王杰 沈強
(鞍鋼教育培訓中心 鞍鋼股份冷軋廠 鞍山 114032)
【摘要】通過對R2軋機齒式聯軸器結構及軋制鋼板中存在問題的分析,提出改進措施,實施后避免了卡鋼及斷鶴重大事故的發生、大大減少了檢修費用、延長了 R2軋機主軸減速機及主傳動電動機的使用壽命。
【關鍵詞】齒式聯抽器;密封;螺栓
1 前言
熱軋1700生產線共有兩架粗軋機,R2是第二架粗軋機。R2軋機由主傳動電動機通過齒式聯軸器帶動人字齒輪減速機,再通過上下平衡缸控制,帶動工作輾旋轉。由壓下電動機帶動蝸輪減速機,再通過絲桿絲母帶動壓頭控制支撐輾壓下,其工作原理見圖1。
2 問題的提出及分析
出軋機聯軸器為齒式聯軸器,主要連接在氏電動機與減速機之間,連接所用的螺栓為M65安全螺栓,而聯軸器后壓蓋緊固采用M42高強螺栓,合口處采用橡膠圈來密封,聯軸器裝配完后內部灌裝1號高極壓鋰基脂實現潤滑。由于氏軋機在軋鋼的過程中產生振動,而聯軸器與軸之間配合有一定的間隙,壓蓋螺栓本身承受橫向剪切力,在軋機的振動下螺栓產生變形,螺帽松動,合口處預 緊力不夠造成密封圈被甩出,聯軸器內部的潤滑脂全部被甩出。聯軸器是內齒外套配合,由于沒有潤滑脂使齒套形成干摩擦,從而使內齒與外套磨損劇烈,直至輪齒斷裂,齒輪斷裂輕者會造成卡鋼事故,重者會造成斷棍的重大事故。為此,每年需要更換至少3套聯軸器,備件消耗費用很大,同時使R2主軸減速機及主傳動電動機的使用壽命大大縮短,對軋機的穩定性也有嚴重影響。
3 改進措施
(1)利用每月2次檢修時間,將聯軸器壓蓋密封圈及連接螺栓進行部分更換及重新預緊,每次預緊后需要重新補油,這樣就能維持現場生產,長期更換消耗費用也很大。
(2)經過技術設計和計算,在原有的聯軸器壓蓋?42 mm螺孔基礎上,加工成?47.5 mm的孔,把原來的M42的高強螺栓改成M48的緊配合螺栓,利用緊配合螺栓消除螺栓與聯軸器之間的間隙, 將合口處原來的密封圈廢除,采用20mm厚的羊毛氈進行密封,這樣即滿足了密封要求,還能消除一大部分軋制過程中產生的振動。這樣改進以后,徹底消除了內齒與外套無潤滑的缺陷,避免了聯軸器的內齒斷裂現象,同時也徹底避免了由于聯軸器故障所造成的卡鋼及斷輻重大事故,同時大大減少更換聯軸器及更換密封螺栓的費用及時間,保證R2軋機主軸減速機的使用壽命,滿足了現場生產要求。
4 實施過程
(1)根據現場實際情況,查找材料及設計依據,經過計算,制定改進草案。
(2)經過部門審批核算,確定最終方案。
(3)根據方案實施訂購備件。
(4)利用年修時間進行改進。
(5) 由于聯軸器較大,現場安裝受到限制需要逐個加工。
(6)現場實施安裝后,轉車試驗。
(7)進行試驗后,無異常投入正常使用。
(8) 周期檢查聯軸器壓蓋螺栓預緊情況,并制定給油脂標準、點檢標準,定期維護。
5 改進效果
改進以后,經過幾年的使用,徹底消除了內齒與外套無潤滑的缺陷,避免了聯軸器的內齒斷裂現象,同時也徹底避免了由于聯軸器故障所造成的卡鋼及斷棍重大事故,大大減少了更換聯軸器及更換密封螺栓的費用及時間,保證出軋機主軸減速機及主傳動電動機的使用壽命,保證了軋機的穩定性,滿足了現場生產要求。
6 經濟效益
(1) 每年減少聯軸器壓蓋密封和高強螺栓消耗可節約12萬元。
(2)每年減少潤滑油消耗可節約5.4萬元。
(3)每年減少聯軸器消耗可節約12萬元。
(4) 每年避免因聯軸器引起的設備事故可減少損失93.4萬元。