王甲貴1 董 靜2
(1.本鋼板材股份有限公司煉鋼廠, 2.本鋼板材股份有限公司技術研究院)
摘 要:控制轉爐下渣不僅是改善鋼水質量的一個重要工藝技術,也是降低煉鋼成本的一個主要工藝措施,文章論述了轉爐下渣量對冶煉成本及鋼水質量的危害,對比了各種擋渣方式的下渣量。以本鋼為例, 重點介紹了滑板擋渣 + 下渣檢測的擋渣方式的原理,使用過程中出現的問題及其解決的措施,最終達到了預期效果。?
關鍵詞:轉爐;滑板;擋渣
近年來隨著全球鋼材消費結構的變化,對高品質、 高附加值鋼的需求量越來越大,同時我國普鋼產量供大于求,建設高效率、 低成本的潔凈鋼處理平臺就成為各大鋼廠工作研究的主要方向。減少轉爐出鋼下渣量是提高鋼水潔凈度、 提高轉爐鋼產品的質量、 降低煉鋼生產成本的有效途徑,在轉爐出鋼時進行有效地擋渣操作,不僅能夠改善鋼水質量,提高合金收得率,還可為精煉工序操作提供良好的條件。通過對比研究發現,滑板擋渣能夠有效穩定地控制下渣量。
1 煉鋼廠生產工藝流程
煉鋼生產工藝流程如圖 1 所示。
(1) 鐵水脫硫: 噴吹鎂粉 + 石灰粉進行鐵水脫硫鐵水 100% 經脫硫處理。
(2) 轉爐冶煉: 180t 頂底復吹轉爐, 出鋼過程中根據鋼種要求進行脫氧合金化后期采用擋渣標進行擋渣。?
(3) 精煉:180tLF 精煉爐,按照鋼種要求將鋼中成分調整到目標范圍內。?
2 轉爐下渣量對冶煉成本及鋼水質量的危害
2.1 降低合金收得率
出鋼合金化過程中,轉爐終渣中含量在15% 左右的FeO 會和合金中的 Mn 進行反應生成MnO 同脫氧合金中的 Al 反應生成Al2O3夾雜反應方程如 (1) 和 (2)?
Mn+(FeO)=Fe+(MnO) (1)
2Al+3 (FeO)=3Fe+(Al2O3 ) (2)
2.2有害元素進入鋼水
大部分鋼種對硅及磷控制要求嚴格,低硅鋼種要求含硅量不大于O低磷鋼種要求含磷量不大于O在精煉脫硫處理過程中脫硫需要還原氣氛,用鋁來造渣降低鋼包頂渣中的 FeO含量,有利于進行脫硫,但同時 Al 和頂渣中的P2O5 及SiO2 反應,生成單質 P 和 Si 進入鋼水, 反應方程如 (3) 和 (4),導致鋼種P 和Si質量分數超標。
10Al + 3(P2O5 ) = 6P + 5(Al2O3 ) (3)
4Al+ 3(SiO2 ) = 3Si + 2(Al2O3 ) (4)
2.3超低碳鋼種夾雜及 “燒鋁”
超低碳鋼需要RH真空處理,在煉鋼出鋼過程中不進行脫氧操作,而在精煉真空處理過程中利用鋼水中的氧進行脫碳,使碳質量分數達到鋼種要求。 RH 脫碳結束后,采用鋁球來脫鋼中的氧,所加入的鋁一部分是和鋼中氧結合生成脫氧產物 Al2O3 (在澆鑄前大部分已上浮),另一部分在鋼中形成成分鋁,剩余部分是被鋼包頂渣中FeO 所消耗。經試驗發現,加入鋁球后鋁的 “回收率” (即與鋼中氧結合生成脫氧產物 Al2O3 及在鋼中形成成分鋁所消耗的鋁之和所占加入鋁球總量的比例) 波動較大? “回收率” 最高到60% 最低為 30%。分析原因鋁的 “回收率” 與鋼包頂渣FeO 質量分數有直接關系,鋼包頂渣 FeO質量分數越高, 鋁的 “回收率” 越低。
RH 精煉脫氧處理結束后,鋼中 [O] 質量分數極低,可達到 3 × 10 -6 ~ 5 × 10 -6,不可能再消耗鋼中的 Al而鋼包頂渣中的 FeO,向鋼中源源不斷地提供氧,使 3 [O ] +2Al → (Al2O3 ) 反應不斷進行,隨時間的推移 Al2O3 夾雜在鋼中生成的量逐漸增加,且大部分來不及上浮,隨鋼流進入鋼坯Al2O3 顆粒較大,直接影響汽車板表面質量。?
3 擋渣工藝的選擇與研究
3.1擋渣工藝的選擇
轉爐控制下渣一般采用擋渣帽、 擋渣球、 擋渣塞和擋渣標等措施,隨著技術的發展,
出現了氣動擋渣、 滑板擋渣以及紅外下渣檢測輔助系統等。各種擋渣方式的下渣量見表 1,其中滑板擋渣 + 下渣檢測的擋渣方式的噸鋼下渣量波動范圍在 2 ~ 4kg, 是最穩定可靠的擋渣方式。
3.2 轉爐出鋼過程中下渣模型
轉爐出鋼到鋼包的下渣量中,前期渣量大體占 30 %,渦旋效應從鋼水表面帶下的渣量約為30 %,后期渣約 40 % 。?
3.3 滑板擋渣出鋼自動控制工藝原理
轉爐冶煉時,滑板處于打開狀態。轉爐冶煉結束,人工啟動液壓站開泵,轉爐傾動開始轉爐傾動到 35°位置時發出關閉滑板指令信號,滑板自動關閉。轉爐傾動到75° ~ 80°位置時鋼渣已全部上浮,發出打開滑板指令信號,滑板打開開始出鋼。出鋼結束紅外下渣檢測系統檢測到鋼渣時,發出關閉滑板指令信號,滑板自動關閉。轉爐反傾動到垂直位置后發出打開滑板指令信號,滑板打開。
4 采用滑板擋渣存在的問題及研究的解決措施
4.1 出鋼口下沿距離鋼包上沿距離小,安裝滑板機構空間不夠
本鋼板材煉鋼廠 6 號轉爐以前采用擋渣標擋渣? 只要轉爐最大旋轉半徑滿足對其他設備沒有刮碰? 轉爐出鋼口最低點距離鋼包超過 400mm即可? 所以原設計轉爐出鋼口最低點距離鋼包為500mm? 而采用滑板擋渣后? 滑板機構安裝在出鋼口外側? 出鋼口長度增加 530mm? 使得安裝后滑板擋渣后轉爐旋轉半徑增加? 且出鋼口下沿距離鋼包上沿安全距離不夠? 為了解決這一難題? 創新地將出鋼口長度縮短 300mm? 同時采用了滑板橫拉式技術? 保證了滑板擋渣機構安全穩定運行。?
4.2 出鋼口壽命降低
由于采用新滑板擋渣技術,調試階段壽命偏低為 89 次,出鋼口壽命未達到工藝要求對生產節奏控制帶來很大影響。通過現場跟蹤,發現在更換碗磚過程中,拆裝設備震動對出鋼口有很大影響,通過提高火泥質量和碗磚使用壽命,減少更換碗磚次數,出鋼口壽命最高達到 213次平均達到185 次,大于原來設計要求的 150 次滿足生產要求。?
4.3 滑板關閉時機的研究
滑板擋渣原理是利用紅外,通過檢測鋼流下渣比例來判定是否關閉滑板。當判定下渣比例設定低時,在出鋼過程中卷渣引起瞬時鋼流中爐渣比例達到關閉報警值,下渣檢測給出關閉滑板信號, 使大量鋼水沒有出完,導致二次出鋼或者爐內剩鋼;判定下渣比例設定高時大量轉爐終渣進入鋼包, 沒有達到滑板擋渣預期效果。
為了解決此類問題,根據出鋼時間一般在5.5—9min,出鋼結束轉爐傾動角度在 100° ~ 110°,設定了在出鋼過,程中出鋼時間小于4或者轉爐傾動角度小于 97°,紅外下渣檢測只檢測下渣比例,提供檢測數據,不提供關閉滑板信號, 異常情況下可以采用手動方式關閉。出鋼時間≥4且轉爐傾動角度≥97°時根據檢測下渣比例達到報警信號時,立即關閉滑板結束出鋼操作。通過試驗標定,當下渣比例達到30% (每秒30 幀,若連續 5幀鋼流中爐渣比例大于 30%,發出關閉滑板信號),能夠有效地減少誤關閉滑板導致剩鋼和有效地控制下渣量(見表2試驗數據)。
5 結語
(1) 滑板擋渣工藝比擋渣標能夠更有效地控制下渣量。
(2) 通過縮短出鋼口長度能夠有效解決空間小的問題,而且不影響滑板擋渣,縮短后的出 鋼口壽命及改造后的滑板擋渣均達到預期效果 并為其他廠家滑板擋渣改造提供了依據。
(3) 當鋼渣比例達到 30% 時,關閉滑板能夠有效地減少誤關閉滑板導致剩鋼和有效地控制下渣量。