陳生利1 余駿1 謝紫峰2 秦躍林2
(1.廣東韶關鋼鐵公司;2.重慶科技學院)
摘要:針對高爐煤氣利用率偏低且波動較大的生產現實,開展了煤氣初始分布、煤氣二次分布、煤氣三次分布的系統性研究,重新建立了各類工藝參數的控制標準,并且采用加廢鋼調節煤氣流技術。項目實施后,入爐生礦比例提高到25%以上,月滑料頻次減少70%以上,煤氣利用率提高到47%以上,實現了高爐煤氣分布長期穩定合理,各項經濟技術指標到達國內同類型高爐中的最高水平。
關鍵詞:高爐;鼓風;煤氣流分布;布料
1 概述
從2017年的生產指標來看,高爐大富氧后,高爐煤氣流分布還未達到最佳狀態,高爐煤氣利用率平均只有46.34%,煤氣利用率偏低且波動區間大,影響高爐燃料消耗,制約煉鐵生產成本。
從2017年的生產統計可以得到,因爐內煤氣流穩定性不足,爐內滑料現象多,平均每月爐內滑料30次,每次滑料增加焦炭消耗1噸,造成每年的直接經濟損失36萬元。
本項目在生產實踐中對高爐布料制度與送風制度進行研究,以高爐鼓風動能、風速、邊緣指數、中心指數為基礎參數建立高爐爐況順行標準,提高高爐煤氣利用率,達到降低高爐燃料消耗的目的。
期項目完成后,高爐送風制度,布料制度更加合理,爐內煤氣流穩定性提高,高爐抗波動能力增強,高爐煤氣利用率提高至47%以上。
2 研究思路
(1)階段性目標完成情況跟蹤
第一階段:高爐上部布料制度對煤氣流分布的影響研究。通過研究得出了最佳布料制定,包括礦焦角度、角差、布料檔位等。此階段按計劃完成。
第二階段:高爐下部送風制度對煤氣流分布的影響研究。通過研究,得出最合理的風口布局分布模型。此階段按計劃完成。
第三階段:合理高爐邊緣、中心指數,合理鼓風動能、風速的確定。相關工藝參數標準通過研究已經確定且操作上均按標準執行。此階段按計劃完成。
第四階段:優化高爐爐內煤氣流分布,實現高爐煤氣利用率提高。本階段開展的項目,對爐內料面形狀的檢驗未完成,因項目開展過程中發明的測料面裝置在2019年4月份才到現場,對料面參數的測量驗證工作推遲至6月份才完成。
(2)項目開展的主要步驟
利用2018年的6次休風機會,對送風制度,包括:風口布置、風口面積、風口角度、風口長度進行探索調節,結合生產實際跟蹤分析風口布置對高爐圓周煤氣分布的影響規律;分析送風面積對風速、鼓風動能的影響關系;分析風口回旋區的形成機理;分析風口長度對中心氣流與邊緣氣流的影響關系。通過對上部布料制度制定,包括:布料角度、布料環數,布料時間等,分析出高爐煤氣第三次分布機理。分析高爐爐身靜壓變化特點;分析爐腰、爐腹各層冷卻壁水溫差及熱負荷變化規律,分析爐腹煤氣指數變化特點,得出高爐軟熔帶形成機理與位置變化規律,得出高爐煤氣流第二次分布形成原理,最終制定出高爐煤氣流分布重要措施。
(二)需解決的問題(要求與項目立項申請表一致)
通過現場實踐研究,選擇最佳及最有利于高爐穩定的送風制度與布料制度,降低高爐壓差,減少爐況波動次數,減少高爐崩滑料次數,提高煤氣利用率,實現降低高爐冶煉成本。
(三)采用的方法、技術路線以及工藝流程(此部分內容是報告的核心部分,也是項目最有理論和實際價值及供企業內成果共享、后續研究的基礎,要求實事求是地認真撰寫,并體現研究的實質及核心成果,如:實驗室試驗和工業試驗、工業性試制、用戶技術服務和用戶使用跟蹤情況、分析和結論、模型開發的源程序及代碼等。要求要有理論分析做支持,有具體內容和必要的實驗數據,)
3 研究與分析
3.1 采用的工藝技術路線及流程
3.2 主要研究的內容
(1)高爐爐內初始煤氣分布的研究
u 高爐內型結構參數
6號高爐內型尺寸設計特點是針對有效容積1050m³高爐采用了薄爐襯設計,爐缸安全容鐵系數為0.6,爐缸容積系數為0.6,爐缸的安全容鐵量為262.1噸。
u 高爐風口布局
2016~2017年,韶鋼1050m³高爐逐步實施了提產能攻關活動,日產量由最初的2800噸,逐步提升到2017年度的3000噸。此階段高爐20個風口全部送風,入爐全風量2300m³/min,富氧2000m³/h,進風面積0.2144㎡,標準風速170米/s,實際風速220米/s,鼓風動能65kg?m²/S²。高爐整體走料順暢但滑料現象頻繁,平均每天出現1次以上。
2018年初,在1050m³高爐開展強化冶煉攻關,項目組成員考察了國內同類型先進高爐風口布局情況,認為韶鋼1050m³高爐進風面積偏大,隨后逐步開始調整進風面積。
2018年3月22日,利用休風會,將風口布局進行調整,進風面積由0.2144㎡縮小至0.2013㎡。經過一段時間的應用,高爐風速與鼓風動能均得到提高。確立了高爐送風制度標準:進風面積:0.2107平方米;標準風速:>180(m/s);風口角度:斜5°;風口長度:500mm;鼓風動能:>70kg?m²/S²;中心溫度:400~600℃;透氣性指數:95~105;標準風量:2300~2350m³/min。
送風制度確定后,高爐爐內工藝參數更加合理,鼓風動能逐步得到提高,為打通中心氣流創造了條件。
(2)高爐第二次煤氣分布研究
u 爐體熱負荷分布及變化規律研究
對2016年至2018年高溫區熱負荷進行跟蹤研究,通過調整初始煤氣分布,中心氣流打通后,邊緣氣流穩定性增強。從2018年4月份開始,高溫區熱負荷逐步穩定。
u 軟熔帶煤氣分布特點研究
塊狀帶:在高爐的上部,保持固體層狀逐漸下降,層狀逐漸趨于平坦,厚度變薄。主要特征:焦與炭呈交替分布層狀,皆為固體狀態。主要反應:礦石的間接還原、碳酸鹽分解[1]~[5]。
圖1 圖示軟熔帶煤氣分布
軟熔帶:爐料在下降過程中溫度達到900。C以上并在重力作用下開始軟化并逐步呈熔融狀態,這個過程形成了軟熔區,兩個軟熔層之間是焦炭層,多個軟熔層和焦炭層構成軟熔帶。主要特征:礦石呈軟熔狀,對煤氣阻力大。主要反應:礦石的直接還原、滲碳和焦炭的氣化反應。
u 軟熔帶煤氣分布影響因素研究
通過熱態模型試驗發現(楊永宜),當裝料制度和風口面積不變時,隨著風量的增加,軟熔帶從V型或M型向W型和倒V型轉變,當風量增加到一定水平后,均出現倒V型軟熔帶,且整體升高,中心頂部層數增加。
當風量和裝料制度不變時,隨著風口直徑的縮小,即風速的增大,軟熔帶從V型向W型和倒V型轉變。
當風量和裝料制度不變時,隨著風口直徑的縮小,即風速的增大,軟熔帶從V型向W型和倒V型轉變。
當風量較大,軟熔帶為倒V型時,改變風口直徑不影響軟熔帶的形狀,只影響軟熔帶根部的位置和軟熔帶整體高度。
(3)高爐第三次煤氣分布研究
u 高爐布料模型設計
借鑒國內成熟的布料方程理論,根據韶鋼高爐的特點,自行設計了高爐布料模型以及布料方程式。
韶鋼1050m³高爐布料參數計算:
表1 高爐布料參數及計算
參數設定 |
|||
摩擦系數(μ) |
0.53 |
溜槽長度(L0) |
2.61 |
溜槽傾動距(е) |
L |
溜槽轉速(ω) |
0.1333 |
料線高差(h2) |
0.875 |
料線深度(h1) |
1.5 |
布料角度(α) |
42 |
爐料落程(h) |
2.375 |
布料溜槽角度(β) |
48 |
sinβ |
0.7431 |
cosβ |
0.6691 |
tanβ |
1.1106 |
高爐布料參數計算結果:
表2 各角度對應檔位前面積統計表
β |
44 |
46 |
49.5 |
51.5 |
53.6 |
55.9 |
58.5 |
61.5 |
63 |
62 |
64 |
sinβ |
0.6947 |
0.7193 |
0.7604 |
0.7826 |
0.8049 |
0.8281 |
0.8526 |
0.8788 |
0.8910 |
0.8829 |
0.8988 |
cosβ |
0.7193 |
0.6947 |
0.6494 |
0.6225 |
0.5934 |
0.5606 |
0.5225 |
0.4772 |
0.4540 |
0.4695 |
0.4384 |
tanβ |
0.9657 |
1.0355 |
1.1708 |
1.2572 |
1.3564 |
1.4770 |
1.6319 |
1.8418 |
1.9626 |
1.8807 |
2.0503 |
C1 |
3.4050 |
3.4853 |
3.5699 |
3.5838 |
3.5677 |
3.5081 |
3.3749 |
3.1017 |
2.8956 |
3.0393 |
2.7215 |
Lx |
1.2393 |
1.1885 |
1.0870 |
1.0237 |
0.9543 |
0.8750 |
0.7811 |
0.6648 |
0.6011 |
0.6441 |
0.5552 |
檔位 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
α |
46 |
44 |
40.5 |
38.5 |
36.4 |
34.1 |
31.5 |
28.5 |
27 |
28 |
26 |
n |
2.47 |
2.33 |
2.05 |
1.89 |
1.72 |
1.53 |
1.31 |
1.04 |
0.90 |
0.99 |
0.81 |
3-n |
0.53 |
0.67 |
0.95 |
1.11 |
1.28 |
1.47 |
1.69 |
1.96 |
2.10 |
2.01 |
2.19 |
檔位區間面積 |
|
|
1.995 |
1.958 |
1.966 |
1.981 |
1.956 |
0.845 |
-0.553 |
1.067 |
2.041 |
計算結果:
l 爐料在溜槽末端的速度C1:
C12=2g*(l0-etanβ)(sinβ-μcosβ)+4π2ω2(l0- etanβ)2cosβ(cosβ+μsinβ)=12.55
C1=3.5426
l 槽有效長度La
La=l0- e*tanβ=1.4994
l 爐料離開溜槽末端后,在xy平面上的x方向的投影Lx
Tan2β+(2*(Q-P)/mC12* cos2β[l0(1- sinβ)- ecosβ+h])=9.5305
Lx=1.1322
l 堆尖距高爐中心線的水平距離n:
n2=(l0*cosβ-e*sinβ)2+2*(10* cosβ- e*sinβ)Lx+[1+4π2ω2*(l0-etanβ)2/C12]Lx2
=4.7211
n=2.1728
u 合理料制調整研究
從2017年的基本料制優化為2018年標準料制。結論:礦石最大角度控制由41.5°調整到40°,焦炭最大角度控制在42°調整到39.5°,確定較適宜角差是0.5°較適宜。礦批34噸做微調,按重量布料法布料,制定料流閥開度52/54區間微調整策略。
u 料面形狀優化研究
通過不斷優化布料制度與送風制度,同時借鑒高爐造渣制度先進經驗,料面形狀發展為平臺加中心漏斗型。建議:如6號高爐進一步強化冶煉,料柱模型將由倒V型逐步發展為倒U型,因此不易長期超過2400m³/min的風量。
圖2 休風拍攝料面形狀圖(22/3/2018)
圖3 休風料面平臺加中心漏斗型形狀(7/8/2018)
通過不斷優化布料制度與送風制度,同時借鑒高爐造渣制度先進經驗,料面形狀發展為平臺加中心漏斗型。建議:如6號高爐進一步強化冶煉,料柱模型將由倒V型逐步發展為倒U型,因此不易長期超過2400m³/min的風量。
(4)各類工藝參數標準建立
通過項目開展,建立了1050m³高爐工藝參數控制標準模型,此系統理論原理及實現的功能,目前已經對接到智慧中心操作系統。
(5)加廢鋼冶煉過程煤氣流調節
在韶鋼1050m³高爐加廢鋼冶煉,隨著高爐廢鋼加入量的提高,高爐鐵水產量得到大幅度提搞,同時高爐煤氣流分布和高爐燃料消耗發生較大變化,項目組針對煤氣流發生的變化情況,對布料參數做了相應的調整。
加廢鋼前高爐風量維持在2300-2400m3/min,風壓在290-310Kpa。高爐加廢鋼后,風量維持在2200-2400m3/min,風壓在280-305Kpa,風壓小幅度下降,風量、風壓整體波動加大。主要是加廢鋼后高爐產量提升,爐前是間隔出鐵,出鐵前高爐爐內渣鐵較多,風壓上升所致。
加廢鋼后,前期高爐將廢鋼裝在每批料的第一車,高爐布料時相應將廢鋼布在料面的邊沿。經過兩周的觀察研究,項目組成員討論確定,將布料角度整體縮小。
高爐布料料制調整后,中、后期廢鋼裝在第2、3車,相應廢鋼往料面的中心布,邊沿溫度呈明顯下降趨勢。
4 應用與結論
(1)將研究結論應用于高爐生產,煤氣利用率提高到47%以上,2018年對比2017年提高0.52%、2019年1-6月對比2018年提高0.41%,高爐經濟技術指標得到改善。
(2)高爐滑料頻次大幅度降低,由項目開展前的30次/月降低至8次/月。
(3)通過本項目的開展,韶鋼1050m³高爐煤氣流更加穩定,為提高入爐生礦比創造了條件,從2018年開始,高爐入爐生礦比例逐步提升,至2019年6月,入爐生礦比例提高至25%以上,最高達30%,在國內同類型高爐中處于最高水平。
參考文獻
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[2] 趙華濤,杜屏等. 沙鋼5800m3高爐合理煤氣流分布的探索[J]. 煉鐵,2016,36(05):31-34
[3] 魯 儉,李宏偉等. 首鋼京唐1#高爐合理煤氣分布控制措施[J]. 河北冶金,2018,(01):45-50
[4] 項鐘庸,王筱留等.高爐設計-煉鐵工藝設計理論與實踐[M].北京: 冶金工業出版社
[5] 劉云彩.高爐布料規律[M].第四版.北京: 冶金工業出版社