谷延良 劉顏軍
(秦皇島首秦金屬材料有限公司 能源事業(yè)部)
摘 要:通過分析首秦公司轉爐煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)結構特點,指出單座氣柜與管網(wǎng)串聯(lián)運行狀態(tài)下,氣柜是影響管網(wǎng)系統(tǒng)穩(wěn)定運行的薄弱環(huán)節(jié)。借鑒煤氣混合站功能特點,在轉爐煤氣管網(wǎng)加壓機組入口側增設混氣系統(tǒng),作為氣柜的旁路,在氣柜退網(wǎng)時投運,避免煤氣用戶斷氣停產(chǎn),有效提高轉爐煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)保供能力。
關鍵詞:轉爐煤氣;管網(wǎng);混氣保供能力
轉爐煤氣是鋼鐵聯(lián)合企業(yè)重要的二次能源,合理回收利用轉爐煤氣是實現(xiàn)轉爐負能煉鋼的關鍵[1]。因轉爐冶煉過程的非連續(xù)性和轉爐煙氣選擇性回收的特點,轉爐煤氣回收過程為間隙性過程[2]。然而,大部分轉爐煤氣用戶為連續(xù)生產(chǎn)[3],需要轉爐煤氣管網(wǎng)連續(xù)性供氣。實際生產(chǎn)中通常將轉爐多次冶煉過程回收的煤氣輸入一個儲氣柜 (壓力3.5kPa煤氣成分混勻后通過加壓系統(tǒng)由管網(wǎng)輸送至各煤氣用戶。煤氣柜承擔回收、 儲存、 穩(wěn)壓與混合作用, 是管網(wǎng)的重要樞紐與節(jié)點[4]。特別是轉爐煤氣管網(wǎng)中僅有單座煤氣柜的中小型鋼鐵企業(yè), 氣柜故障退網(wǎng)或離線檢修時,將直接導致轉爐煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)斷路、 煤氣用戶停產(chǎn)。因此,提高轉爐煤氣管網(wǎng)的連續(xù)供氣能力,規(guī)避氣柜對管網(wǎng)保供能力的影響,具有積極意義。
1 首秦公司轉爐煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)現(xiàn)狀
1.1 廠區(qū)轉爐煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)情況
首秦公司地處旅游勝地河北省秦皇島市,考慮環(huán)境要求未配套建設焦化工序,副產(chǎn)煤氣僅為高爐煤氣和轉爐煤氣,外購天然氣作為高熱值補充氣源[5]。煉鋼工序建有3 座100t轉爐, 冶煉過程轉爐煙氣經(jīng)OG系統(tǒng)收集處理,合格煤氣進入8 萬m3 煤氣柜,不合格煙氣由放散塔放散,回收煤氣經(jīng)加壓系統(tǒng)升壓至 18 ±2kPa 后由管道輸送至用戶使用,轉爐煤氣用戶最低熱值要求為6500kJ/ m3。 轉爐煤氣柜入口設有一座混合站?以高爐煤氣和天然氣混合制成混合煤氣,提高煤氣的熱值[6],作為臨時補充氣源, 保證安全柜容及各用戶臨時用氣。 同時,加壓機組出口管道設置混合站與廠區(qū)高爐煤氣管網(wǎng)相連,將轉爐集中冶煉情況下的過剩煤氣混入高爐煤氣管網(wǎng),最大限度回收轉爐煤氣。
1.2存在問題
相對于寶鋼、首鋼等大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)采用轉爐煤氣柜雙柜并列運行技術[7] ?首秦公司為單座轉爐煤氣柜與煤氣管網(wǎng)串聯(lián)布置?到 2016 年穩(wěn)定運行 12 年?已進入大修周期? 氣柜側板腐蝕嚴重?漏點為 1 ~ 8cm 的帶狀裂縫?并伴有黑色粘稠液體及水滴流出? 同時?氣柜皮膜也出現(xiàn)老化?存在裂縫漏氣情況? 2010 年 4 月至今?已發(fā)現(xiàn)并處理氣柜內外部漏點 100 余處?側壁板 2 ~ 8m 隨時可能再次發(fā)生崩裂、漏氣?威脅人員安全?降低了轉爐煤氣管網(wǎng)保供能力? 壁板或皮膜漏氣點無法進行帶氣處理?氣柜需要離線大修?各轉爐煤氣用戶將被迫斷氣停產(chǎn)?影響范圍較大?
2 轉爐煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)優(yōu)化措施
為提高首秦公司轉爐煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)保供能力,將煤氣柜對轉爐煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)及煤氣用戶影響降到最低,在煤氣柜離線檢修或 OG 系統(tǒng)故障限收情況下, 轉爐煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)仍有補充氣源并連續(xù)供氣,對轉爐煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)進行優(yōu)化改造。
2.1新增煤氣混合站
借鑒煤氣混合站功能特點,在加壓機組入口總管增設一套煤氣混合設備及控制系統(tǒng), 即煤氣混合站。保證替代氣源行程最短、 最穩(wěn)定地送入加壓機組,依托高爐煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)容量大、 高爐連續(xù)產(chǎn)氣特點,新增混合站來氣側接入廠區(qū)高爐煤氣管網(wǎng)系統(tǒng),高爐煤氣與天然氣等高熱值氣體摻混,作為各種加熱爐的燃料,是目前鋼廠中高爐煤氣利用的重要途徑[8]。 新增混合站將高爐煤氣與天然氣進行混合,在轉爐煤氣柜退網(wǎng)、OG 系統(tǒng)無法繼續(xù)回收煤氣等情況下投入運行,混合煤氣替代轉爐煤氣輸送至各用戶使用。
新增混合站高爐煤氣來氣管道直徑為DN800,運行壓力7設置盲板閥、 二偏閥及調節(jié)閥,天然氣由廠區(qū)45號天然氣調壓箱(型號RTJ- 80 / 0.4FK)供出,管道直徑為DN80,設計供氣能力 1524m3/ h,供出壓力12kPa,設置盲板閥、 球閥及調節(jié)閥,通過控制調節(jié)閥開度,采用流量配比法調節(jié)替代氣源熱值[9]。
2.2煤氣混合比例及空燃比
首秦公司高爐煤氣監(jiān)測熱值 3360kJ/ m3 ,轉爐煤氣監(jiān)測熱值 7071kJ/ m3 ,外購天然氣熱值36000kJ/ m3,混合煤氣熱值按照體積百分數(shù)計算[10],見公式1。
式中:QJ為混合煤氣熱值;QV1 、QV2為高爐煤氣、天然氣流量,m3 /h;QV為混合站高爐煤氣、天然氣流量和;QJ1 、QJ2 為高爐煤氣、天然氣熱值, kJ/ m3。經(jīng)計算,高爐煤氣與天然氣流量按7∶1 ~ 9∶1 進行混合,混合氣體熱值為6500 ~ 7500kJ/ m3 ,與轉爐煤氣熱值相近。
華白數(shù)是燃氣互換性的重要判定指數(shù),兩種燃氣互換時華白數(shù)變化不大于 5% ~10% [10],即可在同一器具上獲得相近的熱負荷。
式中: W 為華白數(shù), kJ/ m3;Hh 為燃氣高位熱值, kJ/ m3 ;s 為燃氣相對密度。經(jīng)計算, 轉爐煤氣華白數(shù) 7382 kJ/ m3。高爐煤氣與天然氣流量混合比例為8.5:1,混氣華白數(shù)與轉爐煤氣相同;高爐煤氣與天然氣流量混合比例為9∶1,華白數(shù)為2.8%?;旌媳壤?8.5:1—9:1時,混合煤氣與轉爐煤氣熱負荷相近。
綜上分析,在天然氣供出流量不變、 混合煤氣既滿足用戶最低熱值要求同時又符合互換性的條件下,高爐煤氣與天然氣流量混合比例為 9∶1 時,新增混合站供氣能力達到最大。
轉爐煤氣中體積含量最多的三種氣體成分為CO、 N2 、 CO2,高爐煤氣為N2 、 CO、 CO2 ,主要可燃成分均為 CO, N2 與 CO2 性質穩(wěn)定不參與燃燒[11],兩種煤氣性質相似。首秦公司轉爐煤氣成分與高爐煤氣成分見表1。
由計算可知,燃燒 1m3轉爐煤氣,需要約1.25m3 空氣。燃燒器燃料供出條件不變情況 下,高爐煤氣與天然氣混氣比例為9∶1 時,燃燒1m3混合煤氣需要約 1.56m3 空氣。因此,采用混合煤氣替代轉爐煤氣進行烘烤,在現(xiàn)有燃燒器工況不變情況下, 增加助燃風量調整空燃比,即可滿足生產(chǎn)工藝要求。
3 管網(wǎng)脫柜保供運行試驗
首秦公司轉爐煤氣系統(tǒng)中,中間包在線烘烤為一級必保用戶, 用量不可調; 修砌間、 魚雷罐及套筒窯為二級用戶, 煤氣用量可調,自備電站為三級用戶,可隨時停用轉爐煤氣,正常生產(chǎn)狀態(tài)下, 各用戶煤氣使用量合計約3.7萬m3 / h。結合煉鋼系統(tǒng)20h停產(chǎn)檢修, 將轉爐煤氣柜與加壓機組有效斷開,氣柜脫網(wǎng)檢修, 新增煤氣混合站替代轉爐煤氣柜及 OG系統(tǒng),與加壓機組串聯(lián),接入轉爐煤氣管網(wǎng)系統(tǒng),進行連續(xù)供氣。
3.1保供狀態(tài)下混氣能力
利用熱值在線分析儀試驗,天然氣調壓器供出流量設定為1524 m3 / h,高爐煤氣與天然氣混合比例低于9∶1 時,混氣熱值在 6500kJ/ m3 以上,滿足用戶最低熱值要求,混合站最大供氣量約 1萬 m3 / h,見表2。
3.2保新供增狀混態(tài)合下站煤供氣出平量衡
因保新供增狀混態(tài)合下站煤供氣出平量衡少于正常生產(chǎn)狀態(tài)下的轉爐煤氣產(chǎn)出量,各用戶煤氣用量需重新平衡,見表3。在保證煉鋼中間包在線烘烤煤氣用量不變情況下,將二級用戶用量降至最低,即修砌間投運兩座烘烤位, 魚雷罐投運一座烘烤位;自備電站燃氣鍋爐停用混氣,套筒窯最低生產(chǎn)負荷狀態(tài)下轉爐煤氣用量為0.9萬 m3 /h,可用混氣量僅為 0.8萬 m3 / h, 不足部分可通過伴燒天然氣進行補充,由廠區(qū)低壓天然氣管網(wǎng)供氣。
通過實際運行試驗,轉爐煤氣柜脫網(wǎng)后,管網(wǎng)系統(tǒng)優(yōu)化流程結構,改變運行方式, 新增混合站可滿足轉爐煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)正常運行, 按用戶分級原則維持各用戶生產(chǎn),轉爐煤氣柜離線檢修創(chuàng)造條件。
4 結語
根據(jù)首秦公司單座轉爐煤氣柜與煤氣管網(wǎng)串聯(lián)的結構特點,指出煤氣柜 “帶病” 運行是造成管網(wǎng)穩(wěn)定性下降、 保供能力降低的重要因素之一。在加壓機組入口新建煤氣混合站, 在管網(wǎng)系統(tǒng)中與煤氣柜形成并聯(lián)供氣方式,為轉爐煤氣用戶提供備用氣源。通過理論計算及現(xiàn)場試驗, 高爐煤氣與天然氣混合比例為9∶1時,混氣熱值約65000kJ/ m3 ,滿足用戶生產(chǎn)工藝要求。 按照煤氣用戶分級原則,將混合煤氣進行平衡分配,確保中間包在線烘烤正常生產(chǎn),鋼包離線烘烤、 魚雷罐烘烤及套筒窯最低負荷正常生產(chǎn)。試驗證明,提高首秦公司轉爐煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)的保供能力,解決了氣柜離線檢修時管網(wǎng)斷路與煤氣停供問題,為主工序正常生產(chǎn)提供了有效保障,為同類型鋼鐵企業(yè)提供借鑒意義。
參考文獻
[1] 陳林根,楊 博,謝志輝等 轉爐煤氣驅動開式燃氣輪機CCHP 裝置 FTT建模與優(yōu)化 [J]. 中國冶金, 2014,24 (5): 50 -58.
[2] 肖艷山 基于參數(shù)調整 LSSVM的轉爐煤氣回收預測 [D]. 大連: 大連理工大學, 2012.
[3] 賈 瓊,吳 剛,翟廣永 利用氮氣替代高爐煤氣與焦爐煤氣合成轉爐煤氣的可行性研究 [J]. 城市燃氣,2012, (3): 9 -11
[4] 黃雅妮 號干式氣柜的檢修實踐 [J]. 柳鋼科技,2011, (5) : 58 - 58.
[5] 谷延良,葛 紅,牛汀雨等 首秦公司燃氣資源梯級利用研究與實踐 [J ]. 中國冶金,2017, 27 (12): 63-67.
[6] 方立軍,武 生,胡月龍等 摻燒高爐煤氣對鍋爐傳熱特性影響的研究 [J]. 華北電力大學學報 (自然科學版),2013,40 (1): 66-70
[7] 黃衛(wèi)超,馬 林 轉爐煤氣的回收及利用 [J]. 寶鋼技術,2009,40 (3): 17-20.
[8] 王一坤,雷小苗,鄧 磊等 可燃廢氣利用技術研究進展 (I): 高爐煤氣、 轉爐煤氣和焦爐煤氣[J]. 熱力發(fā)電,2014,43 (4): 1-14.
[9] 于 峰 基于普適摩爾流量的鋼鐵廠煤氣調度研究[D]. 山東: 山東大學,2011
[10] 姜正侯 燃氣工程技術手冊 [M]. 上海: 同濟大學出版社,1993
[11] 王振平,馬 礪,文 虎等CO2與 N2抑制煤炭氧化自然對比實驗研究 [J]. 煤礦安全,2010,41(2): 14-17.