王玉會,羅 力,陶著欽,張宗亭,陳紅升
(日照鋼鐵控股集團有限公司,山東276806)
[摘 要] 日鋼 15 號高爐“象腳區(qū)”爐缸碳磚溫度于 2016 年 5 月異常升高,12 月 2 日最高達到 894℃,該區(qū)域爐缸耐材侵蝕嚴重,已威脅到高爐的安全生產(chǎn)。本文結(jié)合 15 號高爐實際生產(chǎn)狀況,分析了“象腳區(qū)”爐缸侵蝕嚴重的原因,并真對爐缸侵蝕初期和惡化期提出了護爐措施。通過采取降低冶煉強度、增強冷卻強度、縮小并加長風口、發(fā)展邊緣氣流等一系列措施,遏制住了“象腳區(qū)”碳磚溫度升高趨勢,之后通過創(chuàng)新性的消耗海砂球團護爐,實現(xiàn)了 15 號高爐連續(xù)、高效生產(chǎn),取得了較好的經(jīng)濟效益。
[關鍵詞] 象腳區(qū);爐缸侵蝕;護爐;海砂球團
0 引言
日照鋼鐵控股集團有限公司 (后稱日鋼)15 號高爐大修后于 2014 年 3 月 30 日點火開爐,該高爐是日鋼探索經(jīng)濟爐型的重要實踐項目。相比同期非經(jīng)濟爐型高爐,15 號高爐的燃料比要低 10~15kg/t。 但 2016 年 5 月 15 日計劃檢修后一周時間,15 號高爐標高 7.794m“象腳區(qū)”西南方向內(nèi)側(cè)熱電偶溫度由 502℃劇烈上升至 624℃,經(jīng)采用初步護爐措施,在經(jīng)歷了 3 個月穩(wěn)定期后,該部位溫度又持續(xù)上升,12 月 2 日達到 894℃。因此,15 號高爐要想長期安全穩(wěn)定運行,就需要改進現(xiàn)行操作制度并采取更加有效和長期的護爐措施。
本文介紹了 15 號高爐“象腳區(qū)”爐缸溫度上升前的生產(chǎn)指標狀況,依此推斷出了“象腳區(qū)”爐缸侵蝕嚴重的原因,并在初期護爐措施的基礎上制定了爐缸溫度惡化期的護爐措施,在控制住溫度上張趨勢后,提出了 15 號高爐長期安全穩(wěn)定運行的護爐措施。
1 爐缸“象腳區(qū)”侵蝕異常分析
日鋼 15 號高爐爐缸區(qū)縱向共計設置 8 層熱電 偶,其中滿鋪碳磚設置 3 層熱電偶,環(huán)碳設置 5 層熱電偶,縱向熱電偶詳細布局見圖 1。標高 7.794m 熱電偶位于第 6、7 層碳磚中間,與陶瓷杯頂面平齊,詳細平面布局見圖 2。
2016 年 5 月,日鋼 15 號高爐“象腳區(qū)”碳磚溫度異常升高,其中 TE2102 方位熱電偶溫度上升明顯,溫度由 502℃劇烈上升至 624℃,12 月最高達到894℃,這表明“象腳區(qū)”爐缸耐材侵蝕嚴重。日鋼 15 號高爐開爐以來至 2016 年 5 月份主要經(jīng)濟技術指標如表 1 所示。由表 1 可以看到,“象腳區(qū)”侵蝕異常前高爐最大操作特點是連續(xù)四個月執(zhí)行低硅冶煉,月平均硅最低為 2016 年 2 月,僅為0.178。
2 爐缸侵蝕初期護爐概況
2.1 侵蝕初期護爐措施
由于“象腳區(qū)”碳磚測溫數(shù)據(jù)上升后整體趨于穩(wěn)定,初步認為本次“象腳區(qū)”溫度突然上升跟計劃檢修后局部耐材或渣鐵凝結(jié)殼突然脫落有一定關系。因此,護爐措施以縮小風口面積、控制冶煉強度為主,適當提高了鐵水[Si]含量,并將該區(qū)域二段 6、7、8 組冷卻壁由常壓雙聯(lián)改單聯(lián)冷卻,以強化該區(qū)域冷卻壁的冷卻強度,此期間沒有添加含鈦物料進行護爐。2016 年 1 月~9 月操作參數(shù)見表 2。溫度異常上升點位于 5#、6# 風口下,在風口調(diào)整上,將 4~7# 風口長度由 360mm 調(diào)整到 400mm,具體調(diào)整見表 3。
2.2 初期護爐控制效果
TE2102A/B 熱電偶測溫在 5 月 27 日達到最高點 467℃/648℃后,開始逐步下行,2016 年 9 月以前整體穩(wěn)定。該階段 TE2102 內(nèi)外環(huán)熱電偶溫度由突然上升,至趨于穩(wěn)定,測溫數(shù)據(jù)變化見圖 3。該點對應區(qū)域冷卻壁熱流強度變化趨勢見表 4,整體熱流強度趨于穩(wěn)定。
2.3 初期護爐小結(jié)
從初期護爐來看,通過降低冶煉強度、縮小風口,遏制了碳磚溫度上升趨勢,整體實現(xiàn)穩(wěn)中有降。但是在市場行情較好,“象腳區(qū)”爐缸侵蝕受控情況 下,15 號高爐于 2016 年 7 月開始逐步提產(chǎn)。
3 爐缸侵蝕惡化期的強化護爐
3.1 爐缸侵蝕變化
隨著 15 號高爐冶煉強度的提高,西南側(cè)“象腳區(qū)”碳磚 TE2102B 點溫度在經(jīng)歷了 3 個月穩(wěn)中有降的穩(wěn)定期后,于 2016 年 9 月 29 日開始反彈,持續(xù)上升到 2016 年 12 月 2 日的 894℃。TE2102AB 點溫度變化趨勢如圖 4 所示。該區(qū)域熱流強度也由 10月份平均 8176kcal/(m2·h)逐步上升到 11 月份平均 9394kcal/(m2· h),12 月 1 日達到 12609kcal/(m2·h)。
3.2 強化護爐措施
由于 TE2102 熱電偶測溫數(shù)據(jù)持續(xù)上升幅度較大,且熱電偶內(nèi)側(cè)插入深度僅 220mm,高爐采取多方面舉措,強化護爐。主要措施包括:
(1)繼續(xù)提高冷卻壁的冷卻強度,將該第二段6~8 組冷卻水改為高壓冷卻水。
(2)降低高爐冶煉強度,11 月利用系數(shù) 3.032t/ (m3·d),12 月利用系數(shù) 2.779t/(m3·d),對比 2016 年 9 月份分別降低 0.497t/(m3·d),0.750t/(m3·d)。
(3)堵風口,2016 年 11 月 29 日~12 月 7 日堵5# 風口,風口面積由 0.1877m2 調(diào)整為 0.1802 m2;2016 年 12 月 15 日休風 70 分鐘,加長 4#、5# 風口,并堵 6# 風口,風口面積調(diào)整為 0.1803m2。15 號高爐風口布局最終調(diào)整情況如表 5 所示。
(4)料制調(diào)整以發(fā)展邊緣為主。
(5)2016 年 12 月球團開始實驗配加海砂,初期平均配比約 8%,為高爐護爐提供含鈦球團,降低護爐成本。15# 高爐提高爐溫,海砂球團配比不低于10%,保障鐵水[Ti]含量不低于 0.100%。強化護爐期,日鋼 15 號高爐操作參數(shù)調(diào)整見表 6。經(jīng)過強化護爐,TE21202B 點熱電偶測溫迅速由 885℃降低到 550℃,TE21202A 點熱電偶由 505℃降低到 380℃。
4 海砂鈦球長期經(jīng)濟護爐
2016 年 12 月開始,球團配加海砂生產(chǎn)實現(xiàn)穩(wěn)定,并將球團中海砂配比逐步提高到 50%,保障了球團中 TiO2 含量充足。球團配加海砂后理化指標變差[1],品位降低 4%、Al2O3 上升 1.34%、抗壓強度降低551N/個,球團抗壓強度波動較大,最低僅 2600N/個,對高爐冶煉造成一定影響。海砂球團指標對比見表 7。
球團配加海砂后,爐料結(jié)構(gòu)調(diào)整及渣相控制情況見表 8。海砂球團配比由 8%逐步提高到 15%,入爐 TiO2 負荷由 4.14kg/t 提高到 12.73kg/t,達到了護爐基本需求[2]。通過合理控制熱制度,保持鐵水[Ti]不低于 0.100%,實現(xiàn)了 15 號高爐的長期經(jīng)濟護爐。TE2102 熱電偶溫度安全受控,其變化趨勢見圖5,2017 年以來 15 號高爐經(jīng)濟技術指標及操作參數(shù)見表 9。
5 結(jié)語
本文對日鋼 15 號高爐“象腳區(qū)”爐缸碳磚溫度異常升高的現(xiàn)象進行了分析,對控制爐缸碳磚異常侵蝕的工藝措施進行了總結(jié)。通過實施一系列工藝技術措施,遏制住了“象腳區(qū)”碳磚溫度升高趨勢,最終通過配加海砂球團護爐,實現(xiàn)了 15 號高爐的安全、穩(wěn)定生產(chǎn),并為今后處理類似高爐異常情況提供了經(jīng)驗借鑒。
(1)當測溫或熱流強度發(fā)生異常變化后,綜合采用控制冶煉強度、堵風口、強化冷卻、鈦礦護爐及發(fā)發(fā)展邊緣的措施可以有效的遏制爐缸繼續(xù)侵蝕。
(2)為實現(xiàn)爐役后期高爐安全運行,必須通過穩(wěn)定消耗含鈦爐料,維持鐵水[Ti]不低于 0.100%。
(3)球團配加不高于 50%的新西蘭海砂,其性能可以滿足中小高爐生產(chǎn)需求,有利于高爐實現(xiàn)經(jīng)濟護爐。
參考文獻
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