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龍鋼1#高爐快速開爐操作實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2021-06-09  作者:王文紅  瀏覽次數:4473
 
核心提示:摘要:龍鋼1#高爐于2020年1月30日11:28點火送風,31日順利出鐵。此次開爐準備充分,通過科學策劃精心組織,理論裝料量與實際裝料僅差1批,從開爐點火到順利出鐵用時22小時,實現無滑尺崩料、懸料,爐溫平衡過渡,送風后28小時噴煤,39小時全風作業,43小時富氧,開爐10天焦比降至370kg/t.鐵以下,創造了龍鋼停爐開爐的新紀錄。 關鍵詞:高爐;開爐;實踐
 龍鋼1#高爐快速開爐操作實踐

王文紅

(陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠)

摘要:龍鋼1#高爐于2020年1月30日11:28點火送風,31日順利出鐵。此次開爐準備充分,通過科學策劃精心組織,理論裝料量與實際裝料僅差1批,從開爐點火到順利出鐵用時22小時,實現無滑尺崩料、懸料,爐溫平衡過渡,送風后28小時噴煤,39小時全風作業,43小時富氧,開爐10天焦比降至370kg/t.鐵以下,創造了龍鋼停爐開爐的新紀錄。

關鍵詞:高爐;開爐;實踐

1  前言

龍鋼1#高爐爐容1280m3,采用蓄鐵式主鐵溝,南北兩個鐵口。2017年2月長期封爐后正常生產,爐缸側壁溫度呈緩慢上漲趨勢,隨著強化生產上漲加劇,2018年7月份7.400米內環溫度最高漲至1065℃,8月份后配鈦球或鈦塊護爐性生產,根據冬季錯峰生產要求,于2019年12月21日安排停爐大修,對爐底第四層碳磚及爐缸環碳進行更換后并進行整體澆筑,11段冷卻壁進行整體更換,爐內采用整體噴涂。

1#高爐于2020年1月30日送風開爐,31日白班出鐵、中班噴煤,2月1日夜班富氧,通過強化操作成功實現了3天達產、5天達效的目標,恢復期間爐況保持穩定,技術指標持續改善。2月份高爐指標見表1:

表1 開爐第1個月技術指標

 

日產量

燃料比

焦比

煤比

富氧量

負荷

煤氣利用率

前3天

2056

641

506

135

3356

3.80

0.80

39.59

第二周

3309

535

381

154

5769

4.06

0.39

46.47

第三周

3523

520

369

151

6901

4.23

0.39

47.22

第四周

3484

510

364

145

5901

4.22

0.40

47.45

 

2  開爐前的準備工作

2.1  高爐烘爐及打壓試漏

為確保開爐順利和安全,按開爐工藝要求進行烘爐、全系統聯動打壓、查漏和試車。

2.1.1  高爐烘爐

1#爐烘爐采用熱風烘爐,原計劃烘爐6天,1月下旬因調整生產作業計劃,隨機延長烘爐時間至10天,整個烘爐時間按240小時(10天)安排,主要延長450℃保溫時間。烘爐參數如下:

表2 烘爐參數控制范圍

溫度℃

所需時間 h

升溫速度 ℃/2h

風量

(m3/min)

頂壓

kpa

爐頂溫度極限(℃)

氣密箱溫度極限(℃)

50-150℃

8

25

1500

20

300

65

150℃

24

 

1700-1800

20

300

65

150℃-250℃

8

25

~1800

20

300

65

保溫 250℃

24

 

~2000

20

300

65

250℃-350℃

8

25

~2000

20

300

65

保溫 350℃

30

 

~2000

20

300

65

350℃-450℃

8

25

~2000

20

300

65

保溫 450℃

118

 

1700~1800

20

300

65

450℃-180℃

8

30

1500~2000

20

300

65

180℃-40℃

4

50

~1500

20

300

65

合計

240小時/ 10天

 

 

風口加軸流風機吹冷風

圖1 烘爐曲線

圖1 

2.2.2  打壓試漏

1#爐打壓試漏分2次進行,一是進行高爐本體及煤氣除塵系統管道聯合打壓查漏;二是進行熱風爐及送風系統管道的壓力測試和查漏。

(1)第一次打壓

分五個壓力梯度進行:0.05-0.10-0.15-0.19MPa,結束后處理好漏點,送冷風保壓1小時,再進行第二次打壓。

(2)第二次打壓

主要是送風系統管道和本體,0.10-0.20-0.25-0.30-0.34 MPa,逐步緩慢提壓,壓力最高打到0.34 MPa。

(3)每個梯度升壓后保持5分鐘,在0.25MPa時停頓10-15分鐘,再提壓至0.34MPa,保壓查漏。升壓過程遠程檢查漏點,必須處理完大漏點后才能繼續升壓。

2.2  安裝自動開鐵口裝置

(1)計劃從南場出鐵,南鐵口安裝自動搖控出鐵裝置,送風后向爐內鼓風加氧氣,1次鐵前停止富氧鼓風,關閉空壓后鐵口自動打開。

(2)北鐵口安裝鋼管,鋼管伸出爐外約1.5m,作爐缸煤氣導出管加熱爐缸溫度。

3  開爐裝料

3.1  木材填充

1月28日白班開始裝木材,在裝木材前鋪底焦2罐,中班爐內裝入木材約1800根,靠墻及風口周圍將木材立起,爐內按“井”字型密布排列,木材裝至風口上沿,中心堆尖。裝完木材,安裝直吹管前根據堵風口要求完成堵風口作業,堵泥深度(滿套)460㎜。

3.2  開爐前堵風口情況

1月30日白班檢查所堵6個風口,總風口面積0.1901m2,實際送風面積0.1330m2,占風口總面積的69.9%。風口配置見表3。

圖2 風口布局

圖2 

 

3.3  裝開爐料

在裝料過程中,送冷風風壓20-30kpa,每段裝完后進行料線探測,高爐裝料總計37批,共計裝入焦炭408噸,于2020年1月29日22時34分裝料結束。南北探尺分別為1.9m和2.0m,全爐焦比2.696t,負荷0.655倍。裝料過程中對溜槽角度、布料圈數和料流軌跡進行校對,調整探尺零位。

表3 裝料制度

序號

料制

焦炭

礦量

燒結礦

高硅塊

石灰石

球團礦

錳礦

負荷

1

18C

160293

 

 

 

 

 

 

 

2

8(C+N+M)

64455

 

 

 

11602

 

9752

 

3

13CO

105161

111011

88153

15005

 

 

7853

 

4

6CO

48340

75214

40532

9935

 

17545

7202

 

5

4CO

32229

58794

34526

9113

 

10337

4818

 

6

1CO

8009

15336

8264

4080

 

1794

1198

 

合計

37批 

418487

260355

171475

38133

11602

29676

30823

0.655

4  開爐操作

4.1  一次鐵前

(1)1月30日11:58送風,熱風壓力40kp,頂壓2kp,冷風流量750m³/min,風溫800℃,12時其余風口逐步變亮;高爐點火后爐頂溫度上升的比較慢,一直在40℃左右徘徊,以穩定送風為主, 12:30料面動,料線2.1m。根據料線緩慢加風,逐步上負荷,16時5、7#風口吹開,送風面積0.1521m2,風量水平600 m3/min,21:00爐頂煤氣成分合格,21:18組織引煤氣。

(2)隨著引煤氣料速變快,22時后逐步上負荷、上風溫、調整料制、加風量,后期風壓控制200kpa。

(3)31日8:30后,隨著爐內渣鐵上漲,高爐下料明顯減慢,頂溫較高,風量下降。9:18開南鐵口出鐵,9:20順利打開,爐溫基本充沛,流動性較好。

首次鐵硅4.20%,物理熱1421℃,鐵量232t。

表4 首次鐵前參數

時間段

風壓(kPa)

風量

(m³/min)

負荷

配比

(%)

礦批

(批)

累計料批

料制

11:58-14:45

19-40

480-550

2.0

36.3

16

4

C23.9322.2220.3218.13O22.2320.33

14:46-20:40

40-87

550-620

2.25

37.8

18

13

C25.5323.9222.2220.3218.13O23.9322.23

20:41-22:15

87-105

604-623

2.25

37.8

18

17

C27325.5223.9222.2220.3218.13O25.5323.9322.22

22:16-2:07

105-160

623-700

2.40

37.8

18

26

C27325.5223.9222.2220.3218.13O25.5323.9322.22

2:08-5:52

160-188

700-759

2.66

37

20

41

C27325.5223.9222.2220.3218.13O25.5323.9322.22

5:53-8:14

188-206

759-780

2.78

30

21

50

C27325.5223.9222.2220.3218.13O25.5323.9322.22

8:15-9:40

206-209

720-750

2.78

30

21

55

C28.4327225.5223.9222.2220.3218.13O27225.5223.9222.22

9:41-11:50

220-240

1750-1950

2.99

30

21.5

67

C28.4327225.5223.9222.2220.3218.13O27225.5223.9222.22

4.2 一次鐵后

在確保物理熱充足,渣鐵流動性良好的基礎上,加快恢復進程。

(1)31日一次鐵后加快送風,上負荷至2.99倍,白班加風至280kpa;15:55分送煤,16:00北場順利過鐵,爐況穩定恢復順行;中班21時加風壓至310kpa,風溫1120℃,負荷3.33倍,生鐵已降至0.70%,

(2)2月1日7:30開始送氧2000m3/h,中班19時負荷上至3.72倍,日產量達到2362噸,煤比130kg以上。

(3)2日14:57分風口全開,風壓加至350kpa,風溫上至1130℃,富氧量5000m3/h,礦批加至31噸,生鐵硅降至0.50%左右,焦比降至410kg/t以下,日產量達到2800噸,煤比150kg以上。

(4)3日開始逐步提產、降低燃料比,產量達3000噸,4日產量穩定在3250噸,煤比穩定150kg以上,實現了三天達產,五天達效。

(5)5日產量穩定在3300噸以上,9日后產量穩定在3500噸以上。

表5  恢復參數

日期

實際產量

利用系數

風溫

[Si]

焦比

煤比

燃料比

焦炭負荷

風量

風壓

富氧

礦批

CO2

煤氣利用

1月31日

1021

1.21

909

1.40

819

60

880

2.93

1593

242

0

22.40

15.30

42.62

2月1日

2363

2.79

1125

0.49

486

138

623

3.44

2288

339

2332

26.18

16.50

38.02

2月2日

2784

3.29

1130

0.53

409

160

569

3.77

2310

348

4379

29.09

16.40

38.14

2月3日

2956

3.49

1133

0.59

411

160

572

3.90

2425

347

5081

29.71

17.30

44.94

2月4日

3278

3.87

1135

0.36

379

149

528

4.08

2518

343

5633

31.65

20.20

47.87

2月5日

3370

3.98

1137

0.29

365

159

524

4.06

2495

346

5693

32.50

19.4

47.20

4.3  開風口情況

表6  開風口時間

1月30日

11:58送風,堵2#、5#、7#、12#、15#、17#風口,16:10 5、7#風口吹開。

1月31日

14:07捅開17#風口

2月1日

1:30捅開15#風口;13:01捅開2#風口

2月2日

1#高爐14:57捅開12#風口。

4.4  各參數趨勢情況

圖3  強化參數

圖3 

4.5  開爐鐵水成分和渣堿

表7  鐵水成分和渣堿

爐次

Si

Mn

S

P

V

Ti

R2

001

4.03

1.80

0.043

0.19

0.04

0.14

1.06

002

2.74

1.45

0.049

0.17

0.04

0.14

0.96

003

0.82

1.23

0.047

0.13

0.04

0.10

0.97

004

0.67

1.15

0.050

0.17

0.04

0.09

0.94

005

0.51

0.89

0.055

0.16

0.04

0.08

1.06

006

0.44

0.77

0.039

0.16

0.04

0.06

1.13

4.6  開爐后指標提升明顯

表8  高爐主要指標

 

2019年

2020/2

2020/3

2020/4

2020/5

2020/2-5月

利用系數(t/m3.d)

2.37

2.57

2.80

2.43

2.57

2.60

燃料比(Kg/tFe)

535

571

543

547

558

525

綜合焦比(Kg/tFe)

504

539

511

516

525

493

入爐焦比(Kg/tFe)

388

392

370

377

377

378

噴煤比(Kg/tFe)

146

147

145

145

151

147

風溫(℃)

1138

1140

1148

1152

1150

1147

[Si](%)

0.42

0.45

0.40

0.41

0.38

0.41

煤氣CO2

19.42

19.54

19.94

19.48

19.67

20

煤氣利用率%

46.81

47.01

47.37

46.83

47.10

47

5  結語

龍鋼1#高爐通過采用先進的鐵口遠程自動搖控裝置,實現了高爐一鍵式自動化開口操作(已申報專利),安全順利實現開爐,并實現快速恢復和達產達效。

(1)本次開爐采用較大的初始風量和較快的加風節奏,爐況穩定順行,壓量關系穩定,透氣性適宜,下料均勻順暢,頂溫始終在可控范圍之內,未發生一次崩塌料、難行懸料和管道。一次鐵前從南場鐵口持續鼓入空氣和氧氣,提升了南場鐵口區爐缸溫度,改善了首次渣鐵流動性。

(2)送風后必須及時上負荷,一次鐵前負荷上至2.80-2.90倍,一次鐵后負荷上至3.00倍,爐溫迅速由4.0%降至1.0%,避免前期爐溫持續過高,影響加風和爐前出鐵。

(3)本次在1#爐南鐵口采用鐵口遠程自動搖控裝置,為龍鋼多年總結開爐經驗發明的出鐵裝置, 2019年4月再次申報專利,本次1#爐開爐又進行了創新,實現了一鍵式遠程自動開口操作。

(4)高爐點火后爐頂溫度上升較慢,一直在50-60℃左右徘徊,爐頂蒸汽較大,頂溫長期偏低,一次鐵前爐缸焊縫、本體持續滲水量增大,說明澆注的爐內積含水量較大。因些必須重視澆注爐缸的烘爐質量,盡量延長烘爐時間。

(5)科學精準配料和合理的送風參數,有利于快速提高爐缸整體溫度,促進了快速恢復和強化。

(6)裝爐料及送風后配加錳礦,控制鐵水錳在1.0%以上,有助于提高渣鐵流動性;渣控制走下限,鐵水硫控制在0.040-0.055%,消除了粘溝、粘罐,爐前勞動強度大幅度降低。

(7)在技術成熟、原燃料質量穩定的情況下,開爐總焦比可選在2.60-2.75t,渣堿選擇0.85-0.90倍,既能保證了爐缸積蓄足夠的熱量,又能保證渣鐵流動性好。

  

參考文獻

[1]  周傳典  《高爐煉鐵生產技術手冊》,北京:冶金工業出版社 2002.4

[2]  黃元發  《高爐煉鐵生產典型案例剖析》,北京:冶金工業出版社 2019.9

 
 
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