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中天鋼鐵3#高爐計劃檢修爐況恢復優化實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2022-09-07  作者:戶魯超 鄭偉  瀏覽次數:1127
 
核心提示:摘要:中天鋼鐵第一煉鐵廠3號高爐正常生產時爐況穩定順行,但高爐計劃檢修爐況恢復時周期較長,且操作反復、懸料頻繁出現,恢復至正常生產時間普遍在12小時以上,對高爐煉鐵成本及產量影響較大。通過對休風料單的優化及爐外的精心準備,精心操作、優化操作制度以及有效爐體維護技術可以在休風后快速恢復爐況,復風后6h全風全氧。主要方法是:做好前期準備工作;休風時出凈渣鐵,做好爐缸保溫缸工作,適當控制水壓、水量及頂溫;復風時處理好風量、趕料線、調整好熱風溫度,抓好首次出鐵工作。本文就著重對休復風相關操作進行闡述,總結分析休復
 中天鋼鐵3#高爐計劃檢修爐況恢復優化實踐

戶魯超  鄭偉

(中天鋼鐵集團有限責任公司)

摘要中天鋼鐵第一煉鐵廠3號高爐正常生產時爐況穩定順行,但高爐計劃檢修爐況恢復時周期較長,且操作反復、懸料頻繁出現,恢復至正常生產時間普遍在12小時以上,對高爐煉鐵成本及產量影響較大。通過對休風料單的優化及爐外的精心準備,精心操作、優化操作制度以及有效爐體維護技術可以在休風后快速恢復爐況,復風后6h全風全氧。主要方法是:做好前期準備工作;休風時出凈渣鐵,做好爐缸保溫缸工作,適當控制水壓、水量及頂溫;復風時處理好風量、趕料線、調整好熱風溫度,抓好首次出鐵工作。本文就著重對休復風相關操作進行闡述,總結分析休復風的成功之處和存在的問題,不斷總結優化,為今后的高爐快速恢復提供寶貴的經驗。

關鍵詞 高爐;計劃檢修;復風

1  前言

中天鋼鐵3號高爐有效容積510m3,于2018年12月24日中修后開爐投產,爐缸直徑4581mm、5292mm、5844mm,設計風口16個、1個鐵口,3座頂燃式熱風爐(送風采用兩燒一送),重力除塵和布袋除塵系統TRT余壓發電技術,采用料車上料,串罐無料鐘爐頂設備,高爐本體冷卻采用工業開路循環。2021年鋼鐵行業受益于市場紅利,整體效益上升,這對煉鐵高爐提出了更高的要求,各高爐在產量上要求嚴格,尋找突破,由于3#高爐風機能力有限且運行穩定性較差,高爐在實際生產中如履薄冰,在面對新的挑戰下,3號高爐在長期穩定順行的基礎上,結合原燃料及外圍水平,通過優化高爐操作制度,強化設備管理,可以在計劃檢修休風后快速恢復爐況。

2  休風操作及要點分析

2.1  選擇合適的爐溫

高爐爐溫太低休風,容易造成風口灌渣,對于高爐爐況快速恢復不利。休風前【Si】: 不低于0.40,物理熱大于1480℃(2021年休風參數見下圖),渣鐵流動性好,物理熱充沛,可以保證送風后爐缸有足夠的熱量,便于高爐在較短時間內恢復到正常水平

圖片1 

圖1  休風前鐵水化學熱及物理熱

2.2  避免爐況不順時休風

如果高爐有虧料線或連續塌滑料現象,在條件允許的情況下,要要盡量及時調整等到爐況好轉后進行休風操作。

2.3  出盡渣鐵

休風前出盡渣鐵是高爐爐況快速恢復必要條件。渣鐵出不凈,除了休風易灌風口外,更重要的是爐缸下部空間騰不出來,焦炭不能及時填充,不利于快速恢復。為了出凈渣鐵,最后一爐可以開大鐵口,休風前計算實際出鐵量與理論出鐵量的差值。

2.4  爐缸保溫工作

休風前安排看水工對高爐水系統全面檢查一遍,尤其風口套,如有損壞,及時報備處理;休風開倒流閥后,用有水炮泥迅速封堵小套,待風口作業后也要及時封堵小套并關閉大小蓋板,以保存爐缸熱量;同時減少高爐循環水量,休風2小時水壓減至70%,6小時后降至50%,減少熱量損失。合理控制頂溫,一般控制在≥300℃,便于點火

3  復風操作

3.1  禁止小風量操作

計劃檢修時間長,復風時視情堵部分風口,由于爐缸工作較好可以隔3、4個風口堵一個,由于3#高爐是單鐵口,為保證合理送風狀態一般堵鐵口兩側和鐵口對面的風口(4#、8#、12#)其它風口全開。復風花堵風口的目的一是有利于煤氣流的合理分布、二是有利于開通中心、三是有利于快速恢復。再具體操作時,視邊緣相對發展情況,高爐制定下限風壓160kPa(全風290kPa),待爐況逐漸好轉,視風壓數據逐漸開風口,這樣有利于減少爐墻溫度波動并有利于開通中心氣流,為快速恢復爐況起到積極作用。

3.2  料線

在恢復爐況過程中,由于料線深,趕料線會引起頂溫下降,影響干法除塵此時大風量提高頂溫效果好,料線深時,布料矩陣相應調整,以發展邊緣為主,此時中心壓得過死,低料線到達軟熔帶時風壓升高,壓量關系緊張。爐況恢復過程處于慢風狀態,邊沿相對發展,此時,以疏導中心為主利于快速加風,頂溫回升快,趕料線時間短,消除長期低料線對高爐的危害。

3.3  合理加風、加風溫

隨著休風料開始反應,爐料逐步加熱,爐溫上升,鐵水化學硅大幅度反彈。應根據爐況走勢開風口,加快恢復節奏,提高風量、氧氣,降焦比擴礦批至正常水平。隨著風量的提高,爐溫不會很快上升,操作上分階段加風溫,每次10℃往梯層次使用風溫,視爐缸狀態合理使用風溫。

3.4  布料矩陣

復風后根據爐內氣流實際情況,確定合理裝料方案,防止中心過死,減小礦批疏導中心。中心和邊緣都重時,影響爐況走勢,適當發展邊緣氣流。

3.5  爐外出鐵

由于長時間休風,爐內爐料處于低溫狀態,爐缸虧熱嚴重。此時應根據風量大小、復風時間打開鐵口,為保證合適流動性,鐵口應開大,及時出盡冷渣鐵為快速恢復爐況創造條件,復風后加強新上線設備點檢。

4  3號高爐爐況恢復操作實例

9月7日,3#高爐計劃檢修20小時,實際休風19小時28min,主要檢修項目有:周期更換更換4個波紋管(3#.5#.12#.13#)1#.2#.3#.4#.6#.7#.8#.10#.11#.12#.16#小套;6#、12#中套,直吹管更換3只。上下密開蓋檢查、更換熱風爐煤氣管道、更換西料車,收東西鋼絲繩,爐前放撇渣器修補大溝等。9月7日6:15鐵口來風大噴,由于天漸亮,高爐減風至220kPa控制煙塵繼續出渣鐵,6:30出最后一爐鐵堵口,實際出鐵量118.4t、理論鐵量96.4t,賺鐵21.6t,高爐休風開始檢修工作。9月8日1:58高爐復風投產,送風后62min,高爐熱風壓力155kPa、風量1375m3/min,壓量關系較為緊張,隨著入爐風量的發揮作用,再加至風口凈焦的反應,煤氣體積開始膨脹,高爐探尺呆滯,探尺顯示西3.35米,高爐于8日3:15打開鐵口(無斷漏燒,鐵口深度2.0米),3:05爐內壓力有155kPa掉至150kPa,爐內塌料西4.96米,后煤氣分布逐步合理,四點偏差值縮小,壓量關系緩解,高爐見機逐步加風,壓量關系合適,隨著爐外不斷的渣鐵排出,高爐料柱透氣性明顯好轉,料線走深至4m內,爐內迅速加風加壓擴礦批趕料線操作。因17193爐次爐外出鐵節奏慢,鐵水熱量差使得爐內存在憋渣現象,又因17194爐次鐵水罐兌罐50分鐘,爐溫上行,高爐壓量關系緊張,探尺打橫,頂溫偏高出現懸料征兆,高爐于6:43風壓由220kPa減至95kPa,高爐塌料5.5米,后續加強爐外加快出鐵節奏控制,逐漸恢復參數,整體來說爐況恢復一般,受外在因素影響較大,降硅操作無反復。

日期

產量

風量

風壓

透氣指數

煤比

干焦比

燃料比

焦炭負荷

9月4日

2175.0

1750.0

285.0

13.0

171

351

522

4.33

9月5日

2314.6

1753.5

287.2

13.0

153

353

512

4.36

9月6日

2226.4

1758.4

285.6

13.1

129

374

517

3.98

9月7日

計劃檢修

9月8日

2063.7

1756.0

270.0

13.5

154

357

511

4.29

圖2   3號高爐檢修前后經濟技術指標及部分操作指標對比

4.1休風操作及要點分析

4.1.1休風前爐況

9月7日檢修前,3號高爐整體走勢一般連續兩月發生多起非計劃休風換套事故(7#風口小套自8月26日發現漏水,一直在控水生產),并適當放邊便于恢復爐況,考慮檢修前高爐爐缸狀態一般,為改善料柱透氣性,高爐減少煤量,控煤比操作,同時高爐堅持全風操作,穩定爐溫硫磺及堿度,確保活躍爐缸,休風前最后一爐鐵【Si】0.33、【S】0.022,鐵水物理熱1490℃,爐缸狀態活躍,符合休風條件。

 

圖片2 

 

圖3    3號高爐9月3日至休風前鐵水物理熱趨勢圖

 

圖片3 

圖4   3號高爐9月3日至休風前鐵水化學熱趨勢圖

 

4.1.2休風料

休風料的作用:送風后,輕負荷減少爐缸熱量消耗,提高高爐下部的熱狀態;有利于增加軟熔帶焦窗的厚度,利于送風后快速加風;有利于減少因送風后降風溫、不能及時噴煤引起的高爐熱制度波動。

1.9月7日6:30休風,計劃約20小時,夜班安排好出鐵時間,確保休風。

2.  9月6日8:00調整原料配比68%燒結礦+22%球團+10%塊礦

3.9月6日20:00調整負荷,煤比按130kg/t,(注意兩小時后煤量、富氧的控制)調整原料配比73%燒結礦+22%球團+5%塊礦.

4.1:00依據當時實際爐溫調整負荷并加凈焦2t(實際加了4批500kg),確保休風前末次鐵爐溫0.4%~0.6%,不宜過高,不利恢復,根據氣流情況將礦角同退0.5度,疏松邊緣氣流,便于爐況快速恢復。

5.  2:10開始加休風料R2:1.10—1.15(根據實際情況調整,原則上正常合適堿度下調5個點)[Si]按1.0校正堿度.

正常料5批([Si]按1.2校正堿度.)后凈焦20000kg蛇紋石2t  、硅石1.5t   (注意焦碳r角度的調節,約3點左右下)

正常料8批([Si]按1.2校正堿度.)后凈焦12000k硅石1t、蛇紋石1tt

正常料8批([Si]按1.0校正堿度.)后加焦8000kg 硅石1t 、蛇紋石500kg

休風正常料:燒結11650kg+球團3500kg+塊礦850kg+硅石400g+蛇紋石50kg(負荷3.30)

4.1.3休風操作

9月6日夜班,爐況穩定,堿度適中,爐外鐵口維護可,渣鐵相對可以出盡,爐內壓量關系穩定。最后一爐鐵打開鐵口10min來渣,于6:15來風因天漸亮,考慮環保壓力,高爐減壓至220kPa繼續觀察放渣出鐵情況,由于爐內低壓爐外渣鐵流量變小,高爐做休風操作。

 

圖片4 

圖5   3#高爐休風操作曲線

 

 

圖片6 

     圖6  3#高爐料線及頂溫趨勢

 

4.2送風操作要點分析

4.2.1送風操作

9月8日1:58,接相關領導通知,高爐具備復風條件,高爐堵4#8#12#風口送風,本次復風考慮盡快活躍爐缸及改善料柱透氣性,第一爐鐵前就把風壓加至155kpa、風量1350m3/min,(本次堵3個風口,結合經驗選擇復風熱壓160kpa),起初壓量關系合適,由于快速加風節奏,必須提前準備開口,才能達到爐內與爐外操作相匹配,但爐前考慮新澆筑大溝及撇渣器大梁,不可過早開口。因17193爐次爐外出鐵節奏慢,鐵水熱量差使得爐內存在憋渣現象,又因17194爐次鐵水罐兌罐50分鐘,爐溫上行,高爐壓量關系緊張,探尺打橫,頂溫偏高出現懸料征兆,高爐于6:43風壓由220kpa減至95kpa,高爐塌料5.5米,后續加強爐外加快出鐵節奏控制,逐漸恢復參數,整體來說爐況恢復一般,受外在因素影響較大,降硅操作無反復。

 

圖片7 

7   3#高爐爐況恢復過程捅風口情況

 

 

圖片8 

8   3#高爐爐況恢復過程操作參數

 

 

 

圖片9 

 

圖9   3#高爐送風操作曲線

 

圖片10 

圖10   3#高爐趕料線操作

 

4.3  出渣出鐵

爐況恢復期間,出渣出鐵順利,能夠及時排盡渣鐵有利于爐況恢復,分析原因如下:

(1) 確保合理的熱制度及造渣制度,保證第一爐渣鐵流動性良好,降低爐渣粘度,同時送風后爐溫、爐渣堿度保持在合適水平,也有利于渣鐵流動性可加快爐況恢復。

(2) 保持合理的出鐵間隔,恢復前料速慢,風量水平低,出鐵時間過短會帶來出鐵時間短,不利于爐前出鐵,有結死撇渣器可能,間隔時間過長會造成爐內憋壓,不利于高爐恢復,根據爐況走勢,選擇時機開口,既保證每次出鐵時間,又能避免高爐憋風。

(3) 爐況恢復前期以出好鐵、不斷騰出下料空間為目的,進行靈活的爐前操作,爐前根據爐內風量水平,不斷加快出鐵節奏,必要時走安全溝,盡快活躍爐缸及改善料柱透氣性。

 

 

鐵次

開口時間

堵口時間

出鐵時間

出鐵量 噸

物理熱℃

來渣時間

17193

3:15

5:13

118分鐘

40.7

0.84

1365

5分鐘

17194

6:05

7:33

88分鐘

123.86

0.81

1440

10分鐘

17195

8:01

9:15

74分鐘

97.4

0.68

1470

8分鐘

17196

9:44

10:58

74分鐘

110.95

0.44

1467

6分鐘

圖11    3#高爐爐況恢復過程出渣出鐵

4.4  強化冶煉

9月8日3:05爐內壓力有155kpa掉至150kpa,爐內塌料西4.96米,后煤氣分布逐步合理,高爐開始加風加壓,同時擴大礦批,降低焦比,9月8日10:00礦批擴大至16.5t、焦炭負荷上至4.20,焦比降到355kg/t.fe,各項參數恢復到檢修前水平。

 

時間

開始批數

礦批

焦炭負荷

配比

2:00

1

10t

3.3

燒結礦80%+球團20%

3:00

6

12t

3.6

燒結礦80%+球團20%

5:00

11

14t

3.9

燒結礦80%+球團20%

8:00

39

15t

4.1

燒結礦75%+球團17%+塊礦8%

10:00

55

16.5t

4.2

燒結礦65%+球團20%+塊礦15%

圖12  3號高爐爐況恢復過程礦批、焦炭負荷調整情況

 

5  效果

3#高爐在每次檢修爐況恢復中總結經驗,改進提高,后期爐況恢復過程中穩中求進,前期緊張稍有緩慢,目前相比之前爐況恢復較為順利,降硅操作無反復。隨著加風加壓各項參數合適,煤氣分布穩定,爐況順行,對于高爐長時間休風爐況恢復,爐內技術措施是基礎,高爐操作是重點,送風初期不可避免存在礦批、料制、壓量關系的不協調,稍有不慎極易引起煤氣分布的不穩定,造成爐況難行,必須依靠高爐操作進行彌補,出第一爐鐵前高爐加風、下料必須謹慎,否則極易走入誤區,造成爐況反復。

圖片11 

13    高爐懸料次數明顯得到控制

圖片12 

 

圖14   3#高爐計劃檢修爐況恢復時間趨勢圖

6  結語

高爐計劃檢修是高爐生產的必修課,計劃檢修爐況恢復時間長短直接影響公司效益,尤其是在目前的生產模式下,深挖降本潛能需要從各方面做工作,縮短爐況恢復時間可以有效的節焦降耗提高產量,對于高爐長時間休風爐況恢復,爐內技術措施是基礎,高爐操作是重點,送風初期不可避免存在礦批、料制、壓量關系的不協調,稍有不慎極易引起煤氣分布的不穩定,造成爐況難行,必須依靠高爐操作進行彌補,出第一爐鐵前高爐加風、下料必須謹慎,否則極易走入誤區,造成爐況反復。對此,通過本次爐況恢復的經驗教訓現總結歸納如下:

(1)、計劃檢修休風料的選擇尤其重要,凈焦量及酸堿度直接影響爐況恢復進程,即要保證爐缸初期熱量又要達到快速恢復爐況的目的。

(2)、高爐長期休風后的送風, 頂溫控制是關鍵,可控制稍高,以增強爐內上部料柱透氣性,不可盲目下料、提頂壓(尤其是第一爐,充分考慮料線是否走動、下部是否有下料空間),避免連續下料影響料柱透氣性,使加風節奏變慢,影響爐況恢復,可通過控制料線來控制送風初期的頂溫,確保料柱透氣性,為加風加壓創造條件。

(3)、高爐長期休風后爐況恢復應以恢復風量為主線,爐內盡量通過技術措施確保渣鐵流動性良好,爐外操作也要以確保高爐風量盡快恢復為核心。

(4)、休風前后必須將煤比控制好,改善料柱透氣性,為復風后加風加壓提供有利條件,第二爐鐵開始加快爐前出鐵節奏,不斷排出渣鐵,騰出爐內下料空間,迅速加風加壓,達到快速恢復爐況的目的。

(5)、 休風料實時調劑堿度,保證既有熱量又有流動性,為爐前出盡渣鐵及減輕工作量提供保障。保證爐前在規定時間內打開左右,為后續加風提供條件。

參考文獻

[1]  周傳典.高爐煉鐵生產技術手冊[M].北京:冶金工業出版社,2002:337-338.

[2]  朱仁量等.寶鋼大型高爐操作與管理[M].第一版.北京:冶金工業出版社,2015:184.

[3]  唐志宏,莫朝興,雷發榮.柳鋼高爐高效冶煉技術的應用分析[J].柳鋼科技,2018(2).5

 

 
 
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