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降低燒結返礦率的生產實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2022-08-15  作者:王志強  瀏覽次數:1013
 
核心提示:摘 要:西寧特鋼二燒結一臺150㎡燒結機,燒結礦產質量均比較優秀,在完全滿足了高爐的生產需求同時,考慮煉鐵成本壓力巨大,內部挖潛增效,通過對影響燒結返礦率的因素進行分析,從優化配料、強化制粒和造球、推行滿欄板厚料層操作、適當提高點火溫度、提高混合料料溫、對燒結機本體設備進行堵漏風等方面著手,通過摸索實踐,使燒結返礦率從30%下降到25%。 關鍵詞: 燒結礦;返礦率;生產實踐
 降低燒結返礦率的生產實踐    

王志強

(西寧特殊鋼集團有限公司礦冶公司燒結)

摘  要:西寧特鋼二燒結一臺150㎡燒結機,燒結礦產質量均比較優秀,在完全滿足了高爐的生產需求同時,考慮煉鐵成本壓力巨大,內部挖潛增效,通過對影響燒結返礦率的因素進行分析,從優化配料、強化制粒和造球、推行滿欄板厚料層操作、適當提高點火溫度、提高混合料料溫、對燒結機本體設備進行堵漏風等方面著手,通過摸索實踐,使燒結返礦率從30%下降到25%。

關鍵詞: 燒結礦;返礦率;生產實踐

1 前言

隨著煉鐵精料技術的發展,高爐對燒結礦質量的要求越來越嚴,不僅要求其品位、堿度穩定,而且對其強度和粒度組成的要求也越來越高。西寧特鋼二燒結150㎡燒結機一臺,年計劃產能160萬噸。近幾年,隨著鐵精礦的采用,燒結礦品位提高,但同時也出現了成品礦強度降低和細粒級比例增加的問題(尤其采用全精粉燒結期間),對燒結和煉鐵生產造成了不同程度的影響。尤其是返礦率上升,對降低燒結成本和加工費不利。據先進行業指標統計可知,返礦率每增加1%,高爐焦比升高0.5%-1%,產量下降1%。

為此,降低燒結返礦率成為了我們工作中的一個重要方面。經過幾年的努力,我們摸索出了一套行之有效的方法,并在生產中獲得了初步成功。

2 降低燒結內返礦率的影響因素分析

通過各方面因素分析及技術排查工作,發現燒結內返礦率的影響因素主要包括以下幾個方面:原燃料質量問題;配料設備、燒結設備;含水量控制、燃料匹配比例及顆粒比重要求等因素影響;燒結機運行中的操作制度及返礦篩等影響因素。

結合實際情況發現,本廠主要因篩板磨損嚴重,顆粒平均粒徑較粗,顆粒因構成比例不合理,燒結過程中軟化溫度區間大,不容易形成液相凝結成塊,含粉率升高導致燒結內返率受到影響[1]

3 降低燒結返礦率的措施

3.1 工藝方面

3.1.1 穩定原、燃料質量

因燒結過程中使用的原燃料、熔劑品類等變化繁多,質量也會高低不一,在生產中為節約成本,使用價格便宜低產品對燒結生產質量控制造成一定難度,無形中影響內返礦率的升高。因此需在生產過程中重點提高進廠原燃料管理,及時了解原燃料性能,做到穩定燒結工藝參數,保證燒結礦質量的前提下降低內返礦率的最終目的。因此我廠結合自身因素首先優化配礦結構,提高混勻礦質量,其次進行燃料質量及其粒度優化并強化燃料粒級監控,發現問題及時反饋,保證生產過程中燒結熱量的穩定均衡。

3.1.2 穩定燒結過程

應該定期對配料電子秤進行效驗核準,并且制定嚴格的配料秤管理制度,及時發現配料秤存在的問題,積極聯系專業維護人員進行解決,另外作業區應加強監管控制工作,對電子秤進行標定,以保證整個操作過程中配料精準程度。通過跑盤要求單倉偏差不允許超過5%。

3.1.3 強化燒結布料、減少邊緣效應

燒結過程中使用厚料層主要是為了減少能耗,以提高燒結礦質量,有效降低燒結內返礦情況,臺車覆蓋燒結礦表面料具備燃燒速度,冷卻速度極快,提高燒結布料厚度可有效減少燒結層表面結礦比重,是減少燒結內返礦率的重要手段[2]

圖片1 

3.1.4 推行標準化操作

工藝紀律監督檢查,結合自身優勢,對照不足因素,遵循崗位職責及技術操作規程,充分發揮工藝員定期或不定期進行工藝紀律檢查糾偏的作用。只有通過這種方式才能加強工藝技術管理力度,保證燒結礦質量。均勻燒結礦成分。燒結過程受到諸多因素影響,因此工作人員在監管過程中應及時作出判斷,保證燒結終點溫度、料層均勻度等變化情況,確保燒結過程平穩。

對配料室料倉進行技術改造,穩定料倉下料量、混合機安裝返礦料溫檢測儀及自動測水分系統,使燒結混合料水分穩定在每個料堆適宜參數。

提高燒結看火工操作技能。不定期對燒結進行技能培訓考試,組織看火工進行操作實踐交流及崗位大練兵、大比武等活動,使燒結看火工操作技能得到了提升。

嚴格控制燒結終點溫度,使燒結終點溫度控制在倒數第二個風箱。

燒結機布料采用九輥布料,布料后采用平料器并加配重鐵塊,根據料層透氣性調整配重重量,合理使用鋪底料實現布料均勻、壓料合適,燒結點火器使用新型雙排點火器實現燒結點火均勻,點火強度、深度合適,降低了燒結表面返礦。

適當提高燒結礦堿度。從燒結礦的顯微結構看,隨著燒結礦堿度的提高,燒結礦中鐵酸鈣的質量分數明顯增加,燒結礦冶金性能得到改善。根據高爐爐料結構的變化,合理提高燒結礦堿度,燒結生產中采取堿度中上限控制,燒結礦的強度提高較明顯。[3]

圖片2 

燒結礦相

3.2 提高設備管理

3.2.1 建立篩板管理制度

強化篩板管理可有效控制返礦量。日常工作中應該對返礦進行目測以及按照制度取樣做粒級分析,一旦發現返礦中大于5mm粒級偏多應及時進行檢查篩板。定期對篩板篩孔位置進行清理,并在篩板管理維修臺賬進行詳細記錄,另外對于磨損嚴重的篩板進行及時更換,確保篩板無磨損漏料現象發生,保證篩透篩凈,提高了成品礦的篩分效率。

3.2.2 減少緩料及停機次數

停機及緩料都不利于穩定燒結,影響燒結礦的成礦過程,最終導致內返礦量上升。杜絕清料時碰停皮帶引起緩料現象。穩定每周更換托輥緩料次數。繼續減少因處理設備故障及隱患引起的停機與緩料次數。

3.2.3 燒結系統漏風影響著返礦量的生成[4]

對于該項控制措施,首先應該建立專門的漏風維修臺賬,遇到細小漏風點及時作出處理并詳細記錄,多次檢查,針對較大漏風點,個人無法處理時應及時聯系維修人員進行修理工作。

3.3 提升綜合管理

3.2.1 以項目的方式推進降低內返率

本廠結合自身情況,成立以項目為主打方式確保降低內返礦率的實施進展,分設備管控組以及生產操作組,工藝技術組進行分工技術攻關。

3.3.2 降低內返礦率項目目標

結合近兩年實際生產情況及進展,以上一年內部返礦率為依托,設定最終返礦率目標。

3.3.3 建立日常跟蹤臺賬

按日、按月的最小單元進行分析評價、持續改進,動員所有成員,每天按照臺賬進行記錄上報,并按時落實檢查。一旦發現填寫不完全或偏差情況應及時整改并上報處理。

4 結語

降低返礦率始終伴隨著燒結生產而存在,容不得一時的松懈。無論從工藝上還是設備上,都需要工作中的每時每刻用心去關注。只有將每一個點當成工作的重點,持之以恒,并在此基礎上學習借鑒、創新改良。在項目開展中,內返率由2018年的30%下降到目前的25%(如圖1)。燒結礦轉鼓指數也得到了提高,較好地滿足了高爐生產需求,為高爐生產順行奠定了原料基礎,取得了良好的經濟效益。由于燒結康強度得到提高,同時降低了除塵灰量,現場環境也得到了改善。

 

圖片3 

圖1   返礦率對比圖(系列1為2020年返礦率,系列2為2021年返礦率)

參考文獻

[1]  鐘佳華,李和平.降低3號燒結機高爐槽下返礦率生產實踐,梅山科技,2016,(03):7-9。

[2]  王振龍.燒結原理與工藝.北京:兵器工業出版社,2003.

[3]  傅菊英,姜濤,朱德慶.燒結球團學.長沙:中南工業大學出版社,1996.

[4]  龍紅明,鐵礦粉燒結原理與工藝.北京:冶金工業出版社,2010.

 
 
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