閆 軍
(河北鋼鐵集團宣鋼公司)
摘要:對宣鋼1#高爐中修開爐、達產(chǎn)進行了總結(jié)。 通過制定詳細(xì)周密的開爐方案以及合理準(zhǔn)確的操作制度,嚴(yán)格 控制烘爐、試壓檢漏、配料及裝料等各項操作,爐況調(diào)劑準(zhǔn)確得當(dāng),實現(xiàn)了高爐順利開爐和快速達產(chǎn)。
關(guān)鍵詞:高爐;開爐;實踐
0 前言
宣鋼 1#高爐(2500 m3 )于 2008 年 3 月 15 日開爐,高爐爐體采用軟水密閉循環(huán)系統(tǒng),全冷卻壁設(shè)備,從爐底到爐喉鋼磚下沿共設(shè) 14段冷卻壁,爐腹、爐腰、爐身下部區(qū)域采用 4 段銅冷卻壁,其余均為鑄鐵冷卻壁。 高爐內(nèi)襯采用陶瓷杯大炭磚水冷爐底,小碳磚爐缸結(jié)構(gòu)。 設(shè)置30個風(fēng)口,3個鐵口。
至 2012年 8月,爐身下部冷卻壁水管陸續(xù)出現(xiàn)剪切、漏水。 大量漏水嚴(yán)重影響到高爐的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo),也給高爐安全生產(chǎn)帶來威脅,公司決定對高爐停爐中修,更換漏水冷卻壁。 2012年 9 月11 日停爐中修,更換了8段全部銅冷卻壁以及9 段 23 塊鑄鐵冷卻壁,2013 年 3 月 21日 18:00 點火送風(fēng),此次開爐順利,7天達產(chǎn),達產(chǎn)后爐況一直處于穩(wěn)定順行狀態(tài),為后續(xù)強化冶煉及指標(biāo)優(yōu)化創(chuàng)造了條件。
1 開爐前的準(zhǔn)備工作
1.1 爐缸清理
1#高爐停爐后,組織人員進行了扒爐工作,爐缸清理至鐵口中心線以下,其中3個鐵口方向清理至鐵口中心線以下 500mm, 共計清理爐缸堆料400m3 ,約230t。 爐缸渣皮厚 70 ~80cm,渣皮未清理,爐缸實際直徑為9.8~10m。
1.2 熱風(fēng)爐保溫
采用“熱風(fēng)爐逆送風(fēng)保溫法”,將高爐倒流休風(fēng)的原理運用到熱風(fēng)爐“倒流送風(fēng)”上,解決熱風(fēng)爐保溫過程中煙道溫度較高的難題,最終實現(xiàn)了硅磚熱風(fēng)爐長期保溫,同時也為高爐及時開爐創(chuàng)造了條件。
2 烘爐及試壓檢漏
2.1 烘爐
高爐烘爐時間長短與好壞,對高爐一代爐役有著重要影響。 2013 年 3月11日 8:00 ~ 3 月 17 日8:30,計劃烘爐148h,實際烘爐 144.5h。 具體烘爐過程及溫度控制如圖1 所示。
2.2 試壓檢漏
3 月 11日 10:17 ~ 12:25 進行第一次試壓檢漏,發(fā)現(xiàn) 284 處跑煤氣點;3月 15日 8:25~9:45 高爐進行第二次試壓檢漏,發(fā)現(xiàn)371 處跑煤氣點;3月 16 日8:25~9:25高爐進行第三次試壓檢漏,發(fā)現(xiàn) 116處跑煤氣點。 期間對所有煤氣漏點進行了補焊,3月17 日10:15~15:00,爐內(nèi)開始拆蓋板、支架和烘爐導(dǎo)管。
2.3 安裝煤氣導(dǎo)出管
高爐開爐安裝煤氣導(dǎo)出管有利于爐底及鐵口區(qū)干燥,爐缸下部加熱,液態(tài)渣鐵下滲及出第一爐鐵,也可根據(jù)送風(fēng)后經(jīng)煤氣導(dǎo)出管吹出或流出物的情況,估計爐內(nèi)熔煉進程。 從鐵口由外向內(nèi)打入 Φ76×6 mm無縫鋼管,末端與爐內(nèi)環(huán)管連通,鋼管伸出爐外 1~1.5 m,作為鐵口煤氣導(dǎo)出管。 出鐵選擇 1#、3#兩個相對方向鐵口,用 Φ120 mm鉆頭鉆開鐵口孔道,鐵口角度 10°。
3 裝開爐料
3.1 枕木填充
2013 年 3月 19 日 12:20 爐內(nèi)開始裝木材,在裝木材前鋪底焦25 t(導(dǎo)管下方裝長 1 m 方木材 80 根),至 21:30 爐內(nèi)裝入 220m3 方木柴,1至 7層無間隙擺放,8 層開始留縫隙共計15層,距風(fēng)口中心線 1.3 m,8 至 14 層有騎馬釘,中心堆尖10 層,平臺寬 3m,長 3m,高 1.8m 。
3.2 開爐前堵風(fēng)口情況
19 日 21:00 至 20 日 3:40 上小套、二套、直吹管。同時堵 11#、12#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、29#風(fēng)口 12個,堵風(fēng)口示意圖如圖 2所示。
3.3 開爐料裝入
在裝開爐料的過程中,用爐頂機械探尺對每段裝爐料進行料線探測,然后與理論計算進行比對,確保每段開爐料與實際裝入位置基本一致。 在裝料過程中由北科大技術(shù)人員對布料進行了測試。全爐焦比2.8t,開爐料焦批 10.25 t / 批,負(fù)荷料:礦批 22.0t,燒結(jié)礦 75%,球團礦17%,塊礦8%, 全爐爐渣堿度按0.95控制,每批固定螢石 0.4 t,用 硅石調(diào)爐渣堿度,每批硅石用量 1.1 t。 開爐料重量 和容積統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表 1。
3.4 開爐料料制選擇
各段開爐料裝料制度選擇見表2。
4 開爐操作
3 月 21日 13:40 開啟風(fēng)機,17:45 送風(fēng)至排風(fēng)閥,18:00送風(fēng)定風(fēng)壓 100kPa, 送風(fēng)面積為0.2000 m2 ,風(fēng)溫混風(fēng)全關(guān)。 19:12 第一個風(fēng)口見亮,20:28 送風(fēng)風(fēng)口全部見亮,爐內(nèi)根據(jù)用風(fēng)計劃用風(fēng)。
1#高爐送風(fēng)后風(fēng)壓偏高,風(fēng)量水平低,風(fēng)溫低,風(fēng)口見亮晚。 高爐點火9h 后在軟融帶形成時期,高爐壓量關(guān)系走緊、 料尺動作不好,2: 53 崩料3.5 m/ 6.1m,風(fēng)量最低減至1600 m3/ min 左右。
軟融帶形成后,煤氣流分布通路基本形成,爐內(nèi)按計劃繼續(xù)上用風(fēng)量。 開爐采用 2#鐵口向爐內(nèi)鼓風(fēng),1#、 3# 鐵口空吹的方式, 1# 鐵口空吹時間13h 23min,3#鐵口空吹時間 14h 4min。 高爐于點火后20h 45min 出第一爐鐵。 22 日14:45,理論計算爐缸內(nèi)形成鐵量100t,爐前打開 2#鐵口鼓風(fēng)管路末端球閥,鐵水隨即順利流出,由于爐缸中殘渣殘鐵較多,大量消耗開爐料凈焦,爐缸熱儲備未能提高至計劃水平,導(dǎo)致開爐初期爐溫、鐵溫水平低。
第一爐鐵鐵水含Si 量達到 0.67%,鐵溫達到1416 ℃ ,出鐵量大,累計出鐵 425t。 后續(xù)達產(chǎn)過程經(jīng)歷了提爐溫補充爐缸熱量、降爐溫和強化冶煉3個階段。
4.1 提爐溫過程
22 日第一爐鐵后至 23 日白班中期,由于開爐初期爐溫、鐵溫水平低于計劃水平,風(fēng)量水平達到 2300~2600m3/min,出完第一爐鐵后,組織爐前工捅開 2個風(fēng)口,維持風(fēng)口面積 0.220 8m2 。 22 日 20:00開始噴煤,燃料比最高提至900kg / tFe,并采取加焦方式提爐溫。 23 日 14: 45, 鐵溫達到1462 ℃ ,18:10 鐵溫達到 1519 ℃ 。 該階段風(fēng)量小、動能低、礦批小、料速慢,造成爐煤氣利用差,煤氣中的 CO2 保持在 12% ~13.4%之間。
4.2 降爐溫過程
23日白班后期至 25日白班后期,相繼捅開6 個風(fēng)口上用風(fēng)量,風(fēng)口面積達到 0.2868 m2 ,風(fēng)量水平加至3600 m3/min,爐溫降至1.4%水平,保持良好的物理熱和渣鐵流動性。 隨著冶煉強度的提高,逐步擴礦批至45t,加重焦炭負(fù)荷至3.54 倍,計算焦比降至487 kg / tFe。 在裝料制度上,采取礦、焦角揚2°等措施抑制邊緣氣流。 該階段煤氣利用率仍然偏低,保持在10% ~14%之間。 由于爐溫高,風(fēng)量水平低,造成爐缸活躍程度差,24 日夜班相繼燒漏3個風(fēng)口,于 24 日 5:28~7:08 休風(fēng)更換。
4.3 強化冶煉階段
25 日白班后期至 28 日,高爐工藝組于 25 日修正了《開爐7天達產(chǎn)計劃》,結(jié)合當(dāng)時爐況進程排定了新的達產(chǎn)步驟和階段目標(biāo)。 在確保物理熱充足、渣鐵流動性良好的基礎(chǔ)上,鐵水含 Si 量由 1.4%逐步降低至 0.40%。 鐵水分析、鐵水溫度及 R2 變化見表3。
隨著爐溫的下行,相繼捅開剩余的4個風(fēng)口,逐 步加風(fēng)至 4750m3 / min,并投用富氧。 25日中班投 用 3#鐵口雙場出鐵。 隨著冶煉強度的提高,上部制度積極采取擴礦批、加重焦炭負(fù)荷措施,并配吃小焦,同時調(diào)整原料結(jié)構(gòu),配吃賈球,停配硅石,減配錳礦。 為盡快改善前階段低鐵溫、高爐溫及慢風(fēng)對爐缸工作狀態(tài)的影響,該階段控制鼓風(fēng)動能較高,同時上部采取適當(dāng)開放中心、控制邊緣的裝料制度,以強化中心氣流,穩(wěn)定爐內(nèi)煤氣流分布[1]。 隨著礦批、 料速及裝料制度的逐步變化,該階段中期煤氣利用 率開始上升,煤氣中的CO2 含量逐步達到 19.0%。 至3 月28 日,高爐日產(chǎn)達到 5546t,利用系數(shù)達到2.219 t /m3 ,完成了開爐達產(chǎn)任務(wù)。 達產(chǎn)期間的主要 技術(shù)指標(biāo)見表4。
5 開爐過程中的幾點認(rèn)識
通過這次開爐實踐,總結(jié)出以下幾點認(rèn)識:
(1)此次開爐前的準(zhǔn)備工作到位,特別是爐缸清理比較到位,為開爐第一爐鐵水的順利流出創(chuàng)造了條件。
(2)開爐料和開爐參數(shù)的選擇直接關(guān)系到高爐開爐后爐況恢復(fù)的進程,擇合適的風(fēng)口面積,保證了送風(fēng)后具有合適的風(fēng)速和鼓風(fēng)動能,為后續(xù)生產(chǎn)穩(wěn)定及較快達產(chǎn)創(chuàng)造了良好的條件。
(3)開爐前期爐溫低,熱量不足,特別是第一爐鐵因爐溫低、鐵量大,造成爐缸熱量損失大,爐內(nèi)被迫重新提熱,延緩了開爐進程。 此次高爐開爐因爐缸未徹底清理,爐缸中殘渣殘鐵較多,大量消耗了開爐料凈焦,所以后續(xù)類似開爐可考慮適當(dāng)提高開爐焦比。
6 結(jié)束語
本次開爐制定了操作性較強的開爐方案,選擇了合適的開爐料和開爐參數(shù),為順利開爐提供了強有力的技術(shù)支持,外圍的組織也提供了強有力的保證。
7 參考文獻
[1]周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2003:242.