淺談如何降低鐵水運(yùn)輸機(jī)車(chē)故障率實(shí)現(xiàn)降本增效
張啟龍 付煥進(jìn) 吳躍華 李承錦 馬環(huán)茹
(中天鋼鐵集團(tuán)有限公司第二煉鐵廠)
摘要:本文從降低鐵水運(yùn)輸機(jī)車(chē)故障率及維修成本出發(fā),統(tǒng)計(jì)機(jī)車(chē)故障率及維修成本消耗,通過(guò)總結(jié)分析機(jī)車(chē)故障原因及故障頻率,對(duì)如何提高機(jī)車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)率等問(wèn)題進(jìn)行分析和探討,充分利用現(xiàn)有資源對(duì)機(jī)車(chē)故障頻發(fā)點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn),最終達(dá)到降低機(jī)車(chē)故障率,降本增效的目的,更好的服務(wù)于高爐生產(chǎn)。
關(guān)鍵詞:鐵水運(yùn)輸機(jī)車(chē);發(fā)電機(jī);空調(diào);暖氣;減震墊;冷卻器
中圖分類號(hào):TF32
引言
在目前鋼鐵企業(yè)市場(chǎng)較好的形勢(shì)下,迫切要求鋼鐵企業(yè)提升各項(xiàng)產(chǎn)能的同時(shí)降本增效也是追求超額剩余價(jià)值的一種路線。其中鐵水運(yùn)輸機(jī)車(chē)作為煉鐵和煉鋼的銜接關(guān)鍵設(shè)備,對(duì)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定起到至關(guān)重要的作用。
1 課題背景
中天鋼鐵集團(tuán)有限公司第二煉鐵廠有8#、9#、10#三座1580m3高爐,三條鐵水運(yùn)輸線,共有7臺(tái)機(jī)車(chē)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)運(yùn)鐵水,由于機(jī)車(chē)已到達(dá)使用年限,正處于交替下線大修之際,目前在線使用5臺(tái),一臺(tái)備用,一臺(tái)大修。
現(xiàn)有機(jī)車(chē)主要存在的故障有以下幾點(diǎn):
1.1、機(jī)車(chē)油冷卻器進(jìn)出口油管接頭頻繁漏油;
1.2、空調(diào)發(fā)電機(jī)24小時(shí)連續(xù)工作故障頻發(fā),維修成本及備件費(fèi)用高;
1.3、機(jī)車(chē)輪組拉臂裝置連接處減震墊易損壞使用周期短,維修成本及備件消耗大幅度上升;
2 原因分析:
針對(duì)上述情況,我廠多次組織相關(guān)專業(yè)人員召開(kāi)分析研討會(huì),對(duì)上述存在的問(wèn)題逐一分析總結(jié)存在以下幾點(diǎn):
2.1、機(jī)車(chē)油冷卻器原進(jìn)出口油管是硬管連接,在拉罐或兌罐過(guò)程中會(huì)受到劇烈撞擊導(dǎo)致油冷卻器進(jìn)出口接頭漏油,發(fā)現(xiàn)不及時(shí)會(huì)造成大量冷卻液泄漏,造成安全隱患,影響機(jī)車(chē)正常工作,鐵水轉(zhuǎn)運(yùn)怠慢,高爐正常生產(chǎn)受限且大幅度增加我廠冷卻液消耗;
2.2、因工況及天氣因素,機(jī)車(chē)駕駛室內(nèi)需要用空調(diào)調(diào)節(jié)溫度,而空調(diào)電源來(lái)自于發(fā)電機(jī),由于機(jī)車(chē)是屬于連續(xù)工作狀態(tài),則發(fā)電機(jī)無(wú)待機(jī)休息時(shí)間,長(zhǎng)期累積導(dǎo)致發(fā)電機(jī)故障率大大提高,導(dǎo)致機(jī)車(chē)正常工作受到影響;
2.3、由于我廠機(jī)車(chē)輪組拉臂裝置連接處減震墊使用周期短,使用周期僅為一個(gè)月左右。分析原因主要為我廠鐵路彎道處曲率半徑過(guò)小(80-90米)且現(xiàn)有減震墊無(wú)安裝卡槽,使用過(guò)程中減震墊會(huì)有移位現(xiàn)象,另減震墊尺寸較小,故由于受力不均且減震墊承載力有限容易造成擠壓破損。
3 解決方案:
3.1針對(duì)機(jī)車(chē)油冷卻器進(jìn)出口油管接頭頻繁漏油
根據(jù)原因分析油管接頭漏油是由機(jī)車(chē)在拉罐或兌罐過(guò)程中會(huì)受到劇烈撞擊引起的,劇烈撞擊是客觀存在的,唯有消除震動(dòng)對(duì)油管接頭損壞是解決問(wèn)題的關(guān)鍵,故將冷卻器進(jìn)出口油管改為金屬軟管連接,消除火車(chē)撞擊產(chǎn)生的震動(dòng)對(duì)油管接頭的損壞,保障機(jī)車(chē)穩(wěn)定運(yùn)行的同時(shí)也能控制油品消耗。(如下圖所示)
整改前 整改后
表一 冷卻液年消耗統(tǒng)計(jì)
年份 |
數(shù)量 |
總額 |
2019年 |
1230升 |
184500元 |
2020年 |
820升 |
123000元 |
經(jīng)統(tǒng)計(jì)所得2020年同比上年度節(jié)約61500元
3.2空調(diào)發(fā)電機(jī)24小時(shí)連續(xù)工作故障頻發(fā),維修成本及備件費(fèi)用高:
機(jī)車(chē)屬于連續(xù)工作狀態(tài),則發(fā)電機(jī)無(wú)待機(jī)休息時(shí)間,唯有減少發(fā)電機(jī)工作時(shí)間是降低發(fā)電機(jī)故障率唯一途徑。為貫徹降本增效這一方針,充分利用現(xiàn)有資源降低發(fā)電機(jī)故障率,對(duì)機(jī)車(chē)進(jìn)行改造,將主柴油發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻循環(huán)水引管路通至駕駛室并在駕駛室添加小型散熱,冬天利用主柴油發(fā)動(dòng)機(jī)循環(huán)冷卻水進(jìn)行取暖且同時(shí)有助于發(fā)動(dòng)機(jī)散熱,免除冬季發(fā)電機(jī)工作時(shí)間,降低發(fā)電機(jī)故障率。這一措施落實(shí)使得全年可節(jié)省一半空調(diào)發(fā)電機(jī)消耗費(fèi)用。(如下圖所示)
整改前 整改后
表二 發(fā)電機(jī)維修年費(fèi)用統(tǒng)計(jì)
年份 |
維修次數(shù) |
維修金額 |
2019年 |
31次 |
93000元 |
2020年 |
17次 |
51000元 |
表三發(fā)電機(jī)柴油年消耗統(tǒng)計(jì)
年份 |
柴油金額 |
2019年 |
185003元 |
2020年 |
95642元 |
經(jīng)統(tǒng)計(jì)所得2020年同比上年度節(jié)約131361元
3.3 針對(duì)機(jī)車(chē)輪組拉臂裝置連接處減震墊易損壞使用周期短,維修成本及備件消耗急劇上升。
經(jīng)分析主要為我廠鐵路彎道處曲率半徑過(guò)小(80-90米)且現(xiàn)有減震墊無(wú)安裝卡槽,使用過(guò)程中減震墊會(huì)有移位現(xiàn)象,另減震墊尺寸較小,故由于受力不均且減震墊承載力有限容易造成擠壓破損,為了節(jié)省維修費(fèi)用且更好的保證機(jī)車(chē)生產(chǎn)使用,對(duì)機(jī)車(chē)輪組拉臂裝置連接處減震墊進(jìn)行改進(jìn),加大減震墊外形尺寸增強(qiáng)其承載能力并安裝在卡槽內(nèi),即可延長(zhǎng)減震墊使用壽命。(如下圖所示)
整改前 整改后
表四 機(jī)車(chē)減震墊維修統(tǒng)計(jì)
年份 |
維修次數(shù) |
維修金額 |
2019年 |
22次 |
132000元 |
2020年 |
16次 |
96000元 |
經(jīng)統(tǒng)計(jì)所得2020年同比上年度節(jié)約36000元。
4 結(jié)束語(yǔ)
本次課題研究,從選題背景,問(wèn)題分析到解決方案,分部有序完成,再通過(guò)前后數(shù)據(jù)對(duì)比得出結(jié)論,事實(shí)證明改進(jìn)后的機(jī)車(chē)故障率明顯下降,維修成本也大大降低,達(dá)到甚至超過(guò)預(yù)期效果,為后續(xù)機(jī)車(chē)穩(wěn)定運(yùn)行及降低維修成本提供了保障。同時(shí),通過(guò)此次課題研究發(fā)現(xiàn)降本增效、提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率是企業(yè)發(fā)展不竭動(dòng)力,從而體現(xiàn)了1+1>2的團(tuán)隊(duì)精神,也提升了自我分析和解決問(wèn)題的能力以及自身的技術(shù)水平,積累了更多處理問(wèn)題的經(jīng)驗(yàn),為后續(xù)更好的保障生產(chǎn)穩(wěn)定保駕護(hù)航。
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