吳示宇,張興鋒,彭 鵬,沈愛華,聶長(zhǎng)果
( 馬鋼股份公司煉鐵總廠 安徽馬鞍山 243002)
摘 要: 處于爐役末期的馬鋼 1#高爐,通過加強(qiáng)原燃料的管理,加強(qiáng)爐體監(jiān)控,量化鈦元素的沉積量,嚴(yán)格控制鐵口狀態(tài)等多種手段,在爐缸炭磚遭到嚴(yán)重侵蝕的條件下,實(shí)現(xiàn)爐役末期的安全生產(chǎn),充分挖掘高爐的邊際價(jià)值。針對(duì)爐役末期爐缸的狀況展開分析,鈦元素的使用量要與高爐的產(chǎn)量相匹配,堵風(fēng)口操作的同時(shí)要兼顧爐缸活躍性的變化。
關(guān)鍵詞: 爐缸;炭磚;高爐; 維護(hù)
1 爐缸爐底結(jié)構(gòu)
1. 1 冷卻結(jié)構(gòu)
1 號(hào)高爐第二代采用工業(yè)凈水開爐循環(huán)方式冷卻,爐缸爐底使用 5 層光面鑄鐵冷卻壁,鐵口位于第 3 層,風(fēng)口位于第 5 層,易發(fā)生象腳狀侵蝕的爐缸爐底交界處位于第 2 層。采用常壓供水,供水壓力 0. 5 Mpa,單塊冷卻壁熱面水流量 15 m3/h -16 m3/h,冷面水流量 13 m3/h - 14 m3/h。每層的供水總流量約為 900 m3/h。在爐役末期,對(duì)位于鐵口下方的第 2 層部分冷卻壁改為高壓供水,供水壓力 1. 6 Mpa。[1]
1. 2 內(nèi)襯結(jié)構(gòu)
爐底滿砌 4 層炭磚,其中,第 1 層為國(guó)產(chǎn)石墨炭磚,第 2 層、第 3 層為國(guó)產(chǎn)微孔炭磚,第 4 層為進(jìn)口超微孔炭磚。5 - 15 層為環(huán)砌大炭磚,其中 5 -11 為進(jìn)口超微孔炭磚,12 - 15 層為國(guó)產(chǎn)微孔炭磚。
爐底鋪設(shè)兩層陶瓷杯墊,每層厚 400 mm。環(huán)砌炭磚熱面設(shè)陶瓷杯壁,鐵口區(qū)陶瓷杯壁作加厚處理。
風(fēng)口區(qū)使用剛玉質(zhì)的大塊組合磚,設(shè)置膨脹墊、銅皮、緩沖泥漿等。
2 爐缸維護(hù)的措施
2. 1 堿金屬的管控
爐役末期的高爐,陶瓷杯侵蝕殆盡,炭磚熱面直接與渣鐵接觸,堿金屬對(duì)炭磚的破壞作用表現(xiàn)得更加明顯,炭磚內(nèi)部熱應(yīng)力加大,產(chǎn)生微裂紋,堿金屬蒸汽滲入其中,與炭磚的灰分發(fā)生反應(yīng),體積膨脹,加劇炭磚裂紋的擴(kuò)展; 與 CO 發(fā)生反應(yīng),形成石墨沉積,造成炭磚異常膨脹,出現(xiàn)環(huán)裂。[2]另外,堿金屬會(huì)促進(jìn)焦炭的溶損反應(yīng),破壞焦炭的性能,惡化中心料柱的透氣透液性,也不利于高爐爐缸的維護(hù)。1# 高爐通過對(duì)入爐原料的管控,將堿金屬控制 在 4kg /tFe 以下,為高爐爐缸維護(hù)起到了積極的作用。
2. 2 原燃料的管理
將濕焦的配比從 28% 降低到 25% ,每天對(duì)槽 下的濕焦要進(jìn)行 6 次取樣,檢測(cè)水分,發(fā)現(xiàn)水分異常的,及時(shí)通報(bào),并采取補(bǔ)水焦的措施。將位于料尾的 5B 焦倉(cāng)的篩網(wǎng)更換為 28 mm 的大篩網(wǎng),提高中心焦的粒級(jí),改善中心料柱的透氣性。
維持穩(wěn)定合理的爐料結(jié)構(gòu),確保燒結(jié)礦的質(zhì)量,要求燒結(jié)礦的含粉≤5% ,粉燒比≤150 kg /t。使用高鈦球團(tuán)礦期間,降低自產(chǎn)球團(tuán)礦比例,整體球團(tuán)礦的比例控制在 20% - 23% 。
2. 3 工藝制度的調(diào)整
爐役末期高爐的維護(hù)仍要以爐況的穩(wěn)定順行為中心,保持穩(wěn)定充沛的爐缸熱量、合適的送風(fēng)制度與裝料制度。在生產(chǎn)過程中有效管控鼓風(fēng)動(dòng)能、理論燃燒溫度,嚴(yán)格管控生鐵含[Si]和鐵水溫度。
降低冶強(qiáng)是最有效的護(hù)爐手段之一,當(dāng)鐵口區(qū)下方冷卻壁水溫差持續(xù)上升時(shí),要采取休風(fēng)堵風(fēng)口,休止鐵口的措施,減少鐵水的沖刷,以此達(dá)到控制此方向水溫差上行的趨勢(shì)。在降低冶強(qiáng)的同時(shí)要通過調(diào)整風(fēng)口面積調(diào)整頂壓等多種手段,將實(shí)際風(fēng)速與風(fēng)口動(dòng)能維持在合理的水平,將高爐的中心吹透。[3]
1# 高爐將生鐵含[Si]控制在 0. 5% - 0. 6% 的 水平,生鐵含[Ti]控制在 0. 13% - 0. 15% 的水平,兼顧護(hù)爐的效果與鐵水流動(dòng)性兩個(gè)方面。鐵水溫度保持砸 1490℃ 以上,讓鐵水中溶解更多的碳元素,減少鐵水對(duì)炭磚的溶蝕作用。
2. 4 提升鈦負(fù)荷
1# 高爐在 2017 年 7 月份開始配用高鈦球團(tuán)礦,提升鈦負(fù)荷護(hù)爐,此舉可以促進(jìn)爐內(nèi)高熔點(diǎn)物質(zhì)的形成,并在爐缸的薄弱區(qū)域凝結(jié),起到保護(hù)炭磚的作用,但同時(shí),若是不恰當(dāng)?shù)厥褂免伒V,則會(huì)降低渣鐵流動(dòng)性,惡化爐況,造成風(fēng)口小套頻繁燒損,高爐邊緣堆積等問題的發(fā)生。
對(duì) 1#高爐使用鈦礦護(hù)爐期間的數(shù)據(jù)進(jìn)行線性回歸分析,發(fā)現(xiàn)鈦負(fù)荷的調(diào)整要隨著日跑礦量的提升而提升,隨著日跑礦的量的下降而下降( 表 2) 。
2. 5 加強(qiáng)鐵口維護(hù)
1#高爐在爐役末期選用優(yōu)質(zhì)的炮泥,保證鐵口泥包的強(qiáng)度,控制鐵口深度在 3. 1 m - 3. 3 m 之間。
過深的鐵口會(huì)喪失強(qiáng)度,并會(huì)加強(qiáng)鐵口區(qū)下方的沖刷。過淺的鐵口又會(huì)讓鐵口區(qū)失去保護(hù)。嚴(yán)格控制出鐵時(shí)間,經(jīng)過摸索,合理的出鐵時(shí)間是 2 h - 2.5 h,要求爐前以此出鐵時(shí)間為目標(biāo),根據(jù)爐內(nèi)鐵量,調(diào)整鉆桿直徑,合理控制出鐵流速,確保在目標(biāo)時(shí)間內(nèi)來風(fēng)。杜絕跑泥,減少未來風(fēng)堵口的次數(shù),堵口后,泥炮的保壓壓力保持在 24 MPa - 25 MPa,并維持 20 min 后退炮。
3 爐缸維護(hù)的效果
1# 高爐的炭磚遭到了比較嚴(yán)重的侵蝕,最薄處的殘余炭磚僅 200 mm,通過多種爐缸維護(hù)手段相結(jié)合,保證了爐缸的安全,推遲大修時(shí)間 3 個(gè)月,累計(jì)多生產(chǎn)生鐵 48 萬(wàn) t,創(chuàng)造了巨大的邊際價(jià)值。
1# 鐵口方向爐缸底部象腳區(qū)域沉積了 40 mm- 50 mm 厚的紫銅色物質(zhì),與凝固的鐵塊混合在一起,質(zhì)地比較堅(jiān)硬。該 物 質(zhì) 中 Ti 元 素 含 量 高 達(dá)42. 14% ,C 元素含量 14. 14% ,N 元素含量5. 17% ,說明 TiC 和 TiN 在 1#高爐爐底發(fā)生了沉積,起到了一定的護(hù)爐作用。
但是 1# 高爐仍不可避免地出現(xiàn)了一定程度的爐缸邊緣堆積的問題。放殘鐵后料面沉降高度約0. 59 m。放殘鐵后,入爐測(cè)量死料柱尺寸: 母線長(zhǎng) 3. 5 m、底部直徑 6. 1 m。用幾何上的相似原理推算生產(chǎn)狀態(tài)下死料柱的體積為 41 m3。死料柱并非位于爐缸的幾何中心,而是整體偏向于 16# - 24# 風(fēng)口方向,正好與凝鐵層的厚度相對(duì)應(yīng),16# - 24# 風(fēng)口下的凝鐵層明顯比其它區(qū)域厚。造成爐缸的邊緣堆積和死料柱的偏移跟長(zhǎng)時(shí)間的堵風(fēng)口操作有很大關(guān)系,在爐役末期,要避免長(zhǎng)時(shí)間地偏堵某個(gè)方向的風(fēng)口,通過縮小風(fēng)口直徑的方法來縮小進(jìn)風(fēng)面積更為妥當(dāng)。
4 結(jié)語(yǔ)
在護(hù)爐的同時(shí),應(yīng)充分維持煤氣流的合理發(fā)展,保證爐缸中心的活躍度,減少鐵水環(huán)流對(duì)炭磚或者凝鐵層的沖刷、溶蝕。
鈦礦的使用要合理,不能在產(chǎn)量提升階段停用鈦礦,相反,應(yīng)該隨著產(chǎn)量的提升而適當(dāng)提升鈦負(fù)荷。
護(hù)爐期間,采用長(zhǎng)期偏堵風(fēng)口的措施時(shí),要避免爐缸的邊緣堆積,可以采用定期調(diào)整被堵風(fēng)口的方向或縮小風(fēng)口直徑的方法來縮小進(jìn)風(fēng)面積。
參 考 文 獻(xiàn)
[1] 汪保平,王茂華,等. 國(guó)內(nèi)大型高爐基本狀況[M]. 長(zhǎng)春: 時(shí)代出版社,2006
[2] 張福明,程樹森. 現(xiàn)代高爐長(zhǎng)壽技術(shù)[M]. 北京: 冶金工業(yè)出版社,2012
[3] 張興鋒,吳示宇. 高爐體檢制度在馬鋼 1#高爐上的應(yīng)用[J]. 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào),2016,26( 增刊)