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非常規(guī)處理爐墻結(jié)厚操作法實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-04-19  作者:劉文明 劉建民  瀏覽次數(shù):1962
 
核心提示:摘要:首鋼通鋼二號(hào)高爐對(duì)爐墻結(jié)厚的原因及處理過程進(jìn)行了總結(jié)分析。通過采取分段集中加焦,待加焦炭進(jìn)入渣帶,保證爐頂設(shè)施安全的情況下,加大風(fēng)量的方法,利用煤氣流沖刷爐墻的方式,處理了爐墻結(jié)厚。然后通過裝料制度優(yōu)化,穩(wěn)定了操作爐型,高爐經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)得到大幅改善。 關(guān)鍵詞:高爐爐型;爐身結(jié)厚;Zn負(fù)荷;設(shè)備故障
 非常規(guī)處理爐墻結(jié)厚操作法實(shí)踐

 

劉文明   劉建民

(首鋼集團(tuán)通鋼公司煉鐵事業(yè)部)

摘要:首鋼通鋼二號(hào)高爐對(duì)爐墻結(jié)厚的原因及處理過程進(jìn)行了總結(jié)分析。通過采取分段集中加焦,待加焦炭進(jìn)入渣帶,保證爐頂設(shè)施安全的情況下,加大風(fēng)量的方法,利用煤氣流沖刷爐墻的方式,處理了爐墻結(jié)厚。然后通過裝料制度優(yōu)化,穩(wěn)定了操作爐型,高爐經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)得到大幅改善。

關(guān)鍵詞:高爐爐型;爐身結(jié)厚;Zn負(fù)荷;設(shè)備故障

1 概述

通鋼2號(hào)高爐設(shè)計(jì)有效爐容2680m3,在進(jìn)入2020年1月份以來,由于原料鋅負(fù)荷超標(biāo)、頻繁的設(shè)備故障造成低料線影響,5-14段壁體溫度比照正常下降20℃以上,2號(hào)高爐爐況波動(dòng)較大,其中主要的影響因素就是操作爐型控制不穩(wěn)定,爐身渣皮結(jié)厚,通過日常噸焦耗風(fēng)量計(jì)算,整體爐容變小500m3水平,高爐風(fēng)量隨之萎縮,高爐各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均大幅降低。雖然通過各種處理結(jié)厚方式方法,效果差,處理效果并不顯著,爐身結(jié)厚已經(jīng)成為當(dāng)前影響高爐穩(wěn)定順行的最大障礙。面對(duì)這一現(xiàn)狀,通過分析結(jié)厚原因,采取有針對(duì)性的操作方針,直到2021年1月5日,事業(yè)部制訂詳細(xì)的渣皮處理方案,徹底地消除了爐墻結(jié)厚,并通過一系列后續(xù)調(diào)整,不僅保證了穩(wěn)定的操作爐型,高爐各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)也達(dá)到較好的水平,也為以后處理爐墻結(jié)厚積累了相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

2  爐身結(jié)厚原因分析

2.1高爐入爐原燃料堿負(fù)荷、Zn負(fù)荷高

2020年以來,進(jìn)口礦石價(jià)格逐步上升,鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)日益降低。為了降低煉鐵成本,通鋼煉鐵系統(tǒng)加大了低價(jià)礦、低品位礦的使用量,造成燒結(jié)成分波動(dòng)較大,堿負(fù)荷、Zn負(fù)荷處于較高水平。

月份

1#燒結(jié)機(jī)

2#燒結(jié)機(jī)

K2O

Na2O

K2O+Na2O

Zn

K2O

Na2O

K2O+Na2O

Zn

1月份

 

 

 

0.058

 

 

 

0.062

2月份

0.128

0.306

0.434

0.037

0.124

0.330

0.454

0.054

3月份

0.149

0.089

0.239

0.072

0.132

0.089

0.221

0.064

4月份

0.109

0.071

0.181

0.082

0.084

0.068

0.152

0.099

5月份

0.116

0.080

0.196

0.080

0.104

0.079

0.184

0.080

6月份

0.097

0.065

0.162

0.045

0.100

0.063

0.164

0.055

7月份

0.144

0.120

0.264

0.068

0.129

0.088

0.216

0.074

8月份

0.145

0.115

0.260

0.060

0.099

0.083

0.183

0.101

9月份

0.155

0.077

0.233

0.041

0.168

0.079

0.247

0.045

10月份

0.142

0.080

0.222

0.042

0.119

0.074

0.193

0.052

11月份

0.101

0.083

0.183

0.031

0.112

0.071

0.183

0.035

12月份

0.096

0.047

0.144

0.051

0.111

0.050

0.160

0.040

平均值

0.126

0.103

0.229

0.055

0.117

0.098

0.214

0.063

燒結(jié)礦堿負(fù)荷變化趨勢(shì)圖

圖片1 

燒結(jié)礦鋅負(fù)荷變化趨勢(shì)圖

圖片2 

球團(tuán)礦堿金屬及鋅含量

月份

球團(tuán)礦

K2O

Na2O

K2O+Na2O

Zn

1月份

0.01725

0.054

0.071

0.050

2月份

0.081

0.300

0.381

0.080

3月份

0.051

0.068

0.119

0.072

4月份

0.023

0.044

0.068

0.066

5月份

0.021

0.049

0.070

0.060

6月份

0.022

0.061

0.083

0.045

7月份

0.029

0.065

0.094

0.044

8月份

0.035

0.061

0.096

0.031

9月份

0.023

0.056

0.079

0.023

10月份

0.020

0.047

0.068

0.011

11月份

0.035

0.054

0.089

0.010

12月份

0.027

0.035

0.062

0.010

平均值

0.032

0.075

0.107

0.042

球團(tuán)礦堿負(fù)荷變化趨勢(shì)圖

圖片3 

球團(tuán)礦鋅負(fù)荷變化趨勢(shì)圖

圖片4 

高爐堿負(fù)荷和鋅負(fù)荷

項(xiàng)目

堿負(fù)荷kg/t

鋅負(fù)荷kg/t

時(shí)間

2#高爐

3#高爐

2#高爐

3#高爐

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

≤3.0

≤0.15

通鋼標(biāo)準(zhǔn)

≤3.5

≤0.65

2020年1月份

 

 

1.01

0.99

2020年2月份

7.58

7.34

1.06

0.8

2020年3月份

3.64

3.82

1.08

1.14

2020年4月份

2.48

2.82

1.47

1.32

2020年5月份

2.77

2.92

1.27

1.24

2020年6月份

2.64

2.53

0.93

0.78

2020年7月份

3.3

3.88

1.08

1

2020年8月份

2.47

3.92

1.06

0.89

2020年9月份

3.73

4.18

0.67

0.61

2020年10月份

3.01

3.31

0.75

0.59

2020年11月份

2.33

2.33

0.47

0.49

2020年12月份

3.02

2.97

0.46

0.44

2020年平均

3.36

3.64

0.94

0.86

高爐堿負(fù)荷變化趨勢(shì)圖

圖片5 

高爐鋅負(fù)荷變化趨勢(shì)圖

圖片6 

從以上圖表中可以看出,高爐堿負(fù)荷、鋅負(fù)荷呈現(xiàn)較高態(tài)勢(shì),對(duì)爐況產(chǎn)生了較大影響。

Zn熔點(diǎn)較低(907℃),在高爐下部高溫區(qū)還原成氣態(tài),隨煤氣流上升到高爐中上部爐墻低溫區(qū)凝結(jié),形成爐身黏結(jié)物,破壞高爐正常操作爐型,導(dǎo)致高爐崩料懸料、產(chǎn)量大幅下降、焦比大幅上升,經(jīng)濟(jì)損失巨大. 有研究指出:隨著燒結(jié)礦中 ZnO 含量的增加,RDI+3.15 和 RDI+6.3 均呈減小趨勢(shì),而磨損指數(shù) RDI-0.5呈上升趨勢(shì),表明隨著 ZnO 含量的增加,燒結(jié)礦的低溫還原粉化性能變差。

2.2焦炭質(zhì)量不穩(wěn)定

2.2.1二號(hào)高爐所用焦炭為自產(chǎn)干熄60%+35%自產(chǎn)水熄+15%外購焦,日常生產(chǎn)中,焦炭比例變化頻繁,階段性冷、熱強(qiáng)度波動(dòng)大,如下表:

成份

焦炭化學(xué)成份(%)

M40

M10

灰份

S

水份

揮發(fā)份

反應(yīng)性

反應(yīng)后強(qiáng)度

干熄焦

86.74

6.18

12.75

0.87

0.79

1.34

23.70

65.20

水熄焦

83.32

6.46

12.75

0.88

4.85

1.32

24.30

63.70

龍洋

84.75

6.32

12.83

0.64

8.27

1.48

23.36

65.33

2.3 高爐操作制度不完善、 中心布焦環(huán)數(shù)不合理

2#高爐是采用中心加焦的布料模式,這一布料模式最大的優(yōu)點(diǎn)在于,可以通過調(diào)整中心焦的環(huán)數(shù)來控制中心氣流的強(qiáng)弱,快速有效對(duì)爐況進(jìn)行調(diào)整。傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)是,中心布焦環(huán)數(shù)多,中心氣流旺,反之亦然。在爐況穩(wěn)定、中心焦柱合理的情況下,增加中心焦環(huán)數(shù)確實(shí)可以起到提升中心氣流增加風(fēng)量的效果,并且有利于排鋅。但是在爐墻結(jié)厚、爐況惡化、風(fēng)量萎縮、風(fēng)速不足的情況下,中心焦炭不能及時(shí)熔損,進(jìn)入爐缸后影響中心透氣性、透液性,此時(shí)若是中心布焦環(huán)數(shù)太多,不但不能增強(qiáng)中心氣流,還會(huì)造成死焦柱肥大,從而造成爐缸不活,加劇爐況惡化。

2.4 高爐操作不當(dāng)

高爐經(jīng)常性出現(xiàn)尺差,最大尺差超過1米,一段時(shí)間后出現(xiàn)管道行程,高爐出現(xiàn)管道行程后,高溫煤氣未經(jīng)過充分的熱交換就達(dá)到高爐上部區(qū)域,將部分沒有還原的礦石融化,軟熔爐料將凝固,就會(huì)行程粘接,爐溫控制不得當(dāng),經(jīng)常出現(xiàn)低硅、生鐵含硫出格,這也會(huì)引起爐渣粘稠,爐缸不活或粘結(jié),使風(fēng)量萎縮,造成高爐結(jié)厚。特別是7段銅冷卻壁與8段鑄鐵冷卻壁相連接處,更易于粘結(jié)。

3爐身粘結(jié)處理

3.1處理方案

3.1.1預(yù)加8-10批凈焦到達(dá)8斷冷卻壁位置,負(fù)荷維持在3.57-3.6t/t,提前1小時(shí)減少中心焦比例,將焦炭布料平鋪,C928272625222↓, 礦制改為O92827262↓,同時(shí)入爐Mn礦,保證生鐵中錳回收率在0.6-0.8%水平,意在活躍爐缸,通過人為破壞爐內(nèi)煤氣流分布,造成邊緣管道或懸料。

3.1.2在處理爐況過程中,如發(fā)生懸料,風(fēng)壓控制≤340kpa。時(shí)間盡量延長(zhǎng)(1-2小時(shí))。

3.1.3懸料后控制好頂溫,做好打水降溫,控制煤氣溫度,小于300℃,保證布袋入口溫度正常。

3.1.4 高爐軟水流量6000m3/h調(diào)小到4000m3/h.

3.1.5懸料時(shí)間盡可能延長(zhǎng)1-2小時(shí),利用集中焦的熱量對(duì)結(jié)厚的部位進(jìn)行加熱,加熱充分后再進(jìn)行坐料,利用拉風(fēng)坐料過程中的反抽力力求將爐墻粘接物拉下。如沒有懸料,利用高溫煤氣流對(duì)爐墻進(jìn)行沖刷。一般情況下,時(shí)間為12-24小時(shí)即可處理完畢。

3.1.6爐墻粘結(jié)物處理評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)

3.1.6.1爐體水溫差≧6℃,8-10段壁體溫度50-80℃.

3.2爐墻黏結(jié)物清理下來后,需要對(duì)煤氣流進(jìn)行調(diào)整,確保渣皮不再結(jié)厚。高爐制訂了“抑制邊緣,中心排堿”的操作思路。

3.3布料制度調(diào)整

布料制度調(diào)整情況見表

布料制度變化以及風(fēng)量水溫差變化

時(shí)間

料制調(diào)整

水溫差

1月5日

C928272625222↓O92827262

6.7℃

1月6日

C938272625126↓O92847462

5.8℃

1月7日

C938272625125↓O92837362

5.4℃

3.4壁體波動(dòng)效果

圖片7 

 

圖片8 

圖片9 

 

通過一系列調(diào)整,高爐爐況明顯好轉(zhuǎn),高爐穩(wěn)順程度增加,風(fēng)量大幅增加。

圖片10 

4 結(jié)語

4.1Zn負(fù)荷高、堿負(fù)荷高是通鋼2號(hào)高爐控制合理操作爐型的最大障礙。氣態(tài)Zn在高爐中上部爐墻上凝結(jié),堿負(fù)荷高易很容易造成爐身結(jié)厚,甚至形成頑固結(jié)瘤,嚴(yán)重影響高爐順行。

4.2通過“適當(dāng)抑制邊緣氣流,控制合理中心氣流”進(jìn)行排Zn是行之有效的。

4.3通過一系列調(diào)整,風(fēng)量、產(chǎn)量等技術(shù)指標(biāo)大幅提高,但焦比、燃料比等消耗指標(biāo)卻未見根本改善,這也是當(dāng)前和以后2號(hào)高爐迫切需要解決的問題。

4.4通過爐內(nèi)煤氣流沖刷爐墻處理爐墻結(jié)厚方式方法是可行的,為處理爐況積累了經(jīng)驗(yàn)。

參考文獻(xiàn)

[1]  周傳典. 高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè),北京,冶金工業(yè)出版社,2012

[2]  劉云彩. 現(xiàn)代高爐操作,北京,冶金工業(yè)出版社,2016

[3]  楊志泉,王平.武鋼煉鐵高Zn礦使用現(xiàn)狀和應(yīng)對(duì)措施[J].煉鐵,2014,33(2):4-7.

 
 
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