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柳鋼110m2燒結機布料系統的改進

放大字體  縮小字體 發布日期:2022-05-27  作者:文雅俊  瀏覽次數:815
 
核心提示:摘要:柳鋼110m2 燒結機自投產以來,通過更換泥輥漏斗內壁襯板并在倉壁安裝疏堵機、布料閘門(離合門)的改造、增加一排壓料板和采用空氣加濕技術等一系列措施,使燒結料面更平整,點火效果良好,混合料偏析減少,改善燒結礦的物理性能、提高燒結礦的經濟技術指標。 關鍵詞:疏堵機;壓料板;空氣加濕技術
 柳鋼110m2燒結機布料系統的改進

柳鋼燒結廠 文雅俊

摘要:柳鋼110m2 燒結機自投產以來,通過更換泥輥漏斗內壁襯板并在倉壁安裝疏堵機、布料閘門(離合門)的改造、增加一排壓料板和采用空氣加濕技術等一系列措施,使燒結料面更平整,點火效果良好,混合料偏析減少,改善燒結礦的物理性能、提高燒結礦的經濟技術指標。

關鍵詞:疏堵機;壓料板;空氣加濕技術

一、前言

燒結生產中為了改進料面點火效果,降低工序能耗特別是降低煤氣消耗和固體燃耗,一般采取提高布料質量,用厚料層低溫燒結來實現。在臺車寬度方向上燒結混合料的水分、粒度和化學成分不偏析,透氣性均勻的料層;混合料層具有一定的松散性,預防臺車底部的料壓緊;持續供料,在燒結機臺車上高度一樣,料面平整,不起伏,無魚尾紋;料層的橫截面從下而上燃料含量逐漸增加,混合料粒度逐漸變細。這就是最理想的布料狀況。

燒結生產工藝流程:中和礦(鐵礦粉)、燃料(焦粉、煤粉)、熔劑(生石灰、輕燒白云石、石灰石粉)、返礦按照一定的配比給料,通過輸送帶運輸到混料系統,在一混圓筒先混勻后加水潤濕,在二混圓筒制粒,送到布料小車,經過泥輥漏斗,通過泥輥、七輥、松料器布到已經鋪好鋪底料的燒結機臺車上,隨著臺車運轉,經過點火器點火,在抽風的作用下,從料面向下燃燒。在燒結機機尾燃燒到底形成燒結餅,倒入單輥漏斗進行熱破碎,進入環冷機進行鼓風冷卻。通過皮帶送到篩分系統進行整粒,小于或等于5mm的顆粒作為返礦,送入返礦倉重新配料;大于5mm的顆粒是合格的燒結礦,送到成品倉再轉運給高爐;部分10-20mm的顆粒送往鋪底料倉,作為鋪底料進行內循環。柳州鋼鐵股份有限公司燒結廠在2003年10月份建成第一臺110m2燒結機。其混合料送到布料小車然后進入泥輥漏斗,通過泥輥漏斗底部泥輥的轉動送給七輥布料器,七輥布料器的轉動使混合料粒度發生偏析,混合料流布到臺車上,完成布料流程。給料時大時小,燒結機料面有起伏,混合料粒度偏析不合理等布料過程存在的問題,是燒結機提高料層的不利因素,惡化燒結礦的質量,降低燒結礦的產量。為此,陸續調整或改造布料系統設備,使燒結料面更平整,點火效果良好,混合料偏析減少,改善燒結礦的物理性能 提高燒結礦的產量。

二、改進布料系統

(一)重新設置布料小車行程并增加前端擋料板泥輥漏斗頂部進料口是長方形,布料小車在泥輥漏斗上方沿泥輥漏斗進料口長度方向往返行走,將混合料布入泥輥漏斗,布料小車在泥輥漏斗上方兩端的停留時間不相等,有時間差,導致泥輥漏斗料位不平整。導致泥輥水平面受到混合料的壓力不相等。混合料從布料小車進入泥輥漏斗,混合料離開布料小車時攜帶動能,以拋物線的軌跡落入泥輥漏斗,混合料的粒度不均勻,小顆粒物料相對大顆粒物料粘性大,小顆粒混合料相對大顆粒混合料水平拋出的距離近一些。泥輥漏斗混合料的容積密度不均勻,近布料小車端的混合料容積密度大,遠布料小車混合料容積密度相對較小,對泥輥布料的均勻性造成影響。混合料布在燒結機臺車寬度方向料層的容積密度不一樣,抽風時空氣穿過料層受到的阻力不均勻。阻力低的區域有相對較多的風量通過,燒結速度太快,熱量在料層傳輸速度太快,燃燒過程生成液相過少,液相固結的量不夠多,造成燒結礦轉鼓強度下降,返礦率上升;阻力高的區域只有相對較少的風量通過,燒結速度降低,不能燃燒到料層底部,有夾生的現象,燒結礦的轉鼓降低,同時造成出礦率下降。

依據混合料在燒結機臺車上偏析程度、燒結過程的生產參數、燒結機機尾斷面的燃燒情況,布料小車往返的停留的時間重新設置,泥輥漏斗內遠離布料小車端與靠近布料小車端料流大致相等,料位的平整度得到提高。在布料小車的前端增加一塊擋料板,混合料流撞擊擋料板后再垂直落入泥輥漏斗,減少混合料在泥輥漏斗內水平方向的偏析。布料小車往返的停留的時間重新設置、布料小車前端增加擋料板后,泥輥漏斗內料面平整度提高、臺車上混合料偏析減少,燒結礦轉鼓指數略有上升,返礦率下降。

(二)更換泥輥漏斗襯板并在倉壁安裝疏堵機

泥輥漏斗內壁結料嚴重,給燒結生產帶來了很大的不便。泥輥漏斗內有效容積減少,因泥輥漏斗內壁結料特別是漏斗底部結料,燒結機臺車虧料現象容易出現,燒結機料面在靠近臺車欄板區域布料不滿,很不平整,在燃燒過程中通過料層風量分布不均勻,料層的燃燒速度不一致,有的區域液相增加,有的區域液相減少,液相分布不均勻加劇,導致燒結礦轉鼓指數等指標惡化,返礦率上升;高料位時,因泥輥漏斗結料嚴重,造成泥輥漏斗有效容積減少,泥輥漏斗存料量減少,緩沖時間減少,泥輥漏斗容易鋪倉。漏斗內壁結料嚴重時,結料容易“塔橋”導致泥輥漏斗出料不暢或全部堵死,導致上道生產工序混配料系統停機,整個生產中斷,需要停機清理泥輥漏斗結料,在重新開機時混合料的水分波動更大,生產的連續性造成嚴重影響。

當泥輥內壁漏斗結料嚴重,造成泥輥漏斗有效容積減少,需停機用高壓水槍清理結料,每次耗時1-2小時。停機清理泥輥漏斗,為了穩定主抽風機的運行,清理漏斗期間,主抽風機的電氣設備不能停止運行。主抽風機等主要電氣設備消耗了很多的電能,導致每噸燒結礦的電耗增加。清理泥輥漏斗,只能用人工進行清理,工人勞動強度大。采用粘料系數小的耐磨陶瓷襯板替換泥輥漏斗內壁的耐磨鑄石板。在倉壁安裝疏堵機。疏堵機由8個疏松拉桿、8個液壓缸、1個信號器、1個電 器控制柜、1個液壓站等組成。該裝置如圖1所示。工作時,首先泥輥漏斗下的泥輥開始轉動運行,電器控制柜會接收到信號器發出信號,電器控制柜根據設定的程序自動運行,液壓站電機啟動帶動高壓油泵運轉,液壓油流過電磁換向閥換通過高壓油管輸送到泥輥漏斗外壁液壓缸,液壓缸上下來回移動,疏松拉桿在液壓缸的驅動下緊貼泥輥漏斗內壁上下移動,將內壁的結料刮下,刮料完成,等待下一個運行周期。泥輥停止運行并超過設定的時間后,電器控制柜會接收到信號器發出信號,電器控制柜根據設定的程序暫停運行,液壓站電機停止運轉,液壓油回流到油缸,疏堵機停止運行,等待下一次運行3。疏堵機安裝前,一個星期停機一次用高壓水槍清理泥輥漏斗結料;安裝后,一個月停機清理一次泥輥漏斗結料。疏堵機的清理結料效果明顯,燒結機作業率得到提高,燒結礦能耗指標下降。

圖片1 

(三)布料閘門(離合門)的改造

混合料泥輥漏斗底端的出料口安裝布料的閘門(離合門)。110m2燒結機臺車的寬度是3000mm,因此泥輥的長度和閘門總長度也為3000mm。原來閘門一共是6快。兩端兩塊的長度是300mm,中間四塊的長度是600mm。生產中,閘門通常開啟一定角度后固定不變,閘門與泥輥之間產生一定的空隙。

隨著泥輥的轉動,混合料從空隙中排除,流向七輥,形成料流。為了保持布到臺車上的料是平整的,閘門每一處料的流量需相同。在物料自身重力的作用下以及泥輥的推動下,閘門就會收到料流的壓力。閘門的長度越長,受到的壓力就越大。

為了保持閘門的角度不變即每一處料流的相同,每一塊閘門都會根據受到壓力的大小壓上相對應的配重塊,配重塊向上連接鋼絲繩,鋼絲繩繞過定滑輪連接掛鉤,掛鉤與調節桿連接。燒結工根據燒結技術參數確定燒結機料層的厚度,隨著泥輥的轉動混合料完成布料,當閘門與泥輥卡大塊石頭、雜物,或缺料時,需及時調整閘門開口度、泥輥的轉速、燒結機機速2。由于原料的原因,混合料中含有堅硬的大塊料,把鐵礦粉進行多次破碎,完全消滅大快料,從經濟上來說,是不允許的。當大快料的尺寸比閘門與圓輥的間隙大時,將閘門頂開, 大快料就會卡在間隙中,被頂開處,料的流量發生改變。臺車上料層的平整性被破壞。燒結工發現閘門有料塊卡以后,跑出去將閘門抬起來,讓大料塊順利的排出。而操作室與泥輥平臺有一段距離,跑出去需要時間,這段時間布料是不平整的,在大快料多的情況下,燒結工需反反復復跑來跑去,工作量大。同時生產情況暫時脫離了燒結工的監控。將中間四塊閘門的長度改為300mm,中間4塊600mm的閘門變為8快300mm 的閘門,改造方案見表 1。每塊閘門的配重是原來閘門的一半。改造后,大塊料通過閘門時,受到閘門的壓力減小,在泥輥的推動下,能夠通過閘門。大塊料卡在閘門的現象迅速減少。燒結料面的起伏的現象得到改善。

圖片2 

(四)增加一排壓料板

布料作業時,混合料布到臺車上,燒結機勻速向前移動,使混合料在燒結機臺車上的厚度均勻。一般情況下是穩定燒結機機速,通過調節泥輥的轉速來控制燒結機原始料層的厚度。原始料層表面布不是光滑的,是波紋狀的。為提高點火效果,在料面點火前設置壓料板,110m2燒結機設置了一排壓料板,原始料層通過第一排壓料板后,兩塊壓料板交接處壓料效果不好。鏈條固定的壓料板,在平料作業時會發生滑動,相鄰兩塊平料板之間平料的效果不理想,兩塊平料板相接的部位有縫隙,縫隙處混合料是凸起的,凸起部位的混合料經過點火器后,難以固結,粉末較多,是劣質的燒結礦。燒結機表層劣質燒結礦增加,導致燒結礦返礦率上升,成品率下降。為保證燒結機料面的點火效果,需要提高點火強度,造成燒結礦的煤氣消耗上升,綜合能耗提高。為此,在第一排壓料板后500mm處增加一排壓料板,消除第一排兩塊壓料板相接處壓料效果不理想的影響。使用后,第一排兩塊壓料板相接處凸起的混合料被第二排壓料板壓平,燒結機料面比單排平料板時平整,燒結機料面的點火效果良好,燒結料面整體青黑色,不過熔、不泛黃,燒結機表層劣質燒結礦含量減少,燒結礦的返礦率下降,成品率上升。煤氣使用量略有下降,燒結礦的煤氣消耗下降,綜合能耗下降。

(五)采用空氣加濕技術

為了提高料層的垂直燒結速度,在燒結機9號風箱料層上方補加蒸汽。其原理如下:料層頂部生成的高溫燒結礦加熱抽入的空氣。這一熱交換過程使頂部料層產生的燒結礦得到冷卻。空氣穿過燒結礦帶為下層未燃燒的料層提高熱量,垂直燒結速度是被這一熱交換速度決定著。為保證混合料層燒透,需要垂直燒結速速降低,而這需要降低燒結機的運轉速度,但這樣影響燒結礦的產量。 除了空氣的吸入與比熱和料層的透氣性這三個因素對空氣與料層之間的換熱量有很大影響,燒結速度也對其有很大影響。通過增大燒結速度可增大空氣與料層之間的換熱量。而增大燒結速度的方法有如下兩種:(1)增大空氣比熱;(2)提高料層吸入的空氣量。這其中的原因如下。干燥空氣的比熱比蒸汽小很多。干燥空氣的比熱與蒸汽的比熱之比約為0.55。因此,在吸入與先前同樣多的干燥空氣的同時在燒結料層上噴入蒸汽將大幅度提高料層與射入混合氣體的換熱速度,從而加快燒結過程。最終,使得料層中出現的高溫帶較小,料層的透氣性能被強化。

由于料層內空氣流動所受阻力減小,所以抽風機的負荷減輕。在一定范圍內提高垂直燒結速度可以提高燒結機的臺時產量。110m2 燒結機的上料量從55Kg/m提高到57Kg/m。詳見表2。

圖片3 

(六)增加鋪底料的厚度

燒結機泥輥布混合料前,先在燒結臺車上先布一層小顆粒燒結礦,小顆粒燒結礦通過整粒篩分產生,最小粒度為10mm,最大粒度為20mm,這一層小顆粒燒結礦稱為鋪底料。在泥輥漏斗的前方設置鋪地料倉,鋪底料倉的有效容積能夠滿足從開始布鋪地料到整粒篩分出鋪底料進入鋪底料倉期間的用量。鋪底料在燒結生產中的作用:一是隔離燃燒層與篦條直接接觸,降低篦條、隔熱墊、臺車橫梁在生產中承受的最高溫度,減少篦條在燒結生產中的損耗,減少臺車橫梁在生產中的變形,降低燒結礦的生產成本。二是降低燒結餅粘篦條的現象,減少回車道格篩大塊積料,減輕工人的勞動強度。三是有除塵的作用,抽風燒結時,減少小顆粒物料被抽走,降低煙氣中的粗塵量,減輕對風箱、導氣管的磨損,減少大煙道除塵灰量,縮短大煙道周期內排灰的時間。四是可以消除燒結中過濕層現象或降低過濕層的厚度,提高燒結礦的產質量。110m2 燒結機鋪底料原來的厚度是30mm,篦條偶爾有粘料的現象,篦條的消耗與國內同型號的燒結機比高。對鋪底料的工藝參數進行更改,厚度提高到60mm。運行情況見表3。

圖片4 

三、改進效果

110m2 燒結機布料系統改進后,泥輥漏斗內布料平整,減少了泥輥布料偏析;泥輥漏斗內壁結料減少,減少因漏斗結料停機沖洗漏斗的時間,提高了燒結機作業率;料面比改進前平整,降低了點火煤氣的消耗,表層劣質燒結礦的含量減少,燒結礦的出礦率提高。燒結礦的冶金性能指標也得到改善,滿 足了高爐對燒結礦的要求。

參考文獻:

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