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低氮燃燒技術(shù)在首鋼球團(tuán)的應(yīng)用實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-03-25  作者:喬 俊 沈國良 劉金英 張 嬋  瀏覽次數(shù):3910
 
關(guān)鍵詞: 球團(tuán); 氮氧化物; 燃燒器
核心提示:摘要: 介紹了球團(tuán)煙氣中氮氧化物的形成機(jī)理,通過采用低氮燃燒技術(shù)對回轉(zhuǎn)窯燃燒器進(jìn)行改造,減少了燃燒過程中熱力型氮氧化物的生成量。低氮燃燒器在某公司球團(tuán) 1#生產(chǎn)線應(yīng)用以后,焙燒煙氣中的氮氧化物濃度降低了 45. 56% ,外排煙氣中的氮氧化物濃度降低了 71. 05% ,取得了較好的綜合效益。 關(guān)鍵詞: 球團(tuán); 氮氧化物; 燃燒器
 低氮燃燒技術(shù)在首鋼球團(tuán)的應(yīng)用實(shí)踐

喬 俊 沈國良 劉金英 張 嬋

(北京首鋼股份有限公司,河北 遷安 064404)

摘要: 介紹了球團(tuán)煙氣中氮氧化物的形成機(jī)理,通過采用低氮燃燒技術(shù)對回轉(zhuǎn)窯燃燒器進(jìn)行改造,減少了燃燒過程中熱力型氮氧化物的生成量。低氮燃燒器在某公司球團(tuán) 1#生產(chǎn)線應(yīng)用以后,焙燒煙氣中的氮氧化物濃度降低了 45. 56% ,外排煙氣中的氮氧化物濃度降低了 71. 05% ,取得了較好的綜合效益。

關(guān)鍵詞: 球團(tuán); 氮氧化物; 燃燒器

0 引言

氮氧化物由于能夠產(chǎn)生酸雨、引起臭氧層破壞并帶來光化學(xué)煙霧和霧霾等惡劣天氣,一直是各類企業(yè)要重點(diǎn)控制的污染物之一。按照河北省唐山市環(huán)保部門的要求,自 2019 年起區(qū)域內(nèi)鋼鐵企業(yè)執(zhí)行河北省 《鋼鐵工業(yè)大氣污染物超低排放標(biāo)準(zhǔn)》 ( DB13 /2169 - 2018) ,球團(tuán)焙燒煙氣的氮氧化物排放限值為 50 mg /m3。2021 年 4 月 5 日,唐山市人民政府正式發(fā)布了唐政字 [2021] 30 號《關(guān)于執(zhí)行鋼鐵、火電行業(yè)大氣污染物排放特別要求》的通知,要求自 2021 年 5 月 1 日起,唐山地區(qū)現(xiàn)有長流程鋼鐵企業(yè)開始執(zhí)行大氣污染物排放特別要求,其中規(guī)定的球團(tuán)焙燒煙氣外排氮氧化物濃度限值進(jìn)一步下調(diào)至 30 mg /m3,球團(tuán)生產(chǎn)的環(huán)保壓力越來越大。

某公司球團(tuán) 1#生產(chǎn)線采用鏈箅機(jī) - 回轉(zhuǎn)窯- 環(huán)冷機(jī)法生產(chǎn)氧化球團(tuán)礦,設(shè)計能力 120 萬t /a,2018 年 10 月份完成了全流程超低排放改造,其采用了 “半干法脫硫除塵一體化技術(shù) + 中低溫 SCR 脫硝技術(shù)”,外排煙氣的氮氧化物濃度設(shè)計限值為 50 mg /m3。在中低溫 SCR 脫硝系統(tǒng)投入運(yùn)行以后,氮氧化物外排濃度雖然達(dá)到了超低排放標(biāo)準(zhǔn),但是在實(shí)際的生產(chǎn)過程中,還是存在有氨逃逸、對煙氣溫度要求較高、運(yùn)行成本較高等缺點(diǎn),尤其是從 2020 年下半年以來,系統(tǒng)初裝的脫硝催化劑使用壽命進(jìn)入后期,脫硝效率下降明顯,外排氮氧化物濃度要控制在 30 mg /m3 以內(nèi)的難度極大,生產(chǎn)期間經(jīng)常發(fā)生由于外排數(shù)值瞬時超標(biāo)而影響球團(tuán)主線運(yùn)行的情況。為了滿足球團(tuán)生產(chǎn)穩(wěn)定和環(huán)保達(dá)標(biāo)排放的要求,從 2020 年 5 月份開始研究采用低氮燃燒技術(shù)對回轉(zhuǎn)窯主燃燒器進(jìn)行升級改造,盡量減少球團(tuán)焙燒煙氣中氮氧化物的生成量。

1 氮氧化物的形成機(jī)理

1. 1 形成機(jī)理概述

氮氧化物是只由氮、氧兩種元素組成的化合物,常見的氮氧化物有一氧化氮 ( NO) 、二氧化氮 ( NO2 ) 、一氧化二氮 ( N2O) 、五氧化二氮 ( N2O5 ) 等,作為空氣污染物的氮氧化物常指 NO 和 NO2。燃燒過程中排放的氮氧化物約95% 是 NO,剩余 5% 是 NO2、N2O 和 N2O3 等化合物。燃料燃燒過程中所產(chǎn)生的氮氧化物總量與燃料燃燒方式、燃燒溫度、過量空氣系數(shù)及煙氣在爐內(nèi)停留時間有關(guān)。氮氧化物按照其形成機(jī)理可分為熱力型、燃料型、快速型三種類型,其中快速型生成量極少,可以忽略不計。

1. 2 熱力型

熱力型氮氧化物是指高溫下 N2 和 O2 反應(yīng)生成的氮氧化物,影響熱力型氮氧化物生成的因素主要有溫度、氧濃度和停留時間。溫度越高,生成的熱力型氮氧化物量越多,當(dāng) T <1 300 ℃ 時,氮氧化物的生成量很少,當(dāng) T≥1 500 ℃時,T 每增加 100 ℃ 反應(yīng)速率增大 6 ~ 7 倍,當(dāng)溫度達(dá)到 1750℃ 后氮氧化物幾乎是直線上升,當(dāng)溫度達(dá)到 1 900 ℃后氮氧化物以指數(shù)方次急劇上升。實(shí)驗(yàn)研究還表明,過量空氣系數(shù)處于 1. 1 ~ 1. 2 范圍時,氮氧化物的生成量最大,偏離這個范圍后,氮氧化物的生成量會明顯減少。當(dāng) N 和 O 處于高溫區(qū)的時段越長,反應(yīng)就越充分,生成的熱力型氮氧化物就越多。

1. 3 燃料型

燃料型氮氧化物是指燃料中的含氮化合物在燃燒過程當(dāng)中熱分解而又接著被氧化而生成的氮氧化物。在煤粉燃燒過程中,煤中的揮發(fā)分首先熱解而析出,進(jìn)入揮發(fā)分中的 N 被稱為揮發(fā)分 N,殘留在焦炭中的 N 被稱為焦炭 N,揮發(fā)分中的 N 主要存在于焦油和碳?xì)浠衔镏校S著溫度的升高然后被分解成 HCN 和 NH3,然后 HCN 和 NH3 被氧化成 NO。影響燃料型氮氧化物的生成因素主要有溫度、過量空氣系數(shù)、燃料性質(zhì)、水分。當(dāng)溫度處于 700 ~ 800 ℃ 范圍時,燃料型氮氧化物的生成量達(dá)到最大,當(dāng)溫度繼續(xù)升高,燃料型氮氧化物的變化量不大。

1. 4 快速型

快速型氮氧化物是燃燒過程中空氣中的 N和燃料中的含碳自由基如 CH、CH2、C2H、C2 等先在高溫下反應(yīng)生成中間產(chǎn)物 N,NCH,CN 等,然后又瞬時與氧氣反應(yīng)生成的氮氧化物。

2 回轉(zhuǎn)窯低氮燃燒器的設(shè)計原理

2. 1 燃料情況

該公司球團(tuán)生產(chǎn)過程中所使用的燃料有焦?fàn)t煤氣和煤粉兩種,其中焦?fàn)t煤氣的供氣壓力大于8 000 Pa,可供流量為1 000 ~ 8 000 Nm3 / h,燃燒發(fā)熱值約為 17. 4 MJ /m3,煤粉則為煙煤和無煙煤按照一定比例混合后磨細(xì)制成,其主要的質(zhì)量指標(biāo)如表 1,煤粉的最大可供量為 4 t / h。

圖片1 

2. 2 低氮燃燒器的結(jié)構(gòu)

回轉(zhuǎn)窯燃燒器在球團(tuán)生產(chǎn)工藝中是非常關(guān)鍵的設(shè)備之一,也是氮氧化物生成的源頭設(shè)備,低氮燃燒器的設(shè)計原則是: 使燃燒器內(nèi)部或出口射流的空氣分級,控制燃料與助燃空氣的混合過程和速度,延緩燃燒時間,延長火焰行程,拉長燒成帶,降低火焰峰值溫度,從而減少熱力型氮氧化物的生成量。

根據(jù)燃料的類型,1 #球團(tuán)生產(chǎn)線的回轉(zhuǎn)窯低氮燃燒器采用了五通道結(jié)構(gòu)如圖 1; 其頭部結(jié)構(gòu)示意圖如圖 2。

圖片2 

圖片3 

燃燒器通道排布從外至內(nèi),依次為直流風(fēng)通道、旋流風(fēng)通道、煤風(fēng)通道、焦?fàn)t煤氣通道、 焦?fàn)t煤氣通道。將焦?fàn)t煤氣通道和煤風(fēng)通道全部都布置在直流風(fēng)、旋流風(fēng)以內(nèi),從而使火焰中心的燃料富集,燃燒過程主要集中在火焰的中心區(qū)域,進(jìn)行燃料密集型燃燒,形成局部低氧濃度的環(huán)境。各通道內(nèi)、外出口的錐度和速度經(jīng)過合理設(shè)計,延緩燃料與助燃風(fēng)的混合時間,并使燃燒均勻平和,不產(chǎn)生劇烈燃燒現(xiàn)象和過高的熱力集中點(diǎn),控制火焰溫度,避免局部高溫,抑制 N2 和 O2 反應(yīng)生成氮氧化物。燃燒器頭部還設(shè)計有一個攏焰罩,它可以使火焰形成碗狀效應(yīng),沒有強(qiáng)渦流,火焰溫度分布更加均勻平緩,避免高溫峰值的形成,這也有利于降低燃燒過程中的熱力型氮氧化物。

直流風(fēng)、旋流風(fēng)出口截面積和風(fēng)量均可調(diào)整。通過改變助燃風(fēng)量、直流風(fēng)和旋流風(fēng)出口速度等不同的控制參數(shù),對燃燒器噴射火焰的形態(tài)進(jìn)行控制,達(dá)到燃料最佳燃燒速度、最高燃燒效率以及最低的一次風(fēng)率,在滿足回轉(zhuǎn)窯對火焰溫度分布要求的基礎(chǔ)上 ( 如圖 3) ,減少了窯內(nèi)的高溫帶,降低熱力型氮氧化物的生成量。

圖片4 

3  實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用情況

3. 1 現(xiàn)場使用和調(diào)整情況

2021 年 3 月 16 日,該公司 1#球團(tuán)生產(chǎn)線的回轉(zhuǎn)窯低氮燃燒器完成了全部的設(shè)計、制作和安裝工作并開始投入使用。生產(chǎn)過程中,調(diào)整方向主要以形成細(xì)長火焰為主,在成品球抗壓合格的前提下,適當(dāng)減少窯頭一次助燃風(fēng)風(fēng)量,增大直流風(fēng)的截面積調(diào)整,減少旋流風(fēng)的截面積,減小火焰旋流強(qiáng)度,形成均勻柔順的火焰形狀。

在實(shí)際操作過程中,低氮燃燒器表現(xiàn)出了火焰長度在線調(diào)節(jié)方便、工藝適應(yīng)性強(qiáng)、燃燒火焰穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),生產(chǎn)穩(wěn)定的情況下,回轉(zhuǎn)窯窯尾溫度、鏈箅機(jī)煙罩溫度、鏈箅機(jī)風(fēng)箱溫度等主要的球團(tuán)工藝參數(shù)和改造以前基本保持一致,為保證生產(chǎn)安全,將燃燒器的軸流風(fēng)的風(fēng)壓控制在 8 ~ 12 kPa,旋流風(fēng)的風(fēng)壓控制在 5 ~ 8kPa,火焰噴射長度控制在 15 ~ 20 m,回轉(zhuǎn)窯的窯況控制良好。

在降低氮氧化物的操作控制方面,同步采取了適當(dāng)降低回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)溫度、降低煙氣氧氣濃度、提高窯內(nèi)負(fù)壓、減少煙氣在高溫區(qū)的停留時間等控制措施。

3. 2 應(yīng)用效果

該公司球團(tuán) 1 #生產(chǎn)線使用回轉(zhuǎn)窯低氮燃燒器前后的主要生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比情況如表 2。

圖片5 

通過表 2 中的數(shù)據(jù)可以看出,使用低氮燃燒器以后的綜合效益非常明顯。球團(tuán)礦平均日產(chǎn)量由 3 770 t / d 提高到了 3 829 t / d,這主要得益于生產(chǎn)期間氮氧化物這一環(huán)保指標(biāo)控制穩(wěn)定以后,減少了球團(tuán)生產(chǎn)的被動調(diào)整和大幅度波動; 成品球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度由 3 276 N /球下降至2 632 N /球,主要原因是采用低氮燃燒器之后,回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的高溫帶減少,球團(tuán)焙燒溫度對比降低,回轉(zhuǎn)窯窯頭球料溫下降了大約 47 ℃,但是球團(tuán)礦的質(zhì)量還在控制標(biāo)準(zhǔn)范圍以內(nèi); 鏈箅機(jī)的煙罩溫度控制以及鏈箅機(jī)預(yù)熱球抗壓強(qiáng)度基本和前期持平,變化不明顯; 球團(tuán)礦綜合燃料消耗由 16. 26 kgce /t 降低至 15. 75 kgce /t,燃料利用效率得到提高; 球團(tuán)焙燒煙氣的氮氧化物濃度由 169 mg /m3 降低至 92 mg /m3,降幅達(dá)到45. 56% ,減少氮氧化物生成量的效果顯著;SCR 脫硝裝置的噴氨量由之前的平均 296 kg / h下降至 39 kg / h,并且其流程控制更加的平穩(wěn)( 如圖 4) ,凈化后煙氣的氮氧化物濃度由 38 mg /m3 降低至11 mg /m3,降幅達(dá)到71. 05% ,完全達(dá)到了唐山地區(qū)大氣污染物排放特別限值要求; 氨逃逸數(shù)值由 2. 6 ppm 降低至 0. 7 ppm,進(jìn)一步減少了排向大氣中的污染物; 球團(tuán)礦氨水單 耗 由 1. 78 kg /t 下 降 至 0. 46 kg /t, 降 低74. 16% ,單此一項(xiàng)每年就可以節(jié)約氨水消耗成本 110 余萬元。

圖片6 

4 結(jié)語

1) 球團(tuán)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的氮氧化物可分為熱力型、燃料型、快速型三種類型,熱力型氮氧化物是由 N2 和 O2 在高溫下反應(yīng)生成,可以通過減少熱力型氮氧化物的生成量來降低球團(tuán)焙燒煙氣中的氮氧化物濃度。2) 回轉(zhuǎn)窯低氮燃燒器通過合理設(shè)計其通道結(jié)構(gòu),使燃燒器內(nèi)部和出口射流的空氣分級,控制燃料與助燃空氣的混合過程和速度,延緩燃燒時間,延長火焰行程,拉長燒成帶,降低火焰峰值溫度,從而有效減少熱力型氮氧化物的生成量。

3) 該公司球團(tuán) 1#生產(chǎn)線在使用回轉(zhuǎn)窯低氮燃燒器之后,鏈箅機(jī)預(yù)熱球強(qiáng)度保持基本不變,焙燒煙氣中的氮氧化物濃度降低了 45. 56% ,外排煙氣中的氮氧化物濃度降低了 71. 05% ,完全達(dá)到了唐山地區(qū)大氣污染物排放特別限值要求,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。在當(dāng)前越來越重視環(huán)保的形勢下,低氮燃燒技術(shù)在球團(tuán)行業(yè)具有很好的推廣應(yīng)用前景。

 
 
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