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高鎂鐵精礦低成本冶煉應(yīng)用優(yōu)化探析

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-02-24  作者:陳海軍  瀏覽次數(shù):2324
 
核心提示:摘 要: 針對近年來石橫特鋼新疆昆玉鋼鐵高爐在使用高M(jìn)gO爐料配比存在的問題及高爐生產(chǎn)狀況,開展了高爐高(MgO)渣性能研究、高M(jìn)gO爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化探討。認(rèn)為高爐下一步的爐料結(jié)構(gòu),應(yīng)借助歐亞經(jīng)濟(jì)帶區(qū)位優(yōu)勢,大比例進(jìn)口價(jià)格低廉的高鎂鐵精礦,合理調(diào)配高M(jìn)gO精礦在燒結(jié)與球團(tuán)中的比例關(guān)系,優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),滿足高爐穩(wěn)定順行,最大限度使用高M(jìn)gO鐵精礦,發(fā)揮爐料結(jié)構(gòu)功效最大化,實(shí)現(xiàn)高M(jìn)gO爐料最佳經(jīng)濟(jì)冶煉,提升企業(yè)競爭力。 關(guān)鍵詞: 高爐;高(MgO) ;高M(jìn)gO爐料 ;爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化;成本最優(yōu)
 高鎂鐵精礦低成本冶煉應(yīng)用優(yōu)化探析

陳海軍

(石橫特鋼新疆昆玉鋼鐵有限公司)

摘  要 針對近年來石橫特鋼新疆昆玉鋼鐵高爐在使用高M(jìn)gO爐料配比存在的問題及高爐生產(chǎn)狀況,開展了高爐高(MgO)渣性能研究、高M(jìn)gO爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化探討。認(rèn)為高爐下一步的爐料結(jié)構(gòu),應(yīng)借助歐亞經(jīng)濟(jì)帶區(qū)位優(yōu)勢,大比例進(jìn)口價(jià)格低廉的高鎂鐵精礦,合理調(diào)配高M(jìn)gO精礦在燒結(jié)與球團(tuán)中的比例關(guān)系,優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),滿足高爐穩(wěn)定順行,最大限度使用高M(jìn)gO鐵精礦,發(fā)揮爐料結(jié)構(gòu)功效最大化,實(shí)現(xiàn)高M(jìn)gO爐料最佳經(jīng)濟(jì)冶煉,提升企業(yè)競爭力。

關(guān)鍵詞  高爐;高(MgO) ;高M(jìn)gO爐料 ;爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化;成本最優(yōu)

近年來,由于鐵礦石等原材料價(jià)格頻繁波動(dòng),鋼鐵市場跌宕起伏,鋼鐵企業(yè)面臨“微利”時(shí)代的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),對此,國內(nèi)眾多鋼鐵企業(yè)實(shí)施低成本戰(zhàn)略[1]。強(qiáng)練內(nèi)功,降本增效,低耗生產(chǎn)已成為鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)過程重點(diǎn)攻關(guān)和研究的課題。

隨著新疆絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶能源資源產(chǎn)業(yè)鏈一體化合作逐步深化,也給“一帶一路”周邊及沿線各鋼鐵企業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇,石橫特鋼新疆昆玉鋼鐵抓住有利時(shí)機(jī),充分發(fā)揮歐亞經(jīng)濟(jì)帶區(qū)位優(yōu)勢,先后與俄羅斯、哈薩克斯坦等國家的礦石供應(yīng)商建立了良好的貿(mào)易關(guān)系,在穩(wěn)定進(jìn)口鐵礦粉供應(yīng)的同時(shí),逐漸加大價(jià)格較低廉的高鎂磁鐵精礦進(jìn)口比例,實(shí)現(xiàn)高鎂爐料低成本冶煉,在產(chǎn)能與質(zhì)量穩(wěn)定的情況下,提高進(jìn)口高鎂精礦入爐比例,對提升企業(yè)鐵水成本競爭力起著關(guān)鍵作用。為此,開展高(MgO)爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究及探討對企業(yè)及行業(yè)的發(fā)展意義重大。

1  高(MgO)渣系性能研究

在高爐冶煉進(jìn)程中,為滿足高爐操作長期穩(wěn)定順行,必須十分重視含鐵爐料在軟熔帶的透氣阻力,高爐內(nèi)軟熔帶的透氣性很大程度取決于渣相的熔點(diǎn)高低和渣相黏度大小,了解和研究高(MgO)渣系性能就顯得尤為重要。

1.1爐渣熔化溫度變化

在Al2O3=15%時(shí)的CaO-SiO2-MgO-Al2O3四元渣系等溫度相圖[2]96(圖1)中添加兩條等MgO線(10%、17%)可以看出,爐渣的熔化溫度隨著渣堿度和渣中MgO含量的升高而升高,由圖中可以看出,爐渣MgO含量為10%時(shí),爐渣熔化溫度隨著堿度的變化也有較大變化,當(dāng)渣堿度為1.1左右時(shí),所對應(yīng)的(黑色粗實(shí)線橢圓A區(qū)域)為昆玉鋼鐵高爐近年來爐渣熔化溫度變化區(qū)間,此熔化溫度區(qū)間為1410℃~1440℃。隨著渣中MgO含量升高至17%時(shí),其的熔化溫度也隨之升高20℃左右,此時(shí)的爐渣即使堿度在0.95~1.15較大范圍變化,其熔化溫度(黑色細(xì)實(shí)線橢圓B區(qū)域)仍靠近1450℃等溫線上,說明該爐渣的熔化溫度具有較好的穩(wěn)定性,另外需要注意的是當(dāng)爐渣MgO含量高于17%(B區(qū)域向右移動(dòng))發(fā)生變化時(shí),熔化溫度會(huì)隨堿度的升高敏感性增強(qiáng),降低爐渣堿度,可以緩解熔化溫度的敏感性。

由此研究發(fā)現(xiàn):冶煉MgO含量為17%的爐渣,并適當(dāng)降低高爐爐渣堿度在一定范圍內(nèi)(0.95~1.05),爐渣不僅具有較高的熔化溫度和良好的穩(wěn)定性,有利于高爐軟熔帶的穩(wěn)定及煤氣利用的提高,而且能降低高鎂爐渣因鎂含量變化引起的溫度敏感性,同時(shí)可以減少高爐冶煉過程CaO的添加量,降低生鐵成本及能耗。

圖片1 

1.2爐渣黏度變化

高爐正常冶煉適宜的爐渣黏度應(yīng)控制在0.4Pa·s以下3,提高爐渣MgO含量是調(diào)整爐渣黏度為0.3~0.4Pa·s的有效措施之一4,在高爐正常生產(chǎn)中,排出爐外的爐渣溫度一般為1500℃左右,由CaO-SiO2-MgO-Al2O3四元渣系等黏度相圖2]99(圖2)所示,在1500℃時(shí),爐渣MgO含量由10%增加至17%,即使?fàn)t渣二元堿度在0.90~1.10較大范圍波動(dòng),爐渣黏度也能穩(wěn)定在0.3~0.4Pa·s。(圖2黑色細(xì)實(shí)線橢圓C區(qū)域),完全能達(dá)到理想爐渣黏度狀態(tài)。尤其MgO含量為17%的爐渣,當(dāng)爐況波動(dòng)造成爐渣溫度降至1400℃左右時(shí),其黏度也能保持在0.6Pa·s以內(nèi)(圖2黑色細(xì)實(shí)線橢圓D區(qū)域),爐渣仍具有良好的流動(dòng)性,不會(huì)因爐渣溫度急劇降低引起黏度變化,導(dǎo)致爐況不順現(xiàn)象。

圖片2 

1.3爐渣脫硫排堿性能的變化

提高爐渣脫硫排堿能力,可以有效降低[S]及堿金屬等有害元素在高爐內(nèi)的循環(huán)富集,保證生鐵質(zhì)量和高爐穩(wěn)定順行。近年來,石橫特鋼新疆昆玉鋼鐵高爐入爐有害元素,主要是堿金屬(Na2O+K2O)及鋅(Zn)負(fù)荷偏高,造成爐內(nèi)循環(huán)富集并加劇了燒結(jié)礦的還原粉化及球團(tuán)礦的異常膨脹,導(dǎo)致料柱透氣性下降,給高爐的冶煉操作帶來不利影響。提高(MgO)含量并適當(dāng)降低爐渣堿度,可以降低渣中K2O、Na2O活度,改善爐渣脫硫動(dòng)力學(xué)條件,提高爐渣脫硫排堿能力,由歐洲某鋼鐵公司正常生產(chǎn)時(shí)的高爐爐渣成分4]20中可以看出:高M(jìn)gO低堿度爐渣具有較強(qiáng)的脫硫排堿能力(見表1)。

1 歐洲某鋼鐵公司正常生產(chǎn)時(shí)的高爐爐渣成分,%

CaO

SiO2

MgO

Al2O3

K2O

S

R2

R3

30.7

33.5

17.5

13

0.46

1.38

0.92

1.44

 

1.4爐渣成分控制范圍

通過以上理論研究發(fā)現(xiàn),MgO含量為17%的爐渣,不僅具有較高的熔化溫度和良好的穩(wěn)定性,能夠改善爐內(nèi)軟熔帶縱向和圓周方向上的溫度分布,有利于煤氣利用及爐況穩(wěn)定,并且爐渣具有良好的流動(dòng)性和脫硫排堿能力。目前,石橫特鋼新疆昆玉鋼鐵高爐渣中MgO含量為11.5%左右,在提高高M(jìn)gO爐料入爐比例,滿足爐渣(MgO)=17%的同時(shí)適當(dāng)降低爐渣堿度,堿度的調(diào)整以鐵水中[S]控制在一類鐵為依據(jù),將爐渣R2維持在1.0±0.05范圍內(nèi)較為適宜。

2高M(jìn)gO爐料性能及結(jié)構(gòu)優(yōu)化探討

合理爐料結(jié)構(gòu)是高爐穩(wěn)定順行的基礎(chǔ),不僅要求含鐵爐料有良好的冶金性能和爐料搭配性能,滿足高爐冶煉需求,更要求含鐵爐料有穩(wěn)定的資源供應(yīng),以確保爐料結(jié)構(gòu)的相對穩(wěn)定,另外,還要追求較低的生鐵成本和促進(jìn)企業(yè)效益最大化5。目前,在石橫特鋼昆玉鋼鐵進(jìn)口高M(jìn)gO磁鐵精礦資源供給充足條件下,選擇高(MgO)爐料冶煉,最大限度使用價(jià)格低廉的高M(jìn)gO磁鐵精礦,做到既降低配礦成本又能滿足高爐冶煉需求的高(MgO)爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化的探討分析,為實(shí)現(xiàn)高爐的最佳經(jīng)濟(jì)冶煉很有必要。

2.1提高M(jìn)gO對燒結(jié)礦性能的影響

多年來的理論研究和生產(chǎn)實(shí)踐表明,高堿度燒結(jié)礦具有良好的還原性和高溫軟熔性能。由于高堿度燒結(jié)礦是以強(qiáng)度好,還原性好的鐵酸鈣為主要黏結(jié)相,當(dāng)高堿度燒結(jié)礦中MgO含量過高時(shí),會(huì)導(dǎo)致燒結(jié)礦強(qiáng)度變差,其主要原因是MgO在燒結(jié)過程中易與Fe3O4反應(yīng)生成鎂磁鐵礦,阻礙Fe3O4氧化成Fe2O3,也就阻礙了鐵酸鈣的生成,造成燒結(jié)礦強(qiáng)度和還原性變差。據(jù)實(shí)驗(yàn)測定和高爐實(shí)踐,燒結(jié)礦中MgO質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加1%,燒結(jié)礦的冷強(qiáng)度就下降3%,還原性降低5%。不僅如此,由于含MgO的礦物多是難熔礦物,它們的形成造成燃耗升高,液相量和流動(dòng)性變差,導(dǎo)致冷強(qiáng)度變差,燒結(jié)機(jī)產(chǎn)量下降[1]。表2為國內(nèi)幾種高M(jìn)gO燒結(jié)礦的化學(xué)成分及冶金性能指標(biāo)。

表2  國內(nèi)幾種高M(jìn)gO燒結(jié)礦的化學(xué)成分及冶金性能指標(biāo),%

燒結(jié)礦

TFe

FeO

SiO2

Al2O3

CaO

MgO

R2

RI

RDI+3.15

八鋼

1#

58.78

11.80

4.10

8.00

3.76

1.72

 

2#

58.00

11.64

4.64

9.05

3.67

1.99

 

3#

57.40

11.03

4.54

10.28

3.82

2.02

昆玉

1#

55.39

9.66

5.23

1.82

10.13

2.53

1.94

75.40

酒鋼

1#

52.68

9.67

10.80

1.71

5.15

2.13

0.48

61.00

80.15

 

2#

51.75

7.24

7.52

1.49

13.87

1.89

1.84

85.90

73.13

 

有研究表明:高M(jìn)gO高堿度(MgO為2.4%,自由堿度2.0)燒結(jié)礦在還原軟熔過程中,MgO易與SiO2、Al2O3、浮氏體結(jié)合,形成鈣鎂橄欖石、鎂黃長石、鎂鐵黃長石等熔體的初渣,導(dǎo)致未熔渣堿度升高,使CaO與SiO2結(jié)合形成2CaO ·SiO2硅酸二鈣為主相的高熔點(diǎn)難熔渣粉,在燒結(jié)礦表面不斷析出,造成未熔渣與熔化渣之間嚴(yán)重的成分偏析6,從而惡化燒結(jié)礦的高溫軟熔性能。

因此高M(jìn)gO高堿度燒結(jié)礦在高爐內(nèi)會(huì)嚴(yán)重影響軟熔帶的位置和形狀,導(dǎo)致軟熔帶的不穩(wěn)定,使煤氣流分布不勻,極易形成管道氣流及崩、滑料現(xiàn)象,造成高爐順行受阻。近年來石橫特鋼昆玉鋼鐵兩座高爐爐況表現(xiàn)說明,使用高M(jìn)gO高堿度燒結(jié)礦配加酸性球團(tuán)的爐料,高爐操控難度較大,風(fēng)壓、風(fēng)量易呆滯,爐渣脫S排堿能力減弱,高爐崩、滑料現(xiàn)象較多,高爐難以維持長周期的穩(wěn)定順行。表3為近年來石橫特鋼新疆昆玉鋼鐵高爐主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)及高爐生產(chǎn)狀況。

表3  近年來石橫特鋼新疆昆玉鋼鐵高爐主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)及生產(chǎn)狀況

時(shí)間

利用系數(shù)

綜合焦比

煤比

富氧率

綜合品位

慢風(fēng)率

崩、滑料

t/(m3.d)

kg/t

kg/t

%

%

%

次數(shù)

2018年

3.51

521.9

138

0.83

57.25

0.3

34

2019年

3.47

527.3

127

1.68

57.23

1.7

27

2020年

3.58

534.6

124

1.82

57.89

2.1

36

 

所以就高M(jìn)gO高堿度燒結(jié)礦的還原性和高溫軟熔性能對高爐的影響而言,應(yīng)降低燒結(jié)礦中高M(jìn)gO鐵精礦粉使用比例,降低燒結(jié)礦中MgO含量為宜。

2.2提高M(jìn)gO對球團(tuán)礦性能的影響

酸性球團(tuán)礦由于其軟化溫度低、軟熔區(qū)間寬和還原膨脹率高等性能缺陷,不利于高爐強(qiáng)化冶煉及爐況順行。高爐生產(chǎn)中,一般要求合格球團(tuán)礦的膨脹率小于20%。用高M(jìn)gO磁鐵精礦生產(chǎn)高M(jìn)gO酸性球團(tuán)礦可起到減少還原膨脹的作用,從顯微結(jié)構(gòu)看,是由于Mg2+離子能自由置換磁鐵礦晶格中的Fe2+離子,并均勻分布在浮氏體內(nèi),并能減慢還原離子的遷移速度,起到抑制球團(tuán)礦膨脹的作用;同時(shí)MgO進(jìn)入液相能夠提高液相熔點(diǎn)。有研究證實(shí),高熔點(diǎn)液相具有較好的結(jié)合強(qiáng)度,有助于削弱還原過程因內(nèi)應(yīng)力增大而產(chǎn)生的還原膨脹現(xiàn)象7

高M(jìn)gO酸性磁鐵礦球團(tuán)在高溫氧化氣氛中焙燒時(shí)可與鐵氧化物生成穩(wěn)定的鐵酸鎂(MgO·Fe2O3)、鎂磁鐵礦[(Mg·Fe)O·Fe2O3]等含鎂物質(zhì),阻礙難還原的鐵橄欖石和鈣鎂橄欖石的形成,促進(jìn)了礦粉顆粒之間的粘結(jié),在還原時(shí)不會(huì)發(fā)生Fe2O3轉(zhuǎn)變成Fe3O4反應(yīng),而生成FeO和MgO固溶體,從而提高了球團(tuán)礦的軟化溫度和高溫還原強(qiáng)度。在高爐內(nèi)高M(jìn)gO酸性球團(tuán)礦在高溫還原過程中生成的含MgO(3.14%~3.8%)的鎂浮氏體和含MgO(7.2%~12.3%)的鐵鎂橄欖石等硅酸鹽渣都具有較高的熔化溫度(>1390℃),因而其軟熔性能和高溫還原性能均良好811;球團(tuán)礦中MgO含量可以改善球團(tuán)礦在高爐內(nèi)的高溫行為,對高爐順行有很重要的作用,目前很多球團(tuán)生產(chǎn)廠家都在球團(tuán)中加入含MgO物質(zhì),以提高球團(tuán)的高溫冶煉性能[9]。使球團(tuán)礦在高爐內(nèi)不會(huì)過早的形成初渣,降低爐內(nèi)軟熔帶位置高度,有利于提高間接還原反應(yīng),降低高爐燃料消耗。

依據(jù)石橫特鋼昆玉鋼鐵現(xiàn)有生產(chǎn)裝備及進(jìn)口鐵精礦資源條件下(見表4),通過其化學(xué)成分的調(diào)劑和焙燒工藝制度的控制,可以生產(chǎn)軟熔性能和高溫還原性能優(yōu)良的高品位(>63%)、高鎂(>3.5%)優(yōu)質(zhì)球團(tuán),最大限度使用高M(jìn)gO磁鐵精礦,降低配礦成本的同時(shí)為高爐降低燃料比創(chuàng)造條件。

表4 近年來石橫特鋼新疆昆玉鋼鐵部分進(jìn)口鐵精礦化學(xué)成分及物理指標(biāo), %

原料名稱

TFe

S

P

FeO

CaO

MgO

SiO2

Al2O3

-200目

俄精粉

68.70

0.10

0.01

29.12

0.12

0.40

3.54

0.20

98.70

哈精粉A

63.46

0.03

0.02

25.78

0.18

4.94

3.97

1.43

77.80

哈精粉B

63.31

0.03

0.03

26.17

0.21

4.75

3.81

1.12

51.20

哈精粉C

65.23

0.30

0.02

27.12

0.99

1.30

4.09

1.53

91.40

哈精粉D

67.08

0.16

0.01

26.12

1.22

0.38

3.30

0.84

76.10

 

2.3爐料結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化

綜上可見,以高堿度低MgO燒結(jié)礦配加高M(jìn)gO酸性球團(tuán)礦的爐料,既發(fā)揮了高堿度燒結(jié)礦優(yōu)良的冶金性能,又發(fā)揮了高M(jìn)gO球團(tuán)礦高品位、低渣量的優(yōu)勢,最大限度地配加高M(jìn)gO鐵精礦,在滿足高爐造渣及爐況順行需求的同時(shí),降低配礦成本。

相比高M(jìn)gO高堿度燒結(jié)礦配加低MgO酸性球團(tuán)礦的爐料而言,高堿度低MgO燒結(jié)礦配加高M(jìn)gO酸性球團(tuán)礦的爐料可整體改善綜合爐料性能的協(xié)同優(yōu)化作用,具有良好的機(jī)械強(qiáng)度、還原性及高溫軟熔性能,使高爐軟熔帶位置下移,軟熔區(qū)間變窄,改善料柱透氣性,有利于煤氣利用的提高及爐況順行的穩(wěn)定。

下一步石橫特鋼新疆昆玉鋼鐵高爐的爐料結(jié)構(gòu),應(yīng)分步驟的調(diào)整,逐步實(shí)現(xiàn)以高堿度低MgO燒結(jié)礦配加高M(jìn)gO酸性球團(tuán)礦的綜合爐料,在滿足高爐穩(wěn)定順行及對爐渣MgO需求的基礎(chǔ)上,根據(jù)原燃料的變化,科學(xué)合理調(diào)配爐料結(jié)構(gòu),發(fā)揮其爐料結(jié)構(gòu)功效最大化,實(shí)現(xiàn)生鐵成本最優(yōu)。

3 爐料初步調(diào)整后的高爐運(yùn)行效果

2021年上半年,爐料結(jié)構(gòu)經(jīng)過初步調(diào)整優(yōu)化,增加高M(jìn)gO鐵精礦在球團(tuán)中的添加比例并適當(dāng)降低了燒結(jié)礦中的MgO含量,使球團(tuán)中MgO含量提高至2.4%,高爐配加高M(jìn)gO球團(tuán)并逐漸增加入爐比例,高爐表現(xiàn)壓差有所降低,料柱透氣性有所提高,兩座高爐順行明顯改善,塌、滑料次數(shù)減少,高爐消耗逐步下降,主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)有了較大提升(見表5)

 

表5  2021年上半年石橫特鋼新疆昆玉鋼鐵高爐主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)及生產(chǎn)狀況

時(shí)間

利用系數(shù)

綜合焦比

煤比

富氧率

綜合品位

慢風(fēng)率

崩、滑料

t/(m3.d)

kg/t

kg/t

%

%

%

次數(shù)

上半年

3.83

518.3

136

2.81

57.71

0.1

6

 

4 結(jié)語

(1)合理的爐料結(jié)構(gòu),應(yīng)根據(jù)企業(yè)自身生產(chǎn)裝備水平、地理資源特點(diǎn)等多個(gè)環(huán)節(jié),合理、經(jīng)濟(jì)的使用鐵礦資源進(jìn)行優(yōu)化調(diào)配,滿足高爐冶煉性能需求的綜合爐料,有利于為高爐穩(wěn)定順行和實(shí)現(xiàn)良好經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)創(chuàng)造條件。

(2)石橫特鋼昆玉鋼鐵高爐下一步的爐料調(diào)整應(yīng)以適宜的高(MgO)低堿度爐渣作為爐料結(jié)構(gòu)的配料目標(biāo),綜合考慮高M(jìn)gO爐料的冶金性能及對高爐有害元素、脫硫排堿等因素的影響,今后隨著爐料結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化和改進(jìn),逐步提高高爐爐渣中MgO至17%左右,控制爐渣二元堿度在1.0±0.05范圍內(nèi)是比較合理的。

(3)低成本煉鐵是在經(jīng)濟(jì)爐料的基礎(chǔ)上,通過爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究,發(fā)揮爐料結(jié)構(gòu)功效最大化的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)高爐穩(wěn)定順行及高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、長壽的煉鐵目的。

(4)一個(gè)滿足高爐冶煉性能要求且性價(jià)比優(yōu)的爐料結(jié)構(gòu)配料方案,不僅有利于高爐穩(wěn)定順行,而且能指導(dǎo)采購,為企業(yè)創(chuàng)效發(fā)揮更大的降本空間,提升企業(yè)競爭力。

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