李新勝 席光強 孫強
(臨沂江鑫鋼鐵有限公司,山東 臨沂276000)
摘要:本文對臨沂江鑫鋼鐵3#高爐爐底溫度升高護爐實踐進行了總結。結合高爐生產實際,采取了提高鈦負荷、加強鐵口維護、調整操作參數等一系列綜合護爐措施,爐底溫度逐步下降,解除了安全警報,達到了安全生產。同時由于各種護爐措施的力度掌握較好,在護爐過程中,高爐技術經濟指標未受到明顯影響,并在爐底溫度下降至430℃以下后,迅速轉入逐步強化冶煉。
關鍵詞:高爐;爐底溫度;護爐;高效
1 高爐基本概況
江鑫鋼鐵 3號高爐,有效容積1080m³,設20個風口,2個鐵口,爐喉直徑6000mm,爐缸直徑7600mm,上料系統采用斜橋主卷揚提升-料車裝卸料形式,雙軌交替上料;爐頂采用PW串罐無料鐘爐頂設備;爐體采用全冷卻壁軟水密閉循環系統,爐腹、爐腰及爐身下部采用4段銅冷卻壁;爐缸耐材采用國產(2層超微+2層微孔)大塊碳磚和2層陶瓷墊的結構;出鐵場為南北雙矩形,平坦化結構;采用水沖渣處理設施;三座改進型頂燃式熱風爐;采用全干法煤氣除塵并設“TRT”發電裝置。
2 高爐運行狀態
2.1 高爐順行狀況
3#高爐于2012年11月10日開爐,實現一次投產成功,投產后,順行狀態良好,冶煉強度逐步提高,但自投產至2016年因各方面原先各項指標偏低。2016年底至今,高爐穩定順行,各項經濟、技術指標逐漸提高,單位爐容產鐵8465.38t/m³,預計按計劃到2021年10月停產,將達長壽高爐標準(2015年環保限產停爐,3#爐3月停爐,2015年8月份開爐生產。高爐自投產至今,無大中修)。3#高爐2013-2020年生產指標見表1。
2.2 高爐爐底溫度升高情況
自2020年2月11日起,爐底3層溫度整體呈上升趨勢,其中103-2a點溫度較高,3月5日上升至487℃,爐底碳素搗料層溫度由2月10日的102℃逐步上升,至3月5日上升至135℃。為保證爐缸安全,延長高爐一袋爐役,于2020年4月1日開始加鈦球護爐,4月、5月份采取強制性護爐,維持生鐵[Ti]含量0.14%以上,6月份維持生鐵[Ti]含量0.12%左右,爐底溫度穩定在390℃左右,4月下旬取得一定護爐效果后,逐步進行強化冶煉。爐底3層溫度變化趨勢見圖一,側壁TE108層溫度變化趨勢見圖二。備注:103-2a(4a、6a、8a)點熱電偶插入深度2965mm,8a點熱電偶開爐不久就損壞。
圖1 爐底103層溫度變化趨勢圖
圖2 爐缸側壁溫度變化趨勢圖
2.3 爐底溫度升高的原因分析
(1)鐵水環流。鐵水環流加劇鐵水對炭磚滲透和沖刷,造成炭磚出現分步性和階段性分層和粉化后剝離,此時,會造成對應部位檢測點溫度跳躍式波動。
(2)化學氧化侵蝕。堿金屬和鋅均能滲透到炭磚微隙內部發生化學反應,造成炭磚體積膨脹,引起炭磚粉化。
(3)產量波動引起爐內死焦柱形狀變化,磚襯熱面結構,磚襯內部結構受爐溫變化引起結構變形改變有關。
(4)3#高爐自2012年11月10日開爐以來持續高強度冶煉已達7年零4個月,在同類型高爐屬于長壽高爐,加之2015年環保停產,3月份、10月份停開爐兩次,對爐缸、爐底耐材損傷較大,降低耐材使用壽命。
3 護爐措施
3.1 提高冷卻強度,增加爐底冷卻水流量
2月23日爐底冷卻水全開,水量由170m³/h,加至240m³/h左右,加大爐底冷卻水量后,爐底溫度有所下降。
3.2 適當降低冶煉強度
自2月11日采取限產措施,富氧量由12000m³/h降至3000m³/h,風量由3050m³/min降至2900m³/min,同時爐內采取進一步降低頂壓使用水平,降低冶煉強度的措施。
3.3 調整高爐操作參數
生鐵[Si]由 0.25%-0.40%提高至 0.35%-0.50%,促進鈦還原,爐渣堿度提高至1.20倍-1.25 倍,生鐵含硫低于0.03%,嚴禁低爐溫高硫,利于形成石墨碳保護層。
3#高爐生鐵[Si]和生鐵[Ti]含量見圖三。
圖3 生鐵[Si]、[Ti]含量趨勢圖
3.4 提高鈦負荷,強化護爐
利用 TiO 2 還原生成[Ti]后,形成 [TiC]、[TiN] 以及固溶體 Ti(C,N),在冷卻強度大的部位沉積,即侵蝕較嚴重的部位,形成保護層,達到護爐的目的。2020年4月1日配加鈦球250kg/批,7日增加至300kg/批,提高鈦負荷至8kg/t(Fe)。生鐵中[Ti]含量由原來的0.06%提高到0.12%以上,[Ti]含量持續高達0.162%,取得了良好的效果。
3.5加強鐵口維護
鐵口深度控制在 2.3 米至 2.5 米,嚴禁潮鐵口出鐵,嚴禁悶炮操作,減少燒鐵口次數,保持全風高壓堵口率,加強鐵口維護,維護鐵口泥包完整。提高鈦負荷后,及時打開鐵口,避免鐵前憋風,破壞高爐順行,避免崩料、懸料。
4 高效護爐效果
此次護爐從配加鈦球至爐底TE103-2a溫度低于400℃,歷時 56 天,時間短,效果良好,護爐期間、后期技術經濟指標良好。同時沒有因鈦護爐造成爐缸堆積,不增加高爐操作難度,不影響后續高爐技術經濟指標的改善。也符合首鋼等高爐停爐后的解剖實際測量侵蝕規律:即:
第一,越是侵蝕嚴重的地方,沉積越厚,即最需要的地方,補的最多;
第二,越是冷卻強度大的地方,沉積的越厚,這地方一般也是距冷卻壁最近的地方,溫度最低,鈦化物最容易析出。
5 結語
(1)由于處于爐役末期,在爐缸炭磚溫度升高階段就引起足夠重視,分析出主要原因,及時采取一定的護爐措施,此次江鑫鋼鐵3#高爐護爐,是在爐底炭磚溫度上升階段沒有超過警戒值,就采取護爐措施的。
(2)在爐缸受到侵蝕時,采用含鈦爐料護爐是一種重要的措施。利用含鈦爐料護爐是一個長期和不斷調整的過程,要根據高爐實際情況及時調整鈦負荷,以利于高爐技術指標的優化。
(3) 由于江鑫鋼鐵3#高爐處于爐役后期,要樹立長期護爐觀念,維持一定的鈦負荷水平,加強鐵口維護,改善原燃料條件,提高焦炭熱強度,降低有害元素含量,達到高爐長壽與改善技術經濟指標的統一,做到長壽與強化的統一。
(4)高爐中后期必須想辦法提高其冷卻強度。
參考文獻
[1] 劉云彩. 預防高爐爐缸燒穿, 中國冶金. 2013,6.
[2] 夏萬順等.邯寶1號高爐爐缸側壁溫度升高的治理,煉鐵,2016,4.
[3] 李連仲.首鋼四號高爐爐缸燒穿修復和生產,1985年(內部資料)
[4] 湯清華,爐缸爐底燒穿事故,載:高爐失常與事故處理 張壽榮主編
[5] 張福明等. 現代高爐長壽技術,北京:冶金工業出版社,2012年.
[6] 張壽榮,于仲杰等編著.高爐失常與事故處理[M].北京:冶金工業出版社,2012.
[7] 鄭艾軍,龐江等,宣鋼 1 # 高爐高效綜合護爐技術措施