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方大特鋼煉鋼廠 130 萬除塵風(fēng)機變頻改造實踐應(yīng)用

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-08-12  作者:熊季就 彭修云 吳湧濤  瀏覽次數(shù):966
 
核心提示:摘 要:文中結(jié)合方大特鋼煉鋼廠轉(zhuǎn)爐車間在 130 萬除塵器中實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐爐體狀態(tài)信號及在系統(tǒng)管路閥門的聯(lián)鎖控制信號實現(xiàn)變速運行現(xiàn)狀,介紹了高壓變頻器在方大特鋼煉鋼廠轉(zhuǎn)爐二次除塵風(fēng)機改造實踐中對節(jié)能增效的貢獻。系統(tǒng)分析了取消液力偶合器,移位重裝高壓電機、PLC程序控制變頻調(diào)速、煉鋼狀態(tài)精準控制風(fēng)量等措施對企業(yè)效益的影響,研究結(jié)果表明,通過除塵風(fēng)機變頻改造可直接為轉(zhuǎn)爐車間提高直接經(jīng)濟效益 469。61 萬元/年,且提高了設(shè)備的功率因數(shù),延長機械系統(tǒng)的使用壽命,提升了系統(tǒng)的可靠性。、 關(guān)鍵詞:變頻器;轉(zhuǎn)爐二次
 方大特鋼煉鋼廠 130 萬除塵風(fēng)機變頻改造實踐應(yīng)用

熊季就  彭修云  吳湧濤

(方大特鋼科技股份有限公司,南昌 330012)

摘 要文中結(jié)合方大特鋼煉鋼廠轉(zhuǎn)爐車間在 130 萬除塵器中實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐爐體狀態(tài)信號及在系統(tǒng)管路閥門的聯(lián)鎖控制信號實現(xiàn)變速運行現(xiàn)狀,介紹了高壓變頻器在方大特鋼煉鋼廠轉(zhuǎn)爐二次除塵風(fēng)機改造實踐中對節(jié)能增效的貢獻。系統(tǒng)分析了取消液力偶合器,移位重裝高壓電機、PLC程序控制變頻調(diào)速、煉鋼狀態(tài)精準控制風(fēng)量等措施對企業(yè)效益的影響,研究結(jié)果表明,通過除塵風(fēng)機變頻改造可直接為轉(zhuǎn)爐車間提高直接經(jīng)濟效益 469。61 萬元/年,且提高了設(shè)備的功率因數(shù),延長機械系統(tǒng)的使用壽命,提升了系統(tǒng)的可靠性。、

關(guān)鍵詞:變頻器;轉(zhuǎn)爐二次除塵風(fēng)機;節(jié)能降耗

0 引 言

煉鋼廠的大型輔機設(shè)備除塵風(fēng)機的耗電量很大,在經(jīng)濟發(fā)展的今天,高能耗已經(jīng)逐漸不被人接受。因此, 在工廠中要盡力改造高耗電量設(shè)備,以達到更好的經(jīng)濟效益。但目前的情況是,很大一部分風(fēng)機不是在設(shè)計工況下運行,而是處于變工況下運行,為滿足其要求,就需對風(fēng)機進行調(diào)節(jié)[1]。采用變頻調(diào)速技術(shù)不僅可以克服執(zhí)行機構(gòu)非線性嚴重、反應(yīng)遲鈍等問題,還具有效率高、能耗低、調(diào)節(jié)精度好、運行可靠和自動化程度高等優(yōu)點[2,3]。通過改變設(shè)備運行速度來調(diào)節(jié)現(xiàn)場所需風(fēng)壓、風(fēng)量的大小,同時增創(chuàng)煉鋼廠效益[4]。目前對于煉鋼廠轉(zhuǎn)爐車間中的除塵風(fēng)機設(shè)備大部分還是以前的僅利用風(fēng)門來調(diào)節(jié),無法達到“負能煉鋼”,即轉(zhuǎn)爐煉鋼工序能耗小于零的要求[5],因此對于除塵風(fēng)機的改造刻不容緩。

文中主要介紹了方大特鋼煉鋼廠負責(zé)三座轉(zhuǎn)爐的二次除塵及 2#LF 爐的除塵等的 130 萬除塵風(fēng)機(風(fēng)量 1 300 000 m3/h,配套高壓電機額定功率 3 150 kW/6 kV),同時這些除塵點除塵風(fēng)量的需求依靠風(fēng)門實現(xiàn),風(fēng)門控制點達到了 13 處,控制節(jié)奏變化頻繁,因此風(fēng)機不宜恒速運行。目前除塵風(fēng)機的變速啟動是使用液力偶合器實現(xiàn),而液力偶合器不能實現(xiàn)風(fēng)機轉(zhuǎn)速的變速自動控制,所以除塵風(fēng)機長期接近滿負荷高速運行,導(dǎo)致 130 萬除塵風(fēng)機日耗電量平均約 68 626 kWh 詳見表 1。

圖片1 

1 改造原因

隨著煉鋼廠除塵系統(tǒng)的不斷完善,130 萬除塵系統(tǒng)只負責(zé)三座轉(zhuǎn)爐的二次除塵。130 萬除塵器可通過三座轉(zhuǎn)爐爐體狀態(tài)信號及系統(tǒng)管路閥門的聯(lián)鎖控制信號實現(xiàn)變速運行,因此,完善后的 130 萬除塵風(fēng)機電機已具備變頻調(diào)速改造的條件。通過變頻改造可以取得明顯的節(jié)電效果,具體節(jié)電空間如下。

風(fēng)機使用液力偶合器調(diào)速,在額定風(fēng)量運行時,風(fēng)機轉(zhuǎn)速有 850 r/min 左右(電機額定轉(zhuǎn)速 993 r/min,液力廠耦合器額定轉(zhuǎn)速 1000 r/min,風(fēng)機額定轉(zhuǎn)速 960 r/min),此時液力耦合器輸出與輸入轉(zhuǎn)速比為院854/993=86%,則變頻調(diào)速比液力偶合器調(diào)速效率高10%[6] 。 

如表 2 所知,近三年3 座轉(zhuǎn)爐工藝檢修及設(shè)備檢修每年平均時間為 73。5 天(檢修時間包括日常的工藝檢修、設(shè)備檢修及每年的設(shè)備大修和更換爐襯停爐檢修時間)。不管是日常的工藝檢修、設(shè)備檢修還是每年的設(shè)備大修和更換爐襯停爐檢,在檢修工況時,只有兩座爐體生產(chǎn)在線,從日常的除塵效果來看,100 萬 m3 /h 除塵風(fēng)量即可滿足生產(chǎn)現(xiàn)場除塵工藝要求,因此風(fēng)機可以降速運行。 

圖片2 

煉鋼廠三座轉(zhuǎn)爐平均冶煉周期 34 min, 每座轉(zhuǎn)爐加廢鋼兌鐵水作業(yè)用時 6 min,此時爐前所需除塵風(fēng)量最大為 130 萬 m3/h。按三座轉(zhuǎn)爐連續(xù)加廢鋼兌鐵水作業(yè)共需用時 18 min (這是爐前130 萬m3 /h 風(fēng)量所用時間最長的一種特殊方式的考慮),加上風(fēng)機變頻器升、降速時間 1 min,130 萬 m3 /h風(fēng)量運行最長時間共計 19 min,而在一個冶煉周期內(nèi)其余時間所需除塵風(fēng)量為 100 萬 m3 /h,占風(fēng)機額定風(fēng)量的 76。9%(100/130=76。9%),時間最短為 15 min (34-19=15 min)。所以除塵風(fēng)機每天 130 萬 m3 /h 風(fēng)量運行時間為 13。42 h(19/34*24=13。42 h);100 萬 m3 /h 風(fēng)量運行時間為 10。58 h(15/34*24=10。58 h),按照表 1 可知,100 萬 m3 /h 風(fēng)量對應(yīng)風(fēng)機轉(zhuǎn)速為 689 r/min,電機運行電流為 230 A。 

注院按照除塵工藝要求,統(tǒng)計了 2016 年 2 月1 日零點開始,連續(xù) 30 天內(nèi)的生產(chǎn)情況:130 萬 m3 /h風(fēng)量運行的實際時間為平均每天 13。6 h(只要有一座轉(zhuǎn)爐在兌鐵水及加廢鋼狀態(tài)除塵風(fēng)機按130萬 m3 /h 運行),100 萬 m3 /h 風(fēng)量運行時間為平均每天 10。4 h。風(fēng)機采用變頻調(diào)速與液力偶合器調(diào)速的節(jié)電效果對比表如表 3 所示[7,8],76。9%額定風(fēng)量時, 采用變頻調(diào)速比液力偶合器調(diào)速節(jié)電率多18。7%。其中,高壓變頻調(diào)速與液力偶合器調(diào)速效率要轉(zhuǎn)速曲線圖如圖 1 所示。

圖片3 

圖片4 

如圖 1,當(dāng)風(fēng)機風(fēng)量為 100 萬 m3 /h 時,風(fēng)機轉(zhuǎn)速為 689 r/min,而電機額定轉(zhuǎn)速 993 r/min,轉(zhuǎn)速比為 69%,則變頻調(diào)速比液力偶合器調(diào)速效率高29%。 

綜上所述,130 萬除塵器風(fēng)機在 100 萬 m3 /h 風(fēng)量運行時,采用變頻調(diào)速比液偶調(diào)速至少可再節(jié)電18。7%以上,效益計算時按 15%取值。 

煉鋼廠 130 萬除塵風(fēng)機采用液偶調(diào)速,最低轉(zhuǎn)速不能低于 750 r/min (此時液力偶合器油溫達到80℃的跳機保護溫度),參照表 1 數(shù)據(jù)可知[9,10] ,其對應(yīng)電機電流 260 A。而變頻器調(diào)速范圍為 295~ 993 r/min (實際為 15~50 Hz,對應(yīng)的風(fēng)機轉(zhuǎn)速為 295~993 r/min),實現(xiàn)除塵風(fēng)機 100 m3 /h 風(fēng)量運行轉(zhuǎn)速 689 r/min,此時電機電流為 230 A,所以改變頻調(diào)速后,除塵風(fēng)機有 30A 電流的節(jié)電空間。 

結(jié)合煉鋼廠混鐵爐 80 萬除塵器風(fēng)機變頻實踐:改造前風(fēng)機轉(zhuǎn)速 670 r/min 時,平均日用電量20 686 kWh。變頻改造后,風(fēng)機轉(zhuǎn)速調(diào)到 670 r/min,日平均用電量只有 12 134 kWh, 日平均節(jié)電達8 552 kWh,日平均節(jié)電率為 41%,雖然兩套除塵器系統(tǒng)運行的工況不盡相同,但可以佐證液偶調(diào)速改變頻調(diào)速后,有較大的節(jié)電空間。 

在線液力偶合器運行時響聲大、油溫高淵轉(zhuǎn)速770 r/min 時,油溫高達 78.43℃,而油溫超過 80 ℃風(fēng)機有跳機保護冤, 電機一啟動, 風(fēng)機轉(zhuǎn)速就達到387 r/min,(正常應(yīng)小于 100 r/min),目前液力偶合器帶隱患運行,液偶超高的油溫不能保證夏天的正常運行,勢必造成停機。 

高壓變頻器自帶的各種保護功能能保護高壓電機的安全運行,減少啟動停止時對公司電網(wǎng)的沖擊,高壓變頻器還具有調(diào)速精度高,調(diào)速范圍寬,功率因數(shù)高的優(yōu)點[10] 。 

2 改造方案

1)取消現(xiàn)有的液力偶合器,并將高壓電機移位重新安裝。 利用 130 萬除塵系統(tǒng)的 80 萬除塵器主電 室西面房間改建成高壓變頻器室(長 9.5 m* 寬 5 m*高 4.3 m);新增一臺高壓變頻器,由于高壓變頻器運行會產(chǎn)生 4%的損耗而發(fā)熱[11-13],所以變頻器室內(nèi)需安裝工業(yè)空調(diào);利用一根 YJV-10KV - 3*240 mm2 高壓電纜用于變頻器輸出到高壓電機, 長度約 60 m(原高壓電機出線柜利舊,原高壓電機電纜作為高壓變頻器的進線電纜),改造后,高壓主回路原理詳見圖 2; 

圖片5 

2)新增一臺上位工控機,并編寫相應(yīng) PLC 程序及上位機畫面;

3)通過 PLC 程序?qū)崿F(xiàn)風(fēng)機的自動變頻調(diào)速, 130 萬除塵 PLC 系統(tǒng)通過工業(yè)以太網(wǎng)通訊分別讀取三座轉(zhuǎn)爐的冶煉狀態(tài)信號并參與到高壓電機變 頻器調(diào)速控制; 

4)兌鐵水及加廢鋼狀態(tài):取轉(zhuǎn)爐濺渣結(jié)束氮氣 切斷閥關(guān)閉信號開始, 爐體搖正開始吹煉氧氣閥門打開信號結(jié)束,此時除塵風(fēng)機按 130 m3 /h 風(fēng)量運行;

5)吹煉及出鋼狀態(tài)院取開始吹煉氧氣閥門打開信號開始,出完鋼后轉(zhuǎn)爐濺渣結(jié)束氮氣切斷閥關(guān)閉信號結(jié)束,此時除塵風(fēng)機按 100 m3 /h 風(fēng)量運行;

6)轉(zhuǎn)爐工藝檢修、設(shè)備檢修及停爐大修狀態(tài):操作工點擊上位機畫面上檢修按鈕,檢修轉(zhuǎn)爐二次除塵閥門關(guān)閉, 此時除塵風(fēng)機按 100 m3 /h 風(fēng)量運行;檢修完成操作工點擊上位機畫面上冶煉按鈕,按轉(zhuǎn)爐不同狀態(tài)進行高壓電機變頻器調(diào)速控制。 

3 改造主要設(shè)備材料組成

高壓變頻器 (容量 4 000 kVA), 低壓控制電纜、信號電纜、工控機、PLC 模塊、工業(yè)空調(diào)等。 

4 直接效益計算分析

1)正常生產(chǎn)除塵器每天 130 m3 /h 風(fēng)量運行時間 13.6 h,每小時消耗有功功率 2859 kW,由于改變頻調(diào)速后有 15%的節(jié)電率, 則可產(chǎn)生年效益院2 859 kW*13.6h*15%* (365-73.5)天 *0.54 元=91.80 萬元/年。 

2)三座轉(zhuǎn)爐平均年檢修時間 73.5 天;檢修時只有兩座轉(zhuǎn)爐生產(chǎn), 100 萬 m3 /h 除塵風(fēng)量即可滿足除塵工藝要求,參考表 1 數(shù)據(jù)可知此時電機輸出功率為 2 121 kW。 改變頻調(diào)速后最少有 15%的節(jié)電率, 則可產(chǎn)生年效益:2 121 kW*73。5*24*15% *0.54 元=30.30 萬元/年。 

3)正常生產(chǎn)時除塵器每天 100 m3 /h 風(fēng)量運行時間 10.58 h, 參考表 1 數(shù)據(jù)可知每小時消耗有功功率 2 121 kW, 改變頻調(diào)速后最少有 15%的節(jié)電率,則可產(chǎn)生年效益:2 121 kW*10.58h*15%*(365-73.5)*0.54 元=52.98 萬元/年。 

4)高壓電機 30 A 電流每小時消耗的有功功率:30 A*6.3 kV*1.732*0.89*0.95=276 kW, 而正常生產(chǎn)除塵器每天 100 m3 /h 風(fēng)量運行時間 10.58 h,加上年工藝、設(shè)備檢修及轉(zhuǎn)爐大修時間 1 764 h,則可產(chǎn)生年效益:(276 kW*10.4 h*(365-73.5)+276 kW*1 764 h*0.54 元)=109.96 萬元/年。 

5)液偶正常每 3 年返廠保養(yǎng) 1 次,保養(yǎng)費約11 萬元,變頻改造后可節(jié)省液偶維修費用 3.67 萬元 轅年。 (11 萬 /3 年=3.67 萬元)。 

6)空調(diào)運行耗電費:3 150 kW 變頻器額定運行發(fā)熱量按 4%計算,達到 126 kW/小時, 需安裝 28 kW 制冷量空調(diào) 4 臺,年耗電量產(chǎn)生費用院126 kW/2。6(能效比)*60% 開動率 *24 小時 *365 天 *0.54 元=13.75 萬元 /年。 

7)設(shè)備折舊費: 電氣設(shè)備固定資產(chǎn)折舊費每年按 10%計算,約為 11 萬元 /年。 

8)合計年節(jié)電計算效益: 225.47 萬元 /年(91.80+30.30+52.98+109.96+ 3.67-13.75-11=263.96 萬元)。 

5 年節(jié)電直接效益實際完成

改造前平均日電耗 68 626 kWh,改造后平均日電耗 44 800 kWh。 所以, 改造后年節(jié)電直接效益實際為:469.61 萬元/年 [(68626/天-44800/天) *365*0.54=469.61 萬元]。 

6 間接效益分析

1)采用變頻器控制電機的轉(zhuǎn)速,取消液力耦合器加放空閥門控制調(diào)節(jié), 降低了設(shè)備的故障率,節(jié)電效果顯著;

2)采用變頻器控制電機, 實現(xiàn)了電機的軟啟動,延長了設(shè)備的使用壽命,避免了對電網(wǎng)的沖擊; 

3)電機將在低于額定轉(zhuǎn)速的狀態(tài)下運行,減少了噪聲對環(huán)境的影響; 

4)具有過載、過壓、過流、欠壓、電源缺項等自動保護; 

5)采用變頻調(diào)速控制方式,減少了液力耦合器的維護,維修等,大大降低了運行成本。 實踐證明,變頻改造具有顯著的節(jié)電效果,是一種理性的調(diào)速控制方式。 既提高了設(shè)備效率,又滿足了生產(chǎn)工藝要求,并且還大大減少了設(shè)備維護、維修費用,另外當(dāng)采用了變頻調(diào)速時,由于變頻裝置內(nèi)的直流電抗器能很好的改善功率因數(shù), 也可以為電網(wǎng)節(jié)約容量。 直接和間接經(jīng)濟效益十分明顯。 

7 結(jié) 論

變頻調(diào)速控制技術(shù), 能達到很好的節(jié)能效果,同時,也降低了電機啟動時對電網(wǎng)的沖擊,提高了設(shè)備的功率因數(shù), 延長了機械系統(tǒng)的使用壽命,提升了系統(tǒng)的可靠性。 另外,因為變頻器強大的保護功能,對設(shè)備起到了很好的保護作用,有效降低了設(shè)備的維護成本。 近幾年,隨著變頻調(diào)速技術(shù)的不斷推廣與應(yīng)用,從實踐結(jié)果來看,得到了良好經(jīng)濟效應(yīng)與社會效應(yīng),并且,也得到用戶的廣泛認同。 

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