戶魯超 孔亞東 賈來輝 朱毅 陳亞春 鄭偉
(中天鋼鐵有限責(zé)任公司)
摘要:中天鋼鐵第一煉鐵廠3#高爐有效容積510m3,于2018年12月24日中修后開爐投產(chǎn)。2021年新年伊始,生產(chǎn)勢頭突飛猛進(jìn),謀舉措、聚攻堅,不畏險阻,在挑戰(zhàn)中抓機遇創(chuàng)造新業(yè)績,該高爐提出以提高利用系數(shù)為突破口,瞄準(zhǔn)先進(jìn),對標(biāo)找差,探索高爐“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、長壽、環(huán)保”的生產(chǎn)新模式,眼睛向內(nèi),深挖自身潛能,用鍥而不舍的毅力,想方設(shè)法實現(xiàn)提產(chǎn)降耗創(chuàng)效益的目標(biāo)。首戰(zhàn)實現(xiàn)了開門紅的優(yōu)異成績,產(chǎn)量指標(biāo)創(chuàng)歷史新高,平均日產(chǎn)達(dá)2268.39t,利用系數(shù)達(dá):4.73t/m3.d,燃料比:522kg/t.fe,實現(xiàn)了爐況長期穩(wěn)定順行、高產(chǎn)低耗的目的,為公司及分廠生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn)夯實了基礎(chǔ),為公司南通精品鋼二次創(chuàng)業(yè)貢獻(xiàn)了一份力量。
關(guān)鍵詞:利用系數(shù);高產(chǎn)低耗;對標(biāo)找差;突破
1 前言
本文主要通過對中天鋼鐵第一煉鐵廠3#高爐生產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行分析總結(jié),在原有的生產(chǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行改善,強抓基礎(chǔ)管理工作,消除了一系列的不利因素,確保高爐穩(wěn)定順行,尋找突破口,在確保爐況穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步釋放產(chǎn)能提升利用系數(shù)實現(xiàn)雙贏。為了對爐況進(jìn)行有效預(yù)判,提升高爐利用系數(shù),實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn),3#高爐技術(shù)團(tuán)隊采取了多項舉措對提高利用系數(shù)進(jìn)行攻關(guān)。首先是強化高爐原燃料過程管理;其次是通過對上部裝料制度及下部送風(fēng)制度的合理匹配,為高爐順行創(chuàng)造條件;另一方面通過對爐型的有效管理及有害元素的控制,為爐缸的活躍程度打下了良好的基礎(chǔ);最后通過優(yōu)化爐前出鐵及加強設(shè)備管理,使高爐產(chǎn)量提升明顯,高爐利用系數(shù)得到了較大的提升,生產(chǎn)指標(biāo)得到了進(jìn)一步提高,為公司創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
2 原燃料過程管理
2.1 強化入爐焦炭管理
因集團(tuán)不自產(chǎn)焦炭,因目前焦炭價格上漲,焦炭來貨品種較多,質(zhì)量不一。對此,高爐安排專人跟蹤東焦庫焦炭質(zhì)量情況,根據(jù)焦炭質(zhì)量不同分開入庫(表1),將主焦分布在邊緣和中心,穩(wěn)定氣流,達(dá)到合理搭配入爐的目的,同時根據(jù)焦炭性能質(zhì)量不同及時調(diào)整焦炭負(fù)荷,減少爐況波動,確保爐況穩(wěn)定順行。
表1焦炭品種入庫管理
庫位 |
廠家 |
山西陽光 |
金馬能源 |
浙江戈融(高硫焦) |
金昌宏鑫潤(二級焦) |
山東濰焦(干) |
陜西黃陵 |
能達(dá)焦煤 |
進(jìn)庫總量 |
東焦庫 |
進(jìn)庫量(t) |
34052.08 |
9684.83 |
11574.17 |
2948.91 |
2284.74 |
5974.76 |
2023.51 |
71399.67 |
進(jìn)庫比例(%) |
47.69 |
13.56 |
16.21 |
4.13 |
3.20 |
8.37 |
2.83 |
100.00 |
2.2 入爐礦石質(zhì)量管理
優(yōu)化配料結(jié)構(gòu),是降低煉鐵成本的關(guān)鍵,對此,高爐嘗試使用多種礦石且高配比生料組織生產(chǎn),原燃料結(jié)構(gòu)調(diào)整為燒結(jié)礦60%+球團(tuán)礦22%+塊礦18%,其中球團(tuán)和塊礦又分為主球和主塊,塊礦比例高達(dá)18%,在業(yè)界少見。為使?fàn)t況穩(wěn)定順行,高爐及時關(guān)注球團(tuán)、塊礦來貨情況,掌握各類球團(tuán)、塊礦性能成分,提前調(diào)整熔劑量,優(yōu)化放料順序,確保渣系穩(wěn)定,保證鐵水流動性,穩(wěn)定渣皮,增加礦石焦丁量,改善透氣性指數(shù),確保了爐況長期穩(wěn)定順行。
圖1 球團(tuán)礦跟蹤取樣管理圖 2 塊礦分級入爐管理
2.3 重視篩分及倉位管理
爐料中大粒級或小粒級比例的增加,都會使料柱孔隙度減少,料柱阻損增加,爐況順行變差,必須嚴(yán)格控制篩分料流大小,減少粉末入爐,從而改善料柱的透氣性,為高爐進(jìn)一步加風(fēng)提高冶煉強度打下基礎(chǔ)。要篩除爐料小于5 mm的粉末,入爐原燃料粒度組成的要求<5 mm的比例要小于3%,5~15 mm的比例要小于30%。根據(jù)原料當(dāng)前現(xiàn)狀,嚴(yán)把原料入口關(guān),加強槽下篩分管理,推行“粗糧細(xì)做”。加強對球團(tuán)、塊礦清篩頻次,振動篩提前空振,使得入爐礦石含粉降低,粒級得到提高,高爐透氣性得到改善。通過并控制合理的給料速度,一般規(guī)定如下:礦石(燒結(jié)礦、球團(tuán)、生礦)≤13kg/s、焦炭≤10kg/s,槽下篩分粒度達(dá)不到要求時,要通過及時調(diào)整活動閘板來控制篩速。在保證上料速度的同時盡量減少入爐粉末以改善料柱透氣性.。
圖3焦炭篩篩面管控圖 4塊礦篩篩面干凈
3 送風(fēng)制度與裝料制度的搭配
3.1 送風(fēng)制度調(diào)整
下部送風(fēng)制度與上部裝料制度的合理搭配,是高爐高產(chǎn)低耗的基礎(chǔ),首先在風(fēng)量的選擇上,解放思想,結(jié)合爐料結(jié)構(gòu)和已制定的操作方針,將風(fēng)口面積由0.1478m2擴大到0.1504m2,即在保證風(fēng)速的前提下提高了入爐風(fēng)量又達(dá)到了風(fēng)口圓周工作均勻的目的,調(diào)整原則首先是“布局規(guī)整”,結(jié)合上部調(diào)整才能達(dá)到實際生產(chǎn)中氣流均勻,維持合理的鼓風(fēng)動能,從而達(dá)到“上穩(wěn)下活”為爐況長期穩(wěn)定順行保駕護(hù)航。
表2下部風(fēng)口合理布局
風(fēng)口號 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
風(fēng)口長度 |
360 |
340 |
360 |
360 |
360 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
風(fēng)口直徑 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
3.2 布料制度調(diào)整
經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),原有的布料制度存在誤區(qū),不顧無料鐘布料的各個角度之間的間隔是根據(jù)等圓環(huán)面積的原則,(其本質(zhì)是等料層厚度布料,)盲目的將各角度之間的差值改為等數(shù)值得遞減或遞進(jìn),造成了料面厚度不均,以至于在散料區(qū)就出現(xiàn)礦礦碰頭現(xiàn)象,最終使高爐產(chǎn)能得不到釋放。對此,高爐將圓環(huán)等差值布料改為圓環(huán)等面積布料,確保圓環(huán)各段料層厚度均勻,料制由C340337234231228O340337234231調(diào)整為C339337234231227O238336333229達(dá)到了預(yù)期的效果,煤氣利用率維持在44%~46%之間,確保了煤氣三次分布合理,促進(jìn)了高爐的降耗提產(chǎn),利用系數(shù)上升明顯。
圖5上部布料合理規(guī)劃圖 6高爐氣流分布合理
4 高爐爐型及有害元素的管理
4.1操作爐型有效的管控
正常的操作爐型應(yīng)該是既能維持生產(chǎn)高效、穩(wěn)定、低耗、優(yōu)質(zhì),又能使高爐有長壽的內(nèi)型,即內(nèi)壁表面光潔、下料順暢,渣皮穩(wěn)定。維持一個合理的高爐操作爐型,盡量減少爐況波動,是實現(xiàn)高爐長壽的關(guān)鍵。高爐是一個極其復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)器,在同一時間起作用的因素很多,爐型變化的形式多種多樣,正常渣皮脫落,不會對爐況順行造成一定的影響,但當(dāng)發(fā)生爐墻粘結(jié)或渣皮大面積脫落等爐型變化時,如不盡快采取措施則會造成爐況失常,并對產(chǎn)量造成一定的影響。在為解決爐墻粘結(jié)的過程中總結(jié)以往多次處理爐墻粘結(jié)的經(jīng)驗,總結(jié)出一套預(yù)防粘結(jié)和處理爐墻粘結(jié)初中期的方法。首先中心要能吹透,中心吹透,邊緣才能穩(wěn)定,邊緣氣流不穩(wěn)也容易出現(xiàn)局部粘結(jié),最后就是出現(xiàn)粘接趨勢及時調(diào)整,通過布料角度內(nèi)外小幅搓動或者加減中心焦比例,利用邊緣氣流的變化,在渣皮粘結(jié)初期就解決掉,以免粘結(jié)嚴(yán)重使用大動作處理影響高爐指標(biāo)。
(1)高爐生產(chǎn)中,由于受各種因素的影響,高爐操作爐型會發(fā)生變化,非正常的操作爐型會導(dǎo)致爐況波動,進(jìn)而造成爐況失常,因此高爐應(yīng)建立起完善的爐型管理體系,綜合利用高爐冷卻壁溫度和熱負(fù)荷的變化,及時了解爐型的波動及變化,維護(hù)高爐操作爐型,有力促進(jìn)爐況長久穩(wěn)定順行。
(2)在高爐日常操作中,要嚴(yán)格控制好爐溫、堿度,避免連續(xù)高硅低硫操作,重視渣鐵的流動性,維持高爐合理的操作爐型;
(3)重視高爐中部調(diào)劑,通過調(diào)整冷卻系統(tǒng)參數(shù)來達(dá)到及時調(diào)整、維護(hù)爐型的目的;
(4)經(jīng)一段時間的強化冶煉后,要適當(dāng)進(jìn)行疏導(dǎo),利用發(fā)展邊緣煤氣流動對爐墻不規(guī)則部位進(jìn)行清理,維持合理的操作爐型。
圖7高爐定期處理爐墻粘結(jié)物
4.2 排除有害元素的措施
(1)爐溫控制:堿金屬硅酸鹽的還原是一個強吸熱過程,反應(yīng)要在較高的溫度下進(jìn)行,爐溫水平控制越高,導(dǎo)致高爐排堿下降,所以,爐溫越低越有利排堿,但必須保證物理熱。
(2)渣量控制:入爐原燃料帶入的堿金屬80%以上隨爐渣排出高爐,渣量大小對高爐排堿有明顯的影響,增加渣量能顯著提高爐渣的排堿率。
(3)提高渣中MgO含量:MgO能降低堿金屬在爐渣中的活度,適當(dāng)提高爐渣中MgO含量有利于提高爐渣的排堿能力,改善爐渣的流動性。
(4)降低二元堿度:降低爐渣堿度有利于排堿,這是因為堿金屬在中溫區(qū)的反應(yīng)為:4K+2SiO2+2FeO----2K2SiO3+2Fe,堿度越低渣中SiO2越高,反應(yīng)向右進(jìn)行,增加爐渣吸收堿金屬能力。
(5)控制煤氣流分布:煤氣是有害元素的攜帶者和傳遞者,日常生產(chǎn)中,主要以增加風(fēng)量,打開中心為指導(dǎo)思路,提高中心氣流,為通過煤氣排堿創(chuàng)造長遠(yuǎn)條件。
4.3 高爐風(fēng)量的有效運用
俗話說“焦為骨、風(fēng)為魂”風(fēng)太大了超越了爐容允許的極限風(fēng)量,還是風(fēng)太小了使高爐奄奄一息,都對高爐的穩(wěn)定順行不利,每座高爐都存在一個最佳的風(fēng)量運行區(qū),使得既有利于高爐的穩(wěn)定順行,又有利于高爐的長壽、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗。高爐正常生產(chǎn)時期風(fēng)量應(yīng)盡可能在此范圍內(nèi)運行,以求得最佳冶煉效果,3#高爐始終以風(fēng)為綱活躍爐缸,以爐缸熱量是活躍出來的并不是燒出來的觀念,確保爐缸工作長期穩(wěn)定活躍。
風(fēng)容比是較早應(yīng)用于高爐操作的衡量風(fēng)量水平的操作指標(biāo)。所謂風(fēng)容比即入爐風(fēng)量與高爐有效容積的比值。風(fēng)容比=分鐘風(fēng)量/有效容積
高爐冶煉一噸生鐵的耗風(fēng)量一般在1000-1500m3/tFe,假定噸鐵耗風(fēng)量為1440m3/tFe,則:利用系數(shù)=風(fēng)容比×60×24/1440=風(fēng)容比
同樣,噸焦耗風(fēng)=1000×0.933/0.21×固定炭含量×焦炭燃燒率,假定焦炭固定炭含量在85%左右,燃燒率為75%左右,則噸焦耗風(fēng)約為2880m3/t,那么,冶煉強度=風(fēng)容比×60×24/2880=1/2風(fēng)容比
即風(fēng)容比約等于高爐有效利用系數(shù),約等于1/2冶煉強度,風(fēng)容比的變化不僅直接影響利用系數(shù),同時影響高爐冶煉強度。
圖8高爐下料均勻有序圖 圖9高爐壓量關(guān)系穩(wěn)定
4.4 高爐預(yù)判管理,實現(xiàn)爐況長期穩(wěn)定順行
爐底爐芯溫度是爐缸工作狀態(tài)好壞的一個重要監(jiān)控參數(shù),爐芯溫度大幅度下降并且持續(xù)時間較長,這就代表爐缸工作狀態(tài)在變差,爐缸不活躍。爐內(nèi)壓量關(guān)系和爐況接受風(fēng)量情況。由于爐缸工作狀態(tài)變差,高爐爐內(nèi)主要表現(xiàn)在高爐接受風(fēng)量能力變差,風(fēng)量逐步萎縮,風(fēng)壓平穩(wěn)度變差,時常出現(xiàn)尖峰,料尺時有塌尺現(xiàn)象,透氣性指數(shù)降低,爐內(nèi)壓量關(guān)系緊張,高爐操作難度加大。受此影響高爐產(chǎn)量開始逐步降低。高爐爐缸活躍度下降,中心氣流偏弱,長期送風(fēng)壓力偏高,壓差高,風(fēng)量難上。如此往復(fù)使得爐缸工作狀態(tài)進(jìn)一步惡化。爐缸是高爐生產(chǎn)的“發(fā)動機”。
同時高爐操作采取“攻、守、退”措施,還制定了嚴(yán)格的操作方針,要求四班統(tǒng)一操作思路,嚴(yán)格執(zhí)行低壓差原則,防止人為原因造成爐況波動,采取一系列措施來活躍爐缸,由被動不足變?yōu)橹鲃由釛墸龅搅?ldquo;何時守、如何退、大膽攻”的預(yù)防管理手段,攻守有序,進(jìn)退有方,使高爐達(dá)到了長期穩(wěn)定順行的目的,提高了高爐產(chǎn)能和利用系數(shù)。
4.5 熱制度和造渣制度的調(diào)整
爐缸的活躍性管理是保證高爐長期穩(wěn)定順行的基礎(chǔ),熱制度和造渣制度的合理決定了爐缸工作狀態(tài),把生鐵含[Si]及鐵水物理熱作為爐缸熱制度的標(biāo)志。生鐵含硅控制在0.25%-0.45%,物理熱必須大于1480℃,做到“低硅不低熱”,保證鐵水物理熱充足爐缸活躍的目的。在保證生鐵含硫合格的情況下,管控爐渣鎂鋁比指標(biāo),確保渣鐵流動性,以達(dá)到長期自循環(huán)洗爐的目的。
圖10爐缸活躍指數(shù)
爐缸活躍性指數(shù):以鐵水物理熱與化學(xué)熱[Si]之間是否有對應(yīng)關(guān)系衡量物理熱是否在正常范圍內(nèi),結(jié)合爐缸活躍性指數(shù),監(jiān)測爐缸活躍性的變化。物理熱指數(shù)計算方法:
Ktp=[(tp-1400)2/100]/[Si]
式中tp—物理熱,℃;—鐵水硅含量(化學(xué)熱),%;
5 強化爐前與設(shè)備管理
5.1 加強爐前作業(yè)管理
在高冶煉強度的高爐生產(chǎn)時,爐前工作能否有效高效,是否及時出盡渣鐵對高爐有著致命影響。渣鐵出不好時導(dǎo)致高爐風(fēng)量不穩(wěn),風(fēng)量的大幅波動必然導(dǎo)致爐缸初始煤氣流的分布失常,所有高爐的節(jié)奏全部打亂。為不讓爐前影響高爐氣流的穩(wěn)定。因此,建立規(guī)范的爐前出渣出鐵管理制度,是高爐穩(wěn)定順行的重要保證,對此,爐前制定以下管理措施:
(1)時間:縮短出鐵間隔時間。隨著冶強的不斷提高,出鐵間隔時間由40min縮短至30min,出鐵爐次由17爐/天改為18爐/天,加快出鐵節(jié)奏,真正做到了無間隔出鐵,出盡了渣鐵,為爐內(nèi)提供了不斷下料空間,提高了利用系數(shù)。
(2)流速:控制好鐵口孔道。根據(jù)下料速度及理論鐵量,保證鐵水流速不低于2.5t/min。
(3)炮泥:提高炮泥質(zhì)量,烘烤好鐵口,保證爐前鐵口“三率”,杜絕斷、漏、燒、炮泥現(xiàn)象,確保鐵口通暢,渣鐵有序排出。
(4)操作:狠抓爐前操作,統(tǒng)一思想、統(tǒng)一操作,穩(wěn)定打泥量,做好交接班工作,確保鐵口連續(xù)長期穩(wěn)定,做到 “粗活細(xì)做”,大大提高了鐵口合格率,為爐內(nèi)創(chuàng)造了良好的冶煉條件。
圖11 鐵口合格率改善明顯
5.2 提高設(shè)備管理水平
生產(chǎn)要穩(wěn)定,設(shè)備要先行,休風(fēng)率和慢風(fēng)率對爐況順行和強化冶煉影響重大,設(shè)備安全穩(wěn)定運行是高爐保持高強度冶煉的前提,因此加強設(shè)備點檢和維護(hù)工作至關(guān)重要。為提高設(shè)備管理能力,重點對以下幾個方面提高了管理力度。嚴(yán)格以設(shè)備運行績效為導(dǎo)向,以設(shè)備零故障為抓手,確保設(shè)備對生產(chǎn)的零影響。通過設(shè)備維修承包等措施提升點檢、維修人員的主動積極性。嚴(yán)格執(zhí)行“崗位問責(zé)制”,以排查設(shè)備隱患及設(shè)備問題為導(dǎo)向,全力確保設(shè)備穩(wěn)順運行。2021年至今高爐設(shè)備連續(xù)多月零故障,確保了生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)順,對生產(chǎn)實現(xiàn)了零影響。以爐頂、爐前、槽上槽下、熱風(fēng)爐、渣處理各區(qū)域負(fù)責(zé)人和專職點檢為主體,高爐爐長帶領(lǐng)各崗位大組長每周實施2次周檢,對本高爐范圍內(nèi)設(shè)備及現(xiàn)場實施周檢,對不符合現(xiàn)場安全、設(shè)備、生產(chǎn)、現(xiàn)場5S的問題進(jìn)行排查,按要求整改,并落實考核。通過車間維保隊伍的共同努力,高爐設(shè)備及生產(chǎn)均取得了可喜成績。設(shè)備作業(yè)率穩(wěn)步提升,故障率大幅度下降,為高爐長周期穩(wěn)順奠定了基礎(chǔ)。
(1)大力推進(jìn)“操檢合一”工作,通過崗位員工加強對設(shè)備點檢,消除設(shè)備隱患;
(2)關(guān)注煤槍工作情況,確保煤槍頭在風(fēng)口正中央,并保證“均噴、廣噴、連續(xù)穩(wěn)定”,有效的改善煤搶燒壞風(fēng)口小套事故。
(3)推行設(shè)備周期壽命管理。嚴(yán)格記錄送風(fēng)裝置及煤槍的使用周期和安裝日期,對到壽的送風(fēng)裝置利用檢修機會全部更換,避免高爐臨時休風(fēng)。
圖12高爐休慢風(fēng)次數(shù)明顯減少
6 效果
通過在原有的冶煉基礎(chǔ)上增加的改善措施,保證了高爐長期穩(wěn)定順行,使高爐產(chǎn)量上升明顯,日均產(chǎn)量由2140t/d上升至2268t/d,利用系數(shù)由4.46t/m3.d提高至4.73t/m3.d,燃料比從551kg/t.Fe降低到522kg/t.Fe,實現(xiàn)了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),從而大幅度降低了冶煉成本,為公司高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型升級做出了貢獻(xiàn)。
圖13高爐利用系數(shù)上升明顯
7 結(jié)語
(1)3#高爐通過加強原燃料管理,在原有的條件下,自主管理,尋找突破,強化基礎(chǔ)管理工作,抓好各崗位細(xì)節(jié)工作,為高爐的穩(wěn)定順行提供了基本條件。
(2)高爐上下部制度的合理匹配是創(chuàng)造煤氣流合理分布的關(guān)鍵所在,為高爐提高利用系數(shù)奠定了基礎(chǔ)。
(3)爐前及時出凈渣鐵是高爐保持高強度冶煉的重要前提,強化爐前作業(yè)管理尤為重要。
(4)加強高爐爐型控制,重視爐型的管理,維持合理的操作爐型,是提高高爐利用系數(shù)的關(guān)鍵條件。
(5)休慢風(fēng)率是制約高爐連續(xù)生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié),通過點檢制度和檢修質(zhì)量的提升,對制約生產(chǎn)的環(huán)節(jié)進(jìn)行改造,設(shè)備隱患做到早發(fā)現(xiàn)、早處理、早預(yù)防,有效的降低了高爐休風(fēng)率,是高爐高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的重要保障。
(6)提高高爐利用系數(shù)屬于一項系統(tǒng)工程,環(huán)環(huán)相扣,密不可分。需高爐本體崗位及輔助系統(tǒng)全力配合、高度重視,方可達(dá)到超高冶強的目的。
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