于彥山 曾現(xiàn)更
邢鋼煉鐵廠
摘要: 2017年7月13日以后,燒結(jié)生產(chǎn)過程中突然出現(xiàn)電耗升高、生產(chǎn)波動頻繁的情況。對此,我們對相關(guān)原因進(jìn)行了分析。最終確定臺車的粘堵是整個燒結(jié)過程電耗升高和波動造成的。為了消除粘堵臺車對電耗及生產(chǎn)的影響,我們進(jìn)一步對粘堵臺車的原因進(jìn)行了分析并制訂了相應(yīng)的措施,并取得了較好效果。
關(guān)鍵詞:燒結(jié) 粘臺車 影響分析 措施
2017年7月13日以后,一、二燒的臺車粘堵現(xiàn)象明顯,從而對整個燒結(jié)生產(chǎn)指標(biāo)和成本造成明顯影響。表現(xiàn)在燒結(jié)生產(chǎn)過程中突然出現(xiàn)電耗升高、生產(chǎn)波動頻繁的情況。從表面來看來主要體現(xiàn)在一、二燒電耗同時升高,且升高幅度較大。一、二燒負(fù)壓也大副度升高。為了消除這些影響,我們對粘臺車的原因進(jìn)行了分析并制訂了相關(guān)的措施,主要從負(fù)壓變化情況分析電耗升高與粘臺的相關(guān)性,分析電耗升高的主要設(shè)備因素,確定二者的必然聯(lián)系;通過工藝調(diào)整和粘結(jié)物化學(xué)成份分析,確定臺車粘結(jié)物的形成原因和相關(guān)因素,確定應(yīng)對措施。
一、 電耗分析
(一) 總電耗分析
通過對7月1日至24日電耗分析,從13日以后電耗明顯升高,且二燒升高量大于一燒。扣除停機(jī)因素,一燒升高32463.12kwh/天,二燒升高66136.37kwh/天。
可以確定,本次電耗升高開始時間為7月13日,且以二燒電耗升高為主。
表1 烏克蘭精粉成份及細(xì)度參數(shù)
(二) 主要耗電設(shè)備用電分析
僅僅從電耗升高的量和日期上來看,不能確定電耗升高與粘臺車有直接聯(lián)系,需對主要耗電設(shè)備進(jìn)行分析來進(jìn)一步確認(rèn):
表2 13日前后電量升高數(shù)據(jù)
電耗升高量kwh/天(1-11日和13-24日無停機(jī)情況下統(tǒng)計) |
||||
一燒主抽 |
二燒主抽 |
脫硫系統(tǒng) |
一燒其它設(shè)備 |
二燒其它設(shè)備 |
25100.26 |
53658.70 |
5153.61 |
3030.82 |
2456.57 |
無論一燒還是二燒主要增加電耗設(shè)備均為主抽風(fēng)機(jī),其它設(shè)備電耗增加量相對小很多。從設(shè)備電耗分類上看,主抽風(fēng)機(jī)電耗升高是主因。
二、 主抽電耗增加原因分析(因二燒升高較多,故以二燒為例)
我們知道,臺車粘堵的直接表現(xiàn)是透氣性變差,從而造成生產(chǎn)過程中負(fù)壓升高。我們就以負(fù)壓升高與主抽使用的變頻、電流數(shù)據(jù)的相關(guān)性進(jìn)行分析,來確定主抽電耗升高與粘堵臺車的關(guān)系。
(一) 二燒煙道負(fù)壓變化與主抽變頻使用情況對比
我們將7月1日至27日的二燒煙道負(fù)壓和主抽變頻數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,形成如下兩個趨勢圖做對比:
(二) 主抽電流變化情況
同時,我們對這一時間內(nèi)二燒主抽電流變化情況也進(jìn)行了統(tǒng)計,并形成如下趨勢圖:
從上面的三個趨勢圖,可以很直觀的看出,在相同的時間軸上,煙道負(fù)壓與二燒主抽變頻及電流的變化是相吻合的。于是,我們得出如下結(jié)論:
主抽耗電增加原因是篦條粘堵造成透氣性變差煙道負(fù)壓升高,為了保證生產(chǎn)用風(fēng)只能提升變頻,從而造成主抽風(fēng)機(jī)電耗升高。
(說明:統(tǒng)計數(shù)據(jù)時間內(nèi),燒結(jié)產(chǎn)量并沒有明顯提升,也就是上料量沒有明顯變化)
三、 粘結(jié)物成因分析
既然確定了電耗升高與臺車粘堵的關(guān)系,或者說臺車粘堵是造成電耗升高的主要原因。我們下一步對粘結(jié)物成因進(jìn)行分析。
(一) 臺車粘堵的工藝表現(xiàn)
1. 主要參數(shù)表現(xiàn):
² 終點(diǎn)溫度:350-365 ℃
² 煙道負(fù)壓:≥15kp
² 主抽變頻:≥46赫茲
² 主抽電流:580-620A
2. 篦條粘結(jié)情況:
從現(xiàn)場來看,主要粘結(jié)部位在臺車篦條之間、篦條與隔熱件的縫隙、篦條端部及隔熱件與臺車框架縫隙。
從現(xiàn)場情況看,粘接物為細(xì)灰狀物質(zhì)粘接,中間沒有鋪底料等小顆粒做“晶核”,且與篦條接觸部位有明顯的“反應(yīng)層”,對篦條腐蝕嚴(yán)重。由此可以確定不是日常“跑濕料”造成的。而且清理困難,一是硬二是粘,必須用風(fēng)鎬或電鎬清理。
臺車篦條之間的粘接情況
篦條與隔熱件粘結(jié)
隔熱件粘接情況
粘接物本體情況
(二) 粘接物的化學(xué)成分
為了進(jìn)一步弄清造成篦條粘結(jié)的原因,我們對粘結(jié)物的化學(xué)組成進(jìn)行了分析,具體成分見下表:
Tfe |
CaO |
MgO |
Al2O3 |
SiO2 |
S |
P |
36.84 |
6.24 |
1.73 |
1.68 |
3.8 |
3.954 |
0.081 |
TiO2 |
Mn |
Cr |
Ni |
As |
Zn |
Cu |
0.141 |
0.271 |
0.697 |
0.046 |
0.042 |
0.07 |
0.066 |
Mo |
K |
Na |
Pb |
V |
Sn |
Sb |
0.009 |
10.439 |
0.049 |
0.017 |
0.001 |
0.0001 |
0.0007 |
從上面的表中可以看出,粘接物中S、Cr、K含量明顯高,尤其是Cr高出正常機(jī)頭除塵灰。
根據(jù)上面的成分,我們認(rèn)為造成篦條粘堵的主要原因還在原料上,通過對粘結(jié)物進(jìn)行分析,Cr含量達(dá)到0.697%,判斷是不銹鋼渣中帶來;鉀含量達(dá)到10%以上,查原料中堿性精粉鉀含量達(dá)到0.15%以上(其他原料均為微量),所以主要為堿性精粉帶來(另外,由于正常機(jī)頭除塵灰中堿金屬本來就高,不排除是正常的富集)。
四、 主要措施
根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際情況,建議采取如下措施:
1. 當(dāng)含有高鉻的不銹鋼渣時,小量配入,避免鉻集中進(jìn)入混勻料;
2. 一旦出現(xiàn)粘結(jié),必須在線對臺車進(jìn)行處理;
3. 操作上提高燒結(jié)終點(diǎn)溫度在370度以上,使K能部分向除塵灰中遷移而排出;
上面措施的實(shí)施,也確實(shí)緩解了一、二燒篦條的粘結(jié),8月中旬后燒結(jié)生產(chǎn)基本恢復(fù)正常,主抽變頻維持在41-42赫茲,電流穩(wěn)定在560A上下。
五、 結(jié)論
通過分析得出如下結(jié)論:雖然不清楚機(jī)理和具體的反應(yīng)過程,但K的低熔點(diǎn)和Cr可溶于強(qiáng)堿的性質(zhì),使其含量達(dá)到一定程度時,二者結(jié)合并在臺車篦條處富集極易造成臺車糊篦條,使透氣性變差,燒結(jié)負(fù)壓升高,操作上為了獲得足夠風(fēng)量被迫提高主抽變頻,最終造成電耗升高。
參考文獻(xiàn):
[1] 百度詞條:Cr.