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方大特鋼1050m3高爐開(kāi)爐快速達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-08-26  作者:許江明 鄒燕飛  瀏覽次數(shù):1107
 
核心提示:摘要:方大特鋼1050m3高爐中修開(kāi)爐過(guò)程進(jìn)行了總結(jié)。通過(guò)開(kāi)爐前的精心準(zhǔn)備,制定合理的開(kāi)爐方案、準(zhǔn)確選擇開(kāi)爐料和各種操作參數(shù),適時(shí)調(diào)整操作制度,優(yōu)化高爐操作,實(shí)現(xiàn)了順利開(kāi)爐和快速達(dá)產(chǎn)。 關(guān)鍵詞:開(kāi)爐;達(dá)產(chǎn);達(dá)標(biāo)
 方大特鋼1050m3高爐開(kāi)爐快速達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)實(shí)踐

許江明  鄒燕飛

(方大特鋼科技股份有限公司  江西 南昌 330012)

摘要:方大特鋼1050m3高爐中修開(kāi)爐過(guò)程進(jìn)行了總結(jié)。通過(guò)開(kāi)爐前的精心準(zhǔn)備,制定合理的開(kāi)爐方案、準(zhǔn)確選擇開(kāi)爐料和各種操作參數(shù),適時(shí)調(diào)整操作制度,優(yōu)化高爐操作,實(shí)現(xiàn)了順利開(kāi)爐和快速達(dá)產(chǎn)。

關(guān)鍵詞:開(kāi)爐;達(dá)產(chǎn);達(dá)標(biāo)

1  前言

方大特鋼二號(hào)高爐有效容積1050m3,自2011年12月25日投產(chǎn),根據(jù)公司安排于2018年12月15日停爐中修,主要檢修的項(xiàng)目為更換5、6、7段全部銅冷卻壁及冷卻系統(tǒng)腐蝕水管、沖渣溝重新砌筑等。本次高爐從烘爐、試壓、試漏、裝料、直到2019年1月4日23:58點(diǎn)火送風(fēng),均實(shí)現(xiàn)了安全、有效、科學(xué)合理。高爐送風(fēng)后第三天產(chǎn)量達(dá)到3100噸,第4天日產(chǎn)3650噸,第5天實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)3860t高爐各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)得到快速?gòu)?qiáng)化,利用系數(shù)達(dá)到3.83以上高爐實(shí)現(xiàn)了快速的達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo);開(kāi)爐后的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表1

表1開(kāi)爐一周主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

日期

風(fēng)量

風(fēng)溫

利用系數(shù)

煤比

焦比

燃料比

[si]

鐵水溫度

m3

t/m3.d

Kg/t

Kg/t

Kg/t

%

1月6日

2064

871

1.95

82.5

498.2

580.7

1.36

1461

1月7日

2338

1083

2.42

110.20

481.7

591.9

0.87

1448

1月8日

2572

1053

2.75

97.9

472.1

570

0.67

1451

1月9日

2853

1093

2.96

114.8

443.9

558.7

0.91

1480

1月10日

2955

1168

3.48

103.9

449.4

553.3

0.46

1488

1月11日

3000

1175

3.69

102.4

431.2

533.6

0.38

1478

2  開(kāi)爐準(zhǔn)備

(1)高爐烘爐。高爐使用風(fēng)量500~1000m3/min進(jìn)行常壓烘爐。為保護(hù)爐頂設(shè)備,烘爐過(guò)程嚴(yán)格控制爐頂溫度不大于300℃,氣密箱溫度小于50℃.烘爐從1月1日開(kāi)始到1月3日風(fēng)溫達(dá)到450℃,一直保持到1月4日;為了保證爐內(nèi)襯體的水分在高壓條件下的有效驅(qū)除,1月2日11:00開(kāi)始加大風(fēng)量到1500m3/min,,風(fēng)壓70kpa,爐頂壓力17kpa,各風(fēng)口二套夾縫就開(kāi)始向外滲水,到1月4日滲水現(xiàn)象緩解,到高爐送風(fēng)后,滲水現(xiàn)象基本消除,說(shuō)明烘爐效果非常理想。

圖1 

(2)試壓檢漏。分為對(duì)高爐本體及煤氣系統(tǒng)、送風(fēng)管道系統(tǒng)試壓檢漏操作。主要對(duì)高爐本體及系統(tǒng)內(nèi)的所有焊縫,重點(diǎn)是施工焊縫、熱風(fēng)圍管焊縫,鵝頸管、直管法蘭、風(fēng)口各套間的結(jié)合部、冷卻設(shè)備密封罩、各進(jìn)出口管封板焊縫、人孔法蘭、上升管、下降管、探尺傳動(dòng)裝置法蘭(新?lián)Q爐殼)重點(diǎn)排查。以爐頂壓力為準(zhǔn),最高壓力210kpa;高爐本體打壓共計(jì)2次,對(duì)試壓檢漏過(guò)程發(fā)現(xiàn)的大小漏點(diǎn)全部進(jìn)行了堵漏處理。 

3  開(kāi)爐料及開(kāi)爐參數(shù)

3.1  開(kāi)爐參數(shù)

(1) 焦炭:本廠(chǎng)干熄焦

(2) 礦石:燒結(jié)礦70%+廠(chǎng)球30%(因燒結(jié)檢修未完成,使用落地?zé)Y(jié)礦)

(3) 熔劑:白云石

(4) 正常料焦比0.80t/t,R2=1.0

(5) 全爐干焦比:2.8t/t

(6) 空焦堿度R2:0.80

(7) 爐料平均壓縮率:13%

(8) 預(yù)計(jì)生鐵成分:[Si]=3.5%[Fe]=92.09%

(9) 礦批:16t

(10) 料線(xiàn):1.5m

(11) 風(fēng)口尺寸:630×115mm

(12) 風(fēng)口數(shù)量:20個(gè)

(13) 風(fēng)口面積:0.2076m2

(14) 采用集中堵風(fēng)口開(kāi)爐,工作風(fēng)口6個(gè),總進(jìn)風(fēng)面0.0623m2,堵14個(gè)風(fēng)口

3.2  裝料參數(shù)

本次裝料共分四段,第一段為枕木,第二段鐵口以上至爐腰下沿為凈焦,第三段爐腰到爐身中下部為空焦,第四段爐身中部至1.5m料線(xiàn)為正常料。具體裝入?yún)?shù)見(jiàn)錯(cuò)誤!未找到引用源。

表2方大特鋼1050m3高爐開(kāi)爐裝料情況

物料

裝入部位

裝入部位爐容(m3

批料體積(m3

批數(shù)

實(shí)際體積(m3

枕木

死鐵層及爐缸風(fēng)口二套下檐以下

--

--

--

--

凈焦

鐵口以上至爐腰下沿

311.990

29.832

30

313.7443

空焦

爐腰到爐身中下部

337.23

34.117

34

384.9178

正常料

爐身中部至1.5m料線(xiàn)

482.127

22.31

22

425.4020

3.3  布料原則

凈焦采用單環(huán)布料a=19°,空焦a=20°布料,正常料凈焦、空焦均采用a=25°布料,后隨著料線(xiàn)的增長(zhǎng)逐步提高角度直至過(guò)度到多環(huán)布料,以保證整個(gè)料柱礦焦分布穩(wěn)定和連續(xù)性。

3.4  風(fēng)口狀態(tài)

20個(gè)風(fēng)口全部采用φ115*630mm風(fēng)口,進(jìn)風(fēng)面積0.2076m2,送風(fēng)前堵6個(gè)風(fēng)口送風(fēng),進(jìn)風(fēng)面積0.145m2,堵風(fēng)口時(shí)用耐火磚堵嚴(yán)防止送風(fēng)后吹開(kāi);

3.5  鐵口富氧系統(tǒng)

南北兩個(gè)鐵口均安裝了富氧鼓風(fēng)系統(tǒng):鐵口孔道預(yù)埋了鋼管,分別連接壓縮空氣和氧氣,實(shí)現(xiàn)通過(guò)向爐內(nèi)富氧鼓風(fēng)。

4  開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)情況

4.1  點(diǎn)火送風(fēng)過(guò)程

高爐于1月4日23:58點(diǎn)火送風(fēng);送風(fēng)料線(xiàn)1.3m,風(fēng)壓78kpa,風(fēng)量930m3/min,風(fēng)溫750℃,同時(shí)兩個(gè)鐵口進(jìn)行富氧鼓風(fēng),送風(fēng)27分鐘后17#風(fēng)口亮,42分鐘后全部風(fēng)口亮,35分鐘后料線(xiàn)開(kāi)始松動(dòng),按正常料線(xiàn)下料;8:20分煤氣防爆實(shí)驗(yàn)合格,引煤氣操作。送風(fēng)12小時(shí)后爐頂溫度明顯上升,說(shuō)明高爐軟融帶已經(jīng)完全形成;

4.2  出渣鐵情況

高爐送風(fēng)10小時(shí)后南鐵口停止富氧鼓風(fēng),鼓風(fēng)管拔出后,鐵口噴濺鐵花,10:10堵口;送風(fēng)15小時(shí)后根據(jù)計(jì)劃填料計(jì)算渣鐵生成量,當(dāng)爐缸內(nèi)渣鐵液面上升到鐵口中心線(xiàn)時(shí),組織出鐵,渣鐵流動(dòng)性良好。開(kāi)爐后第一爐鐵水[si]=4.98,鐵水溫度1398℃,爐渣堿度R2=1.05。第2爐鐵水就改水渣系統(tǒng),之后鐵水物理熱明顯升高,渣鐵流動(dòng)性好。隨著高爐冶強(qiáng)提高和爐溫下降、鐵量增多,1月6日16:00開(kāi)始兩邊出鐵;高爐逐步恢復(fù)到正常水平操作;

4.3  送風(fēng)制度調(diào)整

(1)以爐況順行為基準(zhǔn),穩(wěn)步加風(fēng)。第一次出鐵后風(fēng)量以100~150m3/min加風(fēng)。隨著冶強(qiáng)逐步提高,待14個(gè)風(fēng)口全風(fēng)后,1月7日開(kāi)第一個(gè)風(fēng)口,之后以5個(gè)小時(shí)開(kāi)一個(gè)風(fēng)口的速度開(kāi)風(fēng)口,到1月9日最后一個(gè)風(fēng)口打開(kāi)。隨著風(fēng)量、風(fēng)壓提高,適當(dāng)提高爐頂壓力,促進(jìn)形成穩(wěn)定的煤氣流;風(fēng)量增加見(jiàn)表3。

(2)抓住時(shí)機(jī),逐步將風(fēng)溫和富氧用至正常水平;開(kāi)爐時(shí)風(fēng)溫750℃,由于開(kāi)爐爐溫水平較高,風(fēng)溫水平很難用上來(lái),隨著降焦增煤措施到位,逐步提高風(fēng)溫使用水平,1月7日風(fēng)溫恢復(fù)到1150℃,逐步穩(wěn)定。開(kāi)爐18小時(shí)后富氧3000m3/h。1月7日9:00實(shí)現(xiàn)了富氧7000m3/h的正常水平;風(fēng)溫使用情況見(jiàn)表4。

 

表2開(kāi)爐后風(fēng)量變化

圖2 

 

表1風(fēng)溫隨送風(fēng)后時(shí)間的變化

圖3 

4.4  熱制度的調(diào)整

高爐開(kāi)爐焦比750kg/t,出第一爐鐵后,焦比調(diào)整到630kg/t,之后根據(jù)爐溫及風(fēng)溫變化逐步降低焦比;送風(fēng)25小時(shí)后焦比降低到500kg/t,高爐開(kāi)始噴煤;第4天焦比降低到420kg/t,煤比115kg/t;送風(fēng)后第一爐鐵[si]=4.82,鐵水溫度1398℃,第二爐鐵水溫度1421℃,說(shuō)明爐缸已經(jīng)充分加熱,這其中一部分原因是本廠(chǎng)第一次使用預(yù)埋氧槍開(kāi)爐。預(yù)埋氧槍是在鐵口插入氧搶?zhuān)诓煌A段通入不同純度的氧氣,以達(dá)到輔助加熱爐缸的目的,在本次開(kāi)爐中取得了良好的效果。鐵水硅含量在送風(fēng)后40小時(shí)降低到1.0%以下。鐵水硅含量和鐵水溫度與爐次的關(guān)系見(jiàn)表2。

 

表2鐵水溫度和鐵水硅含量隨爐次的變化

圖4 

5  結(jié)語(yǔ)

5.1  成功之處

1.本次開(kāi)爐填充料計(jì)算,根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),充分考慮到本廠(chǎng)原料性能,選擇了適合的計(jì)算參數(shù)。填充料實(shí)際入爐情況和計(jì)算結(jié)果基本吻合,為成功開(kāi)爐提供了基本的保障。

2.本次開(kāi)爐使用的焦炭均為本廠(chǎng)自產(chǎn)干熄焦,物理化學(xué)性能穩(wěn)定,冶金性能良好,且焦比選擇合適。開(kāi)爐后鐵水溫度迅速上升,鐵水硅含量和鐵水溫度迅速匹配,鐵水流動(dòng)性迅速好轉(zhuǎn),爐前工作量明顯低于前幾次開(kāi)爐。

3.本次開(kāi)爐,本廠(chǎng)第一次使用預(yù)埋氧搶開(kāi)爐,對(duì)爐缸的蓄熱起到了良好的輔助作用。

4.本次開(kāi)爐對(duì)負(fù)荷的把握十分到位,送風(fēng)后40小時(shí),鐵水硅含量已經(jīng)降低到1%以下,并且始終保持較好的物理熱,降硅過(guò)程是成功且迅速的。

5.本次開(kāi)爐,各單位積極配合,使用專(zhuān)用鐵水罐裝鐵,在前期,將裝入的流動(dòng)性不好的鐵水和相鄰高爐的正常鐵水混合送往轉(zhuǎn)爐,為轉(zhuǎn)爐消化開(kāi)爐初期異常鐵水創(chuàng)造了條件。

6.本次開(kāi)爐生產(chǎn)組織較為完善,關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)派專(zhuān)人負(fù)責(zé),克服了設(shè)備聯(lián)動(dòng)試車(chē)時(shí)間短,設(shè)備檢修項(xiàng)目多等困難,開(kāi)爐后未發(fā)生非計(jì)劃休風(fēng),為此次開(kāi)爐提供了強(qiáng)有力的支持。

5.2  不足之處

1.  因與本高爐配套的燒結(jié)機(jī)檢修未完成,本次開(kāi)爐使用的燒結(jié)礦為落地?zé)Y(jié)礦,冶金性能較差,為開(kāi)爐過(guò)程中的爐況反復(fù)埋下了伏筆。

2.  開(kāi)爐過(guò)程中有一次長(zhǎng)時(shí)間大幅度的減風(fēng)過(guò)程,影響了開(kāi)爐進(jìn)度。

 
 
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