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韶鋼1050m3高爐合理煤氣流分布研究

放大字體  縮小字體 發布日期:2022-10-21  作者:陳生利1 余駿1 謝紫峰2 秦躍林2  瀏覽次數:1237
 
核心提示:摘要:針對高爐煤氣利用率偏低且波動較大的生產現實,開展了煤氣初始分布、煤氣二次分布、煤氣三次分布的系統性研究,重新建立了各類工藝參數的控制標準,并且采用加廢鋼調節煤氣流技術。項目實施后,入爐生礦比例提高到25%以上,月滑料頻次減少70%以上,煤氣利用率提高到47%以上,實現了高爐煤氣分布長期穩定合理,各項經濟技術指標到達國內同類型高爐中的最高水平。 關鍵詞:高爐;鼓風;煤氣流分布;布料
 韶鋼1050m3高爐合理煤氣流分布研究

陳生利1 余駿1 謝紫峰2 秦躍林2

(1.廣東韶關鋼鐵公司;2.重慶科技學院)

摘要:針對高爐煤氣利用率偏低且波動較大的生產現實,開展了煤氣初始分布、煤氣二次分布、煤氣三次分布的系統性研究,重新建立了各類工藝參數的控制標準,并且采用加廢鋼調節煤氣流技術。項目實施后,入爐生礦比例提高到25%以上,月滑料頻次減少70%以上,煤氣利用率提高到47%以上,實現了高爐煤氣分布長期穩定合理,各項經濟技術指標到達國內同類型高爐中的最高水平。

關鍵詞:高爐;鼓風;煤氣流分布;布料

1 概述

從2017年的生產指標來看,高爐大富氧后,高爐煤氣流分布還未達到最佳狀態,高爐煤氣利用率平均只有46.34%,煤氣利用率偏低且波動區間大,影響高爐燃料消耗,制約煉鐵生產成本。

從2017年的生產統計可以得到,因爐內煤氣流穩定性不足,爐內滑料現象多,平均每月爐內滑料30次,每次滑料增加焦炭消耗1噸,造成每年的直接經濟損失36萬元。

本項目在生產實踐中對高爐布料制度與送風制度進行研究,以高爐鼓風動能、風速、邊緣指數、中心指數為基礎參數建立高爐爐況順行標準,提高高爐煤氣利用率,達到降低高爐燃料消耗的目的。

期項目完成后,高爐送風制度,布料制度更加合理,爐內煤氣流穩定性提高,高爐抗波動能力增強,高爐煤氣利用率提高至47%以上。

2 研究思路

(1)階段性目標完成情況跟蹤

第一階段:高爐上部布料制度對煤氣流分布的影響研究。通過研究得出了最佳布料制定,包括礦焦角度、角差、布料檔位等。此階段按計劃完成。

第二階段:高爐下部送風制度對煤氣流分布的影響研究。通過研究,得出最合理的風口布局分布模型。此階段按計劃完成。

第三階段:合理高爐邊緣、中心指數,合理鼓風動能、風速的確定。相關工藝參數標準通過研究已經確定且操作上均按標準執行。此階段按計劃完成。

第四階段:優化高爐爐內煤氣流分布,實現高爐煤氣利用率提高。本階段開展的項目,對爐內料面形狀的檢驗未完成,因項目開展過程中發明的測料面裝置在2019年4月份才到現場,對料面參數的測量驗證工作推遲至6月份才完成。

(2)項目開展的主要步驟

利用2018年的6次休風機會,對送風制度,包括:風口布置、風口面積、風口角度、風口長度進行探索調節,結合生產實際跟蹤分析風口布置對高爐圓周煤氣分布的影響規律;分析送風面積對風速、鼓風動能的影響關系;分析風口回旋區的形成機理;分析風口長度對中心氣流與邊緣氣流的影響關系。通過對上部布料制度制定,包括:布料角度、布料環數,布料時間等,分析出高爐煤氣第三次分布機理。分析高爐爐身靜壓變化特點;分析爐腰、爐腹各層冷卻壁水溫差及熱負荷變化規律,分析爐腹煤氣指數變化特點,得出高爐軟熔帶形成機理與位置變化規律,得出高爐煤氣流第二次分布形成原理,最終制定出高爐煤氣流分布重要措施。

(二)需解決的問題(要求與項目立項申請表一致)

通過現場實踐研究,選擇最佳及最有利于高爐穩定的送風制度與布料制度,降低高爐壓差,減少爐況波動次數,減少高爐崩滑料次數,提高煤氣利用率,實現降低高爐冶煉成本。

(三)采用的方法、技術路線以及工藝流程(此部分內容是報告的核心部分,也是項目最有理論和實際價值及供企業內成果共享、后續研究的基礎,要求實事求是地認真撰寫,并體現研究的實質及核心成果,如:實驗室試驗和工業試驗、工業性試制、用戶技術服務和用戶使用跟蹤情況、分析和結論、模型開發的源程序及代碼等。要求要有理論分析做支持,有具體內容和必要的實驗數據,)

3 研究與分析

3.1  采用的工藝技術路線及流程

圖片1+

3.2  主要研究的內容

(1)高爐爐內初始煤氣分布的研究

u 高爐內型結構參數

6號高爐內型尺寸設計特點是針對有效容積1050m³高爐采用了薄爐襯設計,爐缸安全容鐵系數為0.6,爐缸容積系數為0.6,爐缸的安全容鐵量為262.1噸。

u 高爐風口布局

2016~2017年,韶鋼1050m³高爐逐步實施了提產能攻關活動,日產量由最初的2800噸,逐步提升到2017年度的3000噸。此階段高爐20個風口全部送風,入爐全風量2300m³/min,富氧2000m³/h,進風面積0.2144㎡,標準風速170米/s,實際風速220米/s,鼓風動能65kg?m²/S²。高爐整體走料順暢但滑料現象頻繁,平均每天出現1次以上。

2018年初,在1050m³高爐開展強化冶煉攻關,項目組成員考察了國內同類型先進高爐風口布局情況,認為韶鋼1050m³高爐進風面積偏大,隨后逐步開始調整進風面積。

2018年3月22日,利用休風會,將風口布局進行調整,進風面積由0.2144㎡縮小至0.2013㎡。經過一段時間的應用,高爐風速與鼓風動能均得到提高。確立了高爐送風制度標準:進風面積:0.2107平方米;標準風速:>180(m/s);風口角度:斜5°;風口長度:500mm;鼓風動能:>70kg?m²/S²;中心溫度:400~600℃;透氣性指數:95~105;標準風量:2300~2350m³/min。

送風制度確定后,高爐爐內工藝參數更加合理,鼓風動能逐步得到提高,為打通中心氣流創造了條件。

(2)高爐第二次煤氣分布研究

u 爐體熱負荷分布及變化規律研究

對2016年至2018年高溫區熱負荷進行跟蹤研究,通過調整初始煤氣分布,中心氣流打通后,邊緣氣流穩定性增強。從2018年4月份開始,高溫區熱負荷逐步穩定。

u 軟熔帶煤氣分布特點研究

塊狀帶:在高爐的上部,保持固體層狀逐漸下降,層狀逐漸趨于平坦,厚度變薄。主要特征:焦與炭呈交替分布層狀,皆為固體狀態。主要反應:礦石的間接還原、碳酸鹽分解[1]~[5]

圖片1 

圖1  圖示軟熔帶煤氣分布

軟熔帶:爐料在下降過程中溫度達到900。C以上并在重力作用下開始軟化并逐步呈熔融狀態,這個過程形成了軟熔區,兩個軟熔層之間是焦炭層,多個軟熔層和焦炭層構成軟熔帶。主要特征:礦石呈軟熔狀,對煤氣阻力大。主要反應:礦石的直接還原、滲碳和焦炭的氣化反應。

u 軟熔帶煤氣分布影響因素研究

通過熱態模型試驗發現(楊永宜),當裝料制度和風口面積不變時,隨著風量的增加,軟熔帶從V型或M型向W型和倒V型轉變,當風量增加到一定水平后,均出現倒V型軟熔帶,且整體升高,中心頂部層數增加。

當風量和裝料制度不變時,隨著風口直徑的縮小,即風速的增大,軟熔帶從V型向W型和倒V型轉變。

當風量和裝料制度不變時,隨著風口直徑的縮小,即風速的增大,軟熔帶從V型向W型和倒V型轉變。

當風量較大,軟熔帶為倒V型時,改變風口直徑不影響軟熔帶的形狀,只影響軟熔帶根部的位置和軟熔帶整體高度。

(3)高爐第三次煤氣分布研究

u 高爐布料模型設計

借鑒國內成熟的布料方程理論,根據韶鋼高爐的特點,自行設計了高爐布料模型以及布料方程式。

韶鋼1050m³高爐布料參數計算:

表1 高爐布料參數及計算

參數設定

摩擦系數(μ)

0.53

溜槽長度(L0)

2.61

溜槽傾動距(е)

L

溜槽轉速(ω)

0.1333

料線高差(h2)

0.875

料線深度(h1)

1.5

布料角度(α)

42

爐料落程(h)

2.375

布料溜槽角度(β)

48

sinβ

0.7431

cosβ

0.6691

tanβ

1.1106

 

高爐布料參數計算結果:

表2 各角度對應檔位前面積統計表

β

44

46

49.5

51.5

53.6

55.9

58.5

61.5

63

62

64

sinβ

0.6947

0.7193

0.7604

0.7826

0.8049

0.8281

0.8526

0.8788

0.8910

0.8829

0.8988

cosβ

0.7193

0.6947

0.6494

0.6225

0.5934

0.5606

0.5225

0.4772

0.4540

0.4695

0.4384

tanβ

0.9657

1.0355

1.1708

1.2572

1.3564

1.4770

1.6319

1.8418

1.9626

1.8807

2.0503

C1

3.4050

3.4853

3.5699

3.5838

3.5677

3.5081

3.3749

3.1017

2.8956

3.0393

2.7215

Lx

1.2393

1.1885

1.0870

1.0237

0.9543

0.8750

0.7811

0.6648

0.6011

0.6441

0.5552

檔位

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

α

46

44

40.5

38.5

36.4

34.1

31.5

28.5

27

28

26

n

2.47

2.33

2.05

1.89

1.72

1.53

1.31

1.04

0.90

0.99

0.81

3-n

0.53

0.67

0.95

1.11

1.28

1.47

1.69

1.96

2.10

2.01

2.19

檔位區間面積

 

 

1.995

1.958

1.966

1.981

1.956

0.845

-0.553

1.067

2.041

 

計算結果:

l 爐料在溜槽末端的速度C1:

C12=2g*(l0-etanβ)(sinβ-μcosβ)+4π2ω2(l0- etanβ)2cosβ(cosβ+μsinβ)=12.55

C1=3.5426

l 槽有效長度La

La=l0- e*tanβ=1.4994

l 爐料離開溜槽末端后,在xy平面上的x方向的投影Lx

Tan2β+(2*(Q-P)/mC12* cos2β[l0(1- sinβ)- ecosβ+h])=9.5305

Lx=1.1322

l 堆尖距高爐中心線的水平距離n:

n2=(l0*cosβ-e*sinβ2+2*(10* cosβ- e*sinβ)Lx+[1+4π2ω2*(l0-etanβ2/C12]Lx2

=4.7211

n=2.1728

u 合理料制調整研究

從2017年的基本料制優化為2018年標準料制。結論:礦石最大角度控制由41.5°調整到40°,焦炭最大角度控制在42°調整到39.5°,確定較適宜角差是0.5°較適宜。礦批34噸做微調,按重量布料法布料,制定料流閥開度52/54區間微調整策略。

u 料面形狀優化研究

通過不斷優化布料制度與送風制度,同時借鑒高爐造渣制度先進經驗,料面形狀發展為平臺加中心漏斗型。建議:如6號高爐進一步強化冶煉,料柱模型將由倒V型逐步發展為倒U型,因此不易長期超過2400m³/min的風量。

圖片2 

圖2  休風拍攝料面形狀圖(22/3/2018)

圖片3 

圖3  休風料面平臺加中心漏斗型形狀(7/8/2018)

通過不斷優化布料制度與送風制度,同時借鑒高爐造渣制度先進經驗,料面形狀發展為平臺加中心漏斗型。建議:如6號高爐進一步強化冶煉,料柱模型將由倒V型逐步發展為倒U型,因此不易長期超過2400m³/min的風量。

(4)各類工藝參數標準建立

通過項目開展,建立了1050m³高爐工藝參數控制標準模型,此系統理論原理及實現的功能,目前已經對接到智慧中心操作系統。

(5)加廢鋼冶煉過程煤氣流調節

在韶鋼1050m³高爐加廢鋼冶煉,隨著高爐廢鋼加入量的提高,高爐鐵水產量得到大幅度提搞,同時高爐煤氣流分布和高爐燃料消耗發生較大變化,項目組針對煤氣流發生的變化情況,對布料參數做了相應的調整。

加廢鋼前高爐風量維持在2300-2400m3/min,風壓在290-310Kpa。高爐加廢鋼后,風量維持在2200-2400m3/min,風壓在280-305Kpa,風壓小幅度下降,風量、風壓整體波動加大。主要是加廢鋼后高爐產量提升,爐前是間隔出鐵,出鐵前高爐爐內渣鐵較多,風壓上升所致。

加廢鋼后,前期高爐將廢鋼裝在每批料的第一車,高爐布料時相應將廢鋼布在料面的邊沿。經過兩周的觀察研究,項目組成員討論確定,將布料角度整體縮小。

高爐布料料制調整后,中、后期廢鋼裝在第2、3車,相應廢鋼往料面的中心布,邊沿溫度呈明顯下降趨勢。

4 應用與結論

(1)將研究結論應用于高爐生產,煤氣利用率提高到47%以上,2018年對比2017年提高0.52%、2019年1-6月對比2018年提高0.41%,高爐經濟技術指標得到改善。

(2)高爐滑料頻次大幅度降低,由項目開展前的30次/月降低至8次/月。

(3)通過本項目的開展,韶鋼1050m³高爐煤氣流更加穩定,為提高入爐生礦比創造了條件,從2018年開始,高爐入爐生礦比例逐步提升,至2019年6月,入爐生礦比例提高至25%以上,最高達30%,在國內同類型高爐中處于最高水平。

參考文獻

[1] 楊永宜. 高爐內煤氣分布和爐料運動研究的新進展[J]. 煉鐵,1983(1):9-16

[2] 趙華濤,杜屏等. 沙鋼5800m3高爐合理煤氣流分布的探索[J]. 煉鐵,2016,36(05):31-34

[3] 魯 儉,李宏偉等. 首鋼京唐1#高爐合理煤氣分布控制措施[J]. 河北冶金,2018,(01):45-50

[4] 項鐘庸,王筱留等.高爐設計-煉鐵工藝設計理論與實踐[M].北京: 冶金工業出版社

[5] 劉云彩.高爐布料規律[M].第四版.北京: 冶金工業出版社

 

 
 
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