王瑞良 陳巍
(河鋼邯鋼環(huán)保能源部 河北邯鄲 056015)
摘 要:近年來環(huán)保要求日益嚴(yán)苛,焦?fàn)t生產(chǎn)過程中,加熱系統(tǒng)內(nèi)煤氣燃燒產(chǎn)生二氧化硫、氮氧化合物和顆粒物等污染物。焦?fàn)t廢氣三大指標(biāo)是焦化廠污染物排放的三項(xiàng)重要硬性指標(biāo),對(duì)河鋼邯鋼轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵戰(zhàn)略期造成了一定的掣肘因素。焦?fàn)t煙氣是否達(dá)標(biāo)排放,是限制焦?fàn)t產(chǎn)能的重要因素,涉及焦化廠生存發(fā)展關(guān)鍵所在,焦?fàn)t煙氣治理工作迫在眉睫。為實(shí)現(xiàn)焦?fàn)t廢氣達(dá)標(biāo)排放,提高焦?fàn)t產(chǎn)能,焦化廠在1、2#、5、6#焦?fàn)t分別新建一套脫硫脫硝系統(tǒng),經(jīng)過系統(tǒng)的調(diào)試,整改,現(xiàn)在兩套系統(tǒng)效果理想,焦?fàn)t廢氣中的顆粒物、SO2和NOx等三大指標(biāo)全部滿足國家特排標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)了焦?fàn)t生產(chǎn)穩(wěn)定,有很好的推廣價(jià)值。
關(guān)鍵詞:焦?fàn)t煙氣;末端治理;脫硫脫硝
1 前言
河鋼邯鋼焦化廠現(xiàn)有焦?fàn)t六座,其中,1、2#爐為80型42孔4.3米焦?fàn)t,3#爐為58型42孔4.3米焦?fàn)t,4#焦?fàn)t為80型45孔4.3米焦?fàn)t,5、6#焦?fàn)t為JN60-6型45孔6米焦?fàn)t年設(shè)計(jì)焦炭產(chǎn)量為200萬噸, 3、4#焦?fàn)t分別于2017年5月、10月燜爐停產(chǎn),1、2、5、6#焦?fàn)t正常生產(chǎn) 。
2 現(xiàn)狀
河鋼邯鋼焦化廠1、2#焦?fàn)t共用一個(gè)煙囪,煙氣量為14萬Nm3/h,5、6#焦?fàn)t分別設(shè)有一個(gè)煙囪,煙氣量分別為12萬Nm3/h。根據(jù)《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB16171-2012)表6中的焦?fàn)t煙囪SO2、NOx和粉塵等指標(biāo)特別排放限值要求,焦化廠1、2#焦?fàn)t和5、6#焦?fàn)t分別配置建設(shè)一套煙道氣脫硫脫硝凈化裝置,滿足國家對(duì)環(huán)保的指標(biāo)。邯鋼焦化廠委托北科大和邯鋼設(shè)計(jì)院進(jìn)行了1、2#爐脫硫脫硝系統(tǒng)的工程建設(shè)。委托中冶焦耐院進(jìn)行了5、6#焦?fàn)t脫硫脫硝的工程建設(shè),在正常情況下,1、2#、5、6#焦?fàn)t采用高爐煤氣加熱,摻燒(摻燒體積比約為1:16)焦?fàn)t煤氣,具體參數(shù)如下:
爐號(hào) |
爐型(孔) |
產(chǎn)量(萬t/a) |
焦?fàn)t實(shí)際結(jié)焦時(shí)間h |
煙道廢氣廢氣量(萬Nm3/h) |
煙道廢氣溫度(℃) |
煙道廢氣顆粒物量(mg/Nm3) |
煙道廢氣含O2(%) |
煙道廢氣含SO2量(mg/Nm3) |
煙道廢氣含NOX量(mg/Nm3) |
1、2# |
JN43--80型42孔 ×2 |
56 |
20 |
14 |
200-260 |
30-100 |
4-9 |
100-300 |
200-500 |
5、6# |
JN60-6型45孔 ×2 |
90 |
19 |
24 |
160-220 |
30-100 |
5-9 |
100-300 |
200-500 |
3 兩套裝置的工藝及原理
3.1 1.2#焦?fàn)t脫硫脫硝原理及流程
1、2#焦?fàn)t脫硫脫硝系統(tǒng)采用密相干塔脫硫+SCR脫硝技術(shù),利用脫硫脫硝等各分系統(tǒng)的協(xié)同組合,實(shí)現(xiàn)焦?fàn)t煙氣大氣污染物的協(xié)同治理,具有良好的脫硫脫硝除塵效果和技術(shù)經(jīng)濟(jì)性,正在逐步被國內(nèi)各大鋼廠所采用。其中脫硝采用煙氣經(jīng)熱風(fēng)爐升溫后(煙氣溫度280—320℃)的準(zhǔn)低溫SCR技術(shù),脫除效率高,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,脫硝后煙氣利用余熱鍋爐進(jìn)行熱量回收;脫硫采用密相塔半干法脫硫技術(shù),工藝流程簡單,設(shè)備少,容易操作。主要工藝流程為:焦?fàn)t煙氣首先經(jīng)過熱風(fēng)爐加熱,將煙氣溫度提升至280—320℃,為脫硝提供溫度條件。升溫后的煙氣與經(jīng)由噴氨格柵噴入的氨氣均勻混合,在準(zhǔn)低溫SCR脫硝反應(yīng)器中進(jìn)行脫硝,脫硝后煙氣中NOx濃度≤150mg/Nm3。脫硝后的煙氣經(jīng)余熱鍋爐進(jìn)行余熱回收。除鹽水吸收熱量最終形成飽和蒸汽,送至焦化廠蒸汽總管。降溫后的煙氣經(jīng)過密相脫硫塔,脫除煙氣中的二氧化硫,同時(shí)可以去除HCl、HF和氮氧化物等,煙氣中SO2濃度≤30mg/Nm3。脫硫后的煙氣經(jīng)過布袋除塵器除塵后通過煙囪排放,濾袋上慮下的脫硫劑可進(jìn)一步吸收SO2,煙氣中含塵濃度≤15mg/Nm3。
圖1:邯鋼焦化廠1、2#焦?fàn)t脫硫脫硝系統(tǒng)工藝流程圖
3.2 5、6#焦?fàn)t脫硫脫硝原理及流程
5、6#焦?fàn)t采用半干法SDA脫硫+SCR脫硝,主要流程為:廢氣首先進(jìn)入脫硫塔,在脫硫塔內(nèi)進(jìn)行脫硫;從脫硫塔出來的脫硫后煙氣進(jìn)入除塵裝置,煙氣先經(jīng)除塵器布袋除塵,除塵后的煙氣與加入的還原劑(氨氣)充分混合,混合后的煙氣進(jìn)入脫硝催化劑層,在催化劑作用下發(fā)生還原反應(yīng),脫除NOx;凈化后的潔凈煙氣經(jīng)過系統(tǒng)引風(fēng)機(jī)送回?zé)焽枧欧拧T摴に嚥捎玫蜏孛撓豕に嚕诿撓踔安捎冒敫煞ǜ咝摿虿⒊龎m,延長低溫脫硝催化劑在高效脫硝區(qū)的使用壽命,降低煙氣凈化工藝運(yùn)行費(fèi)用。主要工藝流程圖如下。
圖2 邯鋼焦化廠5、6#焦?fàn)t脫硫脫硝系統(tǒng)工藝流程圖
4 脫硫脫硝裝置使用情況
通過兩套脫硫脫硝系統(tǒng)一年的運(yùn)行,現(xiàn)在脫硫脫硝系統(tǒng)穩(wěn)定,1、2#焦?fàn)t分煙道吸力穩(wěn)定在-170Pa~-200Pa,機(jī)側(cè)爐溫1220℃、焦側(cè)爐溫1270℃,結(jié)焦時(shí)間20小時(shí)左右,5、6#焦?fàn)t分煙道吸力穩(wěn)定在-180Pa~-220Pa,機(jī)側(cè)爐溫1230℃、焦側(cè)爐溫1280℃,結(jié)焦時(shí)間19小時(shí)左右,焦?fàn)t生產(chǎn)正常。
目前系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,煙囪排放數(shù)據(jù)指標(biāo)穩(wěn)定在特排范圍內(nèi),數(shù)據(jù)如下:
通過兩套脫硫脫硝一年的運(yùn)行,脫硫脫硝裝置的效果非常穩(wěn)定,二氧化硫排放穩(wěn)定在30mg/m3以下,數(shù)據(jù)在超低排左右徘徊,氮氧化物排放穩(wěn)定在100 mg/m3以下,顆粒物排放穩(wěn)定在10 mg/m3以下,氮氧化物和顆粒物均能達(dá)到超低排水平。
5 兩套脫硫脫硝裝置的優(yōu)越性
5.1 1、2#脫硫脫硝裝置的優(yōu)勢
5.1.1對(duì)脫硫脫硝原料品質(zhì)要求低,價(jià)格低廉
該脫硫脫硝使用的原料為CaO和自產(chǎn)氨水,CaO的價(jià)格相對(duì)便宜,而且原料充足。每月用量為40t左右,脫硝用的氨水是回收蒸氨塔過來的氨水,濃度在4%左右,流量0.21m3/h,并且含有萘等雜質(zhì),但完全滿足脫硝使用,脫硝效果良好。脫硝效率在80%以上。
5.1.2 節(jié)能效果良好
脫硝后的煙氣經(jīng)余熱鍋爐進(jìn)行余熱回收。產(chǎn)蒸汽4.5t/h,把煙氣溫度從280 ℃降低到150℃左右,除鹽水吸收熱量最終形成飽和蒸汽,送至焦化廠蒸汽總管,降低能源消耗,余熱鍋爐采用全自動(dòng)運(yùn)行,崗位工只需要做好日常點(diǎn)檢。
5.1.3 自動(dòng)化性能高,安全性能好
整個(gè)過程采用自動(dòng)控制,工藝流程簡單,設(shè)備少,容易操作。熱風(fēng)爐程序設(shè)有自動(dòng)點(diǎn)火和自動(dòng)吹掃操作,當(dāng)高爐煤氣壓力較低時(shí),可以適當(dāng)補(bǔ)充焦?fàn)t煤氣,提高爐膛溫度,進(jìn)而提高廢氣溫度,滿足脫硝要求。焦?fàn)t吸力、壓力以及脫硫脫硝溫度等指標(biāo)均和風(fēng)機(jī)設(shè)有聯(lián)鎖,一旦異常,風(fēng)機(jī)可以做出停機(jī)等調(diào)整。確保系統(tǒng)安全。
5.2 5、6#脫硫脫硝的優(yōu)勢
5.2.1采用旋轉(zhuǎn)噴霧干燥法(SDA法)進(jìn)行高效低溫降煙氣脫硫,滿足SO2排放要求的同時(shí),吸附煙氣中焦油等粘性物質(zhì),降低煙氣中SO2及其他組分對(duì)低溫脫硝效率的影響;并可根據(jù)煙氣入口SO2濃度調(diào)節(jié)脫硫劑溶液的噴入量,實(shí)現(xiàn)在滿足排放要求的前提下減少脫硫劑的使用量,以最經(jīng)濟(jì)的方式運(yùn)行。
5.2.2采用低溫脫硝催化劑利用NH3-SCR原理進(jìn)行低溫脫硝。此種催化劑對(duì)焦?fàn)t煙氣具有很強(qiáng)的適應(yīng)性,具有良好的低溫活性,焦?fàn)t煤氣升溫幅度小,降低了高爐煤氣的用量。
5.2.3脫硝前除塵,減少煙氣中的粉塵在通過脫硝催化劑層時(shí)對(duì)催化劑表面的磨損,可以有效延長脫硝催化劑的使用壽命,減少脫硝催化劑的用量,可省略傳統(tǒng)意義上的催化劑清灰系統(tǒng),同時(shí)可以脫出煙氣中的粉塵等顆粒物,使煙氣的顆粒物排放達(dá)標(biāo)。
6 結(jié)語
通過兩套脫硫脫硝裝置的應(yīng)用,焦?fàn)t廢氣中的顆粒物、SO2和NOx等三大指標(biāo)全部滿足國家特排標(biāo)準(zhǔn),氮氧化物和顆粒物已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)了超低排放,確保了焦?fàn)t生產(chǎn)穩(wěn)定,有很好的推廣價(jià)值。