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江鑫鋼鐵1080m3降料線處理爐墻結厚操作實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-01-17  作者:席光強  瀏覽次數:677
 
核心提示:摘要:江鑫鋼鐵有限公司3#高爐因環保限產,燒結機開停機頻繁,高爐使用50%的落地燒結礦,粉末率對比正常升高3%,導致高爐中上部西南方向10-13段出現大面積結厚,高爐采取打水降料面,大幅降低邊緣礦焦比,強烈發展邊緣煤氣流,調整布料矩陣改變爐內煤氣流運動軌跡,消除爐墻結厚現象。 關鍵詞:高爐;結厚;降料面;復風
 江鑫鋼鐵1080m3降料線處理爐墻結厚操作實踐

席光強

(臨沂江鑫鋼鐵有限公司)

摘要江鑫鋼鐵有限公司3#高爐因環保限產,燒結機開停機頻繁,高爐使用50%的落地燒結礦,粉末率對比正常升高3%,導致高爐中上部西南方向10-13段出現大面積結厚,高爐采取打水降料面,大幅降低邊緣礦焦比,強烈發展邊緣煤氣流,調整布料矩陣改變爐內煤氣流運動軌跡,消除爐墻結厚現象。

關鍵詞高爐;結厚;降料面;復風

1 前言

3#高爐2019年12月28日5:46休風進行計劃檢修,料面降至10米,從爐頂入孔看6-10米的位置西方、南方圓周有1/2的爐墻結厚,休風過后,部分粘結物脫落,通過料面觀察整個西南方向結厚比較嚴重,結厚位置較深,一般處理方式效果不明顯,決定采取加焦炭強烈發展邊緣氣流處理結厚,制定如下復風方案:

1、堵3、4、5、6、13、14、15、16共8個風口復風。

2、復風后帶風裝料加凈焦共計120噸(前60噸為凈焦,布料角度22°,后60噸凈焦每5噸焦炭加螢石500kg,)填充料線至5米。裝料角度:8-10米K22(10),6-8米K24(10),4-6米K24(10)。

3、正常料礦批26噸,焦比550kg,每批帶500kg螢石,裝料制度采用K32(3)30(4)28(3)↓P28(3)26(4)24(3)↓發展邊緣氣流的裝料制度處理爐墻結厚,爐墻結厚如下圖:

圖片1 

2 復風操作及制度調整:

12月28日5:46分休風,12月29日4:06復風,4:38分引煤氣。復風前期逐步上用風量,正常上料帶風附加焦炭,5:40分120噸焦炭加完,料線6.7米,風量1730m³/min,熱風壓力205kpa,后按K32(3)30(4)28(3)↓P28(3)26(4)24(3)↓上正常料,正常料礦批26噸,焦比580kg,每批帶500kg螢石。

復風中期采取逐步加風、逐步開風口的操作思想。開風口之前,穩定熱風壓力操作,當熱壓穩定性較好,爐況穩定順行,料尺活動正常下料,考慮開下一個風口。料線控制3.5米左右。為防止120噸凈焦下達后爐溫過高,影響順行,采取強烈發展邊緣的裝料制度,疏導邊緣煤氣流,達到沖刷爐墻和保證順行的目的。

開風口時間順序:

7:26熱風壓力230kpa,風量1800m³/min,開13#風口

8:20熱風壓力245kpa,風量2000m³/min,開6#風口

9:06熱風壓力262kpa,風量2230m³/min,開14#風口

11:44熱風壓力286kpa,風量2500m³/min,開3#風口

12:50熱風壓力310kpa,風量2700m³/min,開16#風口

14:43熱風壓力350kpa,風量2800m³/min,開4#風口

爐況恢復趨勢圖:

圖片2 

 

前期恢復較為順利,壓量關系平穩,采用1個小時左右開一個風口,留兩個風口恢復,隨著開風口逐步加風趕料線,料線由7:00米上升至5米,8:10料線4米,10:00料線趕至3米,13:20根據上料量測算120噸凈焦燃燒完畢,布料矩陣變為K32(2)30(3)28(3)26(2)↓P29(3)27(4)25(3)↓。因中心氣流弱,邊緣氣流不穩定,15:20布料矩陣轉換成K33(2)31(2)29(2)27(2)24(2)13(1)↓P31(2)29(3)27(3)24(2)↓,隨著布料矩陣轉換,爐內出現氣流紊亂,13:47分13段西南方向結厚部位,溫度測量點顯示溫度開始上升,說明有粘結物脫落,爐內出現壓量關系不穩定,探尺不動,氣流紊亂,16:35分開口出鐵,爐溫從Si1.08急劇下行到Si0.39,物理熱從1490℃突降到1385℃。

圖片3 

17:35分第10段冷卻壁結厚位置溫度測量點,顯示溫度開始大幅上升,爐內開始減風控制采取疏松邊緣的裝料制度,20:30裝料制度改為K33(2)31(2)29(2)27(2)24(2)13(1)↓P29(2)27(3)25(3)21(2)↓,改完料制疏導邊緣后,壓量關系逐步平穩,布料矩陣逐步恢復到K33(2)31(2)29(2)27(2)24(2)13(1)↓P31(2)29(3)27(3)24(2)↓,12月30日7:17分開15#風口,14:06分開5#風口,逐步加全風。

由于進入爐缸內的粘結物太多,12月30日中班停螢石改加錳礦洗爐,經過30日中班31日夜班兩個班洗爐爐缸有所好轉,12月31日白班加風擴礦批過程中,高爐出現煤氣利用率突然下降的情況,從煤氣流分布與操作經驗綜合判斷分析認為應該是中心氣流不通暢,邊緣局部存在管道氣流,布料矩陣調整為K33(2)31(2)29(2)27(2)24(2)13(2)↓P30(2)28(3)26(3)24(2)↓,調整布料矩陣后,煤氣利用突然下降的現象有所緩解,隨后逐步上用風量,上部裝料制度調整為抑制邊緣、疏導中心氣流的布料矩陣,提高煤氣利用率,布料矩陣逐步恢復到K33(2)31(2)29(2)27(2)24(2)13(2)↓P31(2)29(3)27(3)24(2)↓,后又拓寬礦石平臺,提高煤氣利用率,布料矩陣逐步恢復到K33(2)31(2)29(2)27(2)24(2)13(2)↓P32.5(1)31(2)29(3)27(2)24(2)↓,爐況基本恢復正常。

此次休風降料面及恢復總體較為順利,料線按要求降到位,負荷調整及堿度控制在合適范圍內,采取強烈發展邊緣的裝料制度后,爐墻結厚部分也被煤氣流沖刷掉,(爐墻結厚現象被消除),爐內各項參數在36小時內恢復正常水平。

3 結語

1、本次復風采取發展邊緣氣流、變換布料矩陣等措施,促使煤氣流發生轉變,成功消除爐墻結厚現象。

2、凈焦燃燒完畢后,在裝料制度調整上略有過急,導致中班爐墻粘結物脫落后,爐況穩定性下降,延緩了恢復進程。布料矩陣的調整,還是要根據爐況狀態,爐缸活躍度循序漸進的推進。

3、預防爐墻結厚最主要的手段是減少原燃料粉末入爐,優化控制好上部煤氣流分布,兼顧兩股煤氣流為主。

參考文獻

[1]  周傳典.高爐煉鐵生產手冊[M].北京:冶金工業出版社,2005:351 

 
 
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