董成龍
(河北鑫達鋼鐵集團有限公司煉鐵廠)
摘 要:由于鋼鐵市場低迷,高爐生產(chǎn)為隨市場變化調(diào)節(jié)產(chǎn)能停、開爐頻率增加,降低開爐成本是煉鐵工作者不斷研究的課題。本文簡要闡述了河北鑫達煉鐵廠6#高爐在停爐20天爐缸未扒的狀態(tài)下,采用韶關(guān)市辰盛工業(yè)材料有限公司智能在線氧槍技術(shù),9小時30分全風(fēng),16小時全風(fēng)口作業(yè),渣鐵全回收的開爐進程,意在總結(jié)經(jīng)驗,為日后高爐開爐工作提供技術(shù)指導(dǎo)。
關(guān)鍵詞:高爐;開爐;智能氧槍;全風(fēng)
0 前言
河北鑫達煉鐵廠6#高爐有效容積1080m3,共有20個風(fēng)口,兩個鐵口,無渣口,采用串罐無料鐘爐頂,全干法煤氣除塵系統(tǒng),3座卡魯金式熱風(fēng)爐,高爐冷卻采用軟水閉路循環(huán),配備AV63-15陜鼓的BPRT風(fēng)機。2022年10月28日5:31降料面停爐,高爐本體噴涂,2022年11月17日23:36送風(fēng),18日7:49噴煤,8:10投入BPRT,9:06全風(fēng),15:36全風(fēng)口作業(yè),17:50富氧,有效降低了開爐成本。
1 高爐開爐的準備工作
1.1 停爐即是開爐倒計時
6#高爐接到停爐計劃時,高爐所屬系統(tǒng)立即制定檢修計劃,10月28日5:31料面降至風(fēng)口安全停爐后立即進入檢修狀態(tài),高爐成立扒爐領(lǐng)導(dǎo)小組,責(zé)任到人,嚴格按照扒爐安全方案進入爐內(nèi)且保證扒爐進度。于14日白班外委進入爐內(nèi)噴涂作業(yè),15日早噴涂完畢,高爐按計劃開始烘爐操作。
1.2 高爐烘爐
由于此次高爐噴涂造襯噴涂料使用樹脂材料作為粘合劑,按照噴涂廠家要求的烘爐溫度進行控制。首先送風(fēng)前認真檢查送風(fēng)系統(tǒng)各閥是否處于休風(fēng)狀態(tài)(關(guān)閉均壓系統(tǒng)各閥,爐頂放散閥一開一閉)。按長期休風(fēng)后復(fù)風(fēng)程序送風(fēng),分階段將送風(fēng)風(fēng)量加至800-1500m3/min左右。烘爐溫度以鐵口預(yù)埋的電偶為準,輔助熱風(fēng)溫度為依據(jù)。風(fēng)口各套水量按常壓水控制,爐體冷卻壁可以按最小水量控制,氣密箱通氮氣及水冷卻,流量按正常生產(chǎn)控制。嚴格控制氣密箱溫度<50℃,當(dāng)氣密箱溫度>50℃時,用增大氣密箱水流量的方法控制,如氣密箱水流量用到最大氣密箱溫度仍不下降時,則用減風(fēng)量的方法來控制頂溫。兩個爐頂放散閥每四小時輪換一次,先開后關(guān)。烘爐期間,將需要灌漿部位裝好閥門,打開灌漿孔,烘爐以后高爐冷卻工每4小時檢查一次冷卻設(shè)備及各灌漿孔情況,并做好記錄。每小時記錄一次風(fēng)溫、風(fēng)量、風(fēng)壓、頂溫,氣密箱溫度,填入烘爐記錄。熱風(fēng)爐換爐風(fēng)溫波動≯10℃。
1.3高爐裝料
1.3.1開爐參數(shù)確定
全爐噸鐵焦比3.5t/t,全部配吃干熄焦炭,正常料噸鐵焦比0.65t/t,爐料壓縮率凈焦15%,空焦14%,正常料13%,正常爐渣堿度R2=1.03,正常料爐料結(jié)構(gòu):75%燒結(jié)礦+25%球團礦+錳礦+硅石+螢石,生鐵成分:[Si]=3%,[Mn]=0.95%。
1.3.2開爐料組成
表1 6#高爐開爐裝料表
|
裝入方法 |
批數(shù) |
批料組成(Kg) |
體積 m³ |
||||||
焦炭 |
白云石 |
硅石 |
螢石 |
錳礦 |
燒結(jié) (75%) |
球團 (25%) |
||||
1 |
J |
35 |
8000 |
|
|
|
|
|
|
403.5 |
2 |
K |
15 |
8000 |
1540 |
|
200 |
|
|
|
189.3 |
3 |
2Z+K |
3 |
5000/8000 |
260/ 1540 |
820 |
200/ 200 |
450 |
9750 |
3250 |
81.9 |
4 |
2Z+K |
3 |
||||||||
5 |
2Z+K |
3 |
95.9 |
|||||||
6 |
3Z+K |
4 |
||||||||
7 |
3Z+K |
4 |
55 |
|||||||
8 |
8Z |
8 |
5000 |
260 |
820 |
200 |
450 |
9750 |
3250 |
112.6 |
累計 |
75 |
537000 |
36260 |
17220 |
8200 |
9450 |
204750 |
68250 |
938 |
2.高爐開爐
2.1送風(fēng)操作
2022年11月17日接到送風(fēng)計劃后,鐵口開始預(yù)埋氧槍。14:40南場下好氧槍,17:00北場下好氧槍。23:36點火送風(fēng),送風(fēng)堵4#、5#、6#、7#、14#、15#、16#、17#風(fēng)口,其余12個風(fēng)口送風(fēng)。2:40風(fēng)壓加到160kPa后,壓量關(guān)系緊張放風(fēng)坐料,隨趕料線逐步加風(fēng),3:46料尺自由活動,高爐透氣性良好,頂溫上行,4:05防爆實驗合格后引煤氣,引煤氣后高爐加高頂壓,快速加風(fēng),5:10開7#、14#風(fēng)口,7:30風(fēng)壓加到290kPa,7:49開始噴煤,8:43開口出鐵,渣鐵流動性良好,直接過撇渣器走水渣,出鐵過程開6#、15#風(fēng)口,9:06開16#風(fēng)口,高爐加全風(fēng)。高爐壓量關(guān)系平穩(wěn),下料順暢,13:34安全倒場出鐵,渣鐵排放順暢,13:51開4#風(fēng)口,14:42開5#風(fēng)口,高爐控制風(fēng)壓400kPa以上并逐步加大富氧量操作,15:36開17#風(fēng)口,至此高爐全風(fēng)、全氧、全風(fēng)口作業(yè)。
圖1 高爐引氣后高爐操作畫面
圖2 高爐第一鐵出鐵前后高爐操作畫面
圖3 全風(fēng)、全風(fēng)口爐頂氣流畫面
2.2送風(fēng)焦比的選擇
本次開爐在開爐料650kg/t,在高爐送風(fēng)后直接降焦比至500kg/t,走一個周期后降至450kg/t,后期每隔一個周期降10kg/t直至400kg/t。高爐迅速降低焦比為噴煤富氧打下基礎(chǔ),縮短全焦時間,降低開爐成本。
2.3高爐布料角度的選擇
高爐隨料線的深度及風(fēng)壓的使用及時改多環(huán)布料,并迅速擴大布料角度,提高煤氣利用,在快速降焦比的同時保證渣鐵物理熱充足,爐前出鐵順暢,高爐快速加全風(fēng)。
表2 開爐期間布料角度調(diào)整記錄
焦 |
26 |
|
|
|
42批 |
10 |
|
|
|
||
礦 |
24 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
||
焦 |
35 |
33 |
30 |
26 |
55批 |
3 |
3 |
2 |
2 |
||
礦 |
32 |
29.5 |
27 |
|
|
3 |
4 |
3 |
|
||
焦 |
36 |
34 |
31 |
27 |
59批 |
3 |
3 |
2 |
2 |
||
礦 |
33 |
30.5 |
28 |
|
|
3 |
4 |
3 |
|
||
焦 |
37 |
35 |
32 |
28 |
69批 |
3 |
3 |
2 |
2 |
||
礦 |
33 |
30.5 |
28 |
|
|
3 |
4 |
3 |
|
||
焦 |
37 |
35 |
32 |
28 |
97批 |
3 |
3 |
2 |
2 |
||
礦 |
34 |
31.5 |
29 |
|
|
3 |
4 |
3 |
|
3.開爐快速達產(chǎn)的關(guān)鍵
3.1 準備工作細致
鑫達煉鐵廠高度重視此次開爐,廠長牽頭多次組織管理技術(shù)人員討論、完善開爐方案,對以前多次開爐過程中的問題進行匯總分析,針對以前開爐過程中的問題逐項進行梳理,在這次開爐方案中進行完善細化,同時對以前開爐過程中成功的經(jīng)驗進行總結(jié),最后確定的《開爐方案》,同時明確各區(qū)域責(zé)任人職責(zé),細致安排各崗位工作重點。由于各級人員思想重視、準備充分,為此次順利快速開爐打下了堅實的基礎(chǔ)。從試車、烘爐、打壓、備料、裝料、送風(fēng)、出鐵直到達產(chǎn),做到了安全、有序、科學(xué)、高效。
3.2 煉鐵廠上下齊心協(xié)力
6#高爐點火開爐以后,在不足48小時內(nèi)日產(chǎn)達到了3500噸,各項經(jīng)濟技術(shù)指標均達到了正常生產(chǎn)水平,這是煉鐵廠上下齊心協(xié)力、共同努力的結(jié)果,高爐從送風(fēng)到全風(fēng)作業(yè),廠部領(lǐng)導(dǎo)董成龍、袁強軍、王子龍親自指揮、日夜堅守,6#高爐全員上下各司其職、加班加點,各輔助工段全力配合、竭盡全力,這一切努力使得整個開爐進程順風(fēng)順水、圓滿成功。
圖4 廠長董成龍在主控室指揮開爐操作
3.3 在線氧槍作用明顯
韶關(guān)市辰盛工業(yè)材料有限公司智能在線預(yù)埋氧槍是鑫達煉鐵去年引進的開爐輔助技術(shù)手段,對開爐的恢復(fù)進程幫助很大,尤其本次開爐,由于爐缸只扒到風(fēng)口下1.5米且因扒爐打水降溫,爐缸溫度低,殘存渣鐵凝固,本次開爐送風(fēng)前就開始從鐵口插入氧槍燃燒焦炭,一是對爐缸有預(yù)熱作用,避免了開爐后爐缸溫度升高吸收熱量對爐缸內(nèi)的渣鐵產(chǎn)生負面影響;同時在線氧槍燃燒焦炭在放出熱量的同時,也能燒開部分空間,為送風(fēng)后料柱的運動打下了基礎(chǔ),使得開爐后生成的渣鐵順利進入爐缸,從一定程度上加快了開爐的恢復(fù)進程。
圖5 在線氧槍鐵口區(qū)域布置圖
圖6 在線氧槍壓力控制及爐內(nèi)燃燒狀況監(jiān)控系統(tǒng)
3.4 操作方針得當(dāng)
本次送風(fēng)點火開爐后快速加風(fēng),快速降低焦比,快速加大布料平臺與角度,快速噴煤匹配合理。快速加風(fēng)活躍了爐缸,快速降焦比為噴煤打好基礎(chǔ),快速恢復(fù)布料平臺與角度避免過窄的平臺帶來的熱量損失大,氣流不穩(wěn)等現(xiàn)象。嚴格按照開爐制定的操作方針有序進行,大膽實踐是本次開爐順暢的關(guān)鍵。
3.5 爐前出鐵與爐內(nèi)操作相匹配
整個開爐過程中高爐的爐外及外圍工作情況也都有條不紊,開爐過程中第一次鐵非常關(guān)鍵,爐前對渣鐵溝全部烤干防止出鐵時放炮傷人,尤其對撇渣器過道不間斷烘烤直至出鐵,防止鐵水溫度低造成撇渣器過道眼鑄死, 爐內(nèi)根據(jù)風(fēng)量計算爐內(nèi)的渣鐵量與在線氧槍監(jiān)測爐內(nèi)火焰情況相結(jié)合確定出鐵時間。第一鐵開口后,鐵流順暢,渣鐵溫度充足,流動性好,組織直接過撇渣器,渣直接走水渣,做到渣鐵全回收。整個開爐過程中,無論是鐵口深度控制還是出鐵間隔的控制,均未對爐內(nèi)恢復(fù)進度造成影響。爐前組織的非常快捷,把清理渣鐵時間控制到最少,這樣在清理完渣鐵以后,可以根據(jù)爐內(nèi)情況等著出鐵,未出現(xiàn)讓爐內(nèi)遷就爐外的現(xiàn)象,
圖7 第一鐵出鐵情況
4 結(jié)語
本次6#高爐在爐缸未扒凈的狀態(tài)下之所以在9小時30分全風(fēng),16小時全風(fēng)口作業(yè),除在線智能氧槍的應(yīng)用起到積極作用之外,同時得益于整個系統(tǒng)的穩(wěn)定配合,是整個生產(chǎn)系統(tǒng)共同努力的結(jié)果,從物料、工器具及人員準備都很充足,操作預(yù)案、工藝制度從準備、執(zhí)行、應(yīng)變都非常得當(dāng),本次開爐操作是一個非常典型的成功案例,值得我們分析研究和推廣。