王紅彥
(河鋼集團邯鋼公司自動化部)
摘 要:維護人員利用PLC模擬量模板將PLC室溫度信號引入PLC系統,搭建了西區鐵前區域PLC系統室溫遠程監控平臺,實現對PLC室溫遠程監控,有助于PLC系統安全預警,降低潛在的危險和損失,為生產順行提供了可靠保證。
關鍵詞:控制系統;網絡; PLC;模擬量模板;遠程監控
1 前言
隨著國內經濟的快速增長,PLC控制系統在國內制造企業得到廣泛應用。控制系統對環境溫度有較高的要求,惡劣的環境溫度將嚴重影響控制系統的穩定性,進而直接關系到企業生產制造系統的安全與穩定。因此定期巡查PLC系統環境溫度成為夏季PLC維護人員一項重要工作。針對PLC室溫問題我們提出利用PLC模擬量模板將溫度信號引入PLC系統,進而實現對PLC室溫遠程監控、報警的功能,有助于PLC系統安全預警,降低潛在的危險和損失,為生產順行提供了可靠保證。
2 技術方案
利用不同崗位PLC系統備用模擬量通道,將PLC室溫測量信號引入PLC系統中,利用能源網絡已經連接到現場PLC的便利條件,通過路由器連接現場的PLC控制網絡,采集現場PLC系統的室溫數據,傳送給能源網服務器(3臺)。將值班室監控站連接到能源網,就可以實現值班室到現場PLC系統的網絡通訊。在PLC作業區值班室,設置能源網客戶端監控站,集中監控現場各個PLC室溫的溫度狀態。PLC室溫遠程監控網絡連接示意圖如圖1所示。
圖1 PLC室溫遠程監控網絡連接示意圖
3 西區PLC室溫遠程監控的實施
3.1能源網絡實施
目前西區能源網絡已經大部分敷設到西區鐵前PLC系統崗位,值班室位于1#高爐TRT崗位4樓,重新敷設2根20米的雙絞線連接到3樓的能源網機柜交換機,使得值班室的2臺監控站連入能源網絡,通過路由器連接各個崗位PLC系統。西區能源網絡圖如圖2所示。
圖2西區能源網絡圖
3.2現場PLC系統實施
3.2.1 PLC柜有熱電偶模板,直接利用熱電偶模板的功能,短接熱電偶通道,采集PLC室溫度。
3.2.2 PLC柜有熱電阻模板,在PLC柜內添加PT100熱電阻接入熱電阻通道,采集PLC室溫度。
3.2.3 PLC柜有AI模板,在PLC柜內添加PT100熱電阻和溫度變送器接入AI通道,采集PLC室溫度。
3.2.4 在各個PLC系統中編制溫度采集程序,并將PLC室溫度數據上傳到能源網系統中.
3.3能源網服務器實施
在能源網服務器中使用RSView Supervisory Edition5.0軟件編制PLC室溫狀態監測界面,讓值班室監控站的客戶端調用。在圖形編輯界面中編輯各個PLC室溫實時狀態,當溫度值大于40℃時,溫度值顯示紅色,用于報警提示維護人員注意;當溫度值小于40℃時,溫度值顯示綠色,表示PLC室溫正常。在報警編輯界面中設置溫度報警標簽,當溫度值大于40℃報警,這樣某個PLC室溫出現報警時報警畫面中將記錄室溫出現的報警時間、解除報警時間,為故障分析提供依據。
3.4值班室監控站實施
在PLC作業區值班室,設置1臺集中監控站客戶機,計算機上安裝2個以太網卡,一個以太網卡設置能源網絡網段IP地址,連接能源網絡,負責接收能源網服務器的數據信息,集中顯示各個PLC室溫的實時數據;另一個網卡連接設置OA辦公網絡網段IP地址,連接OA辦公網絡,安裝殺毒軟件,實時更新病毒庫,進行防病毒保護。PLC室溫度監測畫面如圖3所示。
圖3 PLC室溫度監測畫面
4 應用效果
該項目自2018年3月份在西區鐵前PLC系統各崗位逐步實現以來,一年以來利用PLC系統室溫遠程監控平臺對23個崗位的PLC室溫狀況進行實時監控,多次發現PLC室空調制冷設備停運或者制冷效果不好導致PLC室溫超高的故障隱患,降低潛在的危險和損失,為生產順行提供了可靠保證。
5 結語
本項目實施后實現了對西區鐵前區域PLC室溫的全面監控,為PLC系統的安全穩定運行提供了可靠保證,對鋼鐵企業工藝控制有借鑒作用,符合鋼鐵產業兩化融合的主題,對鋼鐵企業的智能制造,有進一步的提升作用。