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西鋼六號高爐開爐達產實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2022-09-05  作者:鄭紅海 韓國朔 肖祖斌  瀏覽次數:1101
 
核心提示:摘要: 對西鋼1260m3高爐開爐操作與達產實踐進行了總結。通過制定周密的開爐方案和精心的開爐操作,開爐第4天,高爐利用系數達到2.0以上:實現了順利開爐,快速達產。 關鍵詞: 高爐;開爐;操作;達產
 西鋼六號高爐開爐達產實踐

鄭紅海 韓國朔 肖祖斌

(黑龍江省  伊春市西林區  西林鋼鐵集團公司煉鐵廠  郵編153025)

摘要:  對西鋼1260m³高爐開爐操作與達產實踐進行了總結。通過制定周密的開爐方案和精心的開爐操作,開爐第4天,高爐利用系數達到2.0以上:實現了順利開爐,快速達產。

關鍵詞: 高爐;開爐;操作;達產

1概況

西鋼六號高爐,設計有效容積1260m³,設有2個出鐵口,爐前東西兩個出鐵場交替出鐵模式,無渣口,全液壓式開口機、泥炮,出鐵采用貯鐵式主溝,擺動溜嘴,兩側擺動出鐵;20個風口,采用PW串罐無料鐘爐頂;高爐6到8段采用銅冷卻壁,新型陶瓷杯爐缸爐底,軟水密閉循環系統;底濾法渣處理系統。高爐熱負荷及高爐爐型在線監控系統,能有效的監測高爐各部位侵蝕情況和高爐的操作爐型。三座新型卡魯金頂燃式熱風爐;采用格子磚式蓄熱室;采用全靜葉汽托鼓風機送風;煤氣處理采用干法布袋除塵,高爐煤氣余壓透平發電機組(TRT),降低成本。

西鋼六號高爐是西鋼第二座千立高爐,基于阿鋼1080 m³高爐與西鋼五號1260 m³高爐的開爐經驗,在開爐前做了大量的準備工作:培訓崗位人員、編制作業指導書及應急預案、制定開爐方案、設備調試、開爐料的制定與準備等。

2  開爐準備

2.1  熱風爐烘爐

六號高爐配套的為三座卡魯金式頂燃熱風爐,在確定各部分閥門調試正常的情況下進行烘爐操作準備,確定烘爐時間為27天左右,第一步,用焦爐煤氣緩慢升溫至900℃以上,第二步,使用高爐煤氣烘熱風爐,烘爐曲線至規定水平;保證三座熱風爐具備開爐條件。                           

表1烘爐數據

溫度/℃

0-180

180-300

300

300-700

700

700-900

900

時間/h

165

60

75

200

50

100

24

2.2  高爐烘爐

熱風爐烘爐結束完畢后,隨即對高爐進行烘爐,西鋼六號高爐采用通體冷卻壁冷卻系統,高爐6至8段采用銅冷卻壁,新型陶瓷杯爐缸爐底。高爐雙號風安裝一個“Γ”型烘爐導管。其下端為喇叭型,直徑為Φ108mm。水平插入距風口0.5m,風口上部加裝蓋板。西鐵口安裝測溫電偶。此次烘爐用時9天,爐底中心最高溫度為600℃,綜合討論表明烘爐達到烘爐效果。

2.3  打壓測漏

本次開爐對于高爐和熱風爐系統的打壓試漏給予高度重視。利用鼓風機對高爐和熱風爐送風打壓,對查出的送風系統、高爐本體、熱風爐、煤氣系統的漏點和閥門、人孔嚴密性進行處理。對高爐本體和熱風爐系統共進行9次打壓試漏,爐頂最高壓力達到0.21Mpa,其中熱風閥漏風、氣密箱底座法蘭漏風、以及其他人孔和沙眼漏風均得到了有效處理,減少了開爐后的設備故障,為開爐的成功打下了基礎。

2.4  裝料測試

全焦開爐,經高爐開爐小組慎重研究決定采用省內二級冶金焦開爐,相對于采用省外一級焦可大幅降低成本。由北京神網創新科技有限公司負責進行用激光網格測量料流軌跡,在裝開爐料的同時進行測量,得到溜槽在不同角度時的料流軌跡,曲線和數據,快速得到料面形狀圖及每一批料在高爐直徑上的位置處的料面深度和爐料堆角的準確數據。通過測量總結高爐在本廠原料條件下的布料規律,獲得科學合理的布料參數,用以指導開爐裝料和投產后的布料操作。

3  開爐與達產操作

3.1開爐料的選擇

3.1.1全爐焦比

開爐配料焦比一般根據爐容大小、爐缸填充方法、原燃料條件、熟料比、風溫水平等因素確定,此次開爐含鐵料全為熟料,參考西鋼五號高爐中修后開爐2.2t/t全爐焦比,此次全爐焦比也選擇2.2t/t。正常料焦比為760Kg/tFe。生鐵成分設定

表2生鐵成份:(S元素85%進入渣中,Mn元素70%進入生鐵)      /%    

   Si

Mn

P

  S

  Fe

3.0

1.0

0.045

0.030

   94.0

3.1.2  爐渣成分的核算與調整

爐渣成分的核算是開爐配料計算中最為重要的部分,爐渣成分核算應考慮爐料在爐內分布的實際情況,對各部分爐料進行單獨與匯總核算,不論單獨核算還是匯總核算各成分都應在合理范圍內;配料成分

核算應注意以下幾個方面:

(1)二元、三元堿度的選擇 多次的開爐實踐證明二元堿度不易選擇太低,二元堿度低爐渣流動性差,物理熱不足,但也不可過高,應控制在0.95—1.05之間,三元堿度應選擇在1.3—1.4之間。

(2)渣比的選擇 根據目前國內開爐資料, 一般選擇開爐渣比在600—1000kg/t以上,適當加大渣量,可以保證開爐初期有足夠的液態物質,有利于加熱爐缸,避免前期的渣鐵物理熱不足而影響流動性。

(3)爐料壓縮率的選擇與調整 為保證開爐裝料的準確性,在開爐前對各種爐料的堆比重進行了測定,并對砌磚后的爐型尺寸進行了實測,在此基礎上對全爐料進行了核算;壓縮率的選擇按爐料分布從下往上逐步減小,凈焦15%、空焦13%、正常料11%;此次開爐裝料分段進行,在每段料裝料結束后對爐料體積進行核算,在裝完凈焦、空焦后發現爐料沒達到預定的料線深度,及時分析原因,并核算體積后補充2批空焦。        

                表3裝爐料                            /kg

開爐料

批數

焦炭

螢石

錳礦

灰石

燒結

球團

負荷

焦比

凈焦

39

7000

 

 

 

 

 

 

 

空焦

17(+2)

7000

100

 

650

 

 

 

 

凈焦+   8       7000    100      

正常料  30      7000    300      700             7100    7100     2.17   760

3.2  開爐操作

3.2.1參數的設定

六號高爐于7月25日22:36分送風,本次送風采用全風口縮徑方式,送風風口20個,總進風面積0.1134325㎡,風量1200m3∕min,風速達到180m∕s,風溫全送,不使用富氧。送風后15分鐘后西側有個別風口開始燃燒,總體為西側風口較東側先點燃。但送風后壓量關系始終偏緊,在后續加風過程中也存在憋壓現象,導致在隨后的27小時內導致多次拉風坐料,由于多次坐料空尺較深達9m,適當補充焦量,并及時調整裝料制度。于7月26日10:26引煤氣,7月26日10:58鐵口來渣,堵口后1小時打開西鐵口出第一爐鐵。隨著渣鐵溫度的逐漸升高,出鐵量以及渣鐵流動性越來越好,爐況轉順。至此,高爐開爐初期階段取得圓滿成功,高爐初期操作結果如下:

表4開爐階段操作技術參數見表

日期

風口面積/㎡

風量/(m3∕min)

風壓/ kpa

風溫/℃

風速/

m∕s

礦批

/t

產量

/t  

布料矩陣

26

0.113

1132

182

916

166

20

150

K:29/2 27/3 25/3 23/2 15/2   P:29/2 27/3 25/3 23/2 /

27

0.113

1345

266

1128

198

22.3

1069.3

K:32/2 30/3 28/3 26/2 15/2

 P:32/2 30/3 28/3 26/2

28

0.113

1307

271

1179

193

22.3

1409.4

K:33/2 31/3 29/3 27/2 15/2

 P:33/2 31/3 29/3 27/2

29

0.189

1608

228

1147

141

22.3

573.1

K:33/2 31/3 29/3 27/2 15/2

 P:33/2 31/3 29/3 27/2

30

0.189

2173

289

1159

192

28

2532.7

K:34/2 32/3 30/3 28/2 15/2  

P:35.5/3 33.5/3 31.5/3 29.5/2

31

0.189

2366

336

1122

208

28.4

2859.7

K:34/2 32/3 30/3 28/2 21/2  

P:35.5/3 33.5/3 31.5/3 29.5/2

1

0.189

2169

306

1134

192

30.6

2469

K:34/2 32/3 30/3 28/2 21/2

P:35.5/3 32.5/3 30.5/3 28.5/2

2

0.189

2180

297

1163

192

31.7

3297.1

K:34/2 32/3 30/3 28/2 21/2 /

P:35.5/3 32.5/3 30.5/3 28.5/2   

3

0.189

2329

338

1163

205

32

3292.3

K:34/2 32/3 30/3 28/2 21/2 / P:35.5/3 32.5/3 30.5/3 28.5/2                                          

3.2.2達產技術經濟指標

在全體員工不斷的研究與摸索下,六號高爐于2013年8月2日生鐵產量達3292.3t。高爐利用系數2.61。

表5開爐到達產技術經濟指標

 日期

風量/ (m3∕min)

氧量/ (m3∕min)

熱風壓力/kPa

頂壓/kPa

壓差/kPa

頂溫/℃

風溫/℃

燃料比/(kg/t·Fe)

產量/t

 7.26

1132

472

182

51

126

191

919

 

 

 7.27

1345

1911

266

124

143

106

1128

795.55

1069.3

 7.28

1307

2371

271

136

136

97

1179

633.75

1409.4

 7.29

 

 

 

 

 

 

 

 

休風

 7.30

2173

2236

289

144

144

126

1159

606.18

2532.7

 7.31

2366

1761

336

158

178

206

1122

579.52

2859.7

 8.1

2136

1125

283

135

147

161

1131

581.5

2469

 8.2

2180

3081

297

145

152

129

1163

569

3297.1

3.2.3提產操作與技術經濟指標

從8月3日開始到達產的攻堅階段。根據爐況順行狀態,爐溫水平,逐步提礦批至34噸;風量2400 m3/min,風溫不低于1170℃,富氧率在1%—1.5%,初期物理熱不低于1450℃,堿度0.95到1.00,以上布料制度為:

K  2∕34  3∕32  3∕30  2∕28  2∕21      P  3∕35.5  3∕32.5  3∕30.5  2∕28.5;

在提產過程中,爐況順行較好,無難行懸料情況。

表6達產后提產經濟技術指標

 

日期

爐溫/%

風溫

/℃

煤比/(kg/t·Fe)

焦比/

(kg/t·Fe)

綜合焦比/(kg/t·Fe)

燃料比/(kg/t·Fe)

鐵耗/(kg/t)

產量

/t

成本

/元

8.2

0.35

1162

138.15

369.4

497.8

569

896.8

3297.1

2187.14

8.3

0.61

1163

129.39

386.24

506.4

544

899.6

3292.3

2160.94

8.4

0.57

1174

121.85

399.31

517.15

553.95

928.27

3308.2

2279.67

8.5

0.69

1161

121.55

388.52

517.47

553.75

936.54

3298.7

2273.25

8.6

0.72

1183

112.71

380.51

490.65

524.46

915.77

3578.8

2130.86

4  總結

4.1  成功總結

本次開爐總體來說比較成功,但有一些細節還需要總結與反思,以下是本次開爐成功與不足之處;

(1)出好首次鐵。開爐后的第一次鐵能否順利流出,是整個開爐工作的重中之重。為此采取以下措施:為使爐內燃燒凈焦產生的高溫煤氣一部分加熱爐缸,其余加熱料柱,開爐時東鐵口安裝煤氣導出管、西鐵口安裝燃燒器。點火后東鐵口一直噴吹,直到鐵口噴出渣鐵后才堵口。西鐵口送風后開始鼓入氧氣和高壓風,爐缸內加入木材燃點低,它能加熱爐缸焦炭使其快速燃燒,快速加熱爐缸從而提高進入爐缸內渣鐵物理熱,對首次出鐵非常有利;

(2)開爐前準備較為充分,各個系統磨合較好,沒有因設備故障影響開爐順利;

(3)本次開爐總焦比的選擇較合適,采用偏低堿度,同時加大錳礦配入量,改善了鐵水流動性,降低了爐前的勞動強度;

(4)熱風爐較快速的達到了高爐對高風溫的使用需求,使渣鐵物理熱上升速度較快,為爐內降硅創造了有利條件。

(5)爐前撇渣器過鐵眼留的大,大大降低了過鐵眼因爐溫高石墨炭堵死而引發鐵進入渣槽發生爆炸的危險;

(6)快速投用噴煤、富氧,加快了降爐溫的速度,隨著爐況順行情況穩步降低燃料消耗,為快速降低生鐵成本提供了先決條件;裝料前投入少量木材,達到了快速引燃爐缸焦炭的作用。

(7)開爐前認真吸取了阿鋼1080m3高爐和西鋼五號1260m3高爐開爐的成功經驗,做到擇優排異,考慮充分,使本次開爐沒有發生大的安全和生產事故而影響開爐。

(8)使用臨時撇渣器,出完鐵后直接兌5爐鐵水。防止前期渣鐵流動性差堵死憋渣器,給爐前正常出渣出鐵帶來困難;又可以防止鐵水粘罐,使鐵水罐周轉困難,影響爐內冶煉進程。

4.2  不足之處

(1)裝料吹爐工作 雖然在布料測試時,利用夜間用冷風吹爐,但時間不足,原燃料水份大及灰塵較多,吹爐效果不太理想,導致開爐送風點火后,爐內透氣性差,懸料次數多,影響開爐進程。

(2)一些設備設計不太合理,如:擺動流嘴與罐的落差太大,導致鐵水噴濺較嚴重,很容易擺到罐外面,造成鐵水落地事故或燒壞鐵水稱;加之配套爐前除塵未投入使用,出鐵時爐前煙塵很大,爐前工作環境較為惡劣,為爐前人員正常作業帶來較大影響。

參考文獻

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