戶魯超 鄭偉
(中天鋼鐵集團有限責任公司)
摘要:中天鋼鐵第一煉鐵廠3號高爐正常生產時爐況穩定順行,但高爐計劃檢修爐況恢復時周期較長,且操作反復、懸料頻繁出現,恢復至正常生產時間普遍在12小時以上,對高爐煉鐵成本及產量影響較大。通過對休風料單的優化及爐外的精心準備,精心操作、優化操作制度以及有效爐體維護技術可以在休風后快速恢復爐況,復風后6h全風全氧。主要方法是:做好前期準備工作;休風時出凈渣鐵,做好爐缸保溫缸工作,適當控制水壓、水量及頂溫;復風時處理好風量、趕料線、調整好熱風溫度,抓好首次出鐵工作。本文就著重對休復風相關操作進行闡述,總結分析休復風的成功之處和存在的問題,不斷總結優化,為今后的高爐快速恢復提供寶貴的經驗。
關鍵詞: 高爐;計劃檢修;復風
1 前言
中天鋼鐵3號高爐有效容積510m3,于2018年12月24日中修后開爐投產,爐缸直徑4581mm、5292mm、5844mm,設計風口16個、1個鐵口,3座頂燃式熱風爐(送風采用兩燒一送),重力除塵和布袋除塵系統TRT余壓發電技術,采用料車上料,串罐無料鐘爐頂設備,高爐本體冷卻采用工業開路循環。2021年鋼鐵行業受益于市場紅利,整體效益上升,這對煉鐵高爐提出了更高的要求,各高爐在產量上要求嚴格,尋找突破,由于3#高爐風機能力有限且運行穩定性較差,高爐在實際生產中如履薄冰,在面對新的挑戰下,3號高爐在長期穩定順行的基礎上,結合原燃料及外圍水平,通過優化高爐操作制度,強化設備管理,可以在計劃檢修休風后快速恢復爐況。
2 休風操作及要點分析
2.1 選擇合適的爐溫
高爐爐溫太低休風,容易造成風口灌渣,對于高爐爐況快速恢復不利。休風前【Si】: 不低于0.40,物理熱大于1480℃(2021年休風參數見下圖),渣鐵流動性好,物理熱充沛,可以保證送風后爐缸有足夠的熱量,便于高爐在較短時間內恢復到正常水平。
圖1 休風前鐵水化學熱及物理熱
2.2 避免爐況不順時休風
如果高爐有虧料線或連續塌滑料現象,在條件允許的情況下,要要盡量及時調整等到爐況好轉后進行休風操作。
2.3 出盡渣鐵
休風前出盡渣鐵是高爐爐況快速恢復必要條件。渣鐵出不凈,除了休風易灌風口外,更重要的是爐缸下部空間騰不出來,焦炭不能及時填充,不利于快速恢復。為了出凈渣鐵,最后一爐可以開大鐵口,休風前計算實際出鐵量與理論出鐵量的差值。
2.4 爐缸保溫工作
休風前安排看水工對高爐水系統全面檢查一遍,尤其風口套,如有損壞,及時報備處理;休風開倒流閥后,用有水炮泥迅速封堵小套,待風口作業后也要及時封堵小套并關閉大小蓋板,以保存爐缸熱量;同時減少高爐循環水量,休風2小時水壓減至70%,6小時后降至50%,減少熱量損失。合理控制頂溫,一般控制在≥300℃,便于點火。
3 復風操作
3.1 禁止小風量操作
計劃檢修時間長,復風時視情堵部分風口,由于爐缸工作較好可以隔3、4個風口堵一個,由于3#高爐是單鐵口,為保證合理送風狀態一般堵鐵口兩側和鐵口對面的風口(4#、8#、12#)其它風口全開。復風花堵風口的目的一是有利于煤氣流的合理分布、二是有利于開通中心、三是有利于快速恢復。再具體操作時,視邊緣相對發展情況,高爐制定下限風壓160kPa(全風290kPa),待爐況逐漸好轉,視風壓數據逐漸開風口,這樣有利于減少爐墻溫度波動并有利于開通中心氣流,為快速恢復爐況起到積極作用。
3.2 料線
在恢復爐況過程中,由于料線深,趕料線會引起頂溫下降,影響干法除塵此時大風量提高頂溫效果好,料線深時,布料矩陣相應調整,以發展邊緣為主,此時中心壓得過死,低料線到達軟熔帶時風壓升高,壓量關系緊張。爐況恢復過程處于慢風狀態,邊沿相對發展,此時,以疏導中心為主利于快速加風,頂溫回升快,趕料線時間短,消除長期低料線對高爐的危害。
3.3 合理加風、加風溫
隨著休風料開始反應,爐料逐步加熱,爐溫上升,鐵水化學硅大幅度反彈。應根據爐況走勢開風口,加快恢復節奏,提高風量、氧氣,降焦比擴礦批至正常水平。隨著風量的提高,爐溫不會很快上升,操作上分階段加風溫,每次10℃往梯層次使用風溫,視爐缸狀態合理使用風溫。
3.4 布料矩陣
復風后根據爐內氣流實際情況,確定合理裝料方案,防止中心過死,減小礦批疏導中心。中心和邊緣都重時,影響爐況走勢,適當發展邊緣氣流。
3.5 爐外出鐵
由于長時間休風,爐內爐料處于低溫狀態,爐缸虧熱嚴重。此時應根據風量大小、復風時間打開鐵口,為保證合適流動性,鐵口應開大,及時出盡冷渣鐵為快速恢復爐況創造條件,復風后加強新上線設備點檢。
4 3號高爐爐況恢復操作實例
9月7日,3#高爐計劃檢修20小時,實際休風19小時28min,主要檢修項目有:周期更換更換4個波紋管(3#.5#.12#.13#)1#.2#.3#.4#.6#.7#.8#.10#.11#.12#.16#小套;6#、12#中套,直吹管更換3只。上下密開蓋檢查、更換熱風爐煤氣管道、更換西料車,收東西鋼絲繩,爐前放撇渣器修補大溝等。9月7日6:15鐵口來風大噴,由于天漸亮,高爐減風至220kPa控制煙塵繼續出渣鐵,6:30出最后一爐鐵堵口,實際出鐵量118.4t、理論鐵量96.4t,賺鐵21.6t,高爐休風開始檢修工作。9月8日1:58高爐復風投產,送風后62min,高爐熱風壓力155kPa、風量1375m3/min,壓量關系較為緊張,隨著入爐風量的發揮作用,再加至風口凈焦的反應,煤氣體積開始膨脹,高爐探尺呆滯,探尺顯示西3.35米,高爐于8日3:15打開鐵口(無斷漏燒,鐵口深度2.0米),3:05爐內壓力有155kPa掉至150kPa,爐內塌料西4.96米,后煤氣分布逐步合理,四點偏差值縮小,壓量關系緩解,高爐見機逐步加風,壓量關系合適,隨著爐外不斷的渣鐵排出,高爐料柱透氣性明顯好轉,料線走深至4m內,爐內迅速加風加壓擴礦批趕料線操作。因17193爐次爐外出鐵節奏慢,鐵水熱量差使得爐內存在憋渣現象,又因17194爐次鐵水罐兌罐50分鐘,爐溫上行,高爐壓量關系緊張,探尺打橫,頂溫偏高出現懸料征兆,高爐于6:43風壓由220kPa減至95kPa,高爐塌料5.5米,后續加強爐外加快出鐵節奏控制,逐漸恢復參數,整體來說爐況恢復一般,受外在因素影響較大,降硅操作無反復。
日期 |
產量 |
風量 |
風壓 |
透氣指數 |
煤比 |
干焦比 |
燃料比 |
焦炭負荷 |
9月4日 |
2175.0 |
1750.0 |
285.0 |
13.0 |
171 |
351 |
522 |
4.33 |
9月5日 |
2314.6 |
1753.5 |
287.2 |
13.0 |
153 |
353 |
512 |
4.36 |
9月6日 |
2226.4 |
1758.4 |
285.6 |
13.1 |
129 |
374 |
517 |
3.98 |
9月7日 |
計劃檢修 |
|||||||
9月8日 |
2063.7 |
1756.0 |
270.0 |
13.5 |
154 |
357 |
511 |
4.29 |
圖2 3號高爐檢修前后經濟技術指標及部分操作指標對比
4.1休風操作及要點分析
4.1.1休風前爐況
9月7日檢修前,3號高爐整體走勢一般連續兩月發生多起非計劃休風換套事故(7#風口小套自8月26日發現漏水,一直在控水生產),并適當放邊便于恢復爐況,考慮檢修前高爐爐缸狀態一般,為改善料柱透氣性,高爐減少煤量,控煤比操作,同時高爐堅持全風操作,穩定爐溫硫磺及堿度,確保活躍爐缸,休風前最后一爐鐵【Si】0.33、【S】0.022,鐵水物理熱1490℃,爐缸狀態活躍,符合休風條件。
圖3 3號高爐9月3日至休風前鐵水物理熱趨勢圖
圖4 3號高爐9月3日至休風前鐵水化學熱趨勢圖
4.1.2休風料
休風料的作用:送風后,輕負荷減少爐缸熱量消耗,提高高爐下部的熱狀態;有利于增加軟熔帶焦窗的厚度,利于送風后快速加風;有利于減少因送風后降風溫、不能及時噴煤引起的高爐熱制度波動。
1.9月7日6:30休風,計劃約20小時,夜班安排好出鐵時間,確保休風。
2. 9月6日8:00調整原料配比68%燒結礦+22%球團+10%塊礦
3.9月6日20:00調整負荷,煤比按130kg/t,(注意兩小時后煤量、富氧的控制)調整原料配比73%燒結礦+22%球團+5%塊礦.
4.1:00依據當時實際爐溫調整負荷并加凈焦2t(實際加了4批500kg),確保休風前末次鐵爐溫0.4%~0.6%,不宜過高,不利恢復,根據氣流情況將礦角同退0.5度,疏松邊緣氣流,便于爐況快速恢復。
5. 2:10開始加休風料R2:1.10—1.15(根據實際情況調整,原則上正常合適堿度下調5個點)[Si]按1.0校正堿度.
正常料5批([Si]按1.2校正堿度.)后凈焦20000kg蛇紋石2t 、硅石1.5t (注意焦碳r角度的調節,約3點左右下)
正常料8批([Si]按1.2校正堿度.)后凈焦12000k硅石1t、蛇紋石1tt
正常料8批([Si]按1.0校正堿度.)后加焦8000kg 硅石1t 、蛇紋石500kg
休風正常料:燒結11650kg+球團3500kg+塊礦850kg+硅石400g+蛇紋石50kg(負荷3.30)
4.1.3休風操作
9月6日夜班,爐況穩定,堿度適中,爐外鐵口維護可,渣鐵相對可以出盡,爐內壓量關系穩定。最后一爐鐵打開鐵口10min來渣,于6:15來風因天漸亮,考慮環保壓力,高爐減壓至220kPa繼續觀察放渣出鐵情況,由于爐內低壓爐外渣鐵流量變小,高爐做休風操作。
圖5 3#高爐休風操作曲線
圖6 3#高爐料線及頂溫趨勢
4.2送風操作要點分析
4.2.1送風操作
9月8日1:58,接相關領導通知,高爐具備復風條件,高爐堵4#8#12#風口送風,本次復風考慮盡快活躍爐缸及改善料柱透氣性,第一爐鐵前就把風壓加至155kpa、風量1350m3/min,(本次堵3個風口,結合經驗選擇復風熱壓160kpa),起初壓量關系合適,由于快速加風節奏,必須提前準備開口,才能達到爐內與爐外操作相匹配,但爐前考慮新澆筑大溝及撇渣器大梁,不可過早開口。因17193爐次爐外出鐵節奏慢,鐵水熱量差使得爐內存在憋渣現象,又因17194爐次鐵水罐兌罐50分鐘,爐溫上行,高爐壓量關系緊張,探尺打橫,頂溫偏高出現懸料征兆,高爐于6:43風壓由220kpa減至95kpa,高爐塌料5.5米,后續加強爐外加快出鐵節奏控制,逐漸恢復參數,整體來說爐況恢復一般,受外在因素影響較大,降硅操作無反復。
圖7 3#高爐爐況恢復過程捅風口情況
圖8 3#高爐爐況恢復過程操作參數
圖9 3#高爐送風操作曲線
圖10 3#高爐趕料線操作
4.3 出渣出鐵
爐況恢復期間,出渣出鐵順利,能夠及時排盡渣鐵有利于爐況恢復,分析原因如下:
(1) 確保合理的熱制度及造渣制度,保證第一爐渣鐵流動性良好,降低爐渣粘度,同時送風后爐溫、爐渣堿度保持在合適水平,也有利于渣鐵流動性可加快爐況恢復。
(2) 保持合理的出鐵間隔,恢復前料速慢,風量水平低,出鐵時間過短會帶來出鐵時間短,不利于爐前出鐵,有結死撇渣器可能,間隔時間過長會造成爐內憋壓,不利于高爐恢復,根據爐況走勢,選擇時機開口,既保證每次出鐵時間,又能避免高爐憋風。
(3) 爐況恢復前期以出好鐵、不斷騰出下料空間為目的,進行靈活的爐前操作,爐前根據爐內風量水平,不斷加快出鐵節奏,必要時走安全溝,盡快活躍爐缸及改善料柱透氣性。
鐵次 |
開口時間 |
堵口時間 |
出鐵時間 |
出鐵量 噸 |
硅 |
物理熱℃ |
來渣時間 |
17193 |
3:15 |
5:13 |
118分鐘 |
40.7 |
0.84 |
1365 |
5分鐘 |
17194 |
6:05 |
7:33 |
88分鐘 |
123.86 |
0.81 |
1440 |
10分鐘 |
17195 |
8:01 |
9:15 |
74分鐘 |
97.4 |
0.68 |
1470 |
8分鐘 |
17196 |
9:44 |
10:58 |
74分鐘 |
110.95 |
0.44 |
1467 |
6分鐘 |
圖11 3#高爐爐況恢復過程出渣出鐵
4.4 強化冶煉
9月8日3:05爐內壓力有155kpa掉至150kpa,爐內塌料西4.96米,后煤氣分布逐步合理,高爐開始加風加壓,同時擴大礦批,降低焦比,9月8日10:00礦批擴大至16.5t、焦炭負荷上至4.20,焦比降到355kg/t.fe,各項參數恢復到檢修前水平。
時間 |
開始批數 |
礦批 |
焦炭負荷 |
配比 |
2:00 |
1 |
10t |
3.3 |
燒結礦80%+球團20% |
3:00 |
6 |
12t |
3.6 |
燒結礦80%+球團20% |
5:00 |
11 |
14t |
3.9 |
燒結礦80%+球團20% |
8:00 |
39 |
15t |
4.1 |
燒結礦75%+球團17%+塊礦8% |
10:00 |
55 |
16.5t |
4.2 |
燒結礦65%+球團20%+塊礦15% |
圖12 3號高爐爐況恢復過程礦批、焦炭負荷調整情況
5 效果
3#高爐在每次檢修爐況恢復中總結經驗,改進提高,后期爐況恢復過程中穩中求進,前期緊張稍有緩慢,目前相比之前爐況恢復較為順利,降硅操作無反復。隨著加風加壓各項參數合適,煤氣分布穩定,爐況順行,對于高爐長時間休風爐況恢復,爐內技術措施是基礎,高爐操作是重點,送風初期不可避免存在礦批、料制、壓量關系的不協調,稍有不慎極易引起煤氣分布的不穩定,造成爐況難行,必須依靠高爐操作進行彌補,出第一爐鐵前高爐加風、下料必須謹慎,否則極易走入誤區,造成爐況反復。
圖13 高爐懸料次數明顯得到控制
圖14 3#高爐計劃檢修爐況恢復時間趨勢圖
6 結語
高爐計劃檢修是高爐生產的必修課,計劃檢修爐況恢復時間長短直接影響公司效益,尤其是在目前的生產模式下,深挖降本潛能需要從各方面做工作,縮短爐況恢復時間可以有效的節焦降耗提高產量,對于高爐長時間休風爐況恢復,爐內技術措施是基礎,高爐操作是重點,送風初期不可避免存在礦批、料制、壓量關系的不協調,稍有不慎極易引起煤氣分布的不穩定,造成爐況難行,必須依靠高爐操作進行彌補,出第一爐鐵前高爐加風、下料必須謹慎,否則極易走入誤區,造成爐況反復。對此,通過本次爐況恢復的經驗教訓現總結歸納如下:
(1)、計劃檢修休風料的選擇尤其重要,凈焦量及酸堿度直接影響爐況恢復進程,即要保證爐缸初期熱量又要達到快速恢復爐況的目的。
(2)、高爐長期休風后的送風, 頂溫控制是關鍵,可控制稍高,以增強爐內上部料柱透氣性,不可盲目下料、提頂壓(尤其是第一爐,充分考慮料線是否走動、下部是否有下料空間),避免連續下料影響料柱透氣性,使加風節奏變慢,影響爐況恢復,可通過控制料線來控制送風初期的頂溫,確保料柱透氣性,為加風加壓創造條件。
(3)、高爐長期休風后爐況恢復應以恢復風量為主線,爐內盡量通過技術措施確保渣鐵流動性良好,爐外操作也要以確保高爐風量盡快恢復為核心。
(4)、休風前后必須將煤比控制好,改善料柱透氣性,為復風后加風加壓提供有利條件,第二爐鐵開始加快爐前出鐵節奏,不斷排出渣鐵,騰出爐內下料空間,迅速加風加壓,達到快速恢復爐況的目的。
(5)、 休風料實時調劑堿度,保證既有熱量又有流動性,為爐前出盡渣鐵及減輕工作量提供保障。保證爐前在規定時間內打開左右,為后續加風提供條件。
參考文獻
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