仲 園
(上海梅山鋼鐵股份有限公司,江蘇南京 210039)
【摘 要】 梅鋼4#高爐有效容積3 200 m3,采用外燃式熱風(fēng)爐結(jié)構(gòu)。2019年熱風(fēng)爐燃耗72.2 kgce/t,燃耗偏高。主要原因是熱風(fēng)爐漏風(fēng)、燃燒參數(shù)設(shè)置不合理、高爐煤氣壓力波動(dòng)大、空氣換熱器劣化嚴(yán)重。為此逐步 實(shí)施了各項(xiàng)整改措施。實(shí)施后,2020年4#高爐熱風(fēng)爐累計(jì)燃耗降低4.8%,節(jié)能效果顯著。
【關(guān)鍵詞】 熱風(fēng)爐;燃耗;漏風(fēng);煤氣壓力
前言
熱風(fēng)爐是高爐重要配套設(shè)備。煉鐵過(guò)程中,熱風(fēng)爐主要燃燒高爐煤氣加熱爐內(nèi)蓄熱體,以保證高爐熱風(fēng)供應(yīng)。提高風(fēng)溫有助于降低焦比、增加產(chǎn)量。熱風(fēng)爐消耗高爐煤氣約占高爐副產(chǎn)煤氣 33%,因此提高熱風(fēng)爐熱效率對(duì)降低能耗具有重大意義[1-2]。
1 4#高爐熱風(fēng)爐現(xiàn)狀
1.1 設(shè)計(jì)參數(shù)
梅鋼4#高爐于2009年5月12日投產(chǎn),有效容積 3200 m3,高爐利用系數(shù) 2.2 t/(m3·d)。其熱風(fēng)爐設(shè)計(jì) 參數(shù)見(jiàn)表1。
1.2 燃耗對(duì)標(biāo)
梅鋼 2#、4#、5#高爐熱風(fēng)爐燃耗差距較大:2019年 2#高爐熱風(fēng)爐燃耗 68.3 kgce/t,4#高爐熱風(fēng)爐72.2 kgce/t,5#高爐熱風(fēng)爐65.4 kgce/t,高爐工序噸鐵耗 煤 氣 68.1 kgce。 寶鋼股份各基地對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
從各基地對(duì)標(biāo)來(lái)看,梅鋼燃耗在四基地處于劣勢(shì),僅5#高爐熱風(fēng)爐燃耗處于基地平均值水平。而4#高爐熱風(fēng)爐燃耗較 2#、5#高爐均高,因此迫切需要降低4#高爐熱風(fēng)爐燃耗。
2 燃耗優(yōu)化改進(jìn)
熱風(fēng)爐燃耗偏高原因主要是:熱風(fēng)爐漏風(fēng)、自動(dòng)燃燒參數(shù)設(shè)置不合理、高爐煤氣管網(wǎng)壓力波動(dòng)大、空氣換熱劣化嚴(yán)重。針對(duì)上述原因制定針對(duì)性整改措施。
2.1 漏風(fēng)治理
(1)漏點(diǎn)統(tǒng)計(jì)梳理和消缺
建立4#高爐熱風(fēng)爐漏點(diǎn)治理動(dòng)態(tài)檔案,制定處理計(jì)劃,對(duì)新檢查的漏點(diǎn)動(dòng)態(tài)更新,持續(xù)推進(jìn)漏點(diǎn)治理。2020 年 5 月梳理熱風(fēng)爐跑風(fēng)點(diǎn) 23 處,截至 7月底,處理10處、新發(fā)現(xiàn)4處、在漏點(diǎn)17處。
經(jīng)調(diào)查,現(xiàn)場(chǎng)主要漏風(fēng)點(diǎn)為法蘭和閥門(mén)盤(pán)根:法蘭跑風(fēng)原因主要是法蘭應(yīng)力比較大,造成法蘭焊縫容易開(kāi)裂跑風(fēng);盤(pán)根跑風(fēng)主要原因?yàn)楸P(pán)根使用材質(zhì)和更換工藝有問(wèn)題。除了對(duì)熱風(fēng)爐漏風(fēng)處法蘭部位打包焊接、對(duì)焊縫處泄漏部位重新補(bǔ)焊外,針對(duì)不同部位法蘭采取加強(qiáng)強(qiáng)度和釋放應(yīng)力等措施;對(duì)盤(pán)根主要采取油浸盤(pán)根改為石墨盤(pán)根,將盤(pán)根45°斜切改為30°斜切。采取上述措施后,熱風(fēng)爐現(xiàn)場(chǎng)跑風(fēng)聲音明顯減少。后續(xù)待高爐休風(fēng)定修后,繼續(xù)處理其它跑風(fēng)點(diǎn)。
(2)效果驗(yàn)證
熱風(fēng)爐漏風(fēng)率測(cè)量存在困難,采用氮?dú)馄胶鈦?lái)反推熱風(fēng)爐漏風(fēng)率,計(jì)算原理如下:
N2收入=鼓風(fēng)量×氮?dú)夂浚?/p>
N2支出=煤氣發(fā)生量×煤氣中N2含量-高爐均壓等帶入N2量;
N2損失率=1-(N2支出/N2收入)
繪制熱風(fēng)爐漏風(fēng)修補(bǔ)前后漏風(fēng)率單值控制圖如圖1,整改后漏風(fēng)降低明顯,漏風(fēng)率均值1.16%,符合漏風(fēng)率低于1.5%的設(shè)計(jì)要求。
2.2 燃燒模型優(yōu)化
(1)控制參數(shù)調(diào)整
優(yōu)化熱風(fēng)爐燃燒模型,設(shè)定空燃比、殘氧量目標(biāo)值,來(lái)調(diào)整控制助燃空氣流量。先大火燒拱頂溫度到 1 350℃,再燒廢氣,使廢氣溫度保持在 350℃,即采用先加熱拱頂,后加熱煙氣的燒爐方式。
熱風(fēng)爐正常運(yùn)行中3個(gè)階段 :① 燃 燒 期103 min,通過(guò)燃燒煤氣對(duì)蓄熱室進(jìn)行蓄熱;②燜爐期17 min,燃燒期與送風(fēng)期之間,在蓄熱室內(nèi)完成燃燒熱的傳遞以及蓄熱;③送風(fēng)期120 min,蓄熱室對(duì)進(jìn)入冷風(fēng)進(jìn)行加熱。目前除了高爐休風(fēng)、復(fù)風(fēng)和熱風(fēng)爐故障外,模型投用率達(dá)到100%。
(2)效果驗(yàn)證
2020年7月對(duì)燃燒模型殘氧控制、空燃比、燃燒拱頂溫度、燃燒廢氣溫度參數(shù)重新設(shè)定(見(jiàn)表3),并調(diào)整燃燒模型崗位規(guī)程,效果明顯(見(jiàn)表 4)。實(shí)現(xiàn)了頂溫控制 ± 5℃ ,廢氣溫度控制在 ± 3℃以內(nèi) 。
2.3 穩(wěn)定高煤管網(wǎng)壓力
4#高爐熱風(fēng)爐以高爐煤氣為主要燃料。根據(jù)設(shè)定空燃比來(lái)跟蹤調(diào)節(jié)助燃空氣的流量,由于調(diào)節(jié)動(dòng)作存在滯后,會(huì)造成不完全燃燒或者空氣過(guò)量。高爐煤氣管網(wǎng)目標(biāo)壓力控制在 9±1 kPa具體壓力控制見(jiàn)表 5。壓力大于 12 kPa 時(shí)啟用煤氣放散,短時(shí)間高煤總管壓力可沖到 16 kPa,高爐煤氣壓力波動(dòng)對(duì)熱風(fēng)爐高爐煤氣的流量造成極大波動(dòng),高爐煤氣流量可從正常燒爐的 10萬(wàn) m3 / h 瞬間升到12萬(wàn) m3 /h。
2.3.1 穩(wěn)壓措施
為穩(wěn)定高爐煤氣管網(wǎng)壓力采取以下措施:
(1)高爐煤氣發(fā)生量監(jiān)視。加強(qiáng)系統(tǒng)監(jiān)視,通過(guò)在EMS終端上調(diào)用高爐煤氣發(fā)生量曲線、熱風(fēng)爐煤氣使用量曲線、高爐煤氣總管壓力曲線,便于發(fā)現(xiàn)異常趨勢(shì),及時(shí)進(jìn)行處理。13.5萬(wàn) m3、30萬(wàn) m3 高煤柜掛網(wǎng)運(yùn)行,通過(guò)氣柜“吞吐”高爐煤氣來(lái)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定高爐煤氣管網(wǎng)壓力的目的。
(2)臨時(shí)性失衡的調(diào)整。對(duì)于熱風(fēng)爐換爐、軋鋼生產(chǎn)節(jié)奏變化、軋鋼機(jī)組故障引起的波動(dòng),可以通過(guò)改變電廠使用量、改變熱軋加熱爐燃料組合模式以及化工管式爐燃料方式來(lái)調(diào)整,如果煤氣過(guò)剩時(shí)用戶來(lái)不及調(diào)整,可以通過(guò)手動(dòng)燃燒放散以確保系統(tǒng)安全。
(3)突發(fā)性失衡的調(diào)整。對(duì)于電廠一臺(tái)機(jī)組跳機(jī)等引起高爐煤氣大量過(guò)剩,應(yīng)立即進(jìn)行燃燒放散;隨后進(jìn)行熱軋和化工燃料方式調(diào)整,若電廠有用氣能力則將煤氣負(fù)荷轉(zhuǎn)移到其他機(jī)組,視機(jī)組恢復(fù)時(shí)間可令焦?fàn)t全燒高爐煤氣。
(4)高爐休風(fēng)、復(fù)風(fēng)期間加強(qiáng)協(xié)調(diào)。熱風(fēng)爐送風(fēng)定時(shí):2#、4#、5#高爐熱風(fēng)爐換爐時(shí)間為每小時(shí)第10分、30分、55分;3座高爐熱風(fēng)爐需錯(cuò)峰換爐,避免對(duì)煤氣管網(wǎng)造成嚴(yán)重沖擊;煤氣調(diào)度和熱風(fēng)爐保持對(duì)時(shí)機(jī)制,發(fā)現(xiàn)偏離設(shè)定時(shí)間及時(shí)修正。
2.3.2 效果驗(yàn)證
強(qiáng)化煤氣發(fā)生量監(jiān)視、制定失衡調(diào)整預(yù)案、加強(qiáng)高爐休風(fēng)、復(fù)風(fēng)期間協(xié)調(diào),達(dá)到穩(wěn)定高煤總管壓力目的,高煤總管壓力波動(dòng)明顯改善,見(jiàn)圖2。
2.4 動(dòng)態(tài)監(jiān)控指標(biāo)
為實(shí)現(xiàn)4#高爐熱風(fēng)爐能耗管理受控,對(duì)其能耗指標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。依托梅鋼能源管理信息化平臺(tái)自動(dòng)生成能源日生產(chǎn)管控報(bào)表,對(duì)各單元的消耗建立基準(zhǔn)(目前為月度預(yù)算),系統(tǒng)按顏色顯示消耗水平。其中重要消耗指標(biāo)數(shù)據(jù),在各單元的首頁(yè)顯示。發(fā)現(xiàn)超設(shè)定目標(biāo)的異常消耗,系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送責(zé)任人郵箱提示。同一消耗指標(biāo)5次異常則系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)郵箱提示。提醒關(guān)注燃耗異常情況,實(shí)現(xiàn)對(duì)4#高爐熱風(fēng)爐燃耗異常的日跟蹤,見(jiàn)圖3。
2.5 空氣換熱器更換
4#高爐熱風(fēng)爐空氣換熱器已投運(yùn)11年,換熱器老化嚴(yán)重,空氣預(yù)熱溫度低,預(yù)熱效果衰減 71%,基本失去預(yù)熱空氣效果 。 空氣換熱器技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表6。
(1) 空氣換熱器更換
2020年 12月 4#高爐中修更換空氣換熱器。整體將空氣換熱器更換成新型列管式換熱器,見(jiàn)圖4。
新型換熱器主要考慮衰減周期長(zhǎng)、施工周期短、高溫可靠連接。為便于檢修清理,在空氣換熱器空氣、煙氣進(jìn)出口、集氣箱設(shè)有檢修入孔。為防止煙氣側(cè)積灰,煙氣走管外空氣走管內(nèi),換熱管束垂直布置方便灰塵沉降。同時(shí)換熱管采用20G低中壓鍋爐用無(wú)縫鋼管作為空氣管內(nèi)擾流子。
換熱器施工方面有以下經(jīng)驗(yàn):換熱器設(shè)備分節(jié)運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)對(duì)接組焊,縮短施工周期;做好內(nèi)保溫,確保表面溫度低于 50℃;為減小換熱管束熱膨脹應(yīng)力,在換熱本體設(shè)膨脹節(jié)吸收膨脹;集氣箱與煙氣箱體連接處采用雙面焊并做外保溫;設(shè)備制作完進(jìn)行氣密試驗(yàn),試驗(yàn)壓力 0.03 MPa,保壓 2 h,泄漏率< 0.1%[4]。
(2)效果驗(yàn)證
空氣預(yù)熱終溫從 70℃升至 170℃以上。按照2019 年 4#高爐熱風(fēng)爐高爐煤氣消耗132 637 萬(wàn) m3、轉(zhuǎn)爐煤氣 5 938 萬(wàn) m3,空燃比 0.65,空氣溫差提高100℃計(jì)算,年經(jīng)濟(jì)效益為:
Q=C×V×α×△t
Q=1.3×(132 637+5 938)×10 000×0.65×100=117 095 875 000 kJ
式中:Q——空氣預(yù)熱后回收潛熱;
C——空氣比熱;
V——煤氣體積;
Α——空燃比;
△t——溫差。
節(jié)約高爐煤氣量
V=Q÷ε
=117 095 875000÷10 000÷770.87÷4.18
=3633萬(wàn)m3
式中:V——節(jié)約高爐煤氣體積;
Ε——高爐煤氣低熱值;
高爐煤氣價(jià)格0.17元/m3。
年經(jīng)濟(jì)效益=0.17×3 633=617萬(wàn)元。
3 高爐燃耗優(yōu)化效果
各項(xiàng)改進(jìn)措施逐步實(shí)施前后,4#高爐熱風(fēng)爐燃耗見(jiàn)表7。
熱風(fēng)爐燃耗指標(biāo)得到逐步改進(jìn),2020年平均燃耗 68.4 kgce/t,較 2019年燃耗 72.2 kgce/t降低 4.8%,效果顯著。
4 結(jié)語(yǔ)
梅鋼 4#高爐外燃式熱風(fēng)爐燃耗偏高。通過(guò)漏風(fēng)治理、調(diào)整自動(dòng)燃燒控制參數(shù)、穩(wěn)定高爐煤氣總管壓力、更換劣化嚴(yán)重的空氣換熱器后,燃耗逐步 降低,節(jié)能效果顯著。
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