞍鋼技術(shù), 2003(6): 23-26.