李秀海,呂宏偉,盧永嶺
(山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠,山 東 萊 蕪 271104)
摘要:圍繞制約鏈篦機 -回轉窯生產(chǎn)效率的問題,分析了生產(chǎn)能耗高、生球質(zhì)量不穩(wěn)定、焙燒制度不合理、回轉窯結圈周期短等主要制約因素,通過應用二次配料、穩(wěn)定造球質(zhì)量系列改進、鏈篦機-回轉窯低溫焙燒等多種技術措施,使煤氣消耗降低 0.1 GJ/t,膨潤土消耗降低2.91 kg/t ,工序能耗降低2.71 kg/t ,年產(chǎn)量增加 14.27萬 t。
關鍵詞:鏈篦機-回轉窯;二次配料;造球質(zhì)量;低溫焙燒
1 前 言
萊鋼 6 0萬 t鏈篦機- 回轉窯生產(chǎn)線2009年 6 月建成投產(chǎn),主要工藝流程為:國內(nèi)外鐵精粉與膨潤土按一定比例混合,經(jīng)干燥、潤磨后,通過圓盤造球機造球,篩分布料后,在鏈篦機上干燥、預熱,回轉窯中焙燒,環(huán)冷機內(nèi)冷卻后,得到 8~16 mm合格成品球,供高爐使用。投產(chǎn)以來,工序能耗 (膨潤土、煤氣 )高、造球質(zhì)量(落下強度、生球粒度)波動大、 焙燒制度不合理、回轉窯結圈周期短等問題嚴重制約了球團生產(chǎn)效率,年產(chǎn)量 50.09萬 t,達不到設計產(chǎn)能。為此,山鋼股份萊蕪分公司通過膨潤土配加方法工藝改進、穩(wěn)定造球質(zhì)量設備改造、低溫焙燒工藝優(yōu)化等系列攻關,取得了顯著效果。
2 制約生產(chǎn)效率分析
2 . 1 膨潤土消耗高
6 0萬 t鏈篦機 -回轉窯使用雙山鈣基膨潤土,配比在4 % 左右,與國內(nèi)先進球團廠相比差距較大,如表 1所示。
從 表 1看 出 :6 0萬 t球團膨潤土消耗與鞍鋼弓礦相比,差距近 20 kg/t ,膨潤土消耗高增加了生產(chǎn)成 本的同時,降低了球團礦的品位,使成品礦中SiO2含量增加,煉鐵渣量增加,焦比上升,造成巨大的經(jīng)濟損失。
膨潤土消耗量高的原因有:
2 . 1 . 1 原料粒度粗 、水分大 、成球性差
進廠原料主要為華聯(lián)系列、萊礦系列、魯中系列鐵精粉,其主要理化性能指標見表 2,分別按照20 %、40 % 、40 % 配比進行配料,精礦粒度較粗,水分偏大,成球性差,致使膨潤土消耗高。
2 . 1 . 2工藝條件限制
烘干筒設計能力為 90 t/h ,內(nèi)部揚料裝置因設備原因被拆除。隨著產(chǎn)能的提升,混合料烘干效果不理想,進入潤磨機后,經(jīng)常出現(xiàn)混合料堵塞篦板不出料現(xiàn)象,頻繁分料,膨潤土配加量隨之增加,生球落下強度、水分、粒度不穩(wěn)定,整個生產(chǎn)出現(xiàn)波動。
2 . 1 . 3膨潤土配加方法不合理
傳統(tǒng)配料工藝為:配料室根據(jù)生產(chǎn)指令按照一定比例配加鐵精粉與膨潤土,經(jīng)膠帶機轉運混合進入烘干機內(nèi),烘干機內(nèi)無揚料裝置,部分混合料經(jīng)翻轉滾動成球,且烘干室內(nèi)溫度達到 800 經(jīng)過高溫烘干,膨潤土理化性能發(fā)生變化,與鐵精粉進行了初反應,影響膨潤土粘結性,致使消耗升高。
2 . 2 生球質(zhì)量不穩(wěn)定
2 . 2 . 1 生球質(zhì)量差
造球工藝要求 :生球落下強度 5~9下 /個 ,粒度8 ~ 1 6mm,占比85 % 以上。受烘干、潤磨的影響,進料水分、粒度波動明顯,影響造球質(zhì)量。同時,加水方式不合理,刮料效果差,生球質(zhì)量波動大,不合格生球進入鏈篦機后,經(jīng)干燥、預熱,破裂產(chǎn)生粉末加劇回轉窖結圈,影響球團礦的產(chǎn)量。
2 . 2 . 2潤磨利用率低
混合料經(jīng)過潤磨后,能夠提高混合料粒度及表面活性,降低膨潤土用量。6 0萬 t鏈篦機 - 回轉窯使用 03.8 m x 6.5 m潤磨機 1 臺,設計能力 110 t/h。
生產(chǎn)中存在兩個問題:篦板、螺栓質(zhì)量差,平均每周需停機4~8 h處理篦板故障,故障率高;篦板結構不合理,當進料量 > 80 t/h 時 ,出現(xiàn)篦板堵塞現(xiàn)象,頻繁分料,造成生產(chǎn)波動。
2 . 3 焙燒制度不合理
2 . 3 . 1 培燒溫度高
球團原料為磁鐵礦時,由于工藝操作實踐經(jīng)驗的欠缺,熱工制度不合理,回轉窯的焙燒溫度仍控制 在 1 300~1 400℃,焙燒溫度過高,球團氧化急劇放熱,形成高溫區(qū),發(fā)生液相固結反應,形成結圈,結圈后對風流系統(tǒng)產(chǎn)生影響。鏈篦機干燥、預熱效果下降,進入窯內(nèi)高溫爆裂,產(chǎn)生大量粉末,消耗了大量的熱量,同時加劇了窯內(nèi)結圈的形成,導致惡性循環(huán),煤氣消耗增加,生產(chǎn)成本升高。
2 . 3 . 2 干燥 、預熱溫度不合理
鏈篦機-回轉窯工藝是利用回轉窯的熱廢氣,通過主引風機 ,將窯尾熱風引至鏈篦機進行干燥、預熱。鏈篦機的耐熱循環(huán)風機分為耐熱 1#風機和耐熱2#循環(huán)風機,當前 1#耐熱風機停用,2#耐熱風機從預熱二段抽過來的風分配到干燥一段和干燥二段 ,造成干燥一段和干燥二段熱廢氣不足,干燥效果 差 ,干燥一段溫度只有 140℃ ,生球進入干燥二段 ,因溫度升高較快,造成球團爆裂,粉末進入回轉窯 ,加劇了窯內(nèi)結圈。
2 . 3 . 3 回轉窯結圈周期短
回轉窯結圈周期短,每月都要停機對結圈物進行清理 ,嚴重時僅生產(chǎn) 10 d就需處理。窯中結圈厚度達0.5~1 m,結圈物掉落窯頭后,堵塞格篩,迫使休風處理。對回轉窯結圈物與球團礦進行化學分析 ,結果如表3所示。
其中,試樣3為球團礦。分析看出 ,除 SiO2、FeO外,結圈物與球團礦其他成分幾乎相同,因此可確定,結圈是因焙燒溫度過高,粒狀、粉狀爆裂物液相固結形成的。
2 . 3 . 4 環(huán)冷機余熱利用不完善
工藝線中環(huán)冷機分為 3個冷卻段,配置了 3 臺冷卻鼓風機,將來自回轉窯 1200℃的熱球團冷卻至 120℃。環(huán)冷一段熱風自窯頭進入回轉窯二次利用,環(huán)冷二段熱風進鏈篦機預熱一段二次利用,環(huán)冷三段熱廢氣(350℃左右)直接放散,造成熱量損失和環(huán)境污染。
焙燒溫度偏高和回轉窯正壓,風流系統(tǒng)不暢通,環(huán)冷機高溫段850~1050℃熱廢氣沒有得到有效利用,回轉窯熱源完全來自于煤氣燃燒熱,煤氣流量達到5500~6000 m3/h,煤氣消耗居高不下。
3 改進措施
3 . 1 二次配料配加膨潤土
對比試驗:將成分基本相同的混合料與加熱時間相同、溫度不同的膨潤土進行造球試驗,試驗結果如圖1所示。從圖 發(fā)現(xiàn),加熱溫度在 600℃以下 時 ,生球合格率均在 85 % 以上,滿足工藝要求;750℃時成球合格率急劇下降 。可得結論:在750℃高溫時,膨潤土活性降低。通過資料證明,膨潤土在高溫時結構遭到破壞,700℃左右時失去羥基水,在球團內(nèi)部形成大量毛細管。由于大量毛細管的存在,孔隙周圍容易形成低熔點化合物,破壞了膨潤土的結構。膨潤土烘干溫度低于 200℃時,物理性能和冶金性能均較優(yōu)質(zhì)。
綜合試驗結論及實際生產(chǎn)配置,研究決定改進膨潤土配加方法,即 二 次配料。其配加工藝見圖2。在 2#干燥皮帶上方位置建兩個 50m3膨潤土料倉,通過氣力輸送入倉,螺旋給料機控制,與來自烘干的混合料,經(jīng)皮帶轉運、潤磨充分混勻, 球工序。
3 . 2 穩(wěn)定造球質(zhì)量
3 . 2 . 1 改進磨機篦板結構
為提高潤磨效果,對篦板結構進行了改造,將篦板孔由通孔改為喇叭口,進窄出寬,混合料和小鋼球能夠順利從篦板孔甩出 ,避免雜物堵塞篦板。同時提高篦板及螺栓質(zhì)量,降低故障停機率,優(yōu)化鋼球數(shù)量及配比,制定《磨機加鋼球、撿小鋼球、清篦板管理制度》,減少脹肚子現(xiàn)象,提高潤磨利用率。
3 . 2 . 2 改進圓盤造球機加水位置
對造球盤加水位置進行適應性改造,將加水點移到落料點正下方,在進料區(qū)形成數(shù)量較多的母球 ,改善生球粒度,提高成球效果。
3.2.3 改造盤底刮刀
對盤底刮刀進行改造,在現(xiàn)有旋轉刮刀基礎上增加了2個旋轉底刮刀,增加單位時間刮料頻次,穩(wěn)定底料厚度,同時減輕某一旋轉刮刀磨損嚴重造成造球盤底料高低不平、出現(xiàn)大球和大塊等不利于造球生產(chǎn)的現(xiàn)象。
3 . 2 . 4 改造造球機加水方式
按照“滴水成球、霧水長大、無水緊密”原則,在長大區(qū)域加設霧化噴頭,實現(xiàn)噴加霧化水。在成球區(qū)域加一橫向水管道,管道上打眼實現(xiàn)加滴狀水功能 ,提高成球效果,改善成球粒度。改造后結構如圖3所示。
3 . 3 優(yōu)化焙燒制度
為研究不同焙燒溫度對氧化球團性質(zhì)的影響在預熱溫度 900℃、預熱時間 10 min、焙燒時間 15min條件下進行試驗。分析焙燒溫度1100?1250℃對氧化球團孔隙率、Fe3O4含量(質(zhì)量分數(shù))影響,如圖4所示。
從圖4可知 :隨著焙燒溫度的改變,球團孔隙率 在 26.68% ~ 15.58%變化 ,并且隨溫度的升高呈減小趨勢。而球團中Fe3O4含量也隨著溫度的升高而減少。當焙燒溫度為 1 1 0 0℃時,F(xiàn)e3O4含量為10.85%;1150 ℃:時為 3.74%;1200℃時減少為0.88%;溫度繼續(xù)升高到 1250℃:時球團中Fe3O4含量變成0.26%,這說明氧化過程進行得比較徹底。
由以上研究可知:一方面,隨著焙燒溫度的升高 ,磁鐵礦顆粒氧化以及結晶互聯(lián)更完全,使得球團結構更加致密;另一方面,溫度的升高可增大球團內(nèi)部起粘結作用的液相量,并改善其在球團內(nèi)部的分布狀況,從而使得球團內(nèi)部孔隙率減小,焙燒溫度1250℃時 ,球團氧化過程進行得比較徹底。
3 . 3 . 1低溫焙燒技術改造
回轉窯系統(tǒng)采用紅外線測溫,主要監(jiān)測窯中、窯頭焙燒溫度,其中窯中焙燒溫度控制在(1 250 ±50)℃,窯頭溫度控制在(1050 ± 20)℃,主要通過參考以上溫度控制煤氣量。
球團在鏈篦機內(nèi)氧化放熱完成 20%~30%,達到一定的強度,進入回轉窯后能夠減少爆裂,降低回轉窯粉末,減少熱量損失,提高焙燒效果。在采用高爐、焦爐煤氣混燒技術,不使用鏈篦機補熱燒嘴的情況下,預熱一段溫度(以7#煙罩溫度為參考)能夠達到 600?650℃,預熱二段溫度(以 11# 煙罩溫度為參考 )能夠達到 800?9 0 0℃,預熱溫度對比如表 4 所 示 ,形成了一個合理的溫度梯度,達到了預熱要求。且預熱一段溫度降低,能夠減輕生球爆裂 ,降低返礦量。
3 . 3 . 2 高爐 、焦爐煤氣混燒技術改造
焦爐煤氣作為回轉窯燃料,由于其熱值高,溫度不易控制,窯內(nèi)局部高溫,球團翻轉進入高溫區(qū)后 ,SO2受髙溫液相固結,形成結圈。為了解決這一問題,利用高爐煤氣熱值低、易控制、廢氣量大的特點 ,配加 10 % ?2 5 % 高爐煤氣,將焙燒溫度控制在 (1 250 ± 50) ℃,進入鏈篦機預熱段熱廢氣量隨之增加,提高了干燥預熱效果,減少生球爆裂,回轉窯粉末減少,結圈得到有效控制。
3 . 3 . 3提高熱量利用率
環(huán)冷機高溫段煙氣溫度較高,如果能充分利用其余熱,可節(jié)約能耗,并能夠穩(wěn)定低溫焙燒條件下回轉窯內(nèi)熱量,保證充足的氧化性氣氛。優(yōu)化改進一 、二次風比例和風量,在保證窯內(nèi)強氧化性氣氛和窯頭微負壓情況下,逐步增大二次風比例,降低煤氣消耗。同時,將環(huán)冷三段熱風通過管道引致鏈篦機干燥一段,提高干燥效果,杜絕污染物的排放。
4 結語
項目實施后,球團年產(chǎn)量達到了 64.36萬 t,增加了14.27萬 t,生產(chǎn)效率明顯提高;工序能耗降低了 2.71 kg/t,煤氣消耗降低 0.1 GJ/t)膨潤土消耗降低 2.91 kg/t,生產(chǎn)成本降低的同時環(huán)保效益顯著;開發(fā)了一種膨潤土的配加方法、一種低溫焙燒球團生產(chǎn)工藝方法,具有一定的推廣價值。
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