嚴亮 張永軍
(河北唐山遵化市港路鋼鐵有限公司 河北遵化064200)
摘 要:文章針對燒結生產(chǎn)過程對溶劑料鎂石粉代替白云石粉,增加熟溶劑料配比,對燒結生產(chǎn)過程和生產(chǎn)狀態(tài) 、成品質量進行對比分析。
關鍵詞:鎂石粉添加;生產(chǎn)狀態(tài)對比;提高料層透氣性
1 前言
唐山港陸鋼鐵公司燒結二車間目前兩臺100㎡燒結機提質提產(chǎn),通過對配料結構進行優(yōu)化,用鎂石粉代替生石灰粉,增加高鈣灰粉用量,理論上:提高混合料制粒效果,提高料溫,減少過濕層,增加混合料透氣性,減少吸熱現(xiàn)象。實際上是否能夠達到提產(chǎn)降低燃耗的目的。從實際生產(chǎn)狀態(tài)前后對比,成品質量,使用成本最終綜合對比,得出最終結論。
2 原材料化學成分
白云石粉和鎂石粉屬于溶劑料種類,化學性質穩(wěn)定,表1為本次使用溶劑平均成分。
表 1
物料名稱 |
化學成分 |
||
CaO |
MgO |
SiO2 |
|
白云石粉 |
29.6 |
20.59 |
1.65 |
高鈣灰粉 |
80.42 |
4.97 |
3.75 |
鎂石粉 |
|
43.57 |
6.62 |
3 試驗方案
本次試驗方案以港陸公司燒結廠二燒車間100㎡燒結機作為實驗對象,通過對物料配比使用白云石粉、高鈣灰粉時生產(chǎn)情況和使用鎂石粉、高鈣灰粉時生產(chǎn)情況進行對比總結,從產(chǎn)量、煤比、料溫、料層、布料厚度、機速、機返溫度進行全方位對比分析,最終得出結論。
4 配料結構堿度為2.05(表2為配比單)
表2
1月9日-20日 |
1月21-31日 |
||
物料 |
配比 |
物料 |
配比 |
高鈣灰粉 |
6 |
高鈣灰粉 |
8.8 |
白云石 |
6.5 |
鎂石粉 |
2.8 |
高返 |
19 |
高返 |
19 |
瓦斯灰 |
1 |
瓦斯灰 |
1 |
鐵皮 |
2 |
鐵皮 |
2 |
鋼渣粉 |
3 |
鋼渣粉 |
3 |
超特 |
12 |
超特 |
12 |
混合粉 |
14 |
混合粉 |
15 |
印粉 |
5 |
印粉 |
5 |
巴粗 |
12 |
巴粗 |
12 |
66鐵粉 |
15 |
66鐵粉 |
15 |
煤比 |
4.4 |
煤比 |
4.3 |
1月9日-20日配料結構為配加白云石,表3為9日-20日近一周生產(chǎn)狀態(tài)(穩(wěn)定值):機返溫度52℃。
表3
燒結機 |
料層 |
布料厚度 |
煤比 |
混合料溫度 |
機速m/min |
終點風箱/溫度 |
大煙道廢溫 |
大煙道負壓 |
機返 |
3# |
56 |
530mm |
4.5% |
34 |
1.01 |
13#/181.4 |
96 |
-10.87 |
54t/h |
4# |
600mm |
35 |
1 |
13#/249.9 |
106.6 |
-11.6 |
1月21日配料結構為配加鎂石粉2.8%、高鈣灰粉配比提高8.8%,表4為21日-31日生產(chǎn)狀態(tài)(持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)數(shù)據(jù)):機返溫度62℃。
表4
燒結機 |
料層 |
布料厚度 |
煤比 |
混合料溫度 |
機速Hz |
終點風箱/溫度 |
大煙道廢溫 |
大煙道負壓 |
機返 |
3# |
60 |
590 |
4.3% |
40 |
1.03 |
12#/225.5 |
113.2 |
-11.26 |
56t/h |
4# |
600 |
40 |
1.06 |
12#/260.9 |
123.5 |
-11.38 |
5 生產(chǎn)狀態(tài)對比
通過對配加鎂石粉生產(chǎn)參數(shù)對比可知,配加鎂石粉、高鈣灰粉配比提高到8.8%時,燒結礦成分成品品位、堿度、氧化鎂含量基本相同情況下,燒結過程存在以下變化:
料層由56提高至60、布料厚度雙機均有不同程度提升,煤比降低0.2%,混合料溫度提升6℃,機速雙機均有不同程度提升,機返溫度提升10℃。布料厚度、料層、機速有明顯提升,說明料層透氣性確實增加。
那么通過生產(chǎn)數(shù)據(jù)可以的得知料層提高4,日產(chǎn)提升約400t。煤比降低0.2%,每日約節(jié)約煤消耗約14t,理論上每加1%生石灰,料溫提高2.7℃,實際提升6℃。
6 實物對比
使用鎂粉后,燒結成品礦表面未礦化的“白點”明顯減少,使用白云石粉,燒結成品礦有大量“白點”,對燒結礦質量有一定影響。
7 結語
通過對配比調整前后對比分析得出結論,配加鎂石粉、提高白灰配比,能有效預熱混合料,起到強化制粒的效果,提高了混合料的原始透氣性,提高了布料厚度,增加燒結蓄熱,降低煤比,從而達到提產(chǎn)提質的目的。通過對實物的觀察,燒結礦成品內未礦化的“白點”明顯減少。
不過白灰配比提高2.8%,會導致燒結生產(chǎn)成本升高,需結合實際配料結構配加鎂石粉生產(chǎn)。