劉月建 呂 文 關(guān)紅兵 公 毅
(安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司)
摘要:為解決安鋼 1#燒結(jié)機(jī)爐條糊堵的難題,技術(shù)人員通過(guò)調(diào)整配礦結(jié)構(gòu)、優(yōu)化除塵灰使用、加強(qiáng)燒結(jié)過(guò)程控制等 手段,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的生產(chǎn)試驗(yàn),燒結(jié)過(guò)程堿金屬富集現(xiàn)象得到明顯改善,篦條糊堵情況徹底消除,燒結(jié)過(guò)程的穩(wěn)定性進(jìn)一步提高。
關(guān)鍵字:燒結(jié);篦條糊堵;堿金屬;原料條件
0 前言
安鋼 1#燒結(jié)機(jī)承擔(dān)了較多的回收雜料配加任務(wù),降低了配礦成本,但也帶來(lái)了一系列生產(chǎn)問(wèn)題。因煉鋼污泥、高爐除塵灰等回收雜料中的堿金屬含量較高,且親水性差,在燒結(jié)過(guò)程中極易在臺(tái)車篦條上形成粘結(jié)物,造成篦條糊堵,不僅降低了燒結(jié)的有效風(fēng)量,影響了風(fēng)量分布的均勻性,同時(shí)也縮短了爐篦條的使用壽命,給 1#燒結(jié)機(jī)穩(wěn)定生產(chǎn)帶來(lái)嚴(yán)重影響。
1 篦條糊堵原因分析
1. 1 鋪底料粒級(jí)和厚度不合理
鋪底料厚度過(guò)薄時(shí),燒結(jié)料餅與篦條之間的距離不夠,小粒級(jí)混合料容易穿過(guò)鋪底料層而堵塞在爐條間隙之間。如果鋪底料的粒度過(guò)細(xì),則小顆粒的鋪底料也極易塞在蓖條縫隙之間,形成爐條間最初的堵塞物。同時(shí),小顆粒鋪底料也影響鋪底料本身的透氣性,限制了鋪底料厚度的提高。1#燒結(jié)機(jī)由于篩分系統(tǒng)設(shè)計(jì)的原因,鋪底料粒級(jí)為 5~ 12 mm,鋪底料厚度為 30~50 mm,存在粒級(jí)過(guò)小和厚度較薄的問(wèn)題[3]。
1. 2 混合料制粒效果差的影響
某些細(xì)粉類物料由于自身性質(zhì)的原因,在燒結(jié)混合機(jī)中制粒粘附效果極差,同時(shí) 1#燒結(jié)機(jī)一、二 混滾筒存在內(nèi)部襯板粘料以及加水方式不合理的問(wèn)題,使得燒結(jié)混合料中≤1 mm 的比例增多。小粒級(jí)混合料布到燒結(jié)機(jī)臺(tái)車后,隨著燒結(jié)過(guò)程的進(jìn)行,在干燥帶及過(guò)濕帶形成大量粉塵,隨風(fēng)流通過(guò)篦條間隙,進(jìn)一步加劇了爐條間隙的堵塞程度[4]。
1. 3 原料條件的影響
1#燒結(jié)機(jī)配加的各類回收雜料以及除塵灰中含有的有害元素主要有 K、Na、Zn 等,尤其是燒結(jié)料中的 K 和 Cl 會(huì)形成 KCl,在抽風(fēng)過(guò)程的作用下粘附在蓖條和小粒燒結(jié)礦的表面,K 和 Cl 在 H2O 的協(xié)助下電化學(xué)腐蝕蓖條,細(xì)粉料和除塵灰進(jìn)一步填充縫隙,且隨著 KCl 含量的升高和高溫焙燒的作用,粘接物逐步 硬 化,最終造成篦條間通風(fēng)孔道徹底糊堵[5]。1#燒結(jié)機(jī)機(jī)頭除塵灰成分見(jiàn)表 1。
1. 4 其他生產(chǎn)參數(shù)的影響
除以上幾點(diǎn)影響因素外,燒結(jié)終點(diǎn)和溫度的控制對(duì)爐條糊堵情況也有較大影響。如因燒結(jié)機(jī)布料不平整或水分波動(dòng)等原因造成燒結(jié)終點(diǎn)嚴(yán)重滯后或終點(diǎn)溫度過(guò)低時(shí),會(huì)導(dǎo)致燒結(jié)餅“夾生”,未燃燒的燒結(jié)料會(huì)粘附于篦條的表面和縫隙間。此時(shí)的篦條溫度較低,有利于堿金屬物質(zhì)在篦條間隙“冷凝”,加劇爐篦條的糊堵程度。
2 防止?fàn)t篦條糊堵的措施
2. 1 調(diào)整鋪底料粒級(jí)和厚度
為解決 1#燒結(jié)機(jī)鋪底料粒級(jí)過(guò)小和厚度較薄的問(wèn)題,技術(shù)人員利用年修機(jī)會(huì)對(duì) 1#燒結(jié)機(jī)的篩分系統(tǒng)進(jìn)行了改造,將整粒系統(tǒng)二次篩更換為復(fù)合式篩網(wǎng),使得 1#燒結(jié)機(jī)鋪底料粒級(jí)由 5~12 mm 增大到 10~18 mm。同時(shí),對(duì)燒結(jié)機(jī)鋪底料厚度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了更新,將鋪底料厚度控制標(biāo)準(zhǔn)由 30~50 mm提高到 40~80 mm。
2. 2 提高混合料制粒效果
2018 年中旬,技術(shù)人員利用檢修停機(jī)機(jī)會(huì)對(duì) 1#燒結(jié)機(jī)混料線加水方式進(jìn)行了下述改造: ( 1) 在配料室生石灰下料點(diǎn)后增加噴水點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了部分生石灰提前消化; ( 2) 對(duì)一、二混滾筒加水管道進(jìn)行改造,實(shí)現(xiàn)一混滾筒前 1 /3 段不加水,后 2 /3 段加霧化水,二混滾筒前 1 /2 加蒸汽伴熱,強(qiáng)化了制粒過(guò)程; ( 3) 在配料室增加返礦潤(rùn)濕點(diǎn),實(shí)現(xiàn)返礦提前加水潤(rùn)濕形成制粒核心,強(qiáng)化制粒效果。2018 年年底,又利用停機(jī)機(jī)會(huì)對(duì) 1#燒結(jié)機(jī)一、二混滾筒襯板進(jìn)行了換型,換用新型聚氨酯陶瓷螺旋襯板后,有效減輕了滾筒粘料,提高了制粒效果。
2. 3 合理控制回收雜料的配加量
2017 年年初,使用 A-06 料垛時(shí),由于污泥和除塵灰配比較高( 7. 55% ) ,篦條出現(xiàn)糊堵并迅速蔓延。為避免該現(xiàn)象持續(xù)惡化,技術(shù)人員采取 A -06料垛與直供料( 未配加回收雜料) 搭配使用的措施,使篦條糊堵得到快速遏制。隨后使用 B -06 料垛時(shí),將回收雜料配比下調(diào)到 4. 30% ,燒結(jié)機(jī)爐篦條狀況得到持續(xù)改善,糊堵現(xiàn)象逐步消失,兩垛料的主要原料配比見(jiàn)表 2。
通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐總結(jié)得出,為保證燒結(jié)機(jī)爐條不出現(xiàn)糊堵現(xiàn)象,1#燒結(jié)機(jī)在堆料過(guò)程中回收雜料的配比上限應(yīng)不高于 4% ,除塵灰配比上限應(yīng)不高于3% ,總配比應(yīng)不高于 7% 。混合料中的堿金屬 K、Na 含量總和應(yīng)不超過(guò) 0. 17% ,燒結(jié)礦中的堿金屬K、Na 含量總和應(yīng)不超過(guò) 0. 18% ,Zn 含量應(yīng)不超過(guò)0. 03% ,通過(guò)配礦結(jié)構(gòu)優(yōu)化,合理配加回收雜料[6]。
2. 4 加強(qiáng)機(jī)頭電除塵灰外排
1#燒結(jié)機(jī)機(jī)頭除塵灰,尤其是三電場(chǎng)除塵灰的鐵品位較低,但 K、Na、Zn 等有害元素含量較高。為減輕燒結(jié)機(jī)堿金屬負(fù)荷,避免循環(huán)富集,技術(shù)人員對(duì)1#燒結(jié)機(jī)機(jī)頭三電場(chǎng)除塵灰實(shí)行全部外排,同時(shí)根據(jù)燒結(jié)機(jī)堿金屬負(fù)荷核算情況,對(duì)其他兩個(gè)電場(chǎng)除塵灰配加量進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,保證燒結(jié)機(jī)堿金屬負(fù)荷在規(guī)定范圍內(nèi)。
2. 5 優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù),穩(wěn)定生產(chǎn)過(guò)程
在優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)、改善混勻制粒以及優(yōu)化鋪底料的基礎(chǔ)上,對(duì)燒結(jié)機(jī)操作方面也進(jìn)行了相應(yīng)優(yōu)化。
(1) 通過(guò)加強(qiáng)篦網(wǎng)管理,減少混勻礦中大塊、雜物,提高布料操作水平,保證臺(tái)車長(zhǎng)度和寬度方向上的均勻性,為穩(wěn)定燒結(jié)趨勢(shì)創(chuàng)造條件。
(2) 燒結(jié)終點(diǎn)位置嚴(yán)格控制在倒數(shù)第二個(gè)風(fēng)箱,要求東西兩側(cè)終點(diǎn)溫度控制在 350~400 ℃,要堅(jiān)決避免終點(diǎn)滯后,杜絕“夾生料”出現(xiàn)。
(3) 堅(jiān)持每三個(gè)小時(shí)觀察一次臺(tái)車爐條,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。同時(shí),利用定修機(jī)會(huì)對(duì)糊堵面積超過(guò)三分之二的臺(tái)車下線處理,在線臺(tái)車使用風(fēng)鎬、電鎬等工具清理爐篦條間隙。在篦條安裝過(guò)程中,新舊篦條搭配使用,篦條間隙由 5 mm 適當(dāng)放寬為 6~8 mm 。
2. 6 1#燒結(jié)機(jī)爐條糊堵治理的效果
摸清爐條糊堵的機(jī)理后,通過(guò)采取優(yōu)化原料條件、機(jī)頭除塵灰三電場(chǎng)開(kāi)路使用、控制合理的混合料水分、優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù)等一系列措施,徹底解決了 1#機(jī)篦條糊堵問(wèn)題,減輕了職工勞動(dòng),延長(zhǎng)了檢修周期,提高了利用系數(shù),為高爐穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)、低成本運(yùn)行創(chuàng)造了條件。爐篦條糊堵治理效果如圖 1。
3 結(jié)論
(1) 燒結(jié)混合料中堿金屬 K、Na 和 Cl 元素富集是造成燒結(jié)篦條粘結(jié)的主要原因,而控制燒結(jié)堿金屬負(fù)荷的關(guān)鍵,一是實(shí)時(shí)監(jiān)控?zé)Y(jié)礦堿金屬負(fù)荷,二是嚴(yán)格控制各類除塵灰和回收雜料的配加比例。
(2) 通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐,技術(shù)人員總結(jié)得到,為保證燒結(jié)機(jī)爐條不出現(xiàn)糊堵現(xiàn)象,1#燒結(jié)機(jī)在堆料過(guò)程中回收雜料的配比上限應(yīng)不高于 4% ,除塵灰配比上限應(yīng)不高于 3% ,總配比應(yīng)不高于 7% 。混合料中堿金屬 K、Na 含量總和應(yīng)不超過(guò) 0. 17% ,燒結(jié)礦中堿金屬 K、Na 含量總和應(yīng)不超過(guò) 0. 18% ,Zn 含量應(yīng)不超過(guò) 0. 03% 。
(3) 通過(guò)優(yōu)化鋪底料粒級(jí)和厚度,改善混合料制粒效果以及優(yōu)化燒結(jié)過(guò)程控制的措施,可以有效遏制爐篦條惡化趨勢(shì),快速恢復(fù)正常生產(chǎn)狀態(tài)。
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