楊先華, 陰瑞強, 高 峰, 井王崗, 劉 偉
(陜鋼集團漢中鋼鐵有限責(zé)任公司, 陜西 勉縣 724200)
摘 要:環(huán)冷機作為燒結(jié)生產(chǎn)的重要設(shè)備,在環(huán)冷機及其附屬設(shè)備的共同作用下,成功地將炙熱燒結(jié)礦在規(guī)定的時間內(nèi)冷卻,使其冷卻溫度達到下部輸送帶能夠承受的范圍之內(nèi),延長了輸送帶的使用壽命的同時,大大降低生產(chǎn)成本。燒結(jié)礦冷卻的過程中會產(chǎn)生大量的余熱,為企業(yè)發(fā)展提供了新的能源。
關(guān)鍵詞:環(huán)冷機;密封;余熱回收;經(jīng)濟效益
行業(yè)的發(fā)展就必須遵循其行業(yè)標準和行業(yè)規(guī)范,只有將標準和規(guī)范切實融入到生產(chǎn)過程中,才能使企業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出健康、綠色、節(jié)能、環(huán)保,最終實現(xiàn)企業(yè)的存在價值。為了實現(xiàn)環(huán)冷機“三提兩降一延長”的總目標(三提是提升設(shè)備整體利用效率,提升設(shè)備使用壽命,提升余熱發(fā)電量。兩降是降低噸礦電單耗、降低設(shè)備故障利率和延長下線輸送帶壽命),陜鋼集團漢中鋼鐵有限責(zé)任公司(全文簡稱漢鋼)采取了相應(yīng)的改造措施。
1 改造環(huán)冷機的措施
1.1 兩種驅(qū)動方式的改變
1)舊環(huán)冷機以摩擦輪與摩擦板產(chǎn)生的摩擦力為環(huán)冷機運行提供動力,在運行過程中時常因摩擦系數(shù)降低導(dǎo)致環(huán)冷機運行很不規(guī)律,不但造成環(huán)冷機內(nèi)部料層厚度高低不平,對燒結(jié)礦的冷卻效果大打折扣的同時,加劇摩擦輪本體的磨損日益加劇和生產(chǎn)過程的不穩(wěn)定。
2)銷齒傳動因其故障率低,在轉(zhuǎn)速一定的前提下,環(huán)冷機運行的更加平穩(wěn)順暢,燒結(jié)礦料面更加平整,冷卻時間和冷卻效果都明顯縮短和提高,持續(xù)產(chǎn)生的熱量更加集中,為余熱發(fā)電量的增加提供可靠保證。
1.2 優(yōu)化密封方式
通過對設(shè)備在線運行狀況分析,采用新技術(shù)的環(huán)冷機和舊環(huán)冷機所產(chǎn)生的的指標差異主要表現(xiàn)在發(fā)電量、電單耗和燒結(jié)礦的冷卻效果上。并且現(xiàn)場無組織排放現(xiàn)象降至歷史最低點,真正實現(xiàn)清潔生產(chǎn), 鼓風(fēng)式環(huán)冷機最大的弊端就是揚塵無組織排放現(xiàn)象較為嚴重,從目前環(huán)冷機運行情況來看,可視揚塵控制就目前而言是比較成功。目前的環(huán)冷機采取頂部水密封,下部采取雙層橡膠密封,徹底阻斷揚塵無組織排放的根源。并且高溫段采用雙層巖棉保溫,中低溫段全密封的方式,把漏風(fēng)率從原來的 50%~60%鎖定至 5%以下。
1.3 燒結(jié)礦冷卻進風(fēng)方式的改變
1)環(huán)冷機進風(fēng)的方式直接關(guān)系著燒結(jié)礦冷卻效果的優(yōu)劣,同時也是電單耗加劇的重要原因之一。而舊環(huán)冷機正是采取側(cè)面進風(fēng),從而直接導(dǎo)致噸礦需風(fēng)量高達 2 800 m3 /h,而采取底部進風(fēng),噸礦需風(fēng)量僅需 1 600 m3 /h(見表 1)。
底部進風(fēng)使得風(fēng)量分布且更加均勻,因燒結(jié)礦自下而上冷卻,所以在高溫段就可以收集大量余熱,隨著溫度均勻下降,燒結(jié)礦也會隨著溫度的下降便于整粒,成品礦塊度均勻,強化高爐冶煉,降低焦比,增加生鐵產(chǎn)量。
1.4 提升設(shè)備整體利用效率
通過對設(shè)備的升級改造,新式環(huán)冷機本體的布局結(jié)構(gòu)更符合當(dāng)前的生產(chǎn)要求,從燒結(jié)礦的冷卻質(zhì)量和冷卻時間上來看,所表現(xiàn)出的數(shù)據(jù)較以前有很大程度上的提高。燒結(jié)礦的平均溫度從 130~160 ℃下降至 80~100 ℃,相應(yīng)地?zé)Y(jié)礦的冷卻時間也從原來 70 min 降至現(xiàn)在的 55 min。所以說燒結(jié)礦溫度上的降低和冷卻時間上的縮短,很大程度上提升了設(shè)備利用效率。
1.5 維護和保養(yǎng)的質(zhì)量
作為擔(dān)負環(huán)冷機運行和卸料的輥輪和翻板,日常潤滑點檢工作質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到設(shè)備的使用壽命。就拿目前的環(huán)冷機來說,輥輪在集中潤滑設(shè)備的定時、定量補油過程中,因部件得到充分潤滑,所涉及的故障自運行以來發(fā)生率為零,為燒結(jié)生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性奠定良好的條件(見表 2)。
1.6 生產(chǎn)操作方面
按照熱量守恒定律,燒結(jié)機生產(chǎn)過程對環(huán)冷煙氣余熱溫度的穩(wěn)定性以及發(fā)電量具有重要意義,穩(wěn)定的燒結(jié)過程及嚴格的工藝參數(shù)控制能有效的提高環(huán)冷余熱溫度。漢鋼公司燒結(jié)廠通過對環(huán)冷機保溫段溫度、燒結(jié)機廢氣溫度、燒結(jié)礦 FeO 含量、環(huán)冷機料層厚度以及發(fā)電量的統(tǒng)計分析,嚴格控制燒結(jié)廢氣溫度及 FeO 含量等生產(chǎn)工藝參數(shù)操作,余熱發(fā)電 量提升 1.5 kWh/t,具體見表 3。
通過對數(shù)據(jù)統(tǒng)計得,燒結(jié)礦 w(FeO)上升了 0.5%,環(huán)冷余熱發(fā)電量可提升 0.4~0.6 kW·h,燒結(jié)機廢氣溫度偏差 10 ℃,影響環(huán)冷余熱發(fā)電量 0.3~1.3 kW·h, 所以生產(chǎn)中燒結(jié)機廢氣溫度的控制是環(huán)冷余熱發(fā)電量的主要影響因素。
1.7 余熱回收利用
原來的 2 號環(huán)冷機蒸汽余熱回收發(fā)電量噸礦平均在 12 kW/h,遠遠低于國內(nèi)水平,在改變環(huán)冷機密封方式和進風(fēng)方式等一系列舉措下,改造后的漏風(fēng)情況的改善和高溫段采取相應(yīng)的保溫措施下,目前噸礦發(fā)電量提升至 15 kW·h(見表 4)。
2 取得的效果
改革是生存之道,發(fā)展是立身之基。為了實現(xiàn)綠色、節(jié)能、環(huán)保高質(zhì)量發(fā)展,改造前后發(fā)電量對比見表5。
歷時近一年時間實現(xiàn)設(shè)備的更新?lián)Q代,以及生產(chǎn)過程中不斷地統(tǒng)計、總結(jié)分析,最終形成一套嚴格的燒結(jié)操作準,不僅實現(xiàn)了節(jié)能降耗,同時也增加經(jīng)濟效益約 600 萬元。
3 結(jié)語
通過陜鋼漢鋼燒結(jié)廠對環(huán)冷機的改造,一致認為該項目的實施技術(shù)方面穩(wěn)定可行,環(huán)冷機漏風(fēng)率的降低是提升余熱發(fā)電量的主要舉措,保溫及生產(chǎn)操作的穩(wěn)定支撐著發(fā)電量的穩(wěn)步提升。通過近期的指標分析,所產(chǎn)生的直接年經(jīng)濟效益符合前期測算結(jié)果,為進一步滿足綠色節(jié)能發(fā)展要求和提升企業(yè)形象打好了基礎(chǔ),還從環(huán)保、故障率、提質(zhì)增效方面來看,均有利于漢鋼公司的長遠發(fā)展。