美女被网站免费看九色视频-美女被异性狂揉下部羞羞视频-美女和帅哥在床上玩的不可描述-美女黄网站人色视频免费国产-91美女在线播放-91欧美精品激情在线观看

當(dāng)前位置: 首頁 » 技術(shù)文獻(xiàn) » 煉鐵文獻(xiàn) » 綜合資料 » 正文

冶金粉塵生產(chǎn)預(yù)還原爐料工藝研究

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2019-12-24  來源:1. 陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司煉鐵廠設(shè)備管理科 陜西  作者:孫利軍1 張 晨2 李永昶3  瀏覽次數(shù):791
 
核心提示:摘 要:以冶金粉塵為原料,在實驗室模擬轉(zhuǎn)底爐焙燒制度生產(chǎn)預(yù)還原球團(tuán),進(jìn)行產(chǎn)品的物理性能和冶金性能檢測,以期滿足高爐使用。實驗結(jié)果表明:預(yù)還原球團(tuán)具有良好的冶金性能,無低溫還原粉化﹑無高溫還原膨脹﹑軟熔性能優(yōu)良。但是其物理性能差,抗壓強(qiáng)度僅有800N,影響高爐塊狀帶透氣性,是其大量使用的制約條件。根據(jù)物料平衡計算,預(yù)還原球團(tuán)在爐料中僅占到~5%,總體而言利大于弊,可以作為高爐爐料使用。
 冶金粉塵生產(chǎn)預(yù)還原爐料工藝研究

孫利軍1    張 晨2   李永昶3

(1. 陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司煉鐵廠設(shè)備管理科   陜西勉縣  724200;2. 中鋼集團(tuán)工程設(shè)計研究院有限公司  北京    100080;3. 陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司煉鐵廠             陜西勉縣  724200)

摘  要以冶金粉塵為原料,在實驗室模擬轉(zhuǎn)底爐焙燒制度生產(chǎn)預(yù)還原球團(tuán),進(jìn)行產(chǎn)品的物理性能和冶金性能檢測,以期滿足高爐使用。實驗結(jié)果表明:預(yù)還原球團(tuán)具有良好的冶金性能,無低溫還原粉化﹑無高溫還原膨脹﹑軟熔性能優(yōu)良。但是其物理性能差,抗壓強(qiáng)度僅有800N,影響高爐塊狀帶透氣性,是其大量使用的制約條件。根據(jù)物料平衡計算,預(yù)還原球團(tuán)在爐料中僅占到~5%,總體而言利大于弊,可以作為高爐爐料使用。

關(guān)鍵詞轉(zhuǎn)底爐;預(yù)還原球團(tuán);抗壓強(qiáng)度;冶金性能

1  前 言

隨著近幾年來鋼鐵行業(yè)的發(fā)展,對于入爐原料質(zhì)量的重視以及固廢處理的環(huán)保要求,國內(nèi)各大鋼鐵企業(yè)紛紛在固廢處理方面加大投資力度,先后建起多座轉(zhuǎn)底爐處理冶金塵泥。但目前利用冶金粉塵生產(chǎn)出的金屬化球團(tuán)品位無法達(dá)到《YB/T4170-2008》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),由于轉(zhuǎn)底爐工藝得到的產(chǎn)品中包括了粉塵中的脈石,導(dǎo)致產(chǎn)品中的TFe含量低。另一個難點是原料中硫含量絕大部分保留在金屬化球團(tuán)中,過高的硫含量顯然不適用于煉鋼的要求。

日本、韓國投產(chǎn)運行的轉(zhuǎn)底爐,生產(chǎn)的金屬化球團(tuán)作為高爐爐料使用,見表1。其高爐的含鐵原料主要在國際市場上購買,爐料結(jié)構(gòu)均以高堿度燒結(jié)礦為主,與我國高爐相同,值得借鑒。本文通過實驗使用粉塵生產(chǎn)預(yù)還原球團(tuán),研究其物理和冶金性能是否滿足作為高爐冶煉使用,既可以解決冶金粉塵的問題,又能有效利用產(chǎn)物,有著重要的實際意義。

表1 國外轉(zhuǎn)底爐產(chǎn)品利用一覽表

2  實驗流程及方法

本次實驗所用的粉塵取自江蘇S廠和內(nèi)蒙古B廠,分別標(biāo)記為S式樣和B式樣,將各廠不同成分粉塵﹑煤粉﹑粘結(jié)劑按比例配料后人工混勻。基于生產(chǎn)實踐中粉塵球團(tuán)金屬化率低,焙燒后球團(tuán)中殘?zhí)忌偾闆r,提升混合料的C/O達(dá)到16.16%。混合好的物料放入圓盤中造球,9~16mm干燥后的圓形球團(tuán),取~150g平鋪放在剛玉盤上鋪兩層進(jìn)行焙燒,焙燒制度:1050-1200℃﹑7min;1200-1300℃﹑10min;1300-1300℃﹑21min,焙燒氣氛為氮氣氣氛。焙燒結(jié)束后,每組球團(tuán)分成兩部分,一半進(jìn)行水淬(強(qiáng)制冷卻),一半部分空冷(自然冷卻),水淬后的球團(tuán)需要干燥后稱重。首先考察球團(tuán)金屬化率,Zn、Pb、K、Na、S、P脫除率;在滿足入爐成分標(biāo)準(zhǔn)《GB/50427-2015》后再進(jìn)行強(qiáng)度﹑高溫爆裂和荷重軟化性能性能測試。

3  實驗結(jié)果與分析

3.1  預(yù)還原球團(tuán)成分

轉(zhuǎn)底爐生產(chǎn)的預(yù)還原球團(tuán)成分取決于冶金粉塵和還原劑的成分,而冶金粉塵的成分與鋼鐵廠所使用的含鐵原燃料有關(guān)。兩組實驗所生產(chǎn)的預(yù)還原球團(tuán)金屬化率均大于80%,表3為S廠試樣,其化學(xué)成分滿足高爐冶煉的要求。表4﹑5為B廠式樣,可以看出干球成分中K﹑Na含量很高,還原后球團(tuán)中含量仍很高,達(dá)不到入爐標(biāo)準(zhǔn)。轉(zhuǎn)底爐工藝的主要用途為處理含鋅含鐵冶金塵泥,對鉛﹑鋅的脫除率很高,但是對于鉀脫除率只有50%,鈉的脫除率僅30%左右。使用堿金屬高的礦石冶煉時,堿金屬不僅在粉塵中含量高,在制備的預(yù)還原球團(tuán)中仍很高,這樣的球團(tuán)不易添加進(jìn)高爐,但仍可作煉鋼用。

3.2  冷卻制度預(yù)對預(yù)還原球團(tuán)落下強(qiáng)度的影響

從焙燒后球團(tuán)強(qiáng)度結(jié)果來看,水淬后的球團(tuán)強(qiáng)度稍差,空冷球團(tuán)有著很高的強(qiáng)度,落下次數(shù)均達(dá)10以上,完全能滿足實際生產(chǎn)中倒運的要求。因此在預(yù)還原球團(tuán)的冷卻工藝設(shè)計時,應(yīng)根據(jù)工業(yè)應(yīng)用實際情況,為了避免空冷造成預(yù)還原球團(tuán)表層二次氧化,適當(dāng)?shù)目紤]采用間接冷卻工藝,不僅有利于球團(tuán)提高落下強(qiáng)度,更是對改善作業(yè)環(huán)境有很大的幫助。

3.3  焙燒制度對成品球抗壓強(qiáng)度的影響

從表6可以看出還原焙燒溫度從1050—1250℃,球團(tuán)抗壓強(qiáng)度隨著金屬化率升高而迅速升高;從1250℃提升到1300℃,球團(tuán)的金屬化率變化緩慢,這是由于產(chǎn)生了密實的金屬殼層,覆蓋在未還原的礦物周圍,影響了還原氣體的擴(kuò)散,球團(tuán)抗壓強(qiáng)度變化也隨之緩慢。

如圖1所示,還原時間在從0—30min,球團(tuán)金屬化率逐漸升高,球團(tuán)強(qiáng)度也升高,30—40min時,變化開始變緩。當(dāng)還原時間超過40min之后,球團(tuán)強(qiáng)度會隨著金屬化率下降而降低。這是因為隨著焙燒時間的延長,還原劑消耗量和燒損越來越大,球團(tuán)內(nèi)不再排出可燃?xì)怏w,CO/CO2濃度比下降,還原性氣氛消失,部分金屬鐵又重新被氧化。

圖片1

1預(yù)還原球團(tuán)強(qiáng)度與還原時間關(guān)系         

綜合分析,一方面磁鐵礦在中性或還原性氣氛下焙燒,當(dāng)溫度超過900℃時,F(xiàn)e304顆粒被保留下來發(fā)生再結(jié)晶與晶粒長大,使顆粒互相連接起來。試驗研究表明,F(xiàn)e304再結(jié)晶的形式固結(jié)的球團(tuán)礦強(qiáng)度低于Fe203 再結(jié)晶的球團(tuán)礦強(qiáng)度[1]。如圖2所示,轉(zhuǎn)底爐還原區(qū)氣氛為弱還原性。另一方面,隨著還原過程的進(jìn)行,金屬鐵逐漸被還原出來,球團(tuán)收縮,顆粒之間連接成致密的整體,使得強(qiáng)度升高。盡管如此,金屬鐵也只占50%,其抗壓強(qiáng)度最大800N,不僅小于Midrex工藝生產(chǎn)的金屬化球團(tuán)強(qiáng)度(圖3),也遠(yuǎn)低于普通氧化球團(tuán)的抗壓強(qiáng)度。   

3.4  預(yù)還原球團(tuán)冶金性能指標(biāo)

圖4為預(yù)還原球團(tuán)外貌,轉(zhuǎn)底爐工況下(弱還原氣氛﹑微負(fù)壓),球團(tuán)整體焙燒狀態(tài)較好,還原后基本成球,無高溫爆裂現(xiàn)象,低熔點共熔現(xiàn)象很少,球團(tuán)沒有發(fā)生軟熔、粘結(jié)的現(xiàn)象,冷卻干燥后觀察有輕微粉化和結(jié)殼情況。由于預(yù)還原球團(tuán)礦是已被部分或大部分還原為直接還原鐵,已不屬于鐵礦石。與氧化球團(tuán)相比,預(yù)還原球團(tuán)可視為金屬附加物。預(yù)還原球團(tuán)在生產(chǎn)過程中已經(jīng)歷過還原,再次加入高爐內(nèi),不存在低溫還原粉化和熱膨脹率的問題。

圖片4
圖4 預(yù)還原球團(tuán)外貌

球團(tuán)內(nèi)剩余部分未還原的鐵和渣,渣中FeO﹑SiO2等生成少量低熔點的渣相。由表7可見,預(yù)還原球團(tuán)開始軟化溫度約1150℃左右,終了溫度約1300℃,軟還溫度區(qū)間窄。綜上所述,預(yù)還原球團(tuán)的高溫還原膨脹和低溫還原粉化性特別好,其軟化開始溫度相對高,軟化區(qū)間也相對較窄,具有優(yōu)良的冶金性能。

4  爐料結(jié)構(gòu)變化對高爐冶煉的影響

近些年來高爐工藝有了很大的提升和改變,但在爐料結(jié)構(gòu)方面,幾乎沒有變化,仍是由燒結(jié)礦﹑球團(tuán)礦﹑塊礦組成。使用預(yù)還原球團(tuán)作為爐料,提高入爐料品位,減少了高爐中對鐵礦石氧化還原的負(fù)擔(dān),從而降低高爐焦比。

I G Tovarovskiy等人甚至考慮從爐頂布料、煤氣流分布、軟熔帶等高爐冶煉過程參數(shù)的變化中,找出爐料不同金屬化率對焦比的影響[2]。當(dāng)爐料金屬化率小于20%時,降低焦比最多。蘇聯(lián)奧爾斯克鋼鐵廠在高爐使用金屬化球團(tuán)礦試生產(chǎn),爐料的金屬化率提高到9.6%,高爐生產(chǎn)率提高2.3%,焦比下降5.7%。歐洲設(shè)計建造了一座年產(chǎn)160萬t的HYL直接還原廠,在傳統(tǒng)BF-BOF流程中加入直接還原鐵,降低焦炭消耗,減少CO2排放。Midrex直接還原生產(chǎn)HBI,在其高爐中使用,可顯著提高鐵水產(chǎn)量并降低焦炭消耗,HBI熱壓鐵塊的用量最多可達(dá)到高爐裝載量的30%。

與上述幾種工藝生產(chǎn)的金屬原料不同,轉(zhuǎn)底爐生產(chǎn)的預(yù)還原球團(tuán)雖然冶金性能優(yōu)良,但其物理性能較差。作為高爐爐料有利有弊,應(yīng)積極采取應(yīng)對措施。?加入預(yù)還原球團(tuán)后,燒結(jié)礦比例相對減少,球團(tuán)比例相對增加。一座千萬噸級的鋼鐵廠每年所產(chǎn)生的含鐵粉塵約100萬t,可生產(chǎn)約78萬t預(yù)還原球團(tuán),全部作為高爐爐料時,占比為4.5%左右。高爐球團(tuán)礦比例增加后,塊狀帶爐料粒度差別值減小,爐料孔隙度下降,煤氣流的阻力損失上升[3]。根據(jù)高爐取樣表明,爐內(nèi)低溫區(qū)氧化球團(tuán)礦還原后,仍保持結(jié)構(gòu)的完整,其指標(biāo)要優(yōu)于燒結(jié)礦。而燒結(jié)礦在高爐上部的低溫區(qū)還原時粉化,會使料柱中小于5mm粒級增加,透氣性下降,煤氣利用率下降。再加入預(yù)還原球團(tuán),會進(jìn)一步惡化高爐上部的透氣性。‚而在高溫區(qū),球團(tuán)礦高溫還原后,強(qiáng)度下降以及膨脹粉化,對高爐高溫區(qū)透氣性產(chǎn)生不利影響,甚至影響軟熔帶透氣性。目前對還原抗壓強(qiáng)度尚無一致的標(biāo)準(zhǔn),日本要求球團(tuán)礦的還原膨脹率小于20%,還原后的單球抗壓強(qiáng)度大于250N[4]。而預(yù)還原球團(tuán)不存在高溫膨脹粉化,在高溫區(qū)仍保持很高的抗壓強(qiáng)度,這對高爐冶煉顯然是有利的。同時,預(yù)還原球團(tuán)軟熔性能優(yōu)良,有著較高的軟化開始溫度和較窄的軟化區(qū)間,保持原爐料結(jié)構(gòu)不變,加入預(yù)還原球團(tuán)后對綜合爐料而言,并不會造成軟化區(qū)間變寬。所以,使用預(yù)還原球團(tuán)的弊端是對塊狀帶的不利影響。

根據(jù)寶鋼高爐靜壓力分布,高爐塊狀帶壓力阻損占整個高爐壓力阻損15%左右,而軟熔帶和滴落帶阻損占到60%左右[5],因此爐料低溫還原粉化﹑熱爆裂﹑抗壓強(qiáng)度低等對高爐影響較小,而爐料高溫性能以及球團(tuán)還原膨脹影響較大。總體而言高爐使用預(yù)還原球團(tuán)利大于弊。

5  結(jié)語

?利用冶金塵泥生產(chǎn)預(yù)還原球團(tuán),作為在高爐爐料占比不到5%,自產(chǎn)自銷。還具有品位高﹑金屬化率高﹑含碳量高等特點,可以提高爐料金屬化率,降低焦比。當(dāng)冶金粉塵中堿金屬含量過高時,其脫除率較低,預(yù)還原球團(tuán)中堿金屬含量仍很高,不易作為高爐爐料使用。

‚預(yù)還原球團(tuán)具有良好的冶金性能,無低溫還原粉化﹑無高溫還原膨脹﹑軟熔性能優(yōu)良,有利于改善綜合爐料的冶金性能,但其抗壓性能最大僅有800N,對高爐塊狀帶不利影響是限制其使用的最大因素。可以通過適當(dāng)提高燒結(jié)礦堿度,提高燒結(jié)礦質(zhì)量,減少低溫還原粉化,強(qiáng)化塊狀帶爐料透氣性,以抵消預(yù)還原球團(tuán)帶來的負(fù)面影響。

參考文獻(xiàn)

[1] 王筱留. 鋼鐵冶金學(xué)(煉鐵部分)[M]. 第3版. 北京:冶金工業(yè)出版社,2013:63.

[2] I G Tovarovskiy, Y M Gordon , A E Merkulov. 爐料金屬化率對高爐工藝和操作參數(shù)的影響[J]. 世界鋼鐵. 2013,13(5):1-7.

[3] 唐順兵﹑李夯為﹑梁建華等. 太鋼5號高爐高比例球團(tuán)礦生產(chǎn)實踐[J]. 煉鐵. 2014,33(5):30-33.

[4] 項中庸﹑王筱留等高爐設(shè)計-煉鐵工藝設(shè)計理論與實踐[M]. 第2版. 北京:冶金工業(yè)出版社,2014:98.

[5] 朱仁良等. 寶鋼大型高爐操作與管理[M]. 第1版. 北京:冶金工業(yè)出版社,2015:184.

 
 
[ 技術(shù)文獻(xiàn)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 

 
?
 
關(guān)于我們 聯(lián)系方式 付款方式 電子期刊 會員服務(wù) 版權(quán)聲明 冀ICP備13016017號-1
 
主站蜘蛛池模板: 国产成人激情 | 欧美大片在线观看成人 | 成年人免费网站视频 | 操欧美女 | 国产一级毛片视频在线! | 在线观看亚洲人成网站 | 99re在线精品视频 | 黄色片视频网 | 激情男女无遮无挡动态图 | 黄色特级网站 | a在线观看免费视频 | 欧美日韩一区不卡 | 国产欧美成人不卡视频 | 国产日韩亚洲 | 亚洲三级在线免费观看 | 日韩激情视频在线 | 亚洲第一视频在线 | 亚洲欧美第一页 | 国产福利免费视频 | 欧美午夜在线视频 | 精品亚洲性xxx久久久 | 国产免费怡红院视频 | 亚洲三页 | 黄a毛片 | 久久九九精品一区二区 | 亚洲另类在线观看 | 波多野结衣 一区 | 99爱在线视频这里只有精品 | 免费a大片 | 国产农村精品一级毛片视频 | 黄色免费一级片 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠97 | 久久精品伦理 | 亚洲午夜一区 | 一区二区三区四区视频在线 | 西西人体大胆77777视频 | 午夜激情免费视频 | 国内外成人免费视频 | 全黄一级裸片视频免费 | 久久天天丁香婷婷中文字幕 | 亚洲国产天堂久久综合网站 |